鄭康泰,劉 豪,陳昆鵬,韓 博
(中鐵工程裝備集團有限公司設(shè)計研究總院,河南 鄭州 450000)
隨著城市的發(fā)展,地下隧道施工工程正在逐年增加,越來越多的盾構(gòu)投入到城市交通建設(shè)使用之中[1]。盾構(gòu)法施工時一般需要在盾構(gòu)的始發(fā)和接收端設(shè)置工作井(豎井),始發(fā)豎井用于盾構(gòu)的組裝、調(diào)試、物料運輸及人員通道,接收豎井則用于盾構(gòu)的解體、維修保養(yǎng),或為盾構(gòu)的繼續(xù)推進及折返施工做準備。目前采用盾構(gòu)法施工多數(shù)還是通過接收豎井對盾構(gòu)進行整體吊裝或分體吊裝,但是當(dāng)遇到地面空間有限,盾構(gòu)到站后無法設(shè)置供盾構(gòu)解體的豎井時,盾構(gòu)到站后盾體部分可以采取以下兩種方式進行拆解:①破壞性拆除,拆除后的盾體不再重復(fù)利用,再次掘進需新制盾體,經(jīng)濟成本較高;②通過盾體有序分塊在洞內(nèi)進行拆解,但是盾體拆除過程中,地層將直接裸露,無任何支護,安全性低。目前在海外隧道施工洞內(nèi)拆機時不允許地層直接裸露,因此以上兩種拆機方案在海外的適用性不高。
為了克服現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,中鐵裝備生產(chǎn)應(yīng)用于臺北地鐵萬大線的中鐵655 號土壓平衡盾構(gòu)主機部分采用可拆卸的雙層盾殼盾體系統(tǒng),實現(xiàn)盾構(gòu)到站后在隧道內(nèi)部進行安全有效的拆除,外殼可以留在隧道內(nèi)部以作為地層支護,節(jié)省了部分管片,內(nèi)塊可以循環(huán)利用,節(jié)省經(jīng)濟成本,減小對地面環(huán)境的影響。
臺北地鐵萬大線CQ842 標(biāo)段包含4 條單向盾構(gòu)掘進隧道,分別為自南海路上LG02 站向LG01 站方向的兩條單線428m 隧道和自LG02 站向LG03 站方向的兩條單線390m 隧道,盾構(gòu)需要在同一始發(fā)井處完成四次始發(fā),無接收井,隧道內(nèi)徑5·6m,隧道外徑6·1m,混凝土管片環(huán)寬1m,施工曲線半徑220m,主要地質(zhì)為粉土質(zhì)黏土、細砂質(zhì)粉土和粉土質(zhì)細砂。
中鐵655 號為主動鉸接土壓平衡式盾構(gòu),盾體直徑6 240mm,采用直筒式設(shè)計,盾體采用雙層分塊設(shè)計,可以實現(xiàn)隧道內(nèi)解體拆機,盾體僅需1 套內(nèi)塊及4 套外殼即可滿足4 次始發(fā)掘進的需求,節(jié)約了成本。前盾、中盾前和中盾后為雙層設(shè)計,內(nèi)塊分為5 塊,盾體內(nèi)外殼通過固定塊連接。每個盾的第一塊均設(shè)置為楔形塊,從而可以進行洞內(nèi)拆解。盾體外殼與內(nèi)塊通過固定塊連接(圖2、圖3)。
圖2 盾體內(nèi)塊分塊示意
圖3 盾體設(shè)計細節(jié)展示
盾體固定塊設(shè)計如圖4 所示,其中拉塊與盾體外殼焊接,拉板與盾體內(nèi)塊焊接,拉塊與拉板之間通過螺栓連接。
圖4 盾體內(nèi)外殼固定塊結(jié)構(gòu)示意
以中盾前為例,當(dāng)需要洞內(nèi)解體時,首先需要拆除拉塊與拉板之間的連接螺栓,利用特制的拆解工裝將頂部楔形塊拆下,然后再拆除其他內(nèi)塊(圖5、圖6),但是由于拉塊的限制,其他內(nèi)塊無法沿著隧道方向直接拉出,只能先向隧道中心旋轉(zhuǎn)然后利用倒鏈將內(nèi)塊倒運至板車上運出,因此在設(shè)計拉塊與拉板的尺寸時需要根據(jù)組裝合拆機時的工況綜合考慮。
