王 剛*,牟小海,李志丹,戢俊強(qiáng)
(成渝釩鈦科技有限公司,四川 內(nèi)江 642469)
自2016 年7 月26 日以來,我公司因種種原因未再生產(chǎn)H08A,為拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開辟新產(chǎn)品市場。我公司于2019 年4月重啟H08A 的生產(chǎn)。
自2016 年起,我公司主要生產(chǎn)建筑鋼材,3 年來未涉及低碳、低硅鋼鐘的冶煉,技術(shù)操作員工離崗較多,現(xiàn)有操作人員技術(shù)參差不齊。生產(chǎn)之初,用戶在質(zhì)量控制上提出較為嚴(yán)格的要求,要求我公司H08A 應(yīng)滿足其95%以上產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
(1)對砷、磷、硫等元素要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表1 國家標(biāo)準(zhǔn)、用戶對H08A 要求
(2)對鋼中T[O]提出要求,要求材樣T[O]≤120ppm。
在實際生產(chǎn)中盤卷粗拉拔時發(fā)生脆斷、金屬料消耗高于其他外廠等因素直接影響生產(chǎn)效率和成材率。針對以上問題,我公司成立焊條鋼批量化生產(chǎn)技術(shù)研究項目組,開展焊條鋼的提升品質(zhì)技術(shù)研究。
H08A 主要在新區(qū)120t 轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn),工藝流程如下:KR脫硫→120t 提釩轉(zhuǎn)爐→120t 頂?shù)讖?fù)吹煉鋼轉(zhuǎn)爐→Ar 站吹氬(增加LF 精煉環(huán)節(jié))→七機(jī)七流方坯連鑄機(jī)(全程保護(hù)澆注+電磁攪拌→高線軋制)。
(1)過程控制。由于威鋼為半鋼煉鋼,鐵水煉鋼之前要經(jīng)過提釩工序,提釩后鐵水中Si、Mn、C 被氧化,熱量不足、造渣困難,不利于脫P(yáng)。轉(zhuǎn)爐通過廢鋼調(diào)節(jié)過程吹煉溫度,合理使用半鋼助熔劑,保證爐渣的良好流動性,促進(jìn)脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,提高脫磷效果,中后期添加改質(zhì)劑,并嚴(yán)控出鋼下渣量,杜絕鋼包下渣,從而保證成品P。
(2)脫氧合金化。原H08A 生產(chǎn)工藝,煉鋼廠采用一步脫氧法,即轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,一次性加入脫氧劑,下步脫氧工作全都在LF 爐中完成。因轉(zhuǎn)爐爐前氧值測量存在一定偏差,且鋼水在出鋼轉(zhuǎn)運(yùn)過程中,存在不同程度的增氧情況。常導(dǎo)致鋼水到LF時,氧值波動大,氧值過高,LF 脫氧困難,氧值過低,LF 無法進(jìn)行正常脫氧,且影響澆注。為控制鋼中[Si]含量,轉(zhuǎn)爐出鋼采用留氧操作,出鋼結(jié)束后在氬站定氧,根據(jù)鋼中氧含量采用鋁線脫去多余的氧,并調(diào)整鋼中鋁含量至0.010%~0.020%范圍內(nèi),為精煉環(huán)節(jié)正常處理創(chuàng)造良好條件。
原方案未進(jìn)行LF 精煉工序,部分爐次T[O]高達(dá)150ppm 以上。通過增加精煉工序,降低鋼中氣體含量及夾雜物水平,控制鋼中T[O]。
