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應(yīng)急狀態(tài)下發(fā)電機密封油系統(tǒng)直流應(yīng)急油泵啟動缺陷分析

2021-07-17 07:41:20李秀臣
通信電源技術(shù) 2021年6期
關(guān)鍵詞:分閘油泵合閘

李秀臣

(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)

1 存在的問題

某電站在進行3號機組大修后沖轉(zhuǎn)時,由于三通閥響應(yīng)異常,導(dǎo)致發(fā)電機密封油系統(tǒng)主密封油泵出口油壓低于觸發(fā)值(600 kPa),從而引發(fā)交流應(yīng)急油泵和直流應(yīng)急油泵啟動。直流應(yīng)急油泵301PO兩次啟停后,按正常邏輯需再次啟動,但直流應(yīng)急油泵未自動啟動,并且主控手動無法再次啟動。調(diào)整102VH后,系統(tǒng)壓力恢復(fù)正常,主控強制停運信號后,直流應(yīng)急油泵正常啟動。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),功率運行期間,發(fā)電機密封油系統(tǒng)緊急情況下直流應(yīng)急油泵301PO也有可能因無法自動或手動啟動而失去作用,存在發(fā)電機氫氣泄露風(fēng)險。故障時,油氫壓差短時低于跳機值(20 kPa),由于未超過5 s延時,因此未造成較大后果。

2 發(fā)電機密封油系統(tǒng)直流應(yīng)急油泵功能介紹

發(fā)電機密封油系統(tǒng)直流應(yīng)急油泵主要功能有以下3點。一是當油氫壓差低于30 kPa(報警)或20 kPa(跳機)時,為防止發(fā)電機漏氫,直流應(yīng)急油泵301PO可作為密封油系統(tǒng)的最后一道動力屏障。二是當主密封油泵101PO和交流應(yīng)急油泵201PO發(fā)生故障或出力不足時,作為應(yīng)急備用回路保障油氫壓差在跳機值以上。三是當密封油系統(tǒng)失去抽真空功能時,直流應(yīng)急油泵301PO和交流應(yīng)急油泵201PO一起為發(fā)電機從GGR抽取未真空處理過的油提供密封功能[1]。

3 缺陷原因分析

3.1 事件過程邏輯分析

滿功率運行模式下直流應(yīng)急油泵的功能都可能用到,其在啟停過程中都有可能產(chǎn)生應(yīng)急狀態(tài)下無法啟動的缺陷,導(dǎo)致直流應(yīng)急油泵301PO不可用,自動或主控手動均無法進行正常的啟停,失去應(yīng)急作用[2]。當101PO和201PO故障和出力不足時,都有可能發(fā)生301PO無法自動或手動啟動的故障,緊急情況時不能維持油氫壓差在跳機值以上功能,也不能保障發(fā)電機氫氣應(yīng)急密封功能[3]。

經(jīng)調(diào)取事件過程分析,本次事件過程符合原設(shè)計邏輯預(yù)期,但由于上下游邏輯配合存在問題,因此導(dǎo)致故障發(fā)生。201、301PO動作過程如圖1所示。

圖1 201、301PO動作過程圖

GHE301PO停運10 s內(nèi)再次接收啟動命令從而進入死循環(huán)而無法啟動,其主要原因可能在于直流應(yīng)急油泵301PO上游電源為LAB003TB。直流應(yīng)急油泵上游盤柜接線如圖2所示。

圖2 直流應(yīng)急油泵上游盤柜接線圖

從圖2的虛框部分開始,當邏輯判斷出需停運301PO后,301PO合閘命令繼電器101XD斷電,105XT斷電失磁,停運命令繼電器101XE得電,盤柜內(nèi)接觸器分閘線圈102XR隨即得電,開關(guān)分閘,此時102XR輔助接點也勵磁閉合。由于合閘繼電器105XT的輔助節(jié)點是一個延時斷(定值10 s)的節(jié)點,當分閘命令發(fā)出后,分閘線圈回路102XR在10 s內(nèi)自保持,直流電機在此過程內(nèi)減速停運(正常在10 s后105XT斷開,電機停運結(jié)束)[4]。但間隔停運命令發(fā)出僅7 s左右,101SP再次觸發(fā),此時根據(jù)邏輯要再次啟動直流應(yīng)急油泵,DCS便發(fā)出合閘指令,105XT再次得電,其輔助節(jié)點原本10 s后要斷開,但由于線圈的再次勵磁,便繼續(xù)保持合狀態(tài),使得分閘線圈102XR保持得電[5]。對于接觸器內(nèi)的機械控制,只要分閘線圈得電,接觸器便保持分閘且無法合閘。所以只要105XT斷電不超過10 s,主控手動或自動在10 s內(nèi)發(fā)啟動指令都會讓105XT得電,分閘線圈102XR就持續(xù)得電,接觸器也就無法合閘,從而導(dǎo)致直流應(yīng)急油泵無法自動啟動[6]。此時,直流應(yīng)急油泵不能啟動將導(dǎo)致301PO無法反饋運行信號,根據(jù)邏輯,啟動命令會一直存在,這使得分閘回路持續(xù)自保持,自動和手動均無法啟動直流應(yīng)急油泵[7]。

