吳楊 吳海峰 陳剛
摘要:隨著環(huán)保要求的不斷提高,目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電廠都進(jìn)行了超凈排放改造,而在實(shí)際運(yùn)行中SCR系統(tǒng)由于氨逃逸的存在導(dǎo)致空預(yù)器易發(fā)生硫酸銨或硫酸氫銨污堵,造成壓差升高影響機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。本文模擬硫酸銨及硫酸氫銨生成和分解環(huán)境,得出空預(yù)器污堵物中具體的成份分析及溫度對(duì)其產(chǎn)生的影響,最終找到最優(yōu)運(yùn)行工況為今后的空預(yù)器污堵解決辦法提供理論依據(jù),從而徹底解決超凈排放改造后各類硫酸銨鹽導(dǎo)致的污堵空預(yù)器的情況。
關(guān)鍵詞:選擇性催化還原(SCR);硫酸銨;硫酸氫銨;氨氮摩爾比
一、硫酸銨及硫酸氫銨的生成機(jī)理
選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)使用最為普遍的超凈排放技術(shù)之一。隨著在火電行業(yè)使用經(jīng)驗(yàn)日益增多也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要是由于在煙氣經(jīng)過催化劑脫硝的過程中使煙氣中部分SO2轉(zhuǎn)化為SO3,而SO3與脫硝過程中逃逸的氨發(fā)生反應(yīng)在不同溫度和氨氮摩爾比的條件下,可能生成硫酸銨或者硫酸氫銨。過程反應(yīng)方程式如下:
按照以上反應(yīng)公式由于煙氣中氨氣和三氧化硫存在一定的不均勻性,因此在煙氣中存在硫酸銨及硫酸氫銨的混合物,而在空預(yù)器運(yùn)行溫度范圍內(nèi)一定會(huì)存在硫酸銨及硫酸氫銨的相變過程,因此在空預(yù)器污堵物中存在這兩種物質(zhì)的混合物。
二、溫度對(duì)于硫酸銨及硫酸氫銨的影響
由于在機(jī)組正常運(yùn)行的過程中空預(yù)器各層溫度范圍大致在350℃—120℃,因此分析出在這一溫度區(qū)間下,兩種物質(zhì)的變化情況對(duì)于解決空預(yù)器污堵情況有著至關(guān)重要的作用。
這兩種物質(zhì)在不同溫度下不僅發(fā)生相變還會(huì)發(fā)生分解反應(yīng),因此我們不能簡(jiǎn)單的將熔點(diǎn)、沸點(diǎn)作為變化判定,還要考慮到熱分解的溫度,因此按照硫酸銨熔點(diǎn)230℃硫酸氫銨熔點(diǎn)147℃為初始溫度,逐漸升溫,觀察熔化及熱分解情況。恒溫試驗(yàn)時(shí)間為2小時(shí),具體情況如下:
從表一中可以看出硫酸銨在230℃時(shí)由固相變?yōu)橐合嗟琴|(zhì)量不變沒有分解,在260℃時(shí)開始分解并伴隨白色煙霧冒出,說明在此溫度下已達(dá)到了硫酸銨的分解溫度。而硫酸氫銨根據(jù)其性質(zhì)得知熔點(diǎn)為147℃,但是在140℃時(shí)硫酸氫銨已經(jīng)開始分解質(zhì)量減少,由此可以推斷出在開口條件下逐漸升溫過程中硫酸氫銨不具備液態(tài)條件。
結(jié)合空預(yù)器煙溫是由350℃逐漸降至120℃左右,根據(jù)以上數(shù)據(jù)得出在發(fā)生分解現(xiàn)象的溫度環(huán)境下,兩種物質(zhì)不可能存在液相或者固相形態(tài)。也就是說硫酸銨在煙溫降至230℃以下時(shí)出現(xiàn),硫酸氫銨在135℃以下時(shí)出現(xiàn),這也就解釋了空預(yù)器污堵情況多發(fā)生在散熱組件的中下層,且污堵物中是兩種物質(zhì)混合存在狀態(tài)。
為了在實(shí)際工況中驗(yàn)證以上結(jié)論,對(duì)空預(yù)器污堵物進(jìn)行熱重分析,失量峰譜圖如下:
圖中兩條曲線分別是質(zhì)量失量和溫度變化,從質(zhì)量損失過程可以看出整個(gè)升溫過程質(zhì)量在逐漸減小,從250℃至450℃區(qū)間內(nèi)質(zhì)量下降最為明顯,從溫度變化過程可以看出在145℃和250℃兩個(gè)點(diǎn)都有大量吸熱過程,這一現(xiàn)象和表1中硫酸氫銨與硫酸銨分解溫度能夠吻合,說明污堵物中存在兩種物質(zhì)的混合物,且硫酸銨成份較大。
三、數(shù)據(jù)分析
空預(yù)器污堵物中硫酸銨與硫酸氫銨混合存在,而在實(shí)際運(yùn)行中對(duì)于硫酸氫銨的清除可以利用提高空預(yù)器出口排煙溫度這一措施,但是對(duì)于硫酸銨的清除由于LGGH、電除塵、脫硫吸收塔的溫度限制,不可能將排煙溫度提升至250℃。為了能夠在運(yùn)行階段清除空預(yù)器污堵物就需要盡量將污堵物中硫酸氫銨的含量盡量提高,降低硫酸銨的含量,從而依靠提高排煙溫度對(duì)空預(yù)器污堵進(jìn)行處理。
根據(jù)反應(yīng)方程式:
可以看出硫酸氫銨與硫酸銨生成條件的NH3/SO3摩爾比分別為1:1和2:1,而SO2轉(zhuǎn)化SO3的轉(zhuǎn)化率為1%左右,實(shí)際入口SO2濃度平均值為1100mg/Nm3折算SO3濃度為11.11 mg/Nm3,摩爾濃度為0.139mmol/Nm3,依照此數(shù)據(jù)可以計(jì)算出不同氨逃逸量情況下的主要反應(yīng),氨逃逸量小于2.36 mg/Nm3的情況下,造成空預(yù)器污堵的物質(zhì)基本為可以通過升溫清除的硫酸氫銨,在氨逃逸量大于4.7 mg/Nm3時(shí)污堵物基本為硫酸銨,因此為了避免大量硫酸銨的生成需要對(duì)氨逃逸量進(jìn)行控制。
四、結(jié)論
通過對(duì)硫酸氫銨及硫酸銨理化性質(zhì)進(jìn)行分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)世界情況可以得出以下結(jié)論:
1、造成空預(yù)器污堵的主要因素為硫酸銨及硫酸氫銨的混合作用。
2、由于溫度不同造成了兩種物質(zhì)在空預(yù)器軸向分布位置不同,依照此結(jié)論可以在機(jī)組大修階段空預(yù)器檢查時(shí)判斷造成空預(yù)器污堵的主要物質(zhì)成份。
3、根據(jù)反應(yīng)式的NH3/SO3摩爾比,可以指導(dǎo)運(yùn)行中氨逃逸的控制指標(biāo),通過排煙溫度調(diào)整消除空預(yù)器的污堵情況。
4、按照硫酸氫銨的分解溫度制定空預(yù)器升溫的操作措施。
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