李暉
中國石油吐哈油田公司工程技術(shù)研究院
隨著采油技術(shù)的發(fā)展,氮?dú)馀菽?qū)已成為油田提高采收率的有效開發(fā)技術(shù)[1]。目前,氮?dú)馀菽?qū)技術(shù)在吐哈油田魯克沁深層稠油油藏改善水驅(qū)開發(fā)效果中取得了良好的增油降水效果,有效地降低了原油自然遞減率和油井含水上升率。2014 年進(jìn)行氮?dú)馀菽?qū)先導(dǎo)試驗,2016年4月擴(kuò)大試驗區(qū),已累計增油數(shù)十萬噸。加入的起泡劑經(jīng)過地面到地下、再到地面這個過程,與原油混合在一起,使得采出的原油乳狀液穩(wěn)定性更高[2]。隨著氮?dú)馀菽?qū)技術(shù)在油田大面積推廣應(yīng)用,綜合采出液中氮?dú)馀菽?qū)采出液的比例逐年增加,經(jīng)聯(lián)合站脫水器后原油含水率上升問題隨之凸顯,氮?dú)馀菽?qū)采出液的破乳問題日益突出[3]。本文以魯克沁氮?dú)馀菽?qū)采出液為研究對象,探究氮?dú)馀菽?qū)采出液和起泡劑對聯(lián)合站來液破乳脫水的影響,并優(yōu)化破乳劑和現(xiàn)場工藝,為現(xiàn)場運(yùn)行提供技術(shù)支持。
儀器:OWC-4060型恒速攪拌器(沈陽市固測井石油儀器研究所);AE240型電子天平(梅特勒-托力多上海儀器有限公司);HH600 型恒溫水浴鍋(金壇市杰瑞爾電器有限公司);ZETASIZER-NANO-ZS-90 型激光粒度及Zeta 電位分析儀(英國馬爾文公司)。
藥品:氮?dú)馀菽?qū)用起泡劑(工業(yè)級);破乳劑2#(工業(yè)級);待評價破乳劑3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#;200#溶劑油(工業(yè)級)。
油樣取自吐哈油田魯中聯(lián)合站和204-31 氮?dú)馀菽?qū)單井,原油的物性參數(shù)見表1。
表1 原油性質(zhì)分析Tab.1 Crude oil property analysis
1.2.1 原油含水率測定
參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8929—2006《原油水含量的測定(蒸餾法)》測定原油含水量,以樣品所含水的總質(zhì)量(包括游離水和投加藥劑帶入的水)為基準(zhǔn)計算破乳劑的脫水率。
1.2.2 破乳劑評價
參照石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5281—2000《原油破乳劑使用性能檢測方法(瓶試法)》,量取100 mL 原油乳狀液于具塞量筒中,放入50 ℃恒溫水浴恒溫5 min 后取出,加入破乳劑,人工振蕩200次,排氣,再置于55 ℃(現(xiàn)場溫度)恒溫水浴中,分別記錄靜置不同時間的脫水量,并觀察油水界面、脫出水顏色及掛壁情況[4]。
氮?dú)馀菽?qū)單井204-31 采出液和聯(lián)合站來液均屬于油包水型乳狀液,含水率分別為43.2%、31.5%。取氮?dú)馀菽?qū)單井204-31采出液與聯(lián)合站來液按1∶9、2∶8、3∶7 的比例進(jìn)行破乳實驗,實驗條件55℃,使用現(xiàn)場用破乳劑,質(zhì)量濃度分別為120、150、180 mg/L,分別讀取10、20、30、60、120 min的脫水?dāng)?shù)據(jù),計算脫水率。