3.2 動作時序邏輯分析

查看KIC記錄,動作時序邏輯如圖3所示。

圖3 動作時序邏輯圖

對系統(tǒng)動作時序邏輯進行分析如下。一是初始主密封油泵101PO正常運行,交流應(yīng)急油泵201PO和直流應(yīng)急油泵301PO正常備用。二是在18:54:09時刻,汽機沖轉(zhuǎn)至1 136 rpm時,主密封油泵101PO出口壓力低于101SP觸發(fā)值(600 kPa),201PO和301PO按照邏輯自動啟動,壓力立即恢復(fù)正常,101SP復(fù)歸,此時101PO保持運行。而正常主密封油泵101PO故障的情況下,101SP壓力低觸發(fā),5 s后泵會自動停運。但這次故障由于泵無異常,僅是出口三通閥的異常,因此101SP壓力低觸發(fā)后,根據(jù)邏輯備用泵立即啟動,啟動后壓力立即恢復(fù),101SP動作立即復(fù)歸,101PO未觸發(fā)停運命令,主密封油泵101PO保持運行。三是在18:56:09時刻,根據(jù)動作邏輯,交流應(yīng)急密封油泵201PO和直流應(yīng)急密封油泵301PO在主密封油泵101PO出口壓力恢復(fù)正常后2 min自動停運(現(xiàn)場實際確實2 min后自動停運)。四是在18:56:21時刻,由于201PO和301PO停運,且102VH調(diào)節(jié)異常仍然存在,101PO出口壓力再次降低,101SP再次觸發(fā),201和301PO再次接收啟動命令,電機正常啟動。此時,需要201PO和301PO再次啟動,如果102VH異常一直存在,按照正常設(shè)計理念,301PO的上述這種啟停應(yīng)該跟201PO一樣,一直重復(fù)下去[8]。正常情況下,如果101PO故障停運而非只是出口壓力低,101SP會持續(xù)觸發(fā),201PO和301PO會自動啟動,2 min后,301PO判斷201PO運行正常而停運,201PO保持運行。在18:58:21時刻,距離201、301PO啟動2 min后,同18:56:09時刻一樣,由于201、301PO的啟動,101PO又恢復(fù)正常,電機再次停運。在18:56:28時刻,距離18:56:21(301PO停運)7 s,交流應(yīng)急油泵201PO再次啟動,但此時直流應(yīng)急油泵301PO由于停運未超過10 s內(nèi)再次接收啟動命令,導(dǎo)致3LAB003TB分閘回路自保持,從而使得301PO手動或自動均無法啟動。之后儀控通過強制啟動指令,使得105XT失磁10 s以上,重新啟動301PO,電機正常啟動。

查詢KIC歷史趨勢,發(fā)生異常時,301PO啟動指令一直在DCS內(nèi)觸發(fā)并發(fā)出,傳遞到下游抽屜H3LAB003TB。電機設(shè)置分閘回路自保持10 s是直流電機的特性要求,該10 s不可取消,主要原因為直流電機結(jié)構(gòu)上是通過碳刷給電樞通電,而直流電機由于其直阻和感抗都比較小,啟動電流一般為15In~20In,容易導(dǎo)致碳刷打火或超速機械損壞等。當電機停運惰轉(zhuǎn)時,機端產(chǎn)生感應(yīng)電壓,在未完成停運的情況下再次合閘容易導(dǎo)致過流,加重上述危害。

4 故障處理措施及解決方案

綜上分析認為事件過程符合原設(shè)計邏輯預(yù)期,但由于DCS控制邏輯與下游開關(guān)的配合設(shè)計不合理,使得直流應(yīng)急油泵301PO在未完成停運(10 s內(nèi))前再次啟動電機時電機上游接觸器分閘線圈持續(xù)自保持,導(dǎo)致電機手動或自動都無法再次啟動,因此采取如下措施和解決方案[9]。

一是取消LAB003TB跳閘自保持回路中的105XT輔助節(jié)點和102XR輔助節(jié)點,對停運指令101XE輔助節(jié)點增加10 s短延時。修改后電氣圖如圖4所示,取消上游電氣盤柜內(nèi)分閘回路通過合閘繼電器105XT的自保持,對分閘繼電器101XE輔助節(jié)點增加10 s延時。這樣可以保留原有功能,同時斷開合閘指令對分閘回路的關(guān)聯(lián),從而解決問題。此方案需更換合閘繼電器并重新接線改造,同時整體更換上游抽屜。

圖4 修改后電氣圖

二是在DCS邏輯中對停運指令增加10 s后延時,同時取消電氣盤柜內(nèi)102XR輔助節(jié)點的自保持回路。在DCS邏輯中,將直流應(yīng)急油泵301PO的停運指令增加10 s后延時,同時取消電氣盤柜內(nèi)的自保持回路。這樣可以保留原有功能,同時斷開合閘指令對分閘回路的關(guān)聯(lián),從而解決問題。此方案需修改DCS邏輯,同時在電氣抽屜內(nèi)取消部分接線[10]。

5 結(jié) 論

功率運行模式下直流應(yīng)急油泵功能都可能用到,其在啟停過程中都有可能產(chǎn)生應(yīng)激狀態(tài)下無法啟動的缺陷,將導(dǎo)致直流應(yīng)急油泵301PO不可用,自動無法進行正常的啟停,失去應(yīng)急作用。經(jīng)查詢KIC歷史趨勢調(diào)取事件過程和DCS邏輯分析,本次事件過程符合原設(shè)計邏輯預(yù)期,但由于上下游邏輯配合存在問題,因此導(dǎo)致故障發(fā)生。通過更換合閘繼電器并重新接線改造,同時修改DCS邏輯,以解決故障缺陷問題,及時挽回損失。

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