周妍
摘要:由于油田地層能量、綜合含水等生產動態(tài)持續(xù)變化,抽油桿在井下運行過程中,斷脫、井下油管漏失等問題多發(fā),造成了檢泵作業(yè)周期短、費用高等問題。本文從影響井下桿柱性能的因素開展研究,切實找到桿柱頻繁斷脫的原因,并針對性的開展治理措施。從而最大程度上降低斷脫躺井次數和因此造成的占產和費用的增加。
關鍵詞:桿柱斷脫;偏磨嚴重;腐蝕;檢泵費用
1機采井井下桿柱情況
抽油桿桿柱在偏磨腐蝕等因素的影響下,斷脫頻次居高不下。油田2018-2019年因桿柱斷脫導致的修井費用達到到了550萬以上。
2斷脫原因分析
1.接箍抗偏磨強度不夠
通過對近兩年接箍斷脫情況的統(tǒng)計分析,接箍斷脫占全年斷脫井次的1/3左右。接箍斷脫情況已成為桿柱斷脫的主要影響因素。
2.防偏磨措施不足
近幾年,隨著酒東油田地層能量下降,泵掛深度逐漸加深,桿管偏磨情況日益嚴重。重點表現為桿柱偏磨斷脫和油管偏磨條縫漏失,極大地影響了油井免修期延長。通過調查分析,酒東油田防偏磨措施嚴重不足。
3.高含水、高含鹽、桿柱腐蝕嚴重
通過對斷脫井含水、含鹽的統(tǒng)計分析,容易發(fā)生斷脫的井普遍存在高含水、高礦化度、高CO2的情況。 高含水、高礦化度、高CO2的油井容易使桿柱發(fā)生電化學腐蝕和CO2腐蝕,從而降低桿柱強度,造成斷脫。
3治理措施分析
3.1更換高強度接箍
引進接觸界面光滑度高、摩擦系數小、材質硬度強的防偏磨接箍,以減少磨損。
3.2實施防偏磨措施
3.2.1優(yōu)化完善抽油桿結構
開展桿柱受力分析,完善了抽油桿結構設計模型,增加桿柱下部配重,從而下移中和點,減少偏磨井段,防止偏磨斷脫。
3.2.2實施強制扶正措施
應用滾輪扶正器、尼龍扶正器以達到強制扶正的目的,同時應用注塑扶正刮蠟桿,在扶正的同時起到清防蠟的作用。
3.3實施防腐蝕措施
3.3.1應用全井玻桿結構
2020年3月,采用“2500m玻璃鋼抽油桿+300mΦ38mm加重桿”組合結構,至2020年12月已連續(xù)正常生產9個月。起出玻璃鋼抽油桿完好,無腐蝕情況。
3.3.2應用防腐抽油桿
選取平均檢泵周期僅為45天的2口頻繁腐蝕斷脫油井,針對性應用防腐抽油桿,后期起出油井后證實防腐作用突出,抽油桿無腐蝕情況,平均延長修井周期超過200天。
4治理措施效果
對2020年酒東油田因斷脫問題造成的躺井數進行了統(tǒng)計。
1、基本上杜絕了節(jié)箍偏磨造成的躺井,2020年接箍斷脫躺井為1井次。
2、通過桿柱結構調整及一系列強制扶正措施,2020年斷脫井中,因偏磨造成的斷脫井次下降至2井次,相比2019年的6井次,下降幅度70%。
3、通過一系列防腐蝕措施,腐蝕斷脫井次得到有效控制,2020年,腐蝕斷脫井次下降至1井次。
2020年,通過一系列防腐防偏磨措施的實施,斷脫井次得到有效控制,斷脫檢泵費用控制在了100萬以內,斷脫躺井率控制在了15%,。
活動期間(2019年12月~2020年12月),由于有效降低了油井斷脫躺井頻次,產生了可觀的經濟效益,經估算直接經濟效益達693元。
玉門油田酒東采油廠酒泉 35000