圖5 中盾前內(nèi)塊頂塊拆除
圖6 中盾前內(nèi)塊邊塊拆除
組裝時,由于拉塊提前已經(jīng)焊接在外殼上,在與內(nèi)塊組裝時屬于多點同時配合,因此將內(nèi)塊上的孔設(shè)置為喇叭形,保證了內(nèi)外塊的順利組裝。但是在拆解時需要通過模擬盾體內(nèi)塊與拉塊的位置關(guān)系,從而確定出內(nèi)塊上孔的大小,否則將會出現(xiàn)拆解內(nèi)塊時與拉塊干涉的情況,這樣便會大大增加拆解的難度。
由于中盾后鉸接環(huán)需要在拆機后留在地層中起密封作用,因此中盾后鉸接環(huán)需要作為外殼的一部分,中盾后內(nèi)塊與外殼的連接主要包含以下四個部分:①固定塊;②外周36 顆M36 的環(huán)向螺栓;③外周熔深10mm 的斷續(xù)角焊縫,總長l1=11 800mm;④與尾盾連接的加強筋板,共12 塊,加強筋板在尾盾上連接的焊縫總長l2=10 800mm。
如圖7、圖8 所示,中盾后內(nèi)塊所受的負載主要為拼裝機彎矩、推進油缸的推力、鉸接油缸的推力,當(dāng)盾體在地層中遇到卡頓情況需要借助鉸接油缸脫困時,鉸接油缸的推力會全部作用在中盾后內(nèi)塊上,因此需要分析中盾后內(nèi)外殼連接螺栓、環(huán)焊縫以及加強筋板焊縫是否可以在盾構(gòu)脫困時提供足夠的安全系數(shù)。
圖7 中盾后內(nèi)外殼連接方式
圖8 盾構(gòu)脫困時中盾后受力情況
假設(shè)鉸接油缸的推力和管片機產(chǎn)生的彎矩主要由環(huán)向螺栓和環(huán)向焊縫承擔(dān)。鉸接油缸產(chǎn)生的最大推力為
管片機產(chǎn)生的彎矩為
其中,G1為管片機的重力,取G1=200kN;L為管片機的重心距米字梁的距離,取L=3·5m。
焊縫可以承受的載荷
環(huán)向焊縫可以承受的載荷為
加強筋板焊縫可以承受的載荷
其中,h為焊縫高度,h1=10mm,h2=12mm;l為焊縫長度,l1=11 800mm,l2=10 800mm;σs為焊縫的抗拉強度,σs=1·414[σ]=110·8MPa。
如圖9 所示,假設(shè)管片機產(chǎn)生的彎矩都由螺栓承擔(dān),則由于彎矩螺栓受到的最大拉力
圖9 中盾后內(nèi)外殼連接環(huán)向螺栓分布
鉸接油缸的推力經(jīng)過環(huán)向焊縫作用到每根環(huán)向螺栓上的推力
所采用的螺栓均為GB/T 5783 M36,強度等級為10·9,抗拉強度σb=1 000MPa,屈服強度σ=900MPa,預(yù)緊力F預(yù)=T/0·2d。各螺栓型號一致其截面直徑一樣,在受到工作拉力時,一定預(yù)緊力的連接螺栓收到的總拉力
其中,Cb為螺栓的剛度;Cm為連接件的剛度。
在環(huán)向焊縫和加強筋板連接焊縫均失效的情況下每顆環(huán)向螺栓可以承受的強度為
因此,中盾后內(nèi)外殼連接螺栓強度滿足要求,且安全系數(shù)為2·23。
對于6m 級盾構(gòu)來說,盾體做五分割屬于比較少見的,因為隨著盾體分塊數(shù)量增加的同時也增加了難度和成本[2],比如焊接、機加工以及其他輔助設(shè)備,下面將從加工工藝和經(jīng)濟成本方面對比雙層盾體和常規(guī)單層盾體的區(qū)別。
與常規(guī)的單層盾體不同的是,雙層盾體內(nèi)塊需要進行徑向分塊從而滿足洞內(nèi)拆解的需要,因此,在加工時需要先將各個分塊法蘭單獨機加工,再通過工藝螺栓連接,并在連接法蘭周邊焊接工藝塊;然后將分塊下料后的部件與連接法蘭拼成整圓進行施焊,最后再進行機加工,而且需要分別對前中盾內(nèi)塊和中盾外殼整體加工,為了保證外殼加工時的圓度及剛度,還需要特別制作外殼加工工裝。
