周家兵,李偉,李慎永
(山東耐斯特炭黑有限公司,山東 東營(yíng) 257506)
炭黑生產(chǎn)所使用的原料油系列中煤焦油、炭黑油、乙烯焦油等均含有硫離子,原料油在炭黑反應(yīng)喉管段裂解反應(yīng)時(shí)生成硫化氫和二氧化硫進(jìn)入炭黑煙氣中,當(dāng)這些含有硫離子氣體被送至尾氣鍋爐燃燒時(shí)會(huì)被氧化成三氧化硫,三氧化硫會(huì)與炭黑尾氣中的炭黑粉塵、空氣中的固態(tài)物質(zhì)、炭黑煙氣中的其它金屬及非金屬離子凝結(jié)成固態(tài)物質(zhì),對(duì)氧化鋯分析儀導(dǎo)流管造成堵塞。同時(shí)炭黑尾氣中含有較高的水蒸氣(體積比40%),混合氣體物質(zhì)流過導(dǎo)流管在氧化鋯的鋯頭附近冷卻形成明水,明水與固態(tài)物質(zhì)混合同氧化鋯頭接觸,導(dǎo)致氧化鋯電動(dòng)勢(shì)對(duì)地,致氧化鋯測(cè)量失敗。
通過對(duì)雙組份氧化鋯分析儀結(jié)構(gòu)研究,以及對(duì)炭黑尾氣鍋爐工藝流程、介質(zhì)內(nèi)部流動(dòng)動(dòng)態(tài)等多方面分析,提出雙組份氧化鋯分析儀改造與安裝優(yōu)化方案,提高雙組份氧化鋯分析儀使用壽命及測(cè)量穩(wěn)定性。該方案起草與設(shè)計(jì)完成后與廠家工程師密切溝通稍作修改定稿,廠家按照最后主題思路進(jìn)行完善設(shè)計(jì)制造,約一個(gè)月后發(fā)貨我方,我們擇機(jī)上線安裝調(diào)試投運(yùn),截止目前改造后產(chǎn)品在線安裝運(yùn)行約一年,經(jīng)過一年的使用驗(yàn)證,效果良好,達(dá)到了預(yù)期效果,實(shí)現(xiàn)了雙組份氧化鋯分析儀測(cè)量精度要求以及可靠性保證。經(jīng)過本次改造后該儀表系統(tǒng)運(yùn)行使我公司75 t鍋爐安全可靠性得到提高,提升了鍋爐燃燒效率,降低了氮氧化物的產(chǎn)生量,降低了脫硝工藝的運(yùn)行成本,達(dá)到鍋爐運(yùn)行最大效益。
炭黑尾氣含有可燃燒的H2,CH4、CO等物質(zhì),約占總體積含量的20%左右(干基),熱值在600~650 kcal/Nm3,被輸送到尾氣鍋爐燃燒,產(chǎn)生蒸汽發(fā)電或直接外供熱能。燃燒后成產(chǎn)物為CO2、H2O等無(wú)害氣體,尾氣經(jīng)過脫硫脫硝處理后經(jīng)大氣監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)送入大氣排放。
尾氣鍋爐通常采用雙鍋筒橫置式“Π”型設(shè)置,自然循環(huán)水管鍋爐系統(tǒng),膜式水冷壁。尾部豎井與鍋爐爐膛之間布置上下鍋筒和對(duì)流管束。鍋爐蒸發(fā)量主要根據(jù)炭黑尾氣量大小以及尾氣熱值確定,出口蒸汽壓力根據(jù)各實(shí)際要求選擇。控制系統(tǒng)采用DCS控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)連鎖與自動(dòng)控制,工藝流程如圖1所示。
圖1 尾氣鍋爐工藝流程圖
上鍋筒安裝不少于2只彈簧式安全閥,過熱器出口集箱上安裝1只彈簧安全閥,上鍋筒安裝雙色液位計(jì),石英管液位計(jì),兩只電接點(diǎn)液位計(jì),兩套雙室平衡式水位計(jì)監(jiān)視汽包液位,檢測(cè)控制鍋爐給水流量以及控制閥、減溫水流量以及控制閥、尾氣流量、空氣流量監(jiān)測(cè)與控制閥,以及必要的安??刂葡到y(tǒng)等;在過熱器、爐膛、集氣集箱、省煤器進(jìn)出口、空氣預(yù)熱器進(jìn)出口等均安裝溫度測(cè)點(diǎn)。
在燃燒過程中,為了提供合適的燃燒空氣量滿足充分燃燒、達(dá)到最佳的燃燒效率,公司選用三套氧化鋯分析儀在線監(jiān)測(cè)鍋爐燃燒后的氧含量,控制燃燒效果,其中兩套分布在2+2燒嘴后部(俗稱高溫區(qū)400℃),檢測(cè)燃燒后氧含量;一套用在煙氣經(jīng)過空冷后部(俗稱低溫區(qū))檢測(cè)混合氣體氧含量,判斷燃燒混合后煙氣含氧量,判斷燃燒狀況以及爐膛空氣預(yù)熱器運(yùn)行狀況。另采購(gòu)一套(氧含量+CO)雙組份分析儀安裝在引風(fēng)機(jī)進(jìn)口處,此處壓力為真空狀態(tài),監(jiān)測(cè)鍋爐出口煙氣氧含量以及CO含量,起到檢測(cè)鍋爐運(yùn)行情況以及真空狀態(tài)后部泄漏情況,實(shí)現(xiàn)節(jié)能、低氮、安全燃燒作用。DCS流程PID截圖如圖2所示。
