和乾元 高亞林, 王 珉, 劉愛民 郭新珂 陳 茜
(1.金川集團(tuán)股份有限公司,甘肅 金昌 737100;2.鎳鈷資源綜合利用國家重點實驗室,甘肅 金昌 737100)
隨著龍首礦多年的持續(xù)生產(chǎn),由于受到F2斷層影響,導(dǎo)致井筒及馬頭門等礦山咽喉部位出現(xiàn)了變形;盡管在施工過程中采取了多種措施加強(qiáng)支護(hù),但在地質(zhì)構(gòu)造、地層巖性以及開采擾動等因素的共同影響下[1-3],西二采區(qū)副井井筒和馬頭門等關(guān)鍵部位變形破壞比較明顯。為了保證礦山安全高效生產(chǎn),以龍首礦西二采區(qū)副井1 240~1 120 m段為研究對象,基于有限元差分軟件FLAC3D對井筒支護(hù)方式的15種組合方案進(jìn)行數(shù)值模擬,得到最大主應(yīng)力以及X向和Y向最大位移,對比分析井筒應(yīng)力和位移情況,總結(jié)收斂階段巖石應(yīng)力應(yīng)變的狀態(tài)特征,確定巖石應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)與井筒支護(hù)方式的關(guān)系,最終為高應(yīng)力下碎脹巖石的井筒加固支護(hù)提供可靠依據(jù),結(jié)合實際工程條件,確定西二副井1 240~1 120 m的加固支護(hù)方案[4-8];并對副井井筒的治理效果進(jìn)行驗證,整體上滿足礦井提升和安全生產(chǎn)的要求。
(1)地質(zhì)構(gòu)造條件。在地質(zhì)構(gòu)造上,副井處于一個比較復(fù)雜的構(gòu)造環(huán)境,井筒受礦區(qū)構(gòu)造主斷裂F1、F2、F3影響非常明顯,F(xiàn)2斷層出露在副井的北西方向,F(xiàn)3斷層出露在西二采區(qū)副井的南西方向。副井構(gòu)造面特征優(yōu)勢面的走向為NW方向,傾向為SW方向,傾角在55°~65°之間,與主斷裂F2斷層(推測的)、F3斷層的構(gòu)造特征極為相近,此外后期構(gòu)造作用明顯,加劇了副井井筒巖層的構(gòu)造破壞。
(2)地層巖性條件。龍首礦西二副井井筒穿過的不良巖層占比高達(dá)1/4~1/3,尤其是在1 240~1 120 m段井筒圍巖對井巷開挖和長期維護(hù)影響很大[9-10]。礦區(qū)圍巖性質(zhì)復(fù)雜,并且?guī)r層中含有較多力學(xué)性質(zhì)極差的不穩(wěn)定巖石,如綠泥石以及泥巖等;這類巖石遇水軟化、膨脹,當(dāng)含水率較高時很容易在硬巖之間形成軟弱夾層,造成圍巖沿著斷層或裂隙滑動,對井筒的穩(wěn)定性影響很大;巖石的堅固性系數(shù)平均值為4.52,說明礦區(qū)巖石穩(wěn)固性不強(qiáng)。
龍首礦西二采區(qū)副井1 240~1 120 m段涉及的原有支護(hù)方式:
(1)1 268.6~1 172.9 m段:采用450 mm厚的C40單層鋼筋碎石混凝土支護(hù);其中1 268.6~1 253.35 m增加了150 mm厚的C25噴射混凝土+φ6.5鋼筋網(wǎng)(網(wǎng)度:150 mm×150 mm)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù);1 196.0~1 180.0 m為井筒加強(qiáng)支護(hù)段,增加錨桿與錨注錨桿聯(lián)合支護(hù)工藝。
(2)1 172.9~1 164.3 m段:采用650 mm厚的C40雙層鋼筋碎石混凝土支護(hù),馬頭門增加U25型鋼拱架支護(hù)措施。
(3)1 164.3~1 157.0 m段:采用雙層鋼筋+18a槽鋼井圈+錨桿+650 mm厚C40碎石混凝土聯(lián)合支護(hù)措施。
(4)1 157.0~1 132.4 m段:采用650 mm厚的C40雙層鋼筋碎石混凝土支護(hù)。
