何旭輝,袁世鐸,楊 環(huán)
(五凌電力有限公司五強(qiáng)溪水電廠,湖南 沅陵 419642)
按設(shè)計(jì)間隙均調(diào)的導(dǎo)軸承瓦間隙,常常因?yàn)闄C(jī)組檢修,軸線發(fā)生變化,而與機(jī)組實(shí)際運(yùn)行不相匹配,其安全隱患在于間隙過大或過小引起的瓦溫高、擺度大等問題,為保障機(jī)組持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要一種更加科學(xué)的瓦間隙調(diào)整方法,將機(jī)組實(shí)際軸線,納入到計(jì)算之中,從而將瓦間隙調(diào)整與機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況相結(jié)合,優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行擺度。
某電廠水導(dǎo)瓦設(shè)計(jì)間隙為單邊0.285 mm,按GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》要求,機(jī)組穩(wěn)定工況下水導(dǎo)擺度值應(yīng)不大于0.285×2×75%=0.428 mm,該電廠在此基礎(chǔ)上,另設(shè)置此上限的80%為實(shí)際預(yù)警值,即在機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行過程中,水導(dǎo)擺度應(yīng)滿足小于0.342 mm的要求。
2019年,某電廠某號(hào)機(jī)組在檢修過程中進(jìn)行了軸線調(diào)整,軸線調(diào)整后,機(jī)組滿負(fù)荷下水導(dǎo)X向擺度始終高于Y向擺度近0.15 mm,工況較差時(shí),X向擺度平均值越上限可達(dá)0.395 mm,不滿足電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行要求。
針對(duì)該問題,電廠立即進(jìn)行分析,最終根據(jù)瓦溫、軸線軌跡圖,確定根本問題由軸線與瓦間隙不匹配所致。
為確保新調(diào)整間隙符合機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行要求,需將機(jī)組軸線考慮到間隙調(diào)整計(jì)算中,為此,電廠根據(jù)盤車數(shù)據(jù),結(jié)合瓦間隙調(diào)整工藝,得出一組更適用于新軸線的瓦間隙調(diào)整方案。
首先,需確定關(guān)鍵部位尺寸數(shù)據(jù),該電廠的基本參數(shù)如表1所示。
表1 某電廠某號(hào)機(jī)組基本參數(shù)
在水導(dǎo)瓦間隙調(diào)整過程中,首先應(yīng)當(dāng)確定機(jī)組中心符合要求,即空氣間隙、迷宮環(huán)間隙符合要求,在機(jī)組中心滿足要求后,再去進(jìn)行水導(dǎo)瓦間隙調(diào)整。
為避免大軸移位,調(diào)整水導(dǎo)瓦前,應(yīng)抱緊上導(dǎo)瓦,某電廠水導(dǎo)瓦型式為楔形塊型,該型式通過楔形塊與瓦背面接觸,由楔形塊下降推動(dòng)瓦朝軸移動(dòng),其下降行程與瓦間隙動(dòng)作比例為50∶1,即楔形塊下降50 mm,水導(dǎo)瓦間隙減少1 mm。
(1)在大軸+X,+Y方向分別打上一塊監(jiān)視百分表(調(diào)零),其區(qū)域的劃分方法應(yīng)與機(jī)組盤車時(shí)的劃分方法一致;
(2)用深度游標(biāo)卡尺測(cè)量瓦抱緊大軸前楔形塊行程;
(3)將X、Y方向水導(dǎo)瓦抱緊大軸,其方法為用銅錘敲擊楔形塊至百分表動(dòng)作至0.01 mm,再在對(duì)側(cè)同樣敲擊楔形塊至百分表動(dòng)作至-0.01 mm,再回到首次敲擊側(cè)敲擊楔形塊至百分表動(dòng)作至0,此時(shí)認(rèn)為X、Y方向的水導(dǎo)瓦已抱緊大軸;
(4)將所有水導(dǎo)瓦抱緊大軸,其方法為用銅錘敲擊楔形塊至百分表動(dòng)作至0.01 mm,再在對(duì)側(cè)同樣敲擊楔形塊至百分表動(dòng)作至0;
(5)用深度游標(biāo)卡尺測(cè)量瓦抱緊大軸后的楔形塊行程;
(6)用抱緊后行程-抱緊前行程再通過比例換算,即為水導(dǎo)瓦間隙。
(1)各方位總間隙應(yīng)在設(shè)計(jì)值0.57±0.04 mm;
(2)水導(dǎo)瓦間隙分布應(yīng)呈正弦曲線規(guī)律[1],不應(yīng)忽大忽小,防止出現(xiàn)梅花狀軸心軌跡引起大軸跳動(dòng);
(3)調(diào)整間隙雙幅值不可超過設(shè)定值0.285×2=0.57±0.04 mm;
(4)計(jì)算應(yīng)排除軸徑向位移,即采用盤車數(shù)據(jù)中的凈全擺度數(shù)據(jù)計(jì)算;
(5)間隙計(jì)算應(yīng)以最大凈全擺度數(shù)據(jù)確定,即間隙滿足最大凈全擺度要求。
現(xiàn)測(cè)的機(jī)組中心數(shù)據(jù)如表2和表3所示。
表2 空氣間隙與上迷宮環(huán)間隙 mm
表3 下迷宮環(huán)間隙 mm
由此可知,機(jī)組中心合格,如機(jī)組中心不合格,應(yīng)先推軸后,再進(jìn)行瓦間隙調(diào)整。
本次間隙調(diào)整,選取盤車數(shù)據(jù)中的Y表數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,具體數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 檢修后盤車數(shù)據(jù)Y表 0.01 mm