對盾體加工不同過程中加工一套常規(guī)單層盾體與一套雙層盾體所耗費的工時進行對比,雙層盾體與常規(guī)單層盾體結(jié)構(gòu)形式一樣,均不包含尾盾,工時按單人每天工作8 小時計算。
3.1.1 焊接工時對比統(tǒng)計
焊接一套常規(guī)盾體所耗費的總時為:tc1=970(人·天),焊接一套雙層盾體所耗費的總工時為td1=tc1+Δt1=1360(人·天)。
3.1.2 機加工時對比統(tǒng)計
與常規(guī)盾體相比,雙層盾體機加工工時為:td2=tc2+Δt2=1060(人·天)。
3.1.3 裝配工時對比統(tǒng)計
與常規(guī)盾體相比,雙層盾體裝配工時為:td3=tc3+Δt3=384(人·天)。
3.1.4 加工總工時對比統(tǒng)計
在多區(qū)間掘進時,采用常規(guī)單層盾體需要每次都新制盾體,若使用雙層盾體僅需要新制盾體外殼即可,圖10 對比了在多次掘進時,采用常規(guī)盾體和采用雙層盾體的重量和加工工時。
圖1 CQ842項目簡圖
圖10 盾體重量和加工工時對比
通過對比發(fā)現(xiàn),從加工制造的角度分析,對于單次掘進,雙層盾體相對于常規(guī)盾體無優(yōu)勢,但是在多次掘進時,雙層盾體的經(jīng)濟性優(yōu)勢較為明顯。
與常規(guī)盾體相比,雙層盾體在出廠前會根據(jù)外殼的分塊采取部分預(yù)組裝,工地首次組裝時只需將預(yù)組裝好的盾體各塊組裝成整體即可,但是在拆機之后的每次組裝中便需要分別將盾體各塊連接,然后再組裝成整體。表1 對常規(guī)盾體的工地組裝工時和雙層盾體的組裝工時進行對比。
表1 組裝工時對比
通過對比發(fā)現(xiàn),雙層盾體每次組裝相對于常規(guī)盾體均無優(yōu)勢。
以新加坡某項目為例,統(tǒng)計了在洞內(nèi)割除盾體所需要的工時,該項目在拆除盾體時需要先拆除推進缸,然后再割除盾體;雙層盾體在拆解時需要將推進缸連同盾體內(nèi)塊一起拆下,由于雙層盾體首次拆機時工人的熟練度及吊耳設(shè)計等因素制約,因此首次拆機耗費的時間相對較長,表2對比了拆解盾體以及推進缸所耗費的工時。
表2 盾體拆解工時對比
通過對比發(fā)現(xiàn),單次拆解時,雙層盾體耗費的時間較長,但是在多次拆解時,由于工人熟練度和經(jīng)驗的提升,拆解時間要優(yōu)于割除常規(guī)盾體的時間。
綜上,雖然雙層盾體在多次組裝方面的時間比常規(guī)盾體長,但是在多次使用時的制造工時和鋼材重量上的成本要明顯優(yōu)于常規(guī)盾體,因此在面對多區(qū)間、短距離隧道掘進時,采用雙層盾體的經(jīng)濟性優(yōu)勢要明顯優(yōu)于常規(guī)單層盾體。
本文以臺北地鐵萬大線項目中鐵655 號盾構(gòu)為依托,提出了一種新型的洞內(nèi)拆機方法以及雙層盾殼盾體系統(tǒng),研究了雙層盾體在設(shè)計時的關(guān)鍵點,分析了內(nèi)外殼固定塊的設(shè)計細節(jié),需要分別考慮拆機和組裝時的工況;還分析了受力較為復(fù)雜的中盾后在極限工況下內(nèi)外殼連接的強度,從而作為設(shè)計的依據(jù);最后從盾體制造、組裝和拆機的角度對比了雙層盾體和常規(guī)單層盾體耗費的工時,從而驗證了雙層盾體在短距離、多區(qū)間隧道上應(yīng)用時的經(jīng)濟性和安全性優(yōu)勢,為雙層盾體的推廣提供了依據(jù)。