方俊偉,賈曉斌,劉文堂,樂明
(1.中國石化西北油田分公司石油工程技術(shù)研究院,烏魯木齊 830011;2.中國石化縫洞型油藏提高采收率重點實驗室,烏魯木齊 830011 3.中國石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院,河南濮陽 457001)
順北5-9 井是位于順托果勒低隆北緣順北5 號斷裂帶南部的一口重點評價井,順北5 號斷裂帶志留系斷層、裂縫發(fā)育,井漏、井壁失穩(wěn)等復(fù)雜情況[1]。5 號斷裂帶南部志留系共施工10 井次,9 井次發(fā)生嚴重漏失,漏失率為90%,現(xiàn)場常用堵漏技術(shù)有橋塞堵漏、水泥漿堵漏、化學(xué)凝膠堵漏等,但堵漏成功率低,重復(fù)漏失嚴重[2-4],漏失量近10 000 m3,共損失周期485 d。針對志留系井漏、地層承壓能力低、出水等難題,采用具有快速封堵、成網(wǎng)駐留、膠凝膨脹固化等特點的ZYSD 高失水固結(jié)堵漏技術(shù),克服了堵漏一次成功率低、承壓能力不足等缺點,提高了堵漏一次成功率和志留系地層承壓能力,成功解決了志留系井漏、出水等問題。
1)地質(zhì)簡況。順北5-9 井三開鉆遇石炭系、泥盆系、志留系、奧陶系。志留系5510~6755 m,分為塔塔埃爾塔格組和柯坪塔格組,巖性為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖、粉砂巖為主。由于泥巖較為發(fā)育、易水化膨脹、產(chǎn)生剝落掉塊、垮塌;志留系斷層誘導(dǎo)裂縫、高壓水層發(fā)育,防塌防漏防涌矛盾突出。
2)工程簡況。該井三開使用φ215.9 mm 鉆頭,采用鉀胺基聚磺鉆井液從井深5115~7648 m,下入φ177.8 mm 套管中途完鉆。志留系鉆進過程中漏失10 次,其中井深5527.9 m 處出鹽水?,F(xiàn)場采用橋塞復(fù)合堵漏、降排量全井堵漏漿鉆進方式,雖能恢復(fù)鉆進,但封堵層穩(wěn)定性差、提承壓能力不足,易重復(fù)漏失。
志留系鉆進過程中,為了抑制泥巖段水化膨脹和壓水層,一般采取提密度措施,根據(jù)鄰井分析鉆井液密度至少提高至1.41 g/cm3,提高密度增加了薄弱低壓井段井漏的風險。分析面臨幾大技術(shù)難點:①地層承壓能力低,裂縫受井內(nèi)激動壓力易誘導(dǎo)開啟閉合,導(dǎo)致裂縫尺寸動態(tài)變化,橋塞堵漏材料粒徑級配困難,難以致密封堵[5-6],重復(fù)漏失嚴重。據(jù)順北5-5 成像測井解釋,測量井段內(nèi)提取了4 處水力壓裂縫參數(shù),裂縫寬度在6.93~19.24 mm 左右,平均裂縫寬度11.11 mm,而井漏初期,堵漏實踐表明堵漏材料顆粒粒徑大于3 mm 即會封門。②井漏伴隨著出水,常規(guī)橋塞堵漏材料、水泥漿存在抗水沖釋性差等問題[7-9]。③漏失井段長,漏失點多,重復(fù)漏失頻繁,且反復(fù)憋壓堵漏,會造成地層更加破碎,承壓能力更低,甚至會誘發(fā)井壁失穩(wěn)。
針對裂縫尺寸小于3 mm 的漏層多、常規(guī)橋塞堵漏材料對裂縫漏層尺寸匹配性差、密實封堵強度低、重復(fù)漏失頻繁的技術(shù)難點,開發(fā)出基于“快速濾失駐留+纖維成網(wǎng)封堵+膠凝固化”機理的高強度復(fù)合堵漏技術(shù)[10-12],命名為ZYSD 高失水固結(jié)堵漏技術(shù)。高失水固結(jié)堵漏材料由濾失材料、纖維成網(wǎng)材料、膠凝材料等復(fù)配而成。主要特點有:①封堵速度快,封堵時間小于30 s;②膠凝固化后,承壓強度高達18 MPa,不易復(fù)漏;③純堵漏時間短,堵漏效率高。堵漏施工結(jié)束后,無需候凝,起鉆更換鉆具組合,下鉆掃塞,恢復(fù)鉆進。尤其是破碎性地層和誘導(dǎo)性裂縫地層實現(xiàn)快速、高效封堵,減少重復(fù)漏失。