應(yīng)注意,表格中凈全擺度數(shù)據(jù),是在假定軸完全豎直情況下得出的計(jì)算數(shù)據(jù),該方法只適用于剛性油箱下剛性盤車數(shù)據(jù)計(jì)算,而對(duì)于彈性油箱盤車數(shù)據(jù),應(yīng)再考慮鏡板傾斜值,根據(jù)電廠設(shè)備實(shí)際尺寸及凈全擺度數(shù)據(jù),將推力凈全擺度做軸對(duì)稱,因擺度相對(duì)于軸長(zhǎng)可忽略不計(jì),因此近似可畫出軸線圖如圖1所示。
圖1 軸線圖
由相似三角形原理[2-5],鏡板直徑4.1 m可知:
因此,凈全擺度修正見表5。
表5 修正后水導(dǎo)擺度數(shù)據(jù)表 0.01 mm
盤車凈全擺度數(shù)據(jù)因測(cè)點(diǎn)數(shù)量限制,記錄數(shù)據(jù)可能并非水導(dǎo)凈全擺度最大處,因此需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,處理過程中將已有凈全擺度數(shù)據(jù)進(jìn)行向量合成,取其最大值,詳情如下:
由計(jì)算可知,e(1-5,3-7)>e(2-6,4-8),因此取e(1-5,3-7)作為最大凈擺度值,設(shè)為e,畫出圖形如圖2所示。
圖2 軸瓦位置及測(cè)點(diǎn)位置圖
現(xiàn)量得4號(hào)機(jī)水導(dǎo)瓦間隙如表6。
表6 水導(dǎo)瓦間隙實(shí)際測(cè)量圖
將數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL表格,利用雷達(dá)圖功能,可得出測(cè)量數(shù)據(jù)的方位分布圖,如圖3所示。
圖3 水導(dǎo)瓦測(cè)量間隙分布圖
由圖3可知,測(cè)量間隙數(shù)據(jù)呈橢圓形狀,不符合水導(dǎo)瓦間隙正弦(圓形)分布規(guī)律,可能由測(cè)量誤差、讀數(shù)誤差、抱軸不緊等多因素導(dǎo)致,需對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)值進(jìn)行正弦擬合修正,將誤差降為最小,修正過程中,采用matlab進(jìn)行編程,對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行y=esin(x+t)+k正弦擬合得出圖4。
圖4 測(cè)量間隙正弦擬合曲線
圖中紅點(diǎn)為實(shí)際數(shù)據(jù)點(diǎn),曲線為擬合曲線,找出相同橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)的擬合縱坐標(biāo),匯總得表7。
表7 水導(dǎo)瓦間隙正弦修正值 mm
通過驗(yàn)證,該數(shù)據(jù)修正與通過公式修正得出的結(jié)果相同,因擬合數(shù)據(jù)總間隙略大于設(shè)計(jì)間隙,對(duì)其數(shù)據(jù)再減0.01 mm,得到表8。
表8 水導(dǎo)瓦間隙設(shè)計(jì)修正值 mm
其雷達(dá)分布圖如圖5所示。
圖5 水導(dǎo)瓦間隙修正分布圖
由圖可知,此時(shí)修正后的水導(dǎo)瓦間隙滿足正弦分 布(圓形)規(guī)律,由 偏 轉(zhuǎn) 量e=0.113 5,角 度φ=15.43°,各軸瓦間隙應(yīng)調(diào)值=測(cè)量間隙,其中θ為最大凈全擺度線與軸瓦的角度,由現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)可調(diào)整的精度得出調(diào)瓦方案如表9所示。
表9 水導(dǎo)瓦間隙調(diào)整方案表 mm
調(diào)整后,對(duì)應(yīng)瓦間隙分布圖如圖6所示。
圖6 應(yīng)調(diào)瓦間隙分布圖
由現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況可知,5號(hào)瓦方向瓦溫較高,8號(hào)瓦方向擺度較大,根據(jù)調(diào)整方案,瓦溫高的5號(hào)瓦方向減墊間隙調(diào)大,溫度降低,擺度大的8號(hào)瓦方向加墊間隙調(diào)小,擺度減少,符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。
在瓦間隙調(diào)整后,水導(dǎo)X向與Y向運(yùn)行擺度近似相同,且最高擺度由近400 um恢復(fù)至300 um,瓦溫最高由46 ℃恢復(fù)至42 ℃,符合生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)條件,滿足機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行要求。
本案例中使用的數(shù)據(jù)處理方法,較好的處理了因軸線與瓦間隙不匹配造成的X、Y向擺度差別大、擺度超標(biāo)、瓦溫過高等問題,實(shí)際調(diào)整過程中,可選取擺度較小的導(dǎo)軸承位置作為基準(zhǔn)點(diǎn),查詢以往軸線調(diào)整后的盤車數(shù)據(jù),進(jìn)而進(jìn)行瓦間隙適應(yīng)性調(diào)整。
本次案例分析,為瓦間隙調(diào)整提供了理論依據(jù),為我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,做出了貢獻(xiàn)。