摘要:國(guó)家于2014年9月出臺(tái)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,提出對(duì)我國(guó)燃煤機(jī)組全面實(shí)施節(jié)能減排升級(jí)與改造,正式明確東、中部地區(qū)煤電超低排放的要求。“十三五”期間,全國(guó)實(shí)施煤電超低排放改造約4.2億千瓦,實(shí)施節(jié)能改造約3.4億千瓦。到2020年,具備條件的30萬(wàn)千瓦級(jí)以上機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)超低排放?!俺团欧拧保蔀槊弘姍C(jī)組發(fā)展的關(guān)鍵詞,“十三五”以來(lái),全國(guó)8.9億千瓦煤電機(jī)組達(dá)到超低排放,我國(guó)已建成了世界最大規(guī)模的超低排放清潔煤電供應(yīng)體系。截至2019年底,86%的煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)了超低排放,電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物累計(jì)排放總量較2015年減少約219萬(wàn)噸,充分認(rèn)識(shí)做好“十四五”節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性。當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快,能源消費(fèi)增速放緩,資源性、高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸衰減。但必須清醒認(rèn)識(shí)到,隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí),我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng),資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一,節(jié)能減排依然形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。在此背景下,SCR煙氣脫硝方法由于其高的脫硝效率和相對(duì)廣泛的適應(yīng)性成為了在燃煤,SCR法脫硝還原劑的來(lái)源一般有三種,分別為液氨、氨水和尿素,目前應(yīng)用最多的是液氨。然而液氨若儲(chǔ)存超過(guò)10t,即構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。同樣,氨水也存在安全問(wèn)題。基于此,在《火力發(fā)電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》和《火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范》中都明確規(guī)定[3-4],位于大中城市及其近郊區(qū)的電廠(人口稠密區(qū)的脫硝設(shè)施)宜選用尿素作為還原劑。尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)也因此產(chǎn)生并迅速發(fā)展,華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司2 臺(tái)鍋爐液氨改尿素后,為防止出現(xiàn)結(jié)晶而導(dǎo)致管道堵塞,開(kāi)展了從結(jié)晶探討、運(yùn)行調(diào)整、管道吹掃等方面進(jìn)行研究分析,以及針對(duì)管道容易的結(jié)晶問(wèn)題采取應(yīng)對(duì)處理措施,以期達(dá)到預(yù)防產(chǎn)品氣管道結(jié)晶對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
關(guān)鍵詞:SCR;結(jié)晶;吹掃;溫度
1、設(shè)備概述