由于志留系誘導(dǎo)性裂縫發(fā)育,易開啟、延展、擴大,這一特點增加了堵漏材料的駐留難度。因此,為提高駐留封堵成功率、地層承壓能力,避免堵漏漿濾液造成的井壁失穩(wěn)風險,根據(jù)堵漏需求,開展了堵漏配方優(yōu)化及性能評價。
針對志留系的柯坪塔格組井壁失穩(wěn)與塔塔埃爾塔格組裂縫漏失同存問題,采用清水配制的ZYSD高失水固結(jié)堵漏漿在裸眼井段高濾失堵漏過程中對井壁穩(wěn)定有一定的潛在風險。通過提高高失水固結(jié)堵漏漿的礦化度,降低高失水固結(jié)堵漏漿大量濾失造成的潛在井壁失穩(wěn)及對鹽水鉆井液污染的風險。因此,考察了采用不同濃度鹽水配制的高失水固結(jié)堵漏漿的濾失性能、固化封堵性能,結(jié)果見表1。用5%KCl 水溶液配制濃度50%的高失水固結(jié)堵漏漿,將濾餅分別在常溫25、100 ℃養(yǎng)護3 h,濾餅厚度對比見圖1。由表1 可知,采用不同種類、不同濃度的鹽水配制的堵漏漿對濾失速度、濾失量、濾餅厚度影響不大,但濾餅的抗壓強度略有上升,實驗表明,采用一定礦化度鹽水配制堵漏漿,不影響整體封堵效果。由圖1 可知,鹽水配制的堵漏漿濾餅在高溫作用下,體積膨脹明顯,克服了水泥漿固化后體積收縮的缺點,這一特點能有效地解決誘導(dǎo)性裂縫易開啟、閉合致漏的問題。
表1 礦化度對高失水固結(jié)堵漏漿性能的影響
圖1 不同溫度下的5%KCl 配制的堵漏漿濾餅
失返性漏失是井漏中最嚴重的漏失類型,處理不及時會導(dǎo)致卡鉆、井塌、井噴等井下事故。志留系微裂縫誘導(dǎo)性強,受多次憋壓影響,易擴展至大裂縫或縫孔,導(dǎo)致失返性漏失,增加堵漏材料的駐留難度。高失水固結(jié)堵漏漿在1~3 mm 裂縫中的的有效駐留,可滿足絕大多數(shù)的天然裂縫和誘導(dǎo)裂縫漏失地層。然而50%高失水固結(jié)堵漏漿在較大裂縫漏層中無法快速有效駐留。這是由于高失水固結(jié)堵漏機理與常規(guī)橋塞堵漏機理不同[13-15],不存在架橋、填充功能,其在漏層中的駐留是在濾失富集條件下的自然堆積,在較大尺寸的垂直裂縫中,重力作用下自然沉降,駐留效應(yīng)不足。為了提高其漏失阻力和駐留速度,在堵漏漿中引入一定量的架橋材料,提高其在裂縫中的駐留速度。
在不影響ZYSD 高失水固結(jié)堵漏漿濾失性能和膠結(jié)能力的前提下,優(yōu)選出剛性架橋材料,提高高失水固結(jié)堵漏漿的駐留能力,結(jié)果見表2。復(fù)配剛性顆粒的高失水固結(jié)堵漏在10 mm 裂縫中的駐留效果見圖2??芍赯YSD 高失水固結(jié)堵漏漿中引入3%剛性顆粒(1~3 mm)和2%剛性顆粒(3~5 mm),使其在5 mm 裂縫中的漏失比例由10%降低至5%,在10 mm 裂縫中的漏失比例由100%降低至20%。但室內(nèi)實驗表明,剛性顆粒濃度過高會影響堵漏漿在漏失通道中形成有效封堵層。因此,剛性顆粒加量一般不能超過10%。堵漏配方如下。
圖2 復(fù)配剛性顆粒的高失水固結(jié)堵漏在10 mm 裂縫中的駐留效果
表2 高失水固結(jié)堵漏漿駐留性能評價
1#濃度50%的高失水固結(jié)堵漏漿+3%剛性顆粒(1~3 mm)
2#1#+2%剛性顆粒(3~5 mm)
順北5-9 井三開志留系采用ZYSD 高失水固結(jié)堵漏7 次,其堵漏情況見表3。由表3 可以看出,采用ZYSD 高失水固結(jié)堵漏方法,一次成功率達100%;堵漏時間為23.2 d,較鄰井的井漏復(fù)雜時間減少了81%,成為了順北5 號斷裂帶南部第一口無故障井。
表3 順北5-9 井志留系堵漏情況
鉆進至井深5527.9 m,鉆井液密度為1.38 g/cm3,發(fā)生漏失,漏速為24 m3/h,漏失鉆井液4 m3。降低排量至12 L/s,搶鉆進至5529.57 m,漏速為12 m3/h,漏失8 m3鉆井液。搶鉆期間泵入濃度為35%的隨鉆堵漏漿25 m3;循環(huán)驗漏,排量為12 L/s,漏失鉆井液量為14 m3,漏速為4 m3/h;堵漏漿出鉆頭后漏失量逐漸減小,停泵發(fā)現(xiàn)出口未斷流,罐面計量2 min 返液1 m3(地層出水),立管回壓3 MPa;起鉆至5104 m(套管內(nèi)),配制堵漏漿,配方為:50 m3清水+10%微裂縫封堵劑+7.5%SQD-98(細)+7.5% 礦物纖維+5%FT-1A+5%QS-2,由于地層井漏、出鹽水,橋塞堵漏效果差,決定采用高失水固結(jié)堵漏技術(shù)進行堵漏。