(5)1 132.4~1 105.5 m段:采用雙層鋼筋+18a槽鋼井圈+錨桿+650 mm厚C40碎石混凝土聯(lián)合支護(hù)工藝,馬頭門增設(shè)U25型鋼拱架;其中1 120.0 m馬頭門采用3φ15.2 mm,8 m長錨索進(jìn)行了加固。
由于井筒位于F2斷層及其影響帶內(nèi),井筒在各種因素影響下不斷發(fā)生變形破壞,給副井井筒的安全穩(wěn)定運行帶來巨大隱患;盡管采取了多種加固支護(hù)措施,但西二采區(qū)副井井筒仍出現(xiàn)大面積變形破壞現(xiàn)象。
(1)1 220 m水平馬頭門多處出現(xiàn)開裂變形,局部混凝土層剝落、鋼筋外露。
(2)1 165 m水平馬頭門,井壁多處開裂變形、鋼筋被擠壓彎曲并外露,同時巷道兩幫混凝土噴層有離層現(xiàn)象。
(3)1 120 m水平馬頭門,南北翼兩側(cè)井壁上下15 m整體開裂變形(最大裂縫深度達(dá)到200 mm),局部窺見井筒圍巖;外層噴射混凝土結(jié)構(gòu)全部破壞,導(dǎo)致支護(hù)失效。
(4)1 063 m水平馬頭門,井筒變形破壞嚴(yán)重,多處開裂變形,混凝土支護(hù)層剝落,局部混凝土脫落層厚度超過100 mm。
針對龍首礦西二副井1 240~1 120 m段井筒的現(xiàn)場變形破壞的實際情況,以影響井筒返修加固的主要參數(shù)井筒混凝土標(biāo)號和井壁厚度為變量,選擇合理的圍巖力學(xué)參數(shù)及其范圍,采用有限元數(shù)值模擬的方法[11-12],運用FLAC3D軟件建立15種不同組合方案下的數(shù)值模型見表1,建立副井井筒數(shù)值模型進(jìn)行分析,確定合理的返修加固參數(shù),為后續(xù)井筒制定合理的治理措施提供依據(jù)。
由于西二副井井筒是在地質(zhì)構(gòu)造、地應(yīng)力、地下水、馬頭門等眾多因素影響下的變形破壞問題,因此在返修加固過程中必須考慮多種因素的耦合效應(yīng)[13-14],才能實現(xiàn)較好的加固效果。
對于井筒的返修加固而言,最關(guān)鍵的是井筒材料參數(shù)的選取,井筒材料與井筒的物理力學(xué)性能密切相關(guān),直接關(guān)系到井筒的支護(hù)加固效果。而井筒的抗變形能力與混凝土的強(qiáng)度標(biāo)號和厚度直接相關(guān),為了對井筒返修加固參數(shù)進(jìn)行量化分析,需要研究在混凝土標(biāo)號和厚度兩參數(shù)影響下井筒的應(yīng)力及位移變化情況,進(jìn)而確定后續(xù)井筒治理方案中混凝土的強(qiáng)度標(biāo)號以及支護(hù)厚度。
在原C30混凝土支護(hù)強(qiáng)度下井筒在1 240~1 120 m段井壁脫落變形嚴(yán)重,說明C30混凝土難以滿足該段的支護(hù)要求,對比、參考其他礦山的井筒支護(hù)參數(shù)[15-17],最終確定需要研究的返修加固參數(shù)為混凝土的標(biāo)號和厚度,確定此次加固混凝土的標(biāo)號范圍為C40~C60;同時根據(jù)實際井筒與罐籠的安全距離要求,該井筒的支護(hù)厚度可選范圍為700~1 100 mm。
本次數(shù)值模擬巖石及混凝土物理力學(xué)參數(shù)的選取是在相關(guān)實驗的基礎(chǔ)上,參考了國內(nèi)外有關(guān)混凝土參數(shù)的大量測試結(jié)果而得到的,相關(guān)礦巖基本力學(xué)參數(shù)見表2。
3.2.1 最大拉應(yīng)力
井筒支護(hù)方案的最大拉應(yīng)力云圖和云圖切片見圖1,最大拉應(yīng)力主要集中在井筒東西方向,應(yīng)力值分布在1.209~1.408 MPa之間。通過對各方案最大拉應(yīng)力的分析,得到如下結(jié)論:隨著井筒混凝土強(qiáng)度和支護(hù)厚度的增加,最大拉應(yīng)力呈下降趨勢,但其應(yīng)力集中的位置并沒有發(fā)生變化。
