馬匯東
(北京華電北燃能源有限公司,北京 101117)
燃?xì)廨啓C的燃燒系統(tǒng)與空氣清吹系統(tǒng)作為燃機燃燒相關(guān)的重要系統(tǒng)相輔相成,它們通過相互之間的配合保證燃?xì)廨啓C在運行過程中能夠根據(jù)負(fù)荷、環(huán)保指標(biāo)等要求進行各種燃燒模式的切換。但在實際調(diào)試運行期間,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)存在“單點保護”的低可靠性情況。本文對6F.01 燃?xì)廨啓C的清吹閥門控制回路進行改造,消除了設(shè)備安全隱患,提升了機組運行的穩(wěn)定性與可靠性。
6F.01 燃?xì)廨啓C采用DLN2.5 燃燒系統(tǒng)。該燃燒系統(tǒng)為美國GE 公司基于DLN2.0 燃燒系統(tǒng)的升級。自2000 年開發(fā)以來,該系統(tǒng)主要應(yīng)用于7H、9H 和52E燃?xì)廨啓C上。6F.01 燃?xì)廨啓CDLN2.5 燃燒室的布置見圖1~2。
圖1 燃燒室示意圖
6F.01 燃?xì)廨啓C的DLN2.5H 燃燒系統(tǒng)采用“4+1”噴嘴布局,包含4 個在外圈的噴嘴和1 個中心的噴嘴,共4 路天然氣管路接入噴嘴,分別為D5、PM1A、PM1B、PM3。其中,每個噴嘴均接入2 路天然氣管路,具體見表1。
圖2 燃燒室實物圖
表1 燃燒室管路對應(yīng)功能表
清吹系統(tǒng)是DLN 燃燒系統(tǒng)中非常重要的組成部分。燃機在不同負(fù)荷下采用不同的燃燒模式,意味著有些噴嘴不是在所有情況下都有燃料供應(yīng)。在燃燒系統(tǒng)運行期間,通過清吹系統(tǒng),將燃機壓氣機的排氣接入當(dāng)前模式下未通天然氣的管路和噴嘴進行冷卻,防止天然氣的回流以及管路和噴嘴中殘留的氣體燃料的自燃[1]。
燃?xì)廨啓C清吹系統(tǒng)主要由安裝冷卻功能且密封的空氣系統(tǒng)、燃料氣控制系統(tǒng)和壓氣機組成。其中:①6 只燃料吹掃閥(VA13-1,2,13,14,23 和24);②6 只燃料吹掃閥的電磁閥(20PG-1,2,3,4,23 和24);③6 只吹掃閥儀用壓縮空氣壓力調(diào)節(jié)閥(VPR54);③12 只燃料吹掃閥的位置開關(guān)(33PG);④3 只燃料吹掃放空閥(VA13-8,12 和22);⑤3 只燃料吹掃放空閥的電磁閥(20VG-2,3 和6);⑥6 只燃料吹掃放空閥和12 只燃料吹掃閥的位置開關(guān)(33PG);⑦9 支清吹壓力變送器(96PG-1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C);⑧3 支溫度變送器。以上設(shè)備均布置在燃機的氣體模塊小室(DLN compartment)內(nèi)。
(1)亞先導(dǎo)預(yù)混模式(SPPM)D5+PM1A:氣體燃料通向燃燒室的擴散通道D5 和預(yù)混模式通道PM1A。在部分額定轉(zhuǎn)速到低負(fù)荷之間均采用這種模式,燃機啟動到FSNL(全速空載)以后,直到加載到燃燒基準(zhǔn)參考溫度CRT(Combustion Reference Temperature),一個類似于火焰的燃燒基準(zhǔn)溫度,由壓氣機排氣壓力、排氣溫度等經(jīng)驗計算出的介于0~100 的常數(shù)[2])大于93.175。
(2)預(yù)混模式(PM)PM1A+PM1B+PM3:天然氣均通過噴嘴進入各燃燒室的PM1A、PM1B 及PM3通道。從CRT 超過93.175 至燃機基本負(fù)荷間均采用該模式。