1)堵漏漿配制。配制堵漏漿50 m3,堵漏漿配方:45 m3清水+5%KCl+20 t 高失水固結(jié)堵漏劑ZYSD+3 t 抗高溫高強承壓劑+2 t 微裂縫封堵劑。
2)施工過程。循環(huán)注入井內(nèi)35 m3堵漏漿,替漿10 m3,泵注堵漏漿期間返漿。關(guān)井擠注39 m3鉆井液,最高套管壓力為2.8 MPa,停泵不降,繼續(xù)停泵12 min 套管壓力穩(wěn)定在2.1 MPa;再次擠注1 m3鉆井液,最高套管壓力為5.3 MPa,停泵后套管壓力3.5 MPa;關(guān)井憋壓2 h,套管壓力穩(wěn)定在2.6 MPa。開井活動鉆具、頂通循環(huán),鉆具正常、返漿正常,堵漏施工結(jié)束。本次堵漏施工共配制50 m3堵漏漿,入井35 m3堵漏漿,擠入漏層21 m3,最高施工套管壓力為5.3 MPa。
3)效果分析。掃塞至巴楚組,有明顯遇阻現(xiàn)象,且扭矩變化異常,表明堵漏漿在該層位進入漏層并形成封堵;結(jié)合前期鉆井存在快鉆時及粗砂巖巖性分析可知,本次堵漏有效封堵該層位井漏高風險層位;掃塞至5390~5400 m,存在扭矩變化及遇阻顯示,表明本次堵漏成功夯實原橋塞封堵層,降低該層位再次井漏風險;掃塞至5500 m 直至井底,掃塞遇阻明顯,至井底大排量25 L/s 循環(huán)無漏失。表明本次堵漏成功封堵井底重點漏層、水層。
鉆進至井深5975.11 m,循環(huán)過程中,發(fā)生漏失,漏速為0.7 m3/min,泵入15 m3濃度為20%的堵漏漿,起鉆到套管內(nèi)60 沖排量循環(huán)不漏,提高到70沖,發(fā)生漏失,漏速為0.8~1.0 m3/min,逐步降至排量到20 沖,0.2 m3/min,共漏失51 m3。停泵觀察,立管壓力為4.5 MPa,以20 沖排量泵入2.3 m3井口失返,采用高失水固結(jié)堵漏。
1)堵漏漿配制。配制堵漏漿44 m3,配方:30 m3清水+5%KCl+18 t 高失水固結(jié)堵漏劑ZYSD+2.5 t 抗高溫高強承壓劑+1 t 微裂縫封堵劑+1 t(1~3)mm 貝殼渣;堵漏漿性能:密度為1.22 g/cm3,失水時間為29 s,濾餅厚度為22 mm。
2)施工過程。循環(huán)泵入井內(nèi)35 m3堵漏漿,替漿10 m3,泵注堵漏漿期間返漿。關(guān)井擠注50.5 m3鉆井液,擠注過程中最高套管壓力為8.5 MPa。擠入43 m3鉆井液,套管壓力升至4.08 MPa,擠入47 m3鉆井液,壓力升至4.17 MPa,擠入50 m3鉆井液,壓力升至5.3 MPa,繼續(xù)憋擠0.5 m3鉆井液,壓力升至7.2 MPa,憋壓2.5 h,壓力升至8.5 MPa。自然泄壓,泄壓期間返吐0.5 m3鉆井液。開井活動鉆具、頂通循環(huán),鉆具正常、返漿正常。下鉆掃塞,鉆至井深5158 m 處遇阻,沖劃,5300 m 遇阻,沖劃至5500 m,無鉆壓沖劃,扭矩波動幅度不大,劃至井底,循環(huán)4 h 無漏失,恢復(fù)鉆進。
3)效果分析。施工過程中套管壓力達到8.5 MPa,說明志留系裸眼段地層骨架完好,本次高失水固結(jié)堵漏將井深5975.11 m 以上裸眼段提高承壓至1.51 g/cm3。
1.ZYSD 高失水固結(jié)堵漏劑是一種高效堵漏材料,漏層適應(yīng)性好,通過快速失水,成網(wǎng)堆積,膨脹固化形成封堵層,與縫壁黏接性好,承壓能力強,避免了裂縫誘導(dǎo)開啟擴張導(dǎo)致的返吐復(fù)漏問題。
2.ZYSD 高失水固結(jié)堵漏技術(shù)具有施工簡便、堵漏時效短、堵漏成功率高等優(yōu)點,具有很好的推廣前景。