李尚東
摘要:催化劑在UNIPOL氣相流化床聚乙烯生產(chǎn)工藝中啟到聚合反應物的作用。只有存在物料反應,整個反應器才會存在放熱現(xiàn)象。如催化劑停止注入反應器后,反應器內(nèi)放熱反應逐漸減弱,反應器溫度將不易維持,這就要求通過調溫水系統(tǒng)溫度調節(jié)來保持反應器溫度的正常。催化劑停止注入反應器約25分鐘,需將與反應器溫度TICA4001-26串聯(lián)的調溫水溫度TICA4002-2變?yōu)樽詣涌刂疲栽跓o催化劑注入的情況下將反應器溫度控制在正常范圍,不造成停車。
關鍵詞:催化劑;反應器溫度;調溫水溫度
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司聚烯烴LLDPE裝置采用美國Univation公司的UNIPOL氣相流化床聚乙烯生產(chǎn)工藝,裝置年生產(chǎn)能力為30萬噸。2016年7月至8月,由于反應器內(nèi)存在塊料,催化劑注射管頻繁被砸彎,這就要求頻繁更換,在更換注射管期間需中斷催化劑,中斷時間不等約25至40分鐘。在催化劑中斷期間,維持反應器溫度至關重要。通過經(jīng)驗與總結,現(xiàn)將催化劑中斷后反應器溫度控制方法介紹如下。
1淤漿催化劑簡介
UCAT-J催化劑是鈦-鎂系催化劑改性后的催化劑,用于流化床生產(chǎn)聚乙烯。相比于其它催化劑,UCAT-J催化劑提高了活性,降低了助催化劑的消耗,提高了H2結合能力,催化劑殘余較低,改進了反應的穩(wěn)定性和可操作性。該催化劑不易中毒,用于乙烯和輔烴的共聚,生成的薄膜有突出的機械性能和較好的光學性能[1]。
1.1 原漿催化劑的組成
催化劑活性高,未經(jīng)處理的催化劑叫原漿。原漿是四氫呋喃(THF),氯化鎂(MgCl2)和三氯化鈦(TiCl3)的混合物。Ti是聚合反應的活性中心,它影響催化劑進料率,反應器中熱量產(chǎn)生和催化劑產(chǎn)率。氯化鎂可提高催化劑活性,并能穩(wěn)定催化劑使分子量分布變窄。UCAT-J催化劑原漿有倆種顆粒尺寸,14微米的顆粒用于生產(chǎn)低密度樹脂,25微米用于生產(chǎn)高密度樹脂。
1.2在線還原系統(tǒng)
原漿作為催化劑送入反應器前必須還原,在還原過程中變?yōu)榛钚跃酆匣钚源呋瘎?,還原步驟需要加入T3(三正己基鋁)、DC(一氯二乙基鋁)。T3控制樹脂性能,己烷萃取率,堆密度與熔流比;DC控制催化劑活性,H2響應與共聚單體響應。在線還原有一個很大的有點是通過改變還原比來調節(jié)進料速度,以達到適合的反應活性及生產(chǎn)不同的聚乙烯樹脂產(chǎn)品。
2淤漿催化劑中斷(超過25分鐘)對反應器的影響
2.1淤漿催化劑中斷對反應器溫度的影響
催化劑中斷后,聚合反應減弱,反應器放熱減少,反應器溫度快速降低,如不加以控制,反應器溫度波動過大,存在停車風險。
2.2淤漿催化劑中斷對反應負荷的影響
催化劑活中斷后,反應器內(nèi)殘存催化劑快速被消耗,反應負荷將受到較大影響,成為造成反應器溫度波動的因素。同時,PDS系統(tǒng)與排放氣回收系統(tǒng)也將受到影響。
2.3淤漿催化劑中斷對乙烯分壓的影響
催化劑活中斷后,乙烯分壓將快速升高。由620KPa升至700KPa以上,波動較大。正??刂品秶鸀樵O計值偏差不超過10KPa。
2.4淤漿催化劑中斷對產(chǎn)品質量的影響
催化劑活中斷后,反應器各個組分波動較大,特別是乙烯、丁烯進料量,要求及時調節(jié)各組分進料量,保證產(chǎn)品質量。
3造成催化劑中斷原因分析
3.1反應器存在塊料,流化效果不好
因特殊原因,反應器內(nèi)存在較大塊料,且無法被PDS正常抽出,在反應器內(nèi)循環(huán),此原因會造成反應器的催化劑注射管被頻繁砸彎,更換催化劑注射管而使催化劑中斷。
3.2催化劑泵出口壓力突增,聯(lián)鎖中斷催化劑注入
催化劑為含油78%的混合漿液,冬季,由于溫度較低,造成油流動性差,日積月累造成催化劑管線逐漸堵塞,從而造成催化劑泵出口壓力突增,聯(lián)鎖停止催化劑注入。
3.3催化劑載氣量降低,即HPPN出現(xiàn)問題
HPPN為催化劑的載氣,當?shù)獕簷C出現(xiàn)問題且高壓精制氮氣緩沖罐C-1117壓力降低,催化劑載氣量降低后,催化劑無法注入到反應器。
4催化劑中斷反應器溫度控制方法
催化劑中斷超過25分鐘后,TICA4002-2與TIC4001-26投串級已無法維持反應器溫度。需將TICA4002-2由串級打至自動位,手動給出TICA4002-2的設定值,來控制反應器溫度。
調節(jié)的主要步驟:
(1)TICA4002-2由串級打至自動位;
(2)將反應器溫度TIC4001-26趨勢圖放至明顯處,便于觀察溫度變化趨勢;
(3)根據(jù)反應器溫度趨勢,逐漸調節(jié)調溫水TICA4002-2的設定值;
(4)如反應器溫度下降較快,呈現(xiàn)直線下降趨勢,需快速提升TICA4001-2的設定值,0.5-1℃的幅度增加設定值。直至看到反應器溫度下降趨勢減慢且存在折返現(xiàn)象,這時應逐漸降低TICA4001-2的設定值,防止溫度升至過高。
(5)如反應器溫度下降,呈現(xiàn)曲線式下降,需緩慢提升TICA4002-2的設定值,0.2-0.3℃的幅度增加設定值。直到看到反應器溫度存在折返現(xiàn)象,這時應逐漸降低TICA4002-2的設定值,以減緩溫度波動幅度。
(6)反應器溫度在一般情況下會偏離設定值3-4℃的波動幅度,正常設定值85℃,調節(jié)期間可能在82-88℃期間波動。
(7)在調節(jié)期間專人負責將反應器溫度設定值TIC4001-26同步于TIC4001-26的實際值,防止觸發(fā)聯(lián)鎖。
(8)催化劑重新注入,且反應器溫度波動控制到正常范圍時,需重新將TICA4002-2與TIC4001-26投為串級狀態(tài)。在催化劑重新注入反應器期間注意反應器溫度不要出現(xiàn)突增現(xiàn)象。
(9)逐漸恢復催化劑進料,逐漸將乙烯分壓降低,反應負荷恢復。
(10)恢復PDS出料頻率,后續(xù)系統(tǒng)的控制。
5結語
嚴格控制反應參數(shù)在正常范圍內(nèi),防止反應器內(nèi)產(chǎn)生片料與塊料;嚴格監(jiān)控催化劑泵出口壓力變化趨勢,控制伴熱溫度;加強催化劑中斷反應器溫度控制方法的培訓工作。
參考文獻:
[1]劉輝、曹占芳、鐘宏等,以學科競賽為載體的化工原理實驗教學改革與實踐[J].化工高等教育,2020(1):123-127.