當(dāng)流經(jīng)擴散氣體燃料噴嘴的燃料停止流動(預(yù)混燃料通道運行)時,就啟動對擴散燃料氣噴嘴流道(D5)的吹掃。通過抽氣支管將壓氣機排氣導(dǎo)入擴散氣體燃料管,吹掃擴散氣體燃料噴嘴。該過程中,需要不斷有空氣從擴散氣體燃料噴嘴端流出,以保證擴散氣體燃料支管及其相連的管道里不再積聚有易燃?xì)怏w,并且冷卻燃料噴嘴。當(dāng)流經(jīng)PM1B、PM3 噴嘴的燃?xì)馔V沽鲃?,所有的燃?xì)舛剂飨驍U散噴嘴時,PM1B、PM3 吹掃閥打開進行吹掃。當(dāng)燃料氣吹掃支管不工作時,支管上的放空閥打開,排空積聚在管道內(nèi)的燃料氣,保證燃料氣壓力不會集聚在兩只串聯(lián)布置的吹掃放空閥之間,而且不會有燃?xì)饴┻^關(guān)閉放空閥,聚集在燃燒室或者排氣段內(nèi)。
兩種燃機運行模式對應(yīng)燃料清吹系統(tǒng)狀態(tài)見表2。
表2 燃機運行模式對應(yīng)燃料清吹系統(tǒng)狀態(tài)表
在燃?xì)廨啓C的MARK VIe 控制系統(tǒng)可以看到清吹系統(tǒng)的保護條件涉及3 種機組保護形式,分別是快速降負(fù)荷(RUNBACK)、停機(SHUTDOWN)、跳閘(TRIP)。
(1)快速降負(fù)荷。當(dāng)燃機清吹管路溫度PTHX>365℃,延時2 s,或在清吹溫度大于345℃且未小于326.67℃時,燃機開始快速降負(fù)荷,直到清吹溫度恢復(fù)到高值以下。
(2)停機。燃機測量的大氣壓力加FPG1 管路上的清吹壓力與壓氣機排氣壓力之間的比值大于1.01或者小于0.962,且超過60 s 時,觸發(fā)燃機停機程序。
(3)燃機跳閘。①PTHX 清吹溫度三取二大于385℃,且延時2 s;②在清吹指令下達后,10 s 內(nèi)對應(yīng)的清吹管路中的三支壓力變送器超過兩支均檢測到壓力小于303 kPa(44 psi);③燃燒模式切換但清吹指令未發(fā)出;④當(dāng)D5 清吹指令發(fā)出后(或):Ⅰ在25 s 內(nèi)空氣側(cè)清吹閥VA13-1 關(guān)反饋未消失且90 s后VA13-1 開反饋未收到;Ⅱ在25 s 內(nèi)燃?xì)鈧?cè)清吹閥VA13-2 關(guān)反饋未消失且90 s 后VA13-2 開反饋未收到;Ⅲ在25 s 內(nèi)清吹閥VA13-1 或VA13-2 關(guān)反饋未消失且任意一只清吹壓力小于303 kPa(44 psi);Ⅳ90 s 后VA13-1 或VA13-2 開反饋未收到且任意一只清吹壓力小于303 kPa(44 psi)。
需要注意:PM1B、PM3 邏輯保護與D5 相同,分別對應(yīng)的空氣側(cè)閥門為VA13-3,VA13-23。燃?xì)鈧?cè)閥門為VA13-4,VA13-24。
清吹系統(tǒng)的保護條件分別有清吹溫度、清吹壓力以及清吹閥門3 種動作情況。通過研究發(fā)現(xiàn),清吹溫度測點有3 支變送器(PG-TX1、PG-TX2、PGTX3)。通過3 支變送器的中間值進行判斷,不容易出現(xiàn)由于變送器設(shè)備故障導(dǎo)致的保護誤動。同樣,在每條清吹的管路上,均有3 只壓力變送器,共計9 支(96PG-1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B,3C),每3 支為1 組,不易發(fā)生由于變送器故障導(dǎo)致的保護誤動。
在系統(tǒng)配置上,所有清吹管路上的清吹閥門均僅由一臺電磁閥對其進行控制。若該電磁閥故障,電磁閥對應(yīng)的清吹閥門將無法正常使用,會觸發(fā)燃機保護動作。