各方案井筒的最大拉應(yīng)力云圖均呈現(xiàn)出對稱狀,井筒東西方向(X方向)的拉應(yīng)力明顯高于南北方向(Y方向),說明井筒東西方向受到拉應(yīng)力影響,而南北方向受壓應(yīng)力影響。現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查結(jié)果表明:龍首礦主要受到東西方向的水平構(gòu)造應(yīng)力的影響,數(shù)值模擬結(jié)果與實際地應(yīng)力情況一致。
隨著井筒混凝土標(biāo)號由C40增加到C60的過程中,井筒的最大拉應(yīng)力的變化沒有呈現(xiàn)一定規(guī)律,且變化幅度很小,最大變化也不超過1.34%,因此可以認(rèn)為在其他條件一定的情況下,混凝土標(biāo)號的變化對井筒的最大拉應(yīng)力基本沒有影響;隨著井壁厚度從700 mm逐漸增加到1 100 mm,井筒的最大拉應(yīng)力變化相對明顯,凝土標(biāo)號為C40、C50、C60的井筒拉應(yīng)力分別下降15.06%,14.13%,13.80%,平均下降幅度為14.44%,說明井壁的厚度對井筒的最大拉應(yīng)力有一定影響,井筒混凝土的支護(hù)厚度越大,其所受的拉應(yīng)力越小。
分析應(yīng)力云圖,X方向的應(yīng)力為Y方向應(yīng)力的2.41倍。X方向的應(yīng)力遠(yuǎn)大于Y方向應(yīng)力值,說明X方向巖體的原生地質(zhì)構(gòu)造力大,同時發(fā)現(xiàn)X方向和Y方向的應(yīng)力值分布相對集中,其平均值分別為16.09 MPa和6.68 MPa?,F(xiàn)場實測西二副井1 240~1 120 m段井筒在X、Y方向的最大應(yīng)力分別為16.034 MPa、6.362 MPa,其應(yīng)力值的大小是后期井筒支護(hù)參數(shù)選取的重要依據(jù)。
3.2.2 位移
根據(jù)井筒X方向和Y方向位移云圖,龍首礦西二副井井筒在正東方向和正南方向位移量最大,2個方向的矢量和形成井筒實際的最大位移,主要的位移方向為所受最大應(yīng)力的相反方向,其位移亦受井筒混凝土厚度和混凝土標(biāo)號影響較為顯著。
運用FLAC3D軟件對15種組合方案下井筒的支護(hù)效果進(jìn)行數(shù)值模擬分析,分別得到井筒的最大主應(yīng)力、X方向和Y方向最大應(yīng)力以及X向和Y向最大位移,數(shù)值模擬結(jié)果匯總見表3。
依據(jù)表3中混凝土強(qiáng)度標(biāo)號、井筒厚度與X、Y的方向位移數(shù)據(jù),繪制了在C40、C50、C60 3種不同標(biāo)號下井筒的位移與井筒厚度的變化曲線圖見圖2。
井筒X方向位移在2.061~2.296 mm之間,井筒厚度由700 mm增加到1 100 mm的過程中,混凝土標(biāo)號為C40、C50、C60的井筒位移分別下降7.97%、7.71%、7.33%,說明隨著井筒混凝土標(biāo)號越大,井筒X方向的位移下降程度逐漸減小。
Y方向位移在0.663~0.864 mm之間,井筒厚度由700 mm增加到1 100 mm的過程中,混凝土標(biāo)號為C40、C50、C60的井筒位移分別下降18.6%、18.7%、18.9%,說明隨著井筒混凝土標(biāo)號增大,井筒Y方向的位移下降程度逐漸增加。
X方向位移明顯高于Y方向位移,說明井筒在圍巖作用條件下主要向X方向移動。
從井筒水平位移變化可以看出,在3種不同混凝土強(qiáng)度標(biāo)號下,隨著井壁厚度的增加,無論X向位移還是Y向位移,均呈下降趨勢,說明隨著井壁厚度增加,其穩(wěn)定性和抗破壞變形能力逐漸增強(qiáng),在井壁厚度為1 000 mm時達(dá)到了峰值附近。