(1)黃白渣及脫氧工藝。鋼水全程埋弧精煉,爐渣發(fā)泡性好,可以適當(dāng)增加反應(yīng)界面,提高反應(yīng)速度,并均勻覆蓋鋼水,避免鋼水裸露吸氣。精煉渣發(fā)泡性,主要與熔渣的黏度、表面張力和密度有關(guān),同時也決定吹氣量的大小。因此釩鈦科技煉鋼廠,在H08A 通電前期,通過加入螢石和預(yù)熔精煉渣,提高精煉渣流動性,降低精煉渣的表面張力和密度,促進(jìn)精煉渣發(fā)泡。同時根據(jù)熔渣情況,加入石灰,保證熔渣合適的堿度,形成2CaO·SiO2而增大爐渣粘度有利發(fā)泡。同時在造渣過程中加入一定量改質(zhì)劑及石灰以保證爐渣堿度,采用鋁礬土造渣,提高渣中Al2O3的含量,縮短LF 成渣時間,延長黃白渣時間>15min 以上。
H08A 為低硅低碳鋁脫氧鋼,因此,釩鈦科技煉鋼廠,相應(yīng)提高精煉渣堿度,控制鋼水Si 含量。采用添加鋁粒的方式,對鋼水進(jìn)行擴(kuò)散脫氧,形成CaO.SiO2.Al2O3三元渣系,提高爐渣流動性,強(qiáng)化精煉渣的脫氧能力,促進(jìn)白渣的形成。
采用鋁粒補(bǔ)充脫氧、硅鈣粉和電石進(jìn)行擴(kuò)散脫氧,使用碳化硅輔助脫氧并進(jìn)行埋弧,防止鋼液吸氣,利用鋼包底吹氬攪拌,使氧在渣鋼之間的分配可以在短時間內(nèi)達(dá)到平衡,以達(dá)到快速脫氧、脫硫的目的。
(2)鈣處理工藝。在鋁鎮(zhèn)靜鋼中,Al2O3為脫氧產(chǎn)物,在H08A拉拔過程中易發(fā)生脆斷,并在鋼水澆注過程中易堵塞水口。改善鋼水澆注性必須確保最大限度的去除氧化鋁夾雜,并對殘余的氧化鋁夾雜進(jìn)行變性處理,使其成為低熔點的鋁酸鹽夾雜物。使煉鋼及精煉過程中形成的夾雜物按照CaO·6Al2O3→CaO·2Al2O3→CaO·Al2O3→12CaO·7Al2O3方向進(jìn)行,從而使鈣鋁酸鹽成為液態(tài)易于上浮去除。
為了確保連鑄良好的澆鑄性能,應(yīng)向鋼中加入合適含量的鈣。鈣含量太低時,形成的仍是高熔點的復(fù)合夾雜物,此時鋼澆鑄性能比不進(jìn)行鈣處理還差,但是鈣含量過高時,又易生成CaS夾雜物,澆鑄性能仍比較差。圖1中的陰影部分就是鈣處理鋼的最佳控制區(qū),在該區(qū)域形成的夾雜物全是液態(tài)的,澆鑄性能最好[1]。
圖1 鈣處理最佳控制區(qū)
連鑄澆注過程保護(hù)不好,會造成鋼水與空氣接觸或吸入空氣,引起鋼水二次氧化,造成鋁損增加,鋼中夾雜物含量增高[2]。
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)T[O]偏高爐次中開澆第一爐和第二爐占比80%以上。在中間包烘烤結(jié)束時打開吹氬管路,以較強(qiáng)的氬氣流量對中間包進(jìn)行吹掃,排出中間包內(nèi)空氣,使之形成氬氣氛圍,直到中間包液位升至600mm 以上且覆蓋劑加入完成后再關(guān)閉吹氬,避免開澆過程鋼水與空氣直接接觸,有效降低開澆鋼水二次氧化。
針對用戶提出的金屬料消耗偏高的問題,分析影響用戶金屬料消耗的因素主要為:剝殼工序的氧化鐵皮量。試制之初,到用戶現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤,我廠剝殼工序平均產(chǎn)生氧化鐵皮30kg/t,廠一26kg/t,廠二為27kg/t,廠一氧化鐵皮最少。因此對軋鋼工藝進(jìn)行改進(jìn)。