某6F.01 燃?xì)?蒸汽聯(lián)合機組處于調(diào)試期間,正在進行并網(wǎng)后的涉網(wǎng)試驗,當(dāng)日04:30,燃?xì)廨啓C跳閘,發(fā)電機出口斷路器斷開,燃機顯示保護“Trip -gas purge fault-Ture(L4PGFT-ALM)”。停機后,通過機組歷史曲線數(shù)據(jù)對跳機原因進行檢查分析。在當(dāng)日凌晨04:30 前,燃機跳閘前,燃機負(fù)荷DWATT 為30.974 MW,負(fù)荷平穩(wěn)且燃機未收到任何升降負(fù)荷的指令。燃機處于預(yù)混PM 模式,燃料閥D5 關(guān)閉,燃料 閥PM1A、PM1B、PM3 開度分別為34.499%,34.229%,48.714%。D5 閥門處于清吹進程中,VA13-1、VA13-2 反饋開到位。在沒有任何外部指令的情況下,04:30:17′ VA13-2 清吹閥門的開反饋消失,MARK VIe 中記錄事件“VA13-2 open position limit switch-false”;1 s 后,在04:30:18′觸發(fā)報警動作“D5 gas side purge valve limit switch fault-Ture(L33PG1D)”;在04:30:20′,7914 VA13-2 關(guān)反饋到達,事件記錄“VA13-2 close position limit switchture”;04:30:20′,8469 MARK VIe 報警“Trip -gas purge fault-Ture(L4PGFT-ALM)”同時發(fā)電機出口斷路器解列,燃機跳閘。
機組跳閘前相關(guān)曲線見圖3。根據(jù)機組曲線對事件進行分析,由于在燃機運行過程中負(fù)荷平穩(wěn),CRT 保持在99.15,不在燃機燃燒模式切換的范圍(92.700~93.125)內(nèi),燃機未發(fā)出取消清吹的任何指令。由圖3 可知,MARK VIe 系統(tǒng)發(fā)出控制VA13-2閥門的指令d_20pg2x 一直為ture,該指令使VA13-2保持打開。但實際上,在開指令一直存在的情況下,該閥門實際動作情況見表3。
圖3 跳機數(shù)據(jù)記錄圖
表3 燃機跳機前VA13-2 閥門動作情況
由于2 個位置開關(guān)均發(fā)生動作,排除了由于位置開關(guān)接觸不良引起的位置反饋信號誤動的情況。
由于原控制閥采用兩位三通電磁閥控制氣動滑閥,從而實現(xiàn)對清吹閥門的控制(圖4)。通過增加一路電磁閥進行冗余配置,采用雙路電磁閥控制,保證單一電磁閥故障不影響閥門的實際動作情況。原電磁閥稱為電磁閥X,新加電磁閥稱為電磁閥Y(圖5)。
圖4 改造前電磁閥系統(tǒng)圖
圖5 改造后電磁閥系統(tǒng)圖
由表4 可知,當(dāng)閥門動作指令發(fā)出后,當(dāng)且僅當(dāng)2 臺電磁閥同時無法正常工作時間,閥門才會出現(xiàn)無法動作的情況。如果僅有其中任意1 臺電磁閥出現(xiàn)故障,清吹閥門仍然可以正常工作。這很大程度上提高了閥門運行的可靠性。清吹閥門改造前后動作情況見表5。
表4 雙冗余電磁閥改造邏輯圖對比表
表5 燃機清吹閥門改造前后動作情況
電磁閥改造的方案實施主要分為2 步進行:第1 步為現(xiàn)場電磁閥的安裝;第2 步為在燃機控制系統(tǒng)中新增加1 個繼電器輸出信號,并且關(guān)聯(lián)對應(yīng)的清吹閥門開啟邏輯信號。在MARK VIe 控制系統(tǒng)中,增加一路繼電器輸出點。
(1)進入燃機控制系統(tǒng)軟件“TOOLBOXST”,選擇進入1#機組組態(tài)“G1”,見圖6。
圖6 TOOLBOXST 組態(tài)圖
(2)選擇菜單“software”,進入1#燃機控制系統(tǒng)組態(tài)。選擇“Custom_Tongzhou”系統(tǒng),該項目下均為針對不同現(xiàn)場客戶使用的組態(tài)項目[13],見圖7。
