郭景宏,薛凱,張磊
(天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司,甘肅 蘭州 730060)
熱收縮薄膜(PET-G)作為一種塑料薄膜,不僅具有環(huán)保性、耐化學性,而且其制品具有良好的性能,容易加工,可回收二次利用,主要用于醫(yī)療保健品、生物性包裝等領(lǐng)域[1]。然而,PET-G廢料碎料顆粒大小不一、質(zhì)量不均,真空吸粉量不穩(wěn)定,擠出機頭壓力波動范圍大,這些問題不僅對真空上料機有較高要求,還需對計量稱喂料量精確控制。本文主要介紹了軟件設(shè)計、硬件構(gòu)成特點,系統(tǒng)功能實現(xiàn)方法和控制技術(shù)的改進。
PET-G熱收縮膜廢料回收新生產(chǎn)線主要設(shè)備有破碎機、上料系統(tǒng)、除塵分離系統(tǒng)和喂料系統(tǒng),流程如圖1所示。首先將廢料二次破碎,通過真空上料機吸到二樓大料倉,經(jīng)除塵金屬分離后,計量喂料系統(tǒng)加料到擠出機,新系統(tǒng)融到老系統(tǒng),廢料與粒料混合生產(chǎn),實現(xiàn)廢料回收再利用。
圖1 PET-G廢料回收系統(tǒng)流程圖
擠出機組控制部分硬件系統(tǒng)包括動力變頻柜、元器件控制柜,現(xiàn)場包括料位計、壓力傳感器等,以及計量喂料系統(tǒng)。
現(xiàn)場諸多電機取故障信號、啟停信號,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動加手動多重啟停方式;計算稱喂料量,多次淘洗除塵及金屬分離,以保證膜質(zhì)量,實現(xiàn)對壓力、系統(tǒng)自動運行的精準控制。筆者選用SIEMENS S7-1200,在Portal 16.1中進行組態(tài),設(shè)備硬件組態(tài)畫面如圖2所示。主機CPU、工控機、計量稱三者之間采用Profinet通訊,監(jiān)控畫面?zhèn)鞯缴衔粰CWinCC RT Advanced顯示。
圖2 設(shè)備硬件組態(tài)圖
擠出機控制系統(tǒng)設(shè)計采用PLC+HMI模式,實現(xiàn)轉(zhuǎn)速、電流的采集、讀取和顯示,系統(tǒng)之間的聯(lián)鎖保護、故障報警提示,主機與喂料稱之間的通信以及整套系統(tǒng)畫面監(jiān)控等功能。
根據(jù)工藝要求,軟件設(shè)計包括電機自動啟停、料位聯(lián)鎖保護、故障報警提示,及主機與喂料稱之間的通訊等過程。新系統(tǒng)控制總覽如圖3所示,可以在工控機屏讀取數(shù)據(jù),觀察運行過程,并根據(jù)工藝要求進行PLC編程,使料位計控制電機啟停喂料。大料倉設(shè)有三處料位計,分別是L位、HH位、H位。在L料位狀態(tài)下,先啟動輸送風機,20 s后啟動粉粹電機進行二次破碎,接著除塵器A啟動,大料倉攪拌電機和喂料電機也隨之啟動。自動停止聯(lián)鎖恰好相反,大料倉料位達到H時,大料倉喂料機停止運行,二次粉碎機停止,接著延遲20 s輸送風機停止,最后除塵器A停止。料位聯(lián)鎖保護是在大料倉HH料位,此時該倉喂料停止;如果輸送風機故障報警,則大料倉喂料停止,隨之二次粉碎機、主機喂料也停止。
圖3 新系統(tǒng)控制總覽圖
圖4 是在整個系統(tǒng)運行時,大料倉攪拌電機自動啟停情況展示,可以看到通過料位高低控制大料倉攪拌電機啟停,在聯(lián)鎖保護下,保證了各電機按工藝要求正常運行。廢膜經(jīng)過破碎機粉碎后,需要重新通過失重式計量秤加料到雙螺桿擠出機,最后經(jīng)過模頭成型、拉膜,將廢料回收利用得到新熱塑膜。
圖4 大料倉攪拌電機啟停展示圖
PLC模塊組成如圖5所示。操作顯示在工控機,CPU為SIMENSE S7-1200系列1215,其他數(shù)字量輸入與輸出在西門子網(wǎng)站上挑選目前最新模塊。
