黨曉勇,趙翀
(1.北京動力機(jī)械研究所,北京 100074;2.國機(jī)精工股份有限公司,鄭州 450142)
主軸承是航空渦輪發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵部件,其可靠性至關(guān)重要[1]。從國內(nèi)外發(fā)動機(jī)研制歷史和現(xiàn)役先進(jìn)發(fā)動機(jī)使用情況來看,主軸承是故障率最高的部件之一。一旦主軸承發(fā)生故障,輕則造成轉(zhuǎn)、靜子異常碰磨損壞,引起整機(jī)振動,降低整機(jī)性能;重則卡死轉(zhuǎn)子,扭斷主軸,造成空中停車,甚至產(chǎn)生災(zāi)難性后果。
發(fā)動機(jī)用高速圓柱滾子軸承最常見的故障模式為滾子端面磨損,產(chǎn)生原因比較復(fù)雜,與軸承設(shè)計、加工、安裝使用都密切相關(guān)[1-5]。根據(jù)相關(guān)參考資料和應(yīng)用實際經(jīng)驗總結(jié),高速圓柱滾子軸承滾子產(chǎn)生端面磨損的主要原因為:滾子有較大動不平衡量,致使?jié)L子在運轉(zhuǎn)中發(fā)生扭擺,滾子端面與內(nèi)圈擋邊、保持架橫梁產(chǎn)生接觸摩擦,引起滾子端面磨損,同時也形成套圈擋邊和保持架的磨損。
某型渦扇發(fā)動機(jī)裝配第二供方B廠的圓柱滾子軸承進(jìn)行臺架試車時,運轉(zhuǎn)18 min就出現(xiàn)了高低轉(zhuǎn)速、壓氣機(jī)后壓力、渦輪前溫度、潤滑系統(tǒng)等相關(guān)參數(shù)波動,整機(jī)振動大,監(jiān)控發(fā)現(xiàn)潤滑油變黑,發(fā)動機(jī)停車后轉(zhuǎn)速下降快,拆解發(fā)動機(jī)發(fā)現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子后支點圓柱滾子軸承滾子出現(xiàn)異常磨損。復(fù)查中發(fā)現(xiàn),同批次的軸承完成了1 000 h臺架壽命試驗,未出現(xiàn)滾子卡死故障。按照以往的經(jīng)驗進(jìn)行故障原因分析,未發(fā)現(xiàn)異常情況,因此,需要對軸承失效原因進(jìn)行深入分析。
圓柱滾子軸承在發(fā)動機(jī)上的裝配關(guān)系如圖1所示,采用鎖緊螺母施加100 kN軸向預(yù)緊力。軸承結(jié)構(gòu)為外圈無擋邊,內(nèi)圈帶擋邊,軸承內(nèi)圈結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,采用環(huán)下供油潤滑方式,設(shè)計軸承dn值超過2.3×106mm·r/min。內(nèi)圈設(shè)置有徑向的通油孔以及環(huán)形越程槽,軸承整體具有薄壁、重載等特點。
圖1 圓柱滾子軸承裝機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Installation structure diagram of cylindrical roller bearing
故障軸承拆解后檢查零件發(fā)現(xiàn):
1)外圈滾道面中間存在較重的運轉(zhuǎn)磨損痕跡,且磨痕寬度不一致,呈波浪狀,磨痕邊緣也呈現(xiàn)出波浪形接觸痕跡(圖2a)。
2)內(nèi)圈滾道面有縱向細(xì)條狀壓痕,擋邊邊緣有高溫變色痕跡(圖2b)。
3)滾子磨損狀態(tài)如圖2c所示,10粒滾子中有5粒仍保持圓形,但直徑明顯減小(初始直徑6 mm,磨損至4.82~5.40 mm);其他5粒滾子局部磨損嚴(yán)重。滾子兩端面均存在明顯磨痕,磨痕面呈現(xiàn)中間高于邊緣的趨勢,兩側(cè)端面的平面度和平行度均嚴(yán)重惡化。
圖2 失效軸承零件的外觀狀態(tài)Fig.2 Appearance of failed bearing parts