當(dāng)井壁混凝土強(qiáng)度由C40增加至C60時,井壁側(cè)向位移有較為明顯的下降,說明隨著混凝土強(qiáng)度標(biāo)號的增加,井壁抵抗圍巖側(cè)向壓力的能力進(jìn)一步加強(qiáng);混凝土標(biāo)號越大,井筒的穩(wěn)定性越好。
綜上,對龍首礦西二副井破裂段返修加固采用強(qiáng)度為C60、厚度為1 000 mm的鋼筋混凝土支護(hù),可以基本滿足副井返修治理的技術(shù)要求,從而可以保證副井井筒的長期穩(wěn)定運行。
基于對副井井筒破裂機(jī)理的分析和支護(hù)方式數(shù)值模擬的研究認(rèn)識,針對副井井筒不同段變形破壞情況,采用整體返修加固方案。
(1)對1 240~1 165 m段75 m進(jìn)行拆除重新加固返修,返修段井筒采用2次雙層鋼筋混凝土進(jìn)行支護(hù),第一次支護(hù)厚度為400 mm,第二次支護(hù)厚度600 mm;混凝土強(qiáng)度等級采用C60,見圖3。為防止一、二次混凝土之間發(fā)生“脫褲子”現(xiàn)象,在二次混凝土支護(hù)前,在最下邊打一排托壁錨桿,錨桿規(guī)格φ22 mm×3 000 mm,間距1 m,緊跟托壁錨桿后的3.6 m段高打兩排連接錨桿,間距1.5 m,排距1.8 m,錨桿與二次鋼筋要進(jìn)行牢固綁扎;當(dāng)圍巖不穩(wěn)固時,可采用噴錨網(wǎng)+井圈+兩次雙層鋼筋混凝土的聯(lián)合補(bǔ)強(qiáng)措施,有必要時也可再加錨索加強(qiáng)支護(hù)[18-19]。
(2)對1 165~1 120 m段45 m縮小直徑井筒采用一次雙層鋼筋混凝土進(jìn)行支護(hù),支護(hù)厚度為400 mm,混凝土強(qiáng)度等級采用C60。
為了監(jiān)測西二副井1 240~1 120 m段井筒返修加固的實施效果,采用BOTDR光纖與FBG傳感器相結(jié)合的方法,通過布置在井筒不同水平面上的應(yīng)變傳感器[20],對井筒返修后變形時間、位移量等數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測。搜集返修加固完成1 a后的井筒位移數(shù)據(jù),取1 204 m、1 220 m、1 200 m、1 180 m、1 165 m、1 140 m、1 120 m水平上的最大徑向應(yīng)變數(shù)據(jù),井筒的徑向變形情況見圖4。
監(jiān)測數(shù)據(jù)表明井筒在加固返修后最大變形維持在井筒可允許的變形范圍之內(nèi),實際運行狀況良好,井筒沒有出現(xiàn)井壁開裂、內(nèi)壁脫落以及鋼筋外露等破壞現(xiàn)象,井筒集中出水點滲水總和均控制在國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計范圍內(nèi)[21-23],整體上滿足礦井安全生產(chǎn)的要求。
(1)通過建立副井井筒數(shù)值模型,選擇合理的圍巖及混凝土力學(xué)參數(shù),針對混凝土強(qiáng)度和井壁厚度變化構(gòu)建不同支護(hù)方案,運用FLAC3D軟件模擬比較不同方案中井筒抵抗破壞變形的能力,進(jìn)而確定出副井1 240~1 120 m段井筒最優(yōu)返修加固的關(guān)鍵參數(shù)。
(2)結(jié)合井筒的實際工程變形情況,確定了符合實際情況的井筒返修加固方案,通過對副井井筒的現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,驗證了數(shù)值模擬和返修方案的合理性。
(3)該方法對于解決金川破碎礦巖井巷支護(hù),進(jìn)而推廣到金川整個礦區(qū)具有重要的指導(dǎo)意義和示范作用。