陳志月,閆若璞
(河鋼集團唐山鋼鐵集團有限責任公司,河北,063016)
隨著我國鋼鐵產業(yè)的不斷發(fā)展,連鑄技術得到了快速發(fā)展,高效連鑄技術日趨成熟,已成為企業(yè)降低生產成本、增加效益的重要手段。高效連鑄是以高拉速為核心,實現連鑄機高產量、高質量、高效率、高作業(yè)率生產。而制約高效連鑄生產的主要因素為非計劃的生產中斷,其通常為生產事故所致。2019年下半年唐鋼二鋼軋廠連鑄中間包控流系統(tǒng)事故發(fā)生頻繁,已經影響到連鑄機的正常生產,因此降低中間包控流系統(tǒng)事故率,已成為保證連鑄機高效運行的重要任務和措施[1]。
本文介紹了唐鋼二鋼軋廠連鑄生產事故調查情況,統(tǒng)計了2019年下半年連鑄中間包控流系統(tǒng)事故按月分布情況、事故類型及各類事故的發(fā)生頻次,對中間包控流系統(tǒng)事故頻發(fā)的原因進行了研究分析,給出了減少和消除中間包控流系統(tǒng)事故的工藝優(yōu)化措施,并對措施實施后的改善效果進行了分析。
2019年7~12月產量及中間包控流系統(tǒng)事故率按月統(tǒng)計如表1所示。
表1 2019年7~12月份產量及事故率
對中間包控流系統(tǒng)引起的連鑄機非計劃停流事故的類型進行了調查統(tǒng)計,確認了事故類型主要包括上水口夾鋼、上水口擴徑、上水口炸裂、機構故障、滑塊侵蝕,具體統(tǒng)計情況如表2所示。
表2 影響中間包控流事故類型次數統(tǒng)計
根據統(tǒng)計出的連鑄中間包系統(tǒng)控流事故的類型及發(fā)生頻次,繪制了2019年7~12月事故分類及發(fā)生頻次排列,如表3所示。
通過表3可以看出,上水口夾鋼是中間包控流系統(tǒng)事故發(fā)生的主要因素,通過對連鑄作業(yè)區(qū)6號機非計劃停流下線中間包上水口的取樣、調查,發(fā)現上水口殘鋼表面出現點狀鋼瘤,并從鋼柱中流出鋼水,在上水口與滑塊之間形成夾鋼,中間包上水口與滑塊之間夾鋼宏觀形貌如圖1所示。
圖1 中間包上水口與滑塊之間夾鋼宏觀形貌
表3 2019年7~12月各類控流系統(tǒng)事故發(fā)生情況統(tǒng)計
按照上水口與下滑塊同心的技術要求對現場事故中間包進行確認,發(fā)現上水口與下滑塊未能完全同心(如圖2所示)[2]。
如果澆鋼過程中水口對中精度差,鋼水會對水口表面嚴重侵蝕,上水口出口表現出“碗狀”侵蝕,造成上水口與下滑塊配合失效,造成夾鋼。由圖2可以看出,上水口與下滑塊不對中,則會在A點侵蝕上水口,在B點侵蝕下滑塊。
圖2 上水口與下滑塊鋯芯不對中侵蝕主視圖及俯視圖
按照上水口與下滑塊表面配合的技術要求對事故中間包進行檢測,發(fā)現上水口與下滑塊匹配效果差[3]。
下滑塊長方形的工作面與上水口圓形工作面相配合,經常出現因上水口工作面露出機構底板平面尺寸偏小,機構底板將下滑塊的4個角部墊起,下滑塊方形工作面與上水口的圓形工作面不能重合。由于下滑塊角部與上水口機構面相干涉,使用過程中滑塊與水口之間出縫隙,造成夾鋼的問題,如圖3所示的B點。
圖3 機構與上水口配合主視圖及俯視圖
按照中間包下滑塊安裝的技術要求對事故中間包進行檢測,發(fā)現下滑塊基礎板安裝精度偏低,需提高安裝精度[4,5]。
下滑塊是通過定徑滑道進行快速更換,工作狀態(tài)下的滑塊和備用滑塊均定位在滑道內,若安裝基礎板出現精度低的情況,則會導致滑塊與安裝板機構之間存在縫隙,就會破壞機構運行的平穩(wěn)性,造成上水口、下滑塊之間壓力分布不均,鋼水就會從上水口、下滑塊之間溢出形成夾鋼。