由圖1~圖3 中的實驗結(jié)果可以看出,隨著混合油樣中204-31 單井采出液比例的提高,脫水率會逐漸下降。其中純204-31 單井采出液的脫水率最低,其2 h脫水率僅為46.16%,說明氮?dú)馀菽沙鲆好撍щy。氮?dú)馀菽?qū)采出液與聯(lián)合站來液混合,會影響聯(lián)合站的正常脫水,實驗結(jié)果與現(xiàn)場情況吻合。通過圖1、圖2 和圖3 的對比可以看出,隨著破乳劑加藥量的增加,脫水率會逐漸增加,說明現(xiàn)場破乳劑對氮?dú)馀菽?qū)采出液部分有效,但破乳劑加藥量增大,脫水時間延長,凈化油含水率上升。主要原因是氮?dú)馀菽?qū)采出液中的起泡劑屬于表面活性劑,起到乳化作用,經(jīng)過注入—驅(qū)油—采出的過程[5],起泡劑的作用導(dǎo)致采出液乳化嚴(yán)重,原油乳狀液的穩(wěn)定性增強(qiáng),脫水率減小[6]。且油樣中膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量較高,具有較強(qiáng)的極性和表面活性,吸附在油-水界面上形成具有一定強(qiáng)度的黏彈性膜,給液滴聚集和聚并造成了動力學(xué)障礙[7]。
圖1 不同配比在120 mg/L破乳劑濃度下脫水實驗結(jié)果Fig.1 Dehydration experiment results at different ratios under 120 mg/L demulsifier concentration
圖2 不同配比在150 mg/L破乳劑濃度下脫水實驗結(jié)果Fig.2 Dehydration experiment results at different ratios under 150 mg/L demulsifier concentration
圖3 不同配比在180 mg/L破乳劑濃度下脫水實驗結(jié)果Fig.3 Dehydration experiment results at different ratios under 180 mg/L demulsifier concentration
取聯(lián)合站混合來液,分別加入質(zhì)量濃度為0、100、150、200 mg/L的起泡劑,在破乳劑質(zhì)量濃度為120、150、180 mg/L條件下進(jìn)行破乳實驗,分別讀取10、20、30、60 min 的脫水?dāng)?shù)據(jù),計算脫水率。
由圖4~圖6 中的實驗結(jié)果可以看出,起泡劑加藥量越大,原油脫水率越小。在不同破乳劑加藥濃度條件下,聯(lián)合站混合來液中加入質(zhì)量濃度為100 mg/L起泡劑時原油的脫水率和未加起泡劑時的脫水率相差較小,說明起泡劑質(zhì)量濃度低于100 mg/L時,對原油的破乳脫水影響較小;當(dāng)起泡劑質(zhì)量濃度增加至150 mg/L以上時,脫水率急劇下降,破乳劑質(zhì)量濃度為120 mg/L,起泡劑質(zhì)量濃度為200 mg/L 時,60 min 脫水率僅為15.22%。與破乳劑質(zhì)量濃度為120 mg/L 未加起泡劑的對照組相比,脫水率下降了64.30%。主要由于起泡劑的主要成分是甜菜堿類表面活性劑,吸附在油水界面上,形成界面膜[8],當(dāng)起泡劑濃度較低時,界面吸附的起泡劑分子較少,界面膜強(qiáng)度較差,所形成的乳狀液穩(wěn)定性也差[9]。繼續(xù)增加起泡劑的濃度,起泡劑分子在界面上形成一個緊密的界面膜,其強(qiáng)度相應(yīng)增大,乳狀液珠之間的聚結(jié)所受到的阻力增大,形成的乳狀液的穩(wěn)定性增強(qiáng),導(dǎo)致乳狀液破乳脫水困難,相同條件下,脫水率低[10]。
圖4 破乳劑120 mg/L條件下起泡劑對原油破乳的影響Fig.4 Effect of foaming agent on crude oil demulsification at 120 mg/L demulsifier
圖5 破乳劑150 mg/L條件下起泡劑對原油破乳的影響Fig.5 Effect of foaming agent on crude oil demulsification at 150 mg/L demulsifier
圖6 破乳劑180 mg/L條件下起泡劑對原油破乳的影響Fig.6 Effect of foaming agent on crude oil demulsification at 180 mg/L demulsifier
