嚴(yán)忠 倪豐平 周鶴 張玉敏 李志敏
1中國(guó)石油新疆油田分公司實(shí)驗(yàn)檢測(cè)研究院
2新疆維吾爾自治區(qū)油氣田環(huán)保節(jié)能工程研究中心
3中國(guó)石油新疆油田分公司陸梁油田作業(yè)區(qū)
4中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司第三鉆井分公司
新疆油田淺層稠油一般采用注蒸汽開發(fā)方式,其稠油井口—計(jì)量站的含水稠油以往采用蒸汽伴熱集輸工藝,即高壓蒸汽在計(jì)量站減壓進(jìn)井口出油管線的伴熱管線,造成高品位能源的浪費(fèi)較大。新疆油田某區(qū)塊油藏埋藏較深,屬于低滲透、稠油等低品位難采儲(chǔ)量,地面集輸存在的主要問題有原油黏度較大,集輸困難,成本較高,稠油降黏成為降低集輸能耗的關(guān)鍵[1-2]。如果采用蒸汽伴熱工藝,需要另外建設(shè)鍋爐,投資和運(yùn)行成本高,熱損耗也高。為此,針對(duì)該區(qū)塊中深層稠油冷采開發(fā)方式,本文通過實(shí)驗(yàn)研究,提出了單井摻水集輸技術(shù),并進(jìn)行了推廣應(yīng)用。
稠油單井摻水集輸技術(shù)主要是基于原油“反相點(diǎn)”理論,利用回?fù)讲沙鏊m當(dāng)提高單井采出稠油輸送的含水率和溫度,實(shí)現(xiàn)稠油不加熱、不加藥摻水集輸。這項(xiàng)技術(shù)利用原油處理站經(jīng)過熱化學(xué)脫水沉降后脫出的含油污水,通過摻水支線管道輸送至油區(qū)各計(jì)量站摻水分配器橇內(nèi),再通過橇內(nèi)分水器分配至井口,解決稠油單井集輸問題[3]。
該區(qū)塊油藏包含梧桐溝組P3wt22和P3wt21油藏。20 ℃時(shí)地面原油密度變化范圍0.925~0.959 g/cm3;50 ℃時(shí)原油黏度變化范圍448.46~2 282.50 mPa·s,平均1 540.77~2 814.98 mPa·s;含蠟量變化范圍3.1%~3.4%;凝固點(diǎn)變化范圍-0.2~3.8 ℃;初餾點(diǎn)變化范圍180~197 ℃。
根據(jù)該區(qū)塊2 個(gè)油藏的26 口井、39 井次采出液進(jìn)行了地層水分析資料統(tǒng)計(jì),地層水密度約為1.007 g/cm3,礦化度7 922.98~8 496.24 mg/L,pH值平均為7.3~7.6,地層水型為NaHCO3型。
經(jīng)過對(duì)該區(qū)塊2個(gè)油藏的地面原油油樣在不同含水率時(shí)黏溫曲線變化分析可知:不加入任何藥劑時(shí),原油在含水率為60%時(shí)出現(xiàn)變相點(diǎn),黏度均降至1 000 mPa·s 以下[4],具體結(jié)果見圖1。從圖1可以看出,溫度60 ℃以上時(shí)黏度均在1 000 mPa·s 以下,因此摻水溫度提高到60 ℃較為適宜。
圖1 含水原油轉(zhuǎn)相點(diǎn)實(shí)驗(yàn)Fig.1 Phase transition point test of water-bearing crude oil
該區(qū)塊回?fù)綗崴斚到y(tǒng)采用二級(jí)布站,即油井—計(jì)量站—聯(lián)合站。站內(nèi)稠油處理采用兩段熱化學(xué)沉降脫水工藝。摻水工藝流程(圖2)為:2 000 m3沉降罐脫出的污水自壓進(jìn)入500 m3儲(chǔ)水罐,再經(jīng)過摻水泵增壓后進(jìn)入相變加熱爐加熱,升溫至60 ℃摻至采油井口[5]。
圖2 聯(lián)合站原油脫水處理工藝Fig.2 Crude oil dehydration treatment process at the multi-purpose station
由上述工藝看出,原油處理工藝為兩段熱化學(xué)沉降脫水工藝;集輸工藝為井口回?fù)綗崴敼に嚕黄迫閯┘铀幑に嚍閾剿贸隹诩岸芜M(jìn)口兩處投加破乳劑?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)前,對(duì)原油脫水工藝中的三相分離器進(jìn)行了更換,分離后含水率<60%的原油進(jìn)入相變爐,按照研究結(jié)果摻水溫度應(yīng)提升至60 ℃,但經(jīng)工藝單元參數(shù)優(yōu)化,摻水溫度由35 ℃提溫至55 ℃即可保證一段沉降的脫水效果,因減少了對(duì)來(lái)液中過多水的加熱,降低了天然氣消耗。
根據(jù)原油轉(zhuǎn)相點(diǎn)室內(nèi)實(shí)驗(yàn),該區(qū)塊地面原油在含水率60%時(shí)出現(xiàn)轉(zhuǎn)相點(diǎn),黏度降至1 000 mPa·s以下。針對(duì)油田不同產(chǎn)量油井,近期在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了摻水量?jī)?yōu)化試驗(yàn)。通過對(duì)某集輸干線內(nèi)70 余口油井進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析后,最終選定4 個(gè)計(jì)量站的4口單井作為優(yōu)化摻水量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井。試驗(yàn)井生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1。
表1 試驗(yàn)井生產(chǎn)數(shù)據(jù)Tab.1 Production data of experimental well
對(duì)以上4 口油井降低7%~10%摻水量后,每隔半個(gè)小時(shí)觀測(cè)一次井口回壓數(shù)值,試驗(yàn)結(jié)果如表2和圖3 所示。
