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機(jī)械免壓井壓裂防噴橋塞現(xiàn)場應(yīng)用

2021-07-19 08:48張洋大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院
石油石化節(jié)能 2021年7期
關(guān)鍵詞:洗井錨定管柱

張洋(大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院)

1 現(xiàn)狀

A 油田經(jīng)過多年開發(fā),先后經(jīng)歷了快速上產(chǎn)階段、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)階段,逐步呈現(xiàn)出開采能力降低,后備資源潛力不足的問題,靠尋找新的資源實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)的難度越來越大[1-4],因此,為提高開采效果保障穩(wěn)產(chǎn),實現(xiàn)油水井間的有效驅(qū)替,2000 年之后,逐步加大了油水壓裂井的施工量,統(tǒng)計近三年的各類壓裂井?dāng)?shù)均超過350 口,占總井?dāng)?shù)的6%以上,取得了較好的開發(fā)效果。一般的,在壓裂后為順利下入生產(chǎn)管柱,需要放噴降壓后施工,放噴一般需要1~5 天,造成措施后不能及時投入生產(chǎn),對產(chǎn)量造成影響。除此以外,放噴也容易造成環(huán)境污染,不利于安全環(huán)保管理。

2 壓裂防噴橋塞技術(shù)

當(dāng)井內(nèi)壓力較高時,作業(yè)隊需要采用清水或壓井液壓井,待井內(nèi)壓力平衡后再下完井管柱,但這也存在一定問題[5-7]:首先無論是采用清水還是調(diào)配的壓井液需要調(diào)配罐車與泵車到井場施工,占用作業(yè)時間,且涉及較高的費用支出;其次,壓井液進(jìn)入地層容易造成堵塞,影響后續(xù)開發(fā),反排液處理復(fù)雜容易誘發(fā)環(huán)保問題。

針對以上問題,應(yīng)用了一種機(jī)械免壓井防噴橋塞(Y425/DS-114-120/35-FX)。防噴工具見圖1。橋塞由上接頭、扶正機(jī)構(gòu)、錨定機(jī)構(gòu)、封隔機(jī)構(gòu)和下接頭等部件組成,工作參數(shù)見表1。

表1 工作參數(shù)

工作原理:工具下井時,將其置于管柱下端,通過旋轉(zhuǎn)管柱傳遞扭矩,錨定機(jī)構(gòu)上的卡塊張開,卡住套管內(nèi)壁實現(xiàn)工具錨定;然后上提管柱,促使膠筒張開并緊貼于套管內(nèi)壁,分隔上下液流,實現(xiàn)密封。需要起出封隔器時,下專用打撈工具正旋管柱對扣上提提出。

工具坐封和解封工藝流程如下:

1)坐封:上提管柱0.5 m,邊緩慢上提邊正旋管柱,直到轉(zhuǎn)不動管柱為止。扭矩大于750 N·m,封隔器錨定。需要探井時,管柱下放,懸重減少,表明工具錨定。

2)丟手:開套管閥門,緩慢上提管柱,超過懸重80~100 kN,封隔器坐封,繼續(xù)緩慢上提管柱,管柱懸重恢復(fù)到原懸重,表明封隔器丟手。套管不返液,說明工具密封完成。

3) 解封:接好正洗井管線,打開套管閘門,700 型泵車小排量正洗井,洗通后再加大排量,直到井內(nèi)積砂洗凈為止。洗井時打撈工具位于魚頂以上2 m,正洗井沖洗魚頂干凈后,邊緩慢下放管柱邊洗井,觀察泵車壓力表,泵壓突然上升,表明打撈工具已經(jīng)進(jìn)入魚腔;繼續(xù)下放管柱,懸重減少后上提管柱,懸重增加,表明打撈工具已撈到魚頂,上提起出井下管柱[8-9];若懸重減少后上提管柱打撈工具沒能撈到魚頂,上提管柱再正洗井,洗凈魚頂上積砂后再打撈,直到打撈工具撈到魚頂[10]。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

為了驗證該壓裂防噴橋塞的適應(yīng)性,現(xiàn)場對5個井次壓裂后丟手和解封進(jìn)行了試驗,現(xiàn)場觀測坐封、丟手、解封均成功,效果良好。以某壓裂措施井為例,壓裂層段和工藝參數(shù)見表2,該井采用多裂縫壓裂技術(shù),壓裂層段為1 108.3~1 129.2 m,包 含 1 108.3~1 120 m 和 1 122.4~1 129.2 m 兩個 卡段,用封隔器卡開,每個卡段開兩條水平縫。

表2 壓裂層段工藝參數(shù)

壓裂時,在地面連接下井管柱時將防噴器直接安置在管柱下端,隨壓裂管柱一起下井壓裂+防噴管柱圖見圖2,壓裂完成2 層2 縫, 壓裂成功后,先起出一部分油管,然后按照技術(shù)要求釋放壓裂橋塞,下放壓裂管柱拉力表懸重表指示為零,此時橋塞丟手成功,橋塞坐封于射孔井段以上。隨后起出另外一部分油管,及全部下井工具。

圖2 壓裂+防噴管柱

在沖砂和丈量核實地面桿管情況后,下完井生產(chǎn)管柱,完井管柱見圖3。將管柱串下入至935.77 m撈住壓裂橋塞,上提橋塞解封,最后安裝采油樹及下入活塞和抽油桿進(jìn)行完井,根據(jù)現(xiàn)場要求進(jìn)行開井生產(chǎn)。

圖3 完井管柱

應(yīng)用該壓裂防噴橋塞后,從起壓裂管柱到完井管柱全部下入僅用時不到1 天,大大縮短了投產(chǎn)時間,以一般放噴需要3 天計,作業(yè)隊搬家、立井架、施工按1~2 天計,每口井至少可提前投產(chǎn)4 天。

截至目前現(xiàn)場已推廣應(yīng)用30 口井,壓裂投產(chǎn)周期縮短按4 天計,累計多產(chǎn)油合計712 t,油價按照2 101 元/t 計,折合經(jīng)濟(jì)效益150.02 萬元。

4 結(jié)論

1)措施井在壓力施工后,井內(nèi)壓力較高,需要放噴后上提施工管柱,不能及時投入生產(chǎn),對產(chǎn)量造成影響。應(yīng)用防噴橋塞(Y425/DS-114-120/35-FX)可實現(xiàn)不壓井施工,加快完井進(jìn)度。

2)機(jī)械免壓井防噴橋塞采用錨定和坐封技術(shù)將下部承壓管柱丟手在井筒內(nèi)并實現(xiàn)封隔液流的目的,上部壓裂工藝管柱可立即起出,有利于下口井及時施工。

3)現(xiàn)場應(yīng)用該防噴技術(shù)后,30 口壓裂井投產(chǎn)周期縮短按4 天計,累計多產(chǎn)油712 t,折合經(jīng)濟(jì)效益150.02 萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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