在氮?dú)馀菽?qū)采出液中加入不同破乳劑進(jìn)行破乳脫水實驗。以破乳劑種類為X軸,脫水率和脫出水的含油量為Y軸,作柱狀圖,并對篩選出的破乳劑與現(xiàn)場用破乳劑進(jìn)行16 h(現(xiàn)場脫水時間)的破乳脫水對比實驗,考察破乳劑在不同階段的脫水能力。
由圖7可以看出,11#空白樣脫水率很低,相同條件下采出液脫水率越高,且脫出水中的含油量越少,則破乳效果越好[11]。8#AR型油溶性破乳劑脫水效果最好,2 h 脫水率為91%,脫出水中含油質(zhì)量濃度為398 mg/L,脫水率較現(xiàn)場樣提高12%。如圖8所示,8#破乳劑前期脫水速度與水溶性AE型現(xiàn)場樣相當(dāng),但后期脫水速度明顯優(yōu)于現(xiàn)場樣,16 h凈化油含水率能降至0.42%。主要由于水溶性破乳劑大部分會隨著脫出的水進(jìn)入水相,后期破乳沉降的效率較低。改用油溶性破乳劑后,大部分破乳劑會存在油相中,提高了后期破乳脫水效率[12]。實驗優(yōu)選出8#AR 型油溶性破乳劑,針對氮?dú)馀菽?qū)采出液,破乳效果優(yōu)于現(xiàn)場樣。
圖7 100 mg/L質(zhì)量濃度下破乳劑篩選實驗結(jié)果Fig.7 Screening experiment results of demulsifier at 100 mg/L mass concentration
圖8 兩種破乳劑靜置沉降破乳效果對比Fig.8 Comparison of demulsification effect of two demulsifiers by static sedimentation
魯中聯(lián)合站的原油處理工藝中,一級三相分離器的停留時間約為1 h,二級脫水器停留時間約1 h,三級沉降罐停留時間約14 h,整個流程的處理時間16 h?,F(xiàn)場對工藝進(jìn)行優(yōu)化(圖9),通過將加藥點從脫水器入口調(diào)整至三相分離器入口,增加了1 h的破乳劑脫水時間。充分發(fā)揮三相分離器的破乳脫水作用,在三相分離器處切出大部分水,增加破乳劑與原油乳狀液的混合處理時間,減小后續(xù)工藝的脫水壓力。破乳劑優(yōu)化和工藝改進(jìn)后,能夠降低破乳劑使用量,并使現(xiàn)場處理后原油達(dá)到含水率小于0.5%的外輸標(biāo)準(zhǔn)[13]。
圖9 聯(lián)合站工藝流程改進(jìn)Fig.9 Process flow improvement of multi-purpose station
(1)隨著混合油樣中氮?dú)馀菽?qū)單井204-31采出液比例的提高,其脫水率逐漸下降。氮?dú)馀菽?qū)204-31單井采出液的脫水率最低,其2 h脫水率最低僅為46.16%。氮?dú)馀菽?qū)采出液與普通采出液相比更難脫水。氮?dú)馀菽?qū)采出液與普通采出液混合會影響普通采出液的破乳脫水。
(2)當(dāng)?shù)獨(dú)馀菽?qū)起泡劑質(zhì)量濃度低于100 mg/L時,起泡劑對原油破乳的影響不大;當(dāng)起泡劑質(zhì)量濃度高于100 mg/L,聯(lián)合站原油脫水率急劇下降。破乳劑質(zhì)量濃度為120 mg/L條件下,起泡劑質(zhì)量濃度為200 mg/L時,較空白樣脫水率下降了64.30%。
(3)實驗篩選出的AR 型油溶性破乳劑對氮?dú)馀菽?qū)采出液的破乳效果優(yōu)于現(xiàn)場樣,2 h 脫水率為91%,脫出水中含油質(zhì)量濃度為398 mg/L,脫水率較現(xiàn)場樣提高12%。油溶性破乳劑針對氮?dú)馀菽?qū)采出液后期脫水能力更強(qiáng)。
(4)AR 型油溶性破乳劑與改進(jìn)后的前端加藥工藝相結(jié)合,增加藥劑接觸時間,有利于后續(xù)破乳脫水,可以使原油含水率降至0.5%以下,實現(xiàn)原油達(dá)標(biāo)外輸。