郭 娜
(天津一汽豐田汽車有限公司 天津 300457)
車身輕量化是汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢,在保證汽車強度的前提下,通過降低汽車的整車質量減少燃料消耗,輕量化底盤膠品質穩(wěn)定,使應用成本降低。
底盤膠主要噴涂于車輛的底盤及4個輪穴,其重要目的是抗石擊、防噪防水、防銹。
輕量化底盤膠是通過添加加熱膨脹型發(fā)泡劑達到高發(fā)泡效果,當?shù)妆P受到飛石撞擊時,涂膜層變形會吸收沖擊力,從而達到耐沖擊、提高防音性能的作用。提高耐沖擊力,須提高樹脂含量,通過高發(fā)泡的加熱膨脹性發(fā)泡劑增加膜厚達到耐沖擊力的效果;提高防音性能,加熱膨脹型發(fā)泡劑變形會緩和沖擊,并且通過高發(fā)泡吸收沖擊力達到防音效果;實現(xiàn)輕量化,通過高發(fā)泡的加熱膨脹型發(fā)泡劑使比重下降,以及樹脂中空體、玻璃珠中空體使比重下降實現(xiàn)輕量化。
導入主要通過前期成本核算、前性能評價、切替日程、工場問題點橫展、作業(yè)訓練、配管改造工事、切替、初期品質保證、問題點總結進行說明。
通過新舊品比重不同,使用相同體積可以節(jié)約重量的方法進行計算。按照相同膜厚進行計算,可遞減使用量0.77 kg,遞減140萬元。
導入前材料廠家主要通過基本性能、粘度特性、涂布條件、發(fā)泡倍率、吸濕發(fā)泡實驗方面進行評價,合格后進入導入日程。
基本性能見表1。黏度特性見圖1。
圖1 溫度粘度特性曲線圖Fig.1 Temperature viscosity characteristics
表1 基本性能Tab.1 Basic performance
涂布工藝條件見表2。
表2 涂布條件一覽表Tab.2 List of coating conditions
發(fā)泡倍率見表3。吸濕發(fā)泡實驗結果見表4。
表3 發(fā)泡倍率Tab.3 Foaming ratio
表4 吸濕發(fā)泡實驗結果Tab.4 Hygroscopic foaming experiment
結論:輕量化UBC材料滿足現(xiàn)有要求。
輕量化應用主要根據(jù)他工場問題點橫展、作業(yè)訓練實施、配管改造工事、切替及初期品質確認幾個方面進行日程制定,明確時間節(jié)點,定期確認,見表5。
表5 應用計劃Tab.5 Application plan
工場問題點橫展見表6。由于三涂裝在導入前優(yōu)先進行了輕量化底盤膠的導入,因此及時參加三涂裝問題反省會,防止問題再發(fā)生。
表6 工廠問題點橫展Tab.6 Factory problems check
作業(yè)訓練計劃見表7。由于切替是在春節(jié)期間,作業(yè)者沒有時間進行大量的實車作業(yè)訓練,首先利用升降機將車體吊起,作業(yè)者使用移動式膠泵進行噴涂訓練。但是發(fā)現(xiàn),由于移動膠泵膠壓不穩(wěn),無法模擬正常生產(chǎn)打膠狀態(tài),并且由于新舊膠黏度不同,作業(yè)性能有很大改變。通過三涂裝協(xié)力,兩直制作三涂裝線上訓練計劃,每人一周每日2~4 h三涂線上試車作業(yè)訓練,以達到實現(xiàn)線上訓練效果,保證作業(yè)者提前適應新膠的特性。
表7 作業(yè)訓練計劃Tab.7 Operation training program
2.4.1 作業(yè)問題點
雖然作業(yè)者在三涂裝進行了實車訓練,但仍然沒有完全適應新膠的特性,在初期生產(chǎn)中發(fā)生滴落較多。我們通過減少噴涂距離降低壓力,最終減少了盧奧的發(fā)生。針對噴涂過厚導致烘烤過厚的現(xiàn)象,這些問題伴隨著作業(yè)熟練及經(jīng)驗增加,減少膜厚,最終逐漸實現(xiàn)好轉。
2.4.2 設備問題點
前期發(fā)現(xiàn)的問題點主要是槍嘴堵塞現(xiàn)象,通過調整膠內可塑劑含量進行了改善。
本次新材料導入發(fā)現(xiàn),一種新材料的導入各項準備工作是非常重要的,導入前必須要制定詳細的計劃,人員責任明確,這樣才能避免由于考慮不到位、管理不充分導致的項目延期。
除了膠本身各項試驗外,與漆膜配套性試驗也要進行。
其他工廠材料導入的經(jīng)驗的橫展也是非常重要的,這樣能夠避免同樣問題的發(fā)生,減少時間的浪費?!?/p>