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐采用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司引進(jìn)日本日立公司技術(shù)生產(chǎn)的DG2100/25.4-Ⅱ1型超臨界、變壓運(yùn)行直流鍋爐;汽輪機(jī)采用上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)西門子西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的N660-24.2/566/566超臨界、單軸、三缸四排汽、一次中間再熱、雙背壓凝汽式汽輪機(jī);發(fā)電機(jī)采用上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司的QFSN-660-2型,水、氫、氫冷型、靜態(tài)勵(lì)磁,三相同步汽輪發(fā)電機(jī)。機(jī)組爐煙氣脫硝裝置布置在鍋爐省煤器和空預(yù)器之間,采用選擇性催化還原法(SCR法)脫硝工藝,原脫硝還原劑為液氨,經(jīng)2020年液氨改尿素工程后,現(xiàn)脫硝還原劑為尿素。尿素經(jīng)溶解儲(chǔ)存系統(tǒng)后,通過(guò)催化水解產(chǎn)生NH3、CO2、H2O混合氣經(jīng)SCR區(qū)噴氨系統(tǒng)進(jìn)入脫硝入口煙道。機(jī)組脫硝采用選擇性催化還原法(SCR),煙氣脫硝裝置安裝于鍋爐省煤器出口至空預(yù)器入口之間。脫硝裝置按 BMCR 工況下入口 NOx濃度 650mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)、脫硝效率不低于 92.3%(即脫硝裝置出口 NOx 排放濃度小于 50mg/Nm3)進(jìn)行設(shè)計(jì)。脫硝催化劑層 2+1 布置,采用蜂窩式催化劑。
2、結(jié)晶原因分析
脫硝化學(xué)反應(yīng)原理水解制氨反應(yīng)器中的基本反應(yīng)如下:
(x)H2O + NH2CONH2 --> NH4COONH2 +(x-1)H2O--> 2NH3 + CO2 +(x-1)H2O (1-1)
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H20 (1-2)
2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O (1-3)
NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O (1-4)
其中式(1-2)和(1-4)是主要的反應(yīng)過(guò)程,因?yàn)闊煔庵?0%以上NOx是以NO形式存在。在反應(yīng)過(guò)程中,NH3選擇性的和NOx反應(yīng)生成無(wú)二次污染的N2和H2O隨煙氣排放,我公司SCR法脫硝工程還原劑選用液氨。為使催化劑充分發(fā)揮作用,脫硝反應(yīng)必須在一定的溫度區(qū)間內(nèi)進(jìn)行。尿素水解的產(chǎn)物為氨氣、二氧化碳、水蒸氣的混合氣,該反應(yīng)是可逆反應(yīng),在一定壓力溫度下逆反應(yīng)產(chǎn)生結(jié)晶的氨基甲銨鹽,堵塞管道,影響系統(tǒng)運(yùn)行,特別是在系統(tǒng)啟動(dòng)或停運(yùn)過(guò)程中,因管道初始溫度過(guò)低或停機(jī)后管道產(chǎn)品氣殘留,造成結(jié)晶物大量產(chǎn)生,堵塞管道,進(jìn)而造成環(huán)保事件,因此研究系統(tǒng)啟動(dòng)及停運(yùn)期間預(yù)防管道結(jié)晶,對(duì)電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行意義重大。
3、啟動(dòng)過(guò)程防止管道結(jié)晶的操作措施
3.1、開(kāi)啟成品氣伴熱手動(dòng)門,檢查伴熱正常。
3.2、檢查工業(yè)供汽至SCR區(qū)暖風(fēng)器供汽門總門后沿途手動(dòng)門在正常運(yùn)行狀態(tài),疏水門開(kāi)啟。
3.3、稍開(kāi)工業(yè)供汽至SCR區(qū)暖風(fēng)器供汽門總門,進(jìn)行暖管,暖管結(jié)束后關(guān)閉各疏水門。
3.4、暖管結(jié)束,逐漸全開(kāi)工業(yè)供汽至SCR區(qū)暖風(fēng)器供汽門總門,調(diào)整工業(yè)供汽至SCR區(qū)暖風(fēng)器供汽調(diào)門開(kāi)度,控制母管壓力不超1.5MPa、暖風(fēng)器后風(fēng)溫維持140℃左右。
3.5、開(kāi)啟輔汽至產(chǎn)品氣吹掃閥,開(kāi)啟產(chǎn)品氣A/B側(cè)排污門進(jìn)行外排5分鐘,脫硝產(chǎn)品氣管道進(jìn)行暖管。
3.6、當(dāng)產(chǎn)品氣管道暖管溫度至130℃左右時(shí),關(guān)閉輔汽至產(chǎn)品氣吹掃閥,開(kāi)啟水解區(qū)供產(chǎn)品氣總門,開(kāi)始供產(chǎn)品氣。