4)保持架兜孔均有一定的磨損,兜孔一側(cè)寬度為6.28~6.34 mm,另一側(cè)為6.30~6.38 mm,呈現(xiàn)為梯形方孔(設(shè)計為正方形,邊長6.2 mm)。保持架兜孔兩側(cè)磨損嚴(yán)重且不均勻,保持架外徑凸臺磨損嚴(yán)重。
5)電鏡檢查發(fā)現(xiàn)外圈、內(nèi)圈均存在高溫變質(zhì)層。
重新更換B廠2套2016-1批新軸承恢復(fù)裝配,按照正常的預(yù)緊方式,一套軸承裝配到位后,軸承無法轉(zhuǎn)動,松開鎖緊螺母,軸承靈活性恢復(fù)。另一套新軸承裝配到位后,軸承雖能轉(zhuǎn)動,但靈活性不如第一供方A廠軸承。
分別從原材料、設(shè)計、加工制造和使用工況4個方面查找故障原因。
B廠質(zhì)檢部門復(fù)查了故障批軸承的質(zhì)量檔案,質(zhì)量信息完整受控,手續(xù)齊全,均符合企業(yè)相關(guān)程序文件要求。原材料生產(chǎn)廠家均為合格供方,合格證及質(zhì)量證明文件齊全,金屬原材料復(fù)驗均合格,因此,材料不合格因素可以排除。
對兩供方生產(chǎn)廠軸承的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行了對比,見表1。由表可知:滾子在滾道內(nèi)軸向間隙基本一致,但B廠軸承內(nèi)圈越程槽尺寸較A廠要求偏大。內(nèi)圈越程槽尺寸較大可能造成內(nèi)圈軸向剛度降低,在較大的軸向預(yù)緊力下,內(nèi)圈擋邊軸向可能會受力變形,從而影響滾子旋轉(zhuǎn),需要詳細(xì)分析越程槽尺寸對內(nèi)圈強(qiáng)度和剛度的影響。
表1 兩生產(chǎn)廠家產(chǎn)品尺寸參數(shù)對比Tab.1 Comparison of size parameters of products produced by two manufacturers
為驗證軸承內(nèi)圈制造與設(shè)計的符合性,對B廠內(nèi)圈尺寸進(jìn)行全面復(fù)測,樣品包括2014-1批(首批試制產(chǎn)品)和2016-1批(嚴(yán)控滾道有效寬度批次)。由于尺寸較多,為了方便描述,在軸承內(nèi)圈圖紙中對各尺寸參數(shù)編號(圖3),各批次實測值見表2。未對A廠軸承進(jìn)行剖切檢測。
圖3 內(nèi)圈相關(guān)尺寸位置Fig.3 Relevant size positions of inner ring
表2中2016-1-3軸承為裝機(jī)的故障軸承。由表2 檢測數(shù)據(jù)可知, 相比B廠設(shè)計要求,2016-1批越程槽相關(guān)加工尺寸超差嚴(yán)重。
表2 B廠軸承內(nèi)圈相關(guān)尺寸檢測結(jié)果Tab.2 Test results of relevant sizes of bearing inner ring of factory B mm
發(fā)動機(jī)前期分別裝配A廠軸承和B廠2014-1批軸承完成了300 h臺架壽命試車,原位換裝B廠2016-1-3軸承,按照既定工藝文件完成裝配,故障發(fā)生時試驗工況未超過大綱要求,運行正常。
除發(fā)現(xiàn)B廠軸承內(nèi)圈越程槽尺寸存在較大超差外,其余未見異常。因此重點對內(nèi)圈越程槽對內(nèi)圈強(qiáng)度和剛度的影響進(jìn)行計算分析。
建立如圖4所示的軸承內(nèi)圈三維模型,圖中C面添加固定約束,D面施加軸向載荷,約束與加載分別為內(nèi)圈擋邊和壓緊螺母接觸區(qū)域。分別計算越程槽不同超差(0.3,0.5,0.8 mm)、不同軸向載荷(10~110 kN)下內(nèi)圈兩擋邊的距離變化量。在軸向預(yù)緊力的作用下,擋邊處的軸向位移云圖如圖5所示,擋邊的變形最大,滾道名義寬度減小。
圖4 內(nèi)圈受力模型Fig.4 Force model of inner ring
圖5 內(nèi)圈軸向變形云圖Fig.5 Axial deformation nephogram of inner ring