表2 降低摻水試驗(yàn)前后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比Tab.2 Comparison of indicators before and after the experiment of reducing water mixing volume
圖3 降低摻水后井口回壓曲線Fig.3 Wellhead back-pressure curve after reducing water mixing volume
通過試驗(yàn)結(jié)果可知,單井摻水量降低7%~10%,井口回壓升高0.1 MPa 左右。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況以及試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)不同產(chǎn)量的采油井給出優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)摻水量(表3)。
表3 不同產(chǎn)量油井經(jīng)濟(jì)摻水量建議Tab.3 Suggestion of economic water mixing volume for oil wells with different production rates
2.2.1 稠油黏度變化機(jī)理
利用SARA 薄層色譜對(duì)J6377、J3385、吉103樣品進(jìn)行組分分析,結(jié)果顯示:三種樣品原油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量均較高,膠質(zhì)含量在26.98%以上,瀝青質(zhì)含量在13.15%以上,且含量逐漸增大(表4)。
表4 稠油組分分析Tab.4 Analysis of heavy oil components 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
如圖4 所示,對(duì)于較低黏度稠油,溫度達(dá)到35 ℃以上時(shí),黏度變化已不明顯;對(duì)于高黏度稠油,溫度達(dá)到65 ℃以上時(shí),黏度變化已不明顯。
圖4 不同稠油黏度隨溫度變化關(guān)系Fig.4 Relationship between the viscosity of different heavy oils and the temperature
2.2.2 不同黏度稠油的最佳集輸工藝
如圖5 所示,原油黏度在2 000~4 000 mPa·s區(qū)域的稠油,含水率達(dá)到75%時(shí)黏度均降至600 mPa·s 以下,可實(shí)現(xiàn)集輸要求。含水率繼續(xù)升高,黏度降低不明顯。
圖5 稠油黏度2 000~4 000 mPa·s(50 ℃)時(shí)含水率與黏度關(guān)系曲線Fig.5 Curve of the relationship between water content and viscosity when the viscosity of heavyoil is at 2000~4000mPa·s(50 ℃)
對(duì)于高黏采出液,含水率在80%以上時(shí),原油黏度仍達(dá)到了7 380 mPa·s以上,遠(yuǎn)大于可集輸黏度要求;單獨(dú)摻水時(shí),單井回壓和系統(tǒng)壓力高,無(wú)法實(shí)現(xiàn)集輸(圖6)。采用摻水+降黏措施,系統(tǒng)壓力由0.78 MPa 降低至0.4 MPa,油井密閉集輸率由77.3%提高至90.8%,實(shí)現(xiàn)原油集輸(圖7)。
圖6 8 000 mPa·s以上稠油含水率與黏度變化曲線Fig.6 Curves of water cut and viscosity change when heavy oil is above 8 000 mPa·s
圖7 加降黏劑前后油井密閉集輸情況Fig.7 Closed gathering and transportation of oil wells before and after adding viscosity reducer
回?fù)綗崴敼に囘\(yùn)行近4年,解決了冷采稠油地面集輸?shù)膯栴},但隨著產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,回?fù)剿斝Ч挠绊懸蛩剌^多,如采出液液量、采出液含水率、原油黏度、管材、管長(zhǎng)以及摻水溫度和摻水壓力。其中,摻水溫度和摻水壓力對(duì)摻水集輸效果影響最為明顯[6-7]。
(1)對(duì)4 000 mPa·s以下的稠油直接摻熱水可實(shí)現(xiàn)集輸,對(duì)8 000 mPa·s 以上的稠油采取摻熱水+化學(xué)降黏實(shí)現(xiàn)集輸。
(2)通過對(duì)稠油不同溫度下稠油含水率及黏度關(guān)系的分析研究,確定了最佳摻水量和最佳摻水溫度,形成經(jīng)濟(jì)有效摻水集輸示范區(qū)。
(3)隨著井口產(chǎn)油量的增加,摻水量呈現(xiàn)一定的上升趨勢(shì)。部分油井含水較高,其摻水量較小。
(4)原油黏度<3 000 mPa·s,單就黏度而言,對(duì)摻水量影響不明顯。集輸距離變化不大的情況下,黏度較大的油井,其摻水量有所增加。
(5)集油支線流型為高含水期的多相流型,可能存在段塞現(xiàn)象。
該區(qū)塊單井摻水集輸技術(shù)已推廣到其他3個(gè)稠油區(qū)塊,截至目前,新疆油田已有4 個(gè)稠油區(qū)塊1 000余口井實(shí)施摻水集輸工藝,單井年節(jié)約費(fèi)用5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年節(jié)省費(fèi)用約5 000萬(wàn)元。