3.7、檢查脫硝產(chǎn)品氣系統(tǒng)運(yùn)行正常,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品氣流量,控制氮氧化物在正常范圍。
4、停運(yùn)過(guò)程防止管道結(jié)晶的操作措施
4.1、在機(jī)組停運(yùn)過(guò)程中及時(shí)投入水解區(qū)至SCR區(qū)產(chǎn)品氣管道蒸汽吹掃系統(tǒng),對(duì)水解區(qū)至噴氨格柵處管段進(jìn)行吹掃。保證吹掃蒸汽壓力大于0.3MPa,溫度高于130℃。
4.2、磨煤機(jī)給煤機(jī)全停后,關(guān)閉水解區(qū)產(chǎn)品氣總門,打開(kāi)水解區(qū)至SCR區(qū)產(chǎn)品氣管道蒸汽吹掃手動(dòng)門,對(duì)正常產(chǎn)品氣運(yùn)行管道進(jìn)行吹掃,吹掃時(shí)間不低于10分鐘。
4.3、打開(kāi)流量計(jì)、調(diào)門旁路門及A、B側(cè)備用兩臺(tái)阻火器前后手動(dòng)門進(jìn)行吹掃,時(shí)間不低
于10分鐘。
4.4、停止鍋爐吹掃前,關(guān)閉A、B側(cè)各兩臺(tái)阻火器前后手動(dòng)門,打開(kāi)排污手動(dòng)門,進(jìn)行外排吹掃,時(shí)間不低于10分鐘。關(guān)閉水解區(qū)至SCR區(qū)產(chǎn)品氣管道蒸汽吹掃手動(dòng)門。
4.5、關(guān)閉A、B側(cè)產(chǎn)品氣手動(dòng)門,打開(kāi)工業(yè)供汽至SCR區(qū)產(chǎn)品氣管道吹掃手動(dòng)門,進(jìn)行外排吹掃,時(shí)間不低于10分鐘。確定外排蒸汽無(wú)氨味。關(guān)閉工業(yè)供汽至SCR區(qū)產(chǎn)品氣管道吹掃手動(dòng)門。
4.6、吹掃過(guò)程中分兩次全程開(kāi)關(guān)A、B側(cè)產(chǎn)品氣調(diào)門和快關(guān)閥,吹掃后排污手動(dòng)門保持全開(kāi)狀態(tài)。
4.7、停機(jī)期間,每個(gè)天對(duì)A、B側(cè)產(chǎn)品氣調(diào)門和快關(guān)閥進(jìn)行一次全程開(kāi)關(guān)試驗(yàn),防止閥門結(jié)晶卡塞。
5、結(jié)束語(yǔ)
隨著社會(huì)對(duì)安全因素的重視,尿素?zé)峤饧夹g(shù)在燃煤電廠的應(yīng)用將日益廣泛。對(duì)于制約尿素?zé)峤饧夹g(shù)應(yīng)用的結(jié)晶問(wèn)題,解決途徑一是要完善和改進(jìn)設(shè)計(jì),包括優(yōu)化流場(chǎng)、溫度場(chǎng),制定詳細(xì)的保溫、運(yùn)行維護(hù)說(shuō)明,充分考慮設(shè)計(jì)負(fù)荷等;二是要提高巡檢和維護(hù)的力度,按照運(yùn)行維護(hù)說(shuō)明,及早發(fā)現(xiàn)一切可能引起熱解系統(tǒng)結(jié)晶的起因,并早作預(yù)防。同時(shí)通過(guò)實(shí)踐證明,產(chǎn)品氣管道雖然采取了管道伴熱,但在系統(tǒng)停運(yùn)期間,特別是管道法蘭、末梢等處伴熱溫度無(wú)法滿足安全要求。在環(huán)境溫度較低時(shí),這種現(xiàn)象更加明顯,一個(gè)細(xì)節(jié)的疏忽可能導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法啟動(dòng)或帶來(lái)環(huán)保事件,因此嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的管道吹掃措施可有效防止產(chǎn)品氣管道結(jié)晶堵塞,切實(shí)保證鍋爐安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
[1]周強(qiáng)泰.鍋爐原理[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009 年.
[2]裴慶春,章新偉.SCR尿素?zé)峤庀到y(tǒng)尿素結(jié)晶的預(yù)防與對(duì)策[J].中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2012(000)004。
作者簡(jiǎn)介:陳恒,1986年出生,男,中級(jí)工程師,河南省新鄉(xiāng)市人,畢業(yè)于河北工程大學(xué),現(xiàn)工作于華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司運(yùn)行部。