圖7 TOOLBOXST 選擇模塊圖
(3)在該模式下新建項目“NEW PURGE”,在該項目下新建功能組命名為“PURGE solenoid1”,在該功能組中添加“MOVE”功能塊。“MOVE”塊將輸入變量“SRC”的值轉(zhuǎn)換為輸出變量“DEST”,見圖8。每當(dāng)模塊運行且ENABLE 引腳為真時,就會發(fā)生數(shù)據(jù)傳輸。該模塊的模擬變體可用于執(zhí)行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換以及內(nèi)存移動操作。將輸入變量“SRC”與原組態(tài)中清吹閥VA13-1 的開指令“L20PG1ON”關(guān)聯(lián),將輸出變量“DEST”與新增電磁閥的開指令關(guān)聯(lián),將該指令命名為“d_20pg1y”。
圖8 TOOLBOXST 新建MOVE 塊
(4)進入“TOOLBOXST”中“hardware”菜單,找到DO 輸出卡件,找到未被使用的繼電器輸出通道,見圖9~10。
圖9 選擇硬件卡件
圖10 新增通道位置
(5)通過查找發(fā)現(xiàn)卡件“PDIO-1F1A”中有空余的繼電器通道尚未使用,分別為“Relay05”、“Relay06”。通過選中05 繼電器通道的“Connected Variables”選擇連接該通道的變量,在此輸入之前定義的“d_20pg1y”,見圖11。
圖11 完成新增信號
通過選中該繼電器通道,發(fā)現(xiàn)該通道已經(jīng)能夠連接至之前新增加的“NEW PURGE”程序,并能夠成功地連接到“L20PG1ON”指令,見圖12。
圖12 完成關(guān)聯(lián)標(biāo)簽
此時,需要將該通道的接線與現(xiàn)場新增電磁閥相連,完成接線。
通過相同的步驟,分別完成VA13-1,2,13,14,23和24 清吹閥門改造工作;新增電磁閥20PG-1Y,2Y,3Y,4Y,23Y 和24Y。
現(xiàn)場安裝步驟:安裝過程需要按照圖5 增加與原電磁閥相同型號的兩位三通電磁閥Y,將X 電磁的工作氣口圖1 號位置接入Y 電磁閥的進氣口3號位置(圖5)。從原壓縮空氣增加供氣管路上引出一路,接入Y 電磁閥的排氣口中2 位置。將Y 電磁閥的工作氣口(1 號位置)接入清吹控制閥氣動閥門(圖5)。
通過MARK VIe 程序?qū)Ω脑旖Y(jié)果進行試驗(記錄表僅記錄D5 清吹閥門VA13-1,2 改造后的試驗情況),優(yōu)化后電磁閥試驗記錄見表6。
表6 優(yōu)化后電磁閥試驗記錄表
試驗證明,通過對清吹閥門的電磁閥進行冗余改造,提高了清吹閥的可靠性,在清吹閥門使用過程中如果出現(xiàn)任意一只電磁閥故障,都不會影響閥門的正常開啟;只有當(dāng)2 個電磁閥同時故障,才會導(dǎo)致對應(yīng)清吹閥門的異常動作。通過優(yōu)化,將原本的“單電保護”改造為“二取二”的保護狀態(tài),很大程度上提升了燃?xì)廨啓C清吹系統(tǒng)的可靠性。
通過對6F.01 燃?xì)廨啓C燃燒系統(tǒng)、清吹系統(tǒng)的介紹以及在調(diào)試過程中的跳機事故分析,主動查找燃機清吹系統(tǒng)安全隱患。通過研究燃機現(xiàn)場條件及相關(guān)燃機保護邏輯制定了改造方案。方案實施后,通過前后10 步對改造后的新增電磁閥通電及切斷電源的試驗,驗證了任意一只電磁閥故障,都不會影響對應(yīng)閥門的正常開啟;只有當(dāng)2 個電磁閥同時故障時,才會導(dǎo)致對應(yīng)清吹閥門的異常動作,確保了燃機清吹閥門的正常使用,有效提高了清吹系統(tǒng)的可靠性,避免6F.01 燃?xì)廨啓C機組出現(xiàn)因清吹閥電磁閥故障導(dǎo)致的機組停機事故。