圖5 PLC模塊組成圖
整個系統(tǒng)程序由TIA Portal V16編程軟件開發(fā),S7-1200 PLC作為整個控制系統(tǒng)核心部分,通過自帶I/O口和拓展DI、DO模塊對料斗開關(guān)、電機遠程啟停以及變頻器故障報警進行控制。模擬量輸入EM231模塊,對變頻器參數(shù)進行反饋控制,EM232模擬輸出模塊調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速。
機頭壓力不穩(wěn)定,會導(dǎo)致拉膜厚度不一、粗糙程度不同,本文采用手動加自動方法來控制機頭壓力。其中,保持螺桿轉(zhuǎn)速和計量泵轉(zhuǎn)速不變,隨著壓力的浮動調(diào)節(jié)喂料量,計量泵轉(zhuǎn)速確定產(chǎn)量,手動粗略設(shè)定喂料量Sv,再通過自動微調(diào)穩(wěn)定機頭壓力。手動喂料量由泵轉(zhuǎn)速確定;喂料稱喂料量=手動喂料量±自動喂料量Mv。整個控制是在閉環(huán)狀態(tài)下完成,控制原理如圖6所示。工控機上設(shè)定壓力值,壓力信息經(jīng)通信線路傳輸?shù)絇LC,機頭壓力也由傳感器讀入PLC,兩者比較后差值e經(jīng)過PID計算用于調(diào)節(jié)喂料量。在整個開機過程中,傳感器不斷地把實時壓力傳送到PLC中進行數(shù)值比較,如果當前壓力值高于或低于設(shè)定值,PLC就發(fā)出指令,調(diào)節(jié)喂料量以達到控制壓力的目的,使機頭壓力維持在一個穩(wěn)定范圍內(nèi)[2]。
圖6 壓力控制原理圖
喂料稱自動加料,PLC程序調(diào)用模塊,通過模塊在程序中編寫喂料量程序,圖7是稱重模塊程序。TIA Portal V16編程軟件寫入喂料量程序,使得計量稱能夠自動調(diào)節(jié),保持壓力穩(wěn)定,即計算出壓力變化控制量e,e與手動調(diào)速狀態(tài)下穩(wěn)定值相加,得到閉環(huán)轉(zhuǎn)速值Pv,通過模擬量輸出模塊EM232輸出4-20 mA信號,控制變頻器從而實時調(diào)節(jié)主電機電流。
圖7 稱重模塊程序
程序設(shè)計中通過模塊輸出控制變化量,由Profi net通訊方式直接寫入計量稱,設(shè)定每臺稱當前喂料量,老系統(tǒng)已有三臺稱,現(xiàn)又增加了一臺,編程寫入,使得整個系統(tǒng)每臺稱喂料量合理,每臺稱喂料量百分比設(shè)定,總和為100%。新系統(tǒng)喂料情況如圖8所示,從圖中可以看到實時參數(shù),這臺新喂料稱設(shè)定是100 kg/h,料重量為28.78 kg,還可以觀察到喂料螺桿轉(zhuǎn)速和從開機到當前的累計喂料量。
圖8 新計量秤喂料情況
PET-G廢料經(jīng)過二次破碎后,碎膜蓬松、密度不均(0.1~0.3 g/cm3)、質(zhì)量不恒定,因此喂料螺桿需要特殊制作,對于一定密度范圍內(nèi)的料,通過手動設(shè)定、自動調(diào)節(jié)、喂料稱通訊,進行合理喂料,來穩(wěn)定機頭壓力。整個開機過程中壓力比較穩(wěn)定,其值大致在2.3~2.8 MPa,壓力浮動基本控制在0.5 MPa以內(nèi),達到指標要求,控制情況良好。
廢料PET-G熱收縮膜生產(chǎn)線回收控制系統(tǒng)工況復(fù)雜,對于真空吸粉、喂料有較為苛刻的要求,本次設(shè)計首先將廢料二次破碎,產(chǎn)生顆粒大小不一、密度不均的蓬松料,真空吸粉到二樓大料倉,吸粉機螺桿特殊制作,從而將密度不一的顆粒順利吸到大料倉,料位計控制攪拌電機啟停,隨之一系列聯(lián)鎖保護保證工藝要求,經(jīng)過多次除塵,金屬分離,PLC調(diào)用稱重計量模塊能夠精確控制喂料量,保證壓力平穩(wěn),系統(tǒng)運行穩(wěn)定,最終使生產(chǎn)的熱收縮膜厚度均勻、質(zhì)量良好,滿足客戶要求。