不同越程槽尺寸和軸向預(yù)緊力下軸承內(nèi)圈擋邊變形計算結(jié)果如圖6所示,其中,越程槽寬度、深度:A廠設(shè)計為0.5,0.3 mm;B廠設(shè)計為0.5,0.8 mm;B廠實物為0.6,0.9 mm。仿真計算時為單邊約束,計算另一邊的變形量,實際為雙邊均有變形,所以計算值再乘以2。
圖6 不同越程槽尺寸和軸向預(yù)緊力下內(nèi)圈擋邊變形計算結(jié)果Fig.6 Calculation results of inner ring rib deformation under different undercut sizes and axial preloads
由圖6可知:內(nèi)圈擋邊變形量與載荷近似呈線性關(guān)系,越程槽寬度和深度越大,其變形越大;B廠實物內(nèi)圈承受100 kN軸向預(yù)緊力時,滾道擋邊產(chǎn)生0.04 mm的變形,相應(yīng)的滾道名義寬度將減小0.04 mm,與滾子軸向間隙值抵消,滾子此時處于夾緊狀態(tài)。
為驗證內(nèi)圈變形仿真分析的準(zhǔn)確性,進(jìn)行了軸承內(nèi)圈實物的“壓力-變形”試驗。對3套未裝配使用的B廠2016-1批軸承內(nèi)圈進(jìn)行“壓力-變形”試驗(采用軟態(tài)芯軸保護(hù),防止工件受力而飛出)。試驗內(nèi)圈熱裝在測試軸中段,軸與內(nèi)圈為過盈配合,過盈量為0.02 mm。試驗組件套在銅質(zhì)防爆套內(nèi),試驗時逐步分段加壓,到設(shè)定壓力后保壓5 min再進(jìn)行下次加壓,試驗結(jié)果見表3。由表3可知,100 kN載荷對應(yīng)的軸向彈性總變形量為0.044 mm,與仿真分析結(jié)果接近,兩者的誤差與試驗件尺寸實際超差程度有關(guān)。
表3 內(nèi)圈壓力-變形試驗數(shù)據(jù)Tab.3 Inner ring pressure-deformation test data
將B廠實物超差內(nèi)圈的仿真分析與試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,如圖7所示,2條曲線趨勢基本吻合,說明了仿真結(jié)果的正確性。對A廠軸承也進(jìn)行仿真計算,在100 kN預(yù)緊力作用下總變形量不超過0.025 mm,小于滾子軸向間隙,處于安全狀態(tài)。
圖7 B廠超差內(nèi)圈擋邊變形仿真和試驗數(shù)據(jù)對比Fig.7 Comparison of simulation and test data of off-sized inner ring rib deformation of factory B
B廠2014-1批為首批試制產(chǎn)品,對滾子軸向間隙未明確控制,根據(jù)零件公差(滾子長度公差和內(nèi)圈滾道名義寬度公差)得軸向間隙范圍為0.03~0.10 mm,散度較大。從表2數(shù)據(jù)可見2014-1批內(nèi)圈的越程槽尺寸較小,在100 kN預(yù)緊作用下變形量小,因此未出現(xiàn)裝機(jī)后滾子卡死的問題。B廠2016-1批軸承增加了軸向間隙要求值,通過零件選配將軸向間隙控制在0.03~0.05 mm,間隙偏小,再加上越程槽尺寸超差,裝機(jī)后在100 kN預(yù)緊作用下變形量大,造成一套軸承完全卡死,另一套軸承雖然未被卡死,但靈活性變差。
高速圓柱滾子軸承常見的故障模式為滾子端面磨損,以往故障原因多定位在滾子動不平衡引起的旋轉(zhuǎn)軸線傾斜,滾道直線度、滾道對基準(zhǔn)的垂直度引起的滾子歪斜等,為此,還發(fā)明了“斜擋邊”技術(shù)保證滾子高速平穩(wěn)運行。本次故障軸承為薄壁內(nèi)圈帶擋邊,軸向預(yù)緊力大,越程槽尺寸超差復(fù)合因素導(dǎo)致的軸承失效。復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的同批次軸承雖然完成了1 000 h臺架壽命試驗,卻在裝機(jī)使用中出現(xiàn)問題,警示了在軸承的臺架壽命試驗中應(yīng)盡量模擬整機(jī)使用工況,不僅是載荷譜,還應(yīng)考慮安裝方式等因素的影響。