王永浩,郭銀濤,秦 聰,溫巨文
(1.河鋼集團(tuán)唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,河北 063105;2.河北省鍍錫基板技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 063105)
隨著市場(chǎng)環(huán)境的嚴(yán)峻和連鑄技術(shù)的發(fā)展,以降低鋼坯生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的高效連鑄技術(shù)越來(lái)越成為各鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)考驗(yàn)的有效措施。唐鋼不銹鋼公司一直致力于高效生產(chǎn)技術(shù)的研究,2019年煉鋼工序以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間管理為切入點(diǎn),加快了生產(chǎn)節(jié)奏,轉(zhuǎn)爐實(shí)現(xiàn)了班產(chǎn)26爐鋼。但由于唐山不銹鋼公司的低碳鋼板坯斷面小,連鑄機(jī)的產(chǎn)能不能有效發(fā)揮,已成為了煉鋼產(chǎn)能增加的限制性環(huán)節(jié)。為了實(shí)現(xiàn)煉鋼工序內(nèi)部的產(chǎn)能平衡,需要進(jìn)一步提高連鑄拉速。但是,連鑄拉速提高,又給連鑄帶來(lái)了新的難點(diǎn)問(wèn)題,容易引起鑄坯表面缺陷,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致漏鋼等問(wèn)題[1,2]。因此,需要從實(shí)際情況出發(fā),研究高拉速連鑄的關(guān)鍵技術(shù)。
本文介紹唐山不銹鋼公司板坯連鑄機(jī)的設(shè)備參數(shù)和連鑄拉速的現(xiàn)狀,分析了提高低碳鋼連鑄拉速的研究方向和實(shí)現(xiàn)途徑,從連鑄保護(hù)渣性能、結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)、SEN水口結(jié)構(gòu)和二冷制度等方面給出了改進(jìn)建議。
唐鋼不銹鋼公司共有3臺(tái)板坯連鑄機(jī),均為1機(jī)1流直弧型鑄機(jī)。公司低碳鋼品種主要在1號(hào)和2號(hào)連鑄機(jī)生產(chǎn)(主要參數(shù)見(jiàn)表1),鑄機(jī)具有1個(gè)彎曲段、5個(gè)扇形段、2個(gè)矯直段,5個(gè)水平段,冶金長(zhǎng)度為29.578 m,低碳鋼的設(shè)計(jì)拉速為1.8 m/min。鑄機(jī)具有在線熱調(diào)寬、結(jié)晶器液面自動(dòng)控制、結(jié)晶器專家系統(tǒng)、VSV的抗鼓肚補(bǔ)償、動(dòng)態(tài)輕壓下等功能。
表1 連鑄機(jī)的主要參數(shù)
經(jīng)過(guò)多年的提拉速攻關(guān),唐鋼不銹鋼公司的所有鋼種拉速已穩(wěn)定達(dá)到了鑄機(jī)的設(shè)計(jì)拉速。但是,由于低碳鋼種主要為小斷面(寬度<1 050 mm的比例大于90%),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,已成為限制煉鋼廠產(chǎn)能進(jìn)一步提升的主要障礙。
為了實(shí)現(xiàn)小斷面低碳鋼高拉速的穩(wěn)定、安全運(yùn)行,一方面,需要保證結(jié)晶器內(nèi)的安全和質(zhì)量,即:降低結(jié)晶器內(nèi)的粘結(jié)漏鋼風(fēng)險(xiǎn)、保證結(jié)晶器出口坯殼厚度,降低高拉速下的保護(hù)渣卷渣率[3];另一方面,需要保證液芯長(zhǎng)度不出鑄機(jī)。圍繞上述要求,進(jìn)行了保護(hù)渣優(yōu)化、結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)優(yōu)化、SEN結(jié)構(gòu)優(yōu)化、二冷配水優(yōu)化和二冷噴嘴的改造。
使用優(yōu)化前的保護(hù)渣,將拉速提高至1.9 m/min時(shí),渣耗量低于0.3 kg/t鋼,不利于鑄坯的潤(rùn)滑,需要對(duì)保護(hù)渣進(jìn)行優(yōu)化,增加渣耗,增加潤(rùn)滑效果。優(yōu)化前后保護(hù)渣的理化性能指標(biāo)如表2所示。由表2可以看出,優(yōu)化后保護(hù)渣堿度由1.01降低至0.9,增加了保護(hù)渣傳熱效果,增加了初生坯殼的厚度和坯殼抗撕裂能力,同時(shí)還會(huì)因?yàn)閭鳠嵝Ч脑黾?,坯殼收縮大,渣耗量也將增加;另外,熔點(diǎn)由1 135℃降低至1 105℃,轉(zhuǎn)折溫度由1 165℃降低至1 120℃,增加了液渣膜厚度,提高了潤(rùn)滑效果。使用優(yōu)化后的保護(hù)渣,液渣層厚度為8~12 mm,渣耗為0.35 kg/t鋼左右,結(jié)晶器熱電偶溫度曲線穩(wěn)定,結(jié)晶器摩擦力降低20%,熱流密度增加2~5%。
表2 優(yōu)化前和優(yōu)化后保護(hù)渣理化性能對(duì)比
為了防止高拉速條件下的初生坯殼與結(jié)晶器銅板的粘結(jié),需要對(duì)結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整[4]。調(diào)整的要求是:
(1)降低結(jié)晶器正滑脫期間初生坯殼受到的拉應(yīng)力,以降低初生坯殼拉裂風(fēng)險(xiǎn);
(2)適當(dāng)增加負(fù)滑動(dòng)超前量和最大負(fù)滑動(dòng)相對(duì)速度差,以提高初生坯殼脫模和焊合效果;
(3)提高振幅,降低振頻,增加正滑脫時(shí)間,以提高保護(hù)渣消耗量和潤(rùn)滑效果;
(4)為了保證鑄坯表面質(zhì)量,在滿足上述要求的基礎(chǔ)上,負(fù)滑脫時(shí)間不能大幅增加。
基于上述要求,設(shè)計(jì)了高拉速專用結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)。優(yōu)化前后的結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)對(duì)比如表3所示。
表3 優(yōu)化前后的結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù)對(duì)比
對(duì)振動(dòng)參數(shù)優(yōu)化后的渣耗進(jìn)行了對(duì)比,共對(duì)比了3個(gè)澆次,均生產(chǎn)低碳鋼,保護(hù)渣均采用渣C。在澆次的前1/2爐次使用原振動(dòng)參數(shù),后1/2爐次切換至優(yōu)化振動(dòng)參數(shù),渣耗的對(duì)比效果見(jiàn)表4所示。
由表4可見(jiàn),與原振動(dòng)相比,振動(dòng)參數(shù)優(yōu)化后,渣耗增加10%以上,對(duì)增加鑄坯潤(rùn)滑效果,降低粘結(jié)具有非常重要的意義。優(yōu)化振動(dòng)參數(shù)投用以來(lái),結(jié)晶器振動(dòng)無(wú)異響,偏擺合格,說(shuō)明優(yōu)化后振動(dòng)參數(shù)具有良好的動(dòng)力學(xué)性能,從表3也可看出,優(yōu)化后的振動(dòng)參數(shù)最大振動(dòng)加速度與原振動(dòng)相當(dāng)。
表4 振動(dòng)參數(shù)優(yōu)化前后的渣耗對(duì)比
熱卷的夾渣指數(shù)與拉速的關(guān)系如圖1所示,隨著拉速的提高,熱卷的夾渣指數(shù)顯著升高。為了保證高拉速條件下的鑄坯潔凈度,對(duì)SEN結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
圖1 熱卷夾渣指數(shù)與拉速之間的關(guān)系
圖2示出了優(yōu)化前、后SEN的結(jié)構(gòu)參數(shù)。由圖2可以看出,SEN中孔直徑由65 mm增加至72 mm,側(cè)孔由65 mm×80 mm擴(kuò)大至72 mm×85 mm,側(cè)孔傾角由15度增加至20度。側(cè)孔尺寸和傾角的增加,將降低結(jié)晶器液面鋼水流速,進(jìn)而降低卷渣率。
在拉速為1.9 m/min,斷面為890 mm時(shí),SEN優(yōu)化前和優(yōu)化后的熱卷夾渣指數(shù)對(duì)比如圖3所示。由圖3可以看出,SEN優(yōu)化后平均夾渣指數(shù)降低了76.67%,效果顯著。使用優(yōu)化后的SEN,未出現(xiàn)因鋼流沖擊太深帶來(lái)的窄面鼓肚現(xiàn)象。
圖3 不同SEN類型的夾渣指數(shù)對(duì)比
使用VAI凝固模擬軟件,研究了在高拉速條件下二冷水流量與液芯長(zhǎng)度的關(guān)系,確定了高拉速條件下的靜態(tài)二冷水表。拉速為2.0 m/min時(shí),總的二冷比水量為1.105 L/kg鋼。在二冷水各段分布方面,特意增加了高溫段的二冷水分配比,結(jié)晶器足輥和彎曲段的比水量占總比水量的50%。在生產(chǎn)過(guò)程中,常常會(huì)出現(xiàn)彎曲段水流量達(dá)不到靜態(tài)水表要求的情況,主要是由于彎曲段噴嘴型號(hào)太小,為此,對(duì)彎曲段的噴嘴進(jìn)行了改造,選用大型號(hào)的噴嘴,大大增加了彎曲段水流量的滿足率。
優(yōu)化措施實(shí)施后,低碳鋼的常規(guī)拉速由1.8 m/min提高到1.95 m/min,實(shí)施提高拉速措施的6個(gè)月時(shí)間以來(lái),共生產(chǎn)了80多萬(wàn)噸低碳鋼產(chǎn)品,未發(fā)生粘結(jié)漏鋼等事故,熱軋板卷表檢合格率為99.53%,未收到客戶反饋的質(zhì)量異議。
本文就提高小斷面低碳鋼板坯連鑄拉速進(jìn)行了探討,有針對(duì)性的給出了改進(jìn)建議,分析和總結(jié)了改進(jìn)措施的實(shí)施效果。
(1)通過(guò)降低保護(hù)渣熔點(diǎn)和堿度,增加了保護(hù)渣消耗量,提高了鑄坯潤(rùn)滑效果。
(2)設(shè)計(jì)了高拉速結(jié)晶器振動(dòng)參數(shù),增加了振幅,降低了振頻,引入偏斜率,渣耗增加10%以上。
(3)增大SEN側(cè)孔尺寸和傾角,結(jié)晶器流場(chǎng)得到了優(yōu)化,熱卷夾渣指數(shù)降低76.67%。
(4)設(shè)計(jì)了高拉速的二冷水表,對(duì)彎曲段噴嘴進(jìn)行了重新選型,增加了二次冷卻效果。
(5)低碳鋼常規(guī)拉速由1.8 m/min提高到1.9 5m/min,有效提高了小斷面低碳鋼板坯的產(chǎn)能,熱軋板卷表檢合格率為99.53%,未發(fā)生粘結(jié)漏鋼事故。