圖2 DCS流程PID截圖
在75 t鍋爐上,共采用3臺(tái)氧化鋯分析儀,1臺(tái)雙組份分析儀,3臺(tái)氧化鋯分析儀產(chǎn)自深圳市朗弘科技有限公司,雙組份分析儀為蘇州蘭煉富士?jī)x表有限公司產(chǎn)品。
深圳朗弘兩臺(tái)氧化鋯分析儀安裝在鍋爐上級(jí)省煤器進(jìn)口處,運(yùn)行溫度為400 ℃左右,水平安裝,運(yùn)行良好;第三臺(tái)安裝在引風(fēng)機(jī)出口管道上,運(yùn)行溫度150 ℃,垂直安裝,運(yùn)行良好。
蘭煉富士雙組份氧化鋯分析儀安裝位置在引風(fēng)機(jī)進(jìn)口,水平安裝,運(yùn)行溫度為170 ℃。
雙組份氧化鋯分析儀在系統(tǒng)投產(chǎn)后運(yùn)行約2個(gè)月左右出現(xiàn)示值與朗弘分析儀顯示值明顯差異,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),雙組份氧化鋯分析儀不再正常顯示數(shù)值并提示報(bào)警。下線后發(fā)現(xiàn)整根導(dǎo)流管從傳感器到導(dǎo)流管被分三段:保溫段、爐磚段、介質(zhì)接觸段(圖3)。
圖3 氧化鋯分析儀探頭下線狀況
通過分析認(rèn)為存在以下異常:
(1)整個(gè)導(dǎo)流管外壁有結(jié)晶,與介質(zhì)接觸導(dǎo)流管末端最嚴(yán)重,結(jié)晶堵塞部分導(dǎo)流管進(jìn)口;
(2)導(dǎo)流管內(nèi)部有結(jié)晶附著,但不嚴(yán)重;
(3)拆卸后氧化鋯探頭有明顯的積水,見圖3。
1.2.1 原因分析
炭黑生產(chǎn)原料油中含微量有機(jī)或無(wú)機(jī)硫,在燃燒及裂解過程中部分生成硫化氫或二氧化硫進(jìn)入炭黑尾氣,尾氣被輸送至鍋爐燃燒后,硫化氫及二氧化硫被氧化成了三氧化硫,二氧化硫、三氧化硫遇水及金屬離子產(chǎn)生亞硫酸與硫酸及其鹽。亞硫酸、硫酸對(duì)設(shè)備、管道造成腐蝕,部分硫酸鹽或亞硫酸鹽蒸汽通過導(dǎo)流管凝結(jié)成固體附著在傳感器上,同時(shí)導(dǎo)流管導(dǎo)流煙氣將水蒸氣帶入氧化鋯探頭處并遇冷冷凝出明水(氧化鋯探頭位置在爐膛外部,運(yùn)行溫度在60 ℃左右,如果溫度低于60 ℃電加熱輔助加熱),由于酸性液體導(dǎo)電率高,對(duì)氧化鋯探頭測(cè)量信號(hào)對(duì)地造成短路,致使測(cè)量產(chǎn)生誤差,直至無(wú)法測(cè)量。
(1)提升雙組份分析儀探頭部位運(yùn)行溫度,減少結(jié)晶物附著,延長(zhǎng)導(dǎo)流管的長(zhǎng)度,將導(dǎo)流管長(zhǎng)度從0.8 m延長(zhǎng)到1.5 m,在爐膛燃燒后的廢氣經(jīng)過換熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等換熱后,大部分密度重的物質(zhì)順著鍋爐爐壁流動(dòng),特別是雜質(zhì)會(huì)在爐壁聚集。延長(zhǎng)導(dǎo)流管后能避開爐壁附近雜質(zhì)聚集區(qū),同時(shí)能夠攝取較高溫度的煙氣,提高進(jìn)入導(dǎo)流管后部?jī)x表探頭測(cè)量部位運(yùn)行溫度,降低凝結(jié)水產(chǎn)生的幾率;同時(shí)延長(zhǎng)導(dǎo)流管的長(zhǎng)度的第二個(gè)目的如下:鍋爐內(nèi)部煙氣流速越往中間位置流速越高,壓頭越高,則煙氣進(jìn)入導(dǎo)流管的速度大,進(jìn)入儀表探頭部位煙氣量大,流速越高,溫度也高,克服了冷凝有明水的弊病。
(2)加大導(dǎo)流管直徑:從目前的DN50調(diào)整為DN75,增大煙氣在測(cè)量管中流量與流速,克服低流速?gòu)U氣產(chǎn)生冷凝水凝結(jié)幾率,降低或解決蒸汽不冷凝的問題。
(3) 修改安裝方式:調(diào)整安裝角度,原先安裝規(guī)范要求水平或者垂直安裝,由于鍋爐安裝位置只能水平安裝,存在冷凝水后不能及時(shí)排出造成冷凝水集聚,改造后新安裝方法是傾斜安裝且與爐壁成30°的夾角,如果存在冷凝水則因?yàn)橹亓υ蜃孕辛魈逝懦?,解決冷凝水聚集問題。