(1)氧化鐵皮控制。在用戶粗拉拔后取樣進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),盤條表面存在大量壓入基體的氧化皮,嚴(yán)重影響盤條成品表面質(zhì)量。在軋制生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),方坯未投入高壓水除鱗系統(tǒng),90%區(qū)域氧化皮未脫落(見圖2(a)),經(jīng)過1 號軋機(jī)后,由于壓縮變形,方坯兩側(cè)中心部位氧化皮由于鼓形作用容易脫落,而方坯角部區(qū)域氧化皮易殘留,在后續(xù)軋制過程中被壓入基體,形成盤條角部附近的壓入氧化皮。采用增加投入除鱗設(shè)備,并將除鱗壓力由原來的4MPa 提高到8MPa,現(xiàn)場觀測除鱗效果較以前有明顯好轉(zhuǎn)(圖2)。盤條表面質(zhì)量較以前有顯著提高。
圖2 投入除鱗設(shè)備前、后鑄坯氧化鐵皮變化
(2)優(yōu)化高線軋制工藝。工藝改進(jìn)的主要思想是:提高加熱段和均熱段溫度,加快氧化速率,再通過加快鋼盤條在900℃~800℃區(qū)間及600℃~450℃的冷卻速度,在不影響鋼盤條正常組織的前提下,合理降低氧化鐵皮厚度,改善氧化鐵皮結(jié)構(gòu),消除內(nèi)層Fe3O4,增大FeO 比例,由此降低了焊條整體氧化鐵皮厚度。
坯料軋制工序:上述方坯坯料軋制的開軋溫度為1020 ℃~1080 ℃,精 軋 溫 度 為900 ℃~940 ℃,吐 絲 溫 度 為890℃~910℃;
冷卻設(shè)備的控制:在焊接用鋼盤條生產(chǎn)線上,冷卻設(shè)備包括16 架風(fēng)機(jī)、22 組保溫罩,它們布置在13 段鋼盤條風(fēng)冷輥道的兩側(cè),第一段風(fēng)冷輥道速度為0.4m/s,第一架風(fēng)機(jī)開啟50%的風(fēng)量,1 組保溫罩開啟,2~18 組保溫罩關(guān)閉,19~22 組保溫罩開啟。檢測焊接用鋼盤條H08A 盤條氧化鐵皮的主要成分為FeO,氧化鐵皮厚度低于6.3μm,在氧化鐵皮層與基體間沒有Fe3O4 層形成。
在完成工藝流程及參數(shù)優(yōu)化改進(jìn)后,通過試生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)S、P全部符合H08E 標(biāo)準(zhǔn),平均S 含量為0.008%,平均P 為0.014%,H08C 比例達(dá)到90.2%。
圖3 S、P 成分控制對比流程
隨著S、P 含量的降低,用戶反饋稱目前我公司提供的H08A母材能夠滿足其95%以上的產(chǎn)品需求。
通過適當(dāng)提高終點碳,嚴(yán)格控制高氧化性爐渣進(jìn)入鋼包,采用鋁粒補(bǔ)充脫氧,嚴(yán)格連鑄保護(hù)澆注,鋼中T[O]嚴(yán)格控制在100ppm 以下,平均為60ppm,最低為35ppm。
圖4 T[O]控制情況
由于母材剝殼干凈、清洗效果好,故酸洗后鋼絲表面顏色好、拉拔性能較好,爛線少。金屬料消耗為26kg/t,損失較少。粗拉和精拉后鋼絲清洗較干凈,鋼絲表面質(zhì)量較好。
圖5 粗拉后鋼絲
圖6 精拉后鋼絲
因S、P、T[O]、尺寸控制較好,焊條鋼終端用戶整體使用情況良好,深受客戶青睞,產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋用戶大部分產(chǎn)品規(guī)格,H08A 產(chǎn)品已推薦其他區(qū)域(云南、深圳等地)使用。
(1)通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐吹煉工藝、出鋼留氧操作、LF 黃白渣工藝、連鑄保護(hù)澆注工藝,可有效控制鋼坯成分、T[O]含量。
(2)軋鋼投入除鱗裝置,有效改進(jìn)除鱗效果;加快氧化速率,改善氧化鐵皮結(jié)構(gòu),有效降低了金屬料消耗。