(1)針對中間包上水口母體與鋯芯之間滲鋼的情況,將上水口高度由原來的95 mm加長到130 mm;為了使下滑塊更好的進入工作位置,降低與上水口之間的碰撞應力,將上水口工作面倒角由1×34°改為3×34°。上水口結構改進前后對比如圖如4所示。
圖4 上水口結構改進前后對比
(2)根據上水口與機構平面差的設計標準,上水口應高于機構平面0.3~0.5 mm(如圖5尺寸L)。為此,調整上水口凸臺高度由原來的18.1 mm提高到18.3 mm(機構凹槽深度17.9 mm),確保上水口與機構平面差的設計標準。
圖5 中間包上水口與機構底板相對高度示意圖
通過優(yōu)化中間包上水口結構參數,結合模擬與現場實際,可使水口對中精度有較大提高。
(1)將下滑塊與上水口接觸平面的直角形式改為圓角形式,在工作狀態(tài)下滑塊與上水口完整接觸吻合,解決上水口機構底板與下滑塊之間因干涉不能壓緊的問題。改進前后對比如圖6所示。
圖6 改進前、后下滑塊的結構形式
(2)將下滑塊入口碗部倒角半徑由R25 mm改為R7.5 mm,入口直徑由Φ26 mm改為Φ22.5 mm,優(yōu)化上水口、下滑塊結合部位鋼水流場,降低此部位的侵蝕速率,減少水口滑塊夾鋼現象發(fā)生。優(yōu)化尺寸前后對比如圖7所示。
圖7 改進前、后的下滑塊入口碗部半徑結構
通過優(yōu)化中間包下滑塊及入口碗部結構參數,提高上水口與下滑塊間的配合精度,降低結合部位的侵蝕速率,可有效減少水口與滑塊間夾鋼現象的發(fā)生。
為了確保上水口面高出基礎板的滑道面0.3~0.5 mm,將基礎板與上水口的配合尺寸由18±0.2 mm,調整為18-0.03mm-0.01,調整后基礎板尺寸如圖8所示。
圖8 調整后基礎板尺寸
通過優(yōu)化中間包上水口機構基礎板尺寸參數,可防止下滑塊與基礎板之間的干涉,提高上水口與下滑塊之間的配合精確度。
通過上述措施的實施,優(yōu)化了上水口與下滑塊的外形結構尺寸,將上水口與滑塊同心度差控制在±0.5 mm,改善上水口與下滑塊間的匹配狀況,消除了下滑塊與上水口基礎板之間的干涉,解決了水口夾鋼問題。通過2020年4~6月份產量及事故率統(tǒng)計(見表4),顯示中間包上水口與下滑塊之間無明顯夾鋼現象。改善后的中間包水口與滑塊間狀況如圖9所示。
圖9 改善后的中間包水口與滑塊間狀況
由表4可以看出,唐鋼二鋼軋廠中間包控流系統(tǒng)的事故率實現了由2019年7~12月的平均每萬噸鋼1.45次,降到2020年4~6月的平均每萬噸鋼0.1次以下成效,有效保證了連鑄工序生產穩(wěn)定順行。另外在降低中間包控流系統(tǒng)事故的同時,連鑄月產提高了500噸,噸鋼增效450元,減少了工人的勞動強度。
表4 2020年4-6月份產量及事故率
唐鋼二鋼軋廠從提高連鑄生產效率出發(fā),對影響連鑄生產順行的各類因素進行了分析,并實施了一系列降低中間包控流系統(tǒng)事故的工藝優(yōu)化措施,實現了降低連鑄生產事故、提高生產效率的目標。
(1)通過優(yōu)化中間包上水口結構參數,依據模擬與現場實際結合,顯著提高了中間包水口對中精度。
(2)通過改進中間包下滑塊及入口碗部結構形式,提高上水口與下滑塊配合精度,解決了上水口與下滑塊配合不好的問題。
(3)通過優(yōu)化中間包上水口機構基礎板尺寸參數,消除了下滑塊與上水口基礎板之間的干涉,提高上水口與下滑塊之間的配合精確度。