(4) 在導(dǎo)流管進(jìn)口處增設(shè)過濾網(wǎng):在導(dǎo)流管進(jìn)口加過濾網(wǎng),過濾明顯的固體物質(zhì)不進(jìn)入導(dǎo)流管。
改進(jìn)后的安裝圖,見圖4。
圖4 改進(jìn)后的氧化鋯安裝圖
整個(gè)改造思路均結(jié)合生產(chǎn)工藝以及工藝介質(zhì)運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行,非常有行業(yè)特點(diǎn),廠家在選型時(shí)往往是采用通用原則進(jìn)行設(shè)計(jì)與選型,沒有對(duì)具體運(yùn)行環(huán)境做深入有針對(duì)性的設(shè)計(jì),經(jīng)過近一年的運(yùn)行目前該儀表運(yùn)行穩(wěn)定,與深圳朗弘氧化鋯分析儀參數(shù)有對(duì)比性,儀表運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期的效果。
分析此次出現(xiàn)異常的原因,我們認(rèn)為有如下幾點(diǎn):
(1)儀表廠家在儀表制造選型時(shí)未完全根據(jù)提供的技術(shù)規(guī)范書要求,也未結(jié)合使用單位的工況條件以至于儀表無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間正常工作。
(2)儀表廠家不熟悉炭黑生產(chǎn)工藝的特點(diǎn),不了解炭黑尾氣鍋爐的工況及炭黑尾氣的特性。
(3)儀表生產(chǎn)廠家未考慮利用使用方介質(zhì)運(yùn)行溫度,僅通過電加熱器實(shí)現(xiàn)探頭運(yùn)行溫度。
通用改進(jìn)的措施與建議:
(1)加長(zhǎng)、加粗導(dǎo)流管,有效地將爐膛內(nèi)高溫?zé)煔鈱?dǎo)入導(dǎo)流管,減少水蒸氣的凝聚,也減少了固體凝結(jié)物聚集。
(2)導(dǎo)流管口處增設(shè)過濾網(wǎng),防止固體異物及凝結(jié)物進(jìn)入導(dǎo)流管。
(3)導(dǎo)流管設(shè)計(jì)時(shí)讓被測(cè)氣體流經(jīng)測(cè)量探頭后一段距離(10 cm)可直接取消,越短越好,無(wú)需加工與進(jìn)氣管一樣長(zhǎng)(本案未做改進(jìn))。
(4)傾斜安裝讓存在的明水自流流出。
(5)有針對(duì)性對(duì)于介質(zhì)抗腐蝕性選型。
本文是經(jīng)驗(yàn)介紹,也是拋磚引玉,我們通過以上的改進(jìn)措施,極大地改進(jìn)了原雙組份分析儀設(shè)計(jì)方案,修正該儀表在炭黑行業(yè)尾氣鍋爐中應(yīng)用,也為同行業(yè)提供經(jīng)驗(yàn)分享,通過與廠家緊密協(xié)作,發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)出符合不同使用條件下的儀表,提升儀表的使用壽命以及測(cè)量準(zhǔn)確性。
(1)通過對(duì)我公司雙組份氧化鋯分析儀的設(shè)計(jì)改進(jìn),提高了儀表測(cè)量準(zhǔn)確性,保證該測(cè)點(diǎn)在該位置正常測(cè)量,確保鍋爐各參數(shù)正常運(yùn)行。
(2)通過改進(jìn)能夠幫助儀表生產(chǎn)企業(yè)在將來(lái)的產(chǎn)品選型以及設(shè)計(jì)制造上提供合作思路,甲乙方合作打造經(jīng)典產(chǎn)品。
(3)解決炭黑行業(yè)尾氣鍋爐氧化鋯(雙組份)分析儀選型與制作的思路,促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步。
(4)正確的測(cè)量數(shù)據(jù)能夠指導(dǎo)生產(chǎn)工藝人員正確生產(chǎn),達(dá)到在保證氮氧化物合格前提下最優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,節(jié)約能源以及二次脫銷流程產(chǎn)生的費(fèi)用,提升工廠的經(jīng)濟(jì)效益。
(5)優(yōu)化燃燒,降低氮氧化物產(chǎn)生,維護(hù)大氣質(zhì)量,為綠色環(huán)保做出貢獻(xiàn)。