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基于PLC及變頻器的行車控制系統(tǒng)改造

2021-09-10 07:22石光宇
科技研究 2021年15期
關(guān)鍵詞:電抗器接觸器西門子

摘要:圓棒車間自 2013 年投產(chǎn)以來,所用行車均為老式行車,即控制系統(tǒng)主要采用繼電器-接觸器控制系統(tǒng)和串級調(diào)速方式。這種控制系統(tǒng)的行車各處控制柜內(nèi)元器件繁雜、接線多、故障率高且查找故障較為不易,對檢修維護人員的技術(shù)水平要求較高,若出現(xiàn)接觸器燒灼吸死的情況也可能導致行車動作不受控制,存在一定程度的安全隱患,且串級調(diào)速所用的電阻為純耗能元件,消耗大量電能。老式行車的制動方式是在運動狀態(tài)下進行的系統(tǒng)抱閘,對制動器損害很大,閘皮磨損嚴重,且存在“溜鉤”的安全隱患?;?PLC 和變頻器的行車控制系統(tǒng),既能提升行車的調(diào)速性能、降低能耗,又便于設備維護人員排查故障、減少檢修時間、提高生產(chǎn)效率,更能有效的避免很多因為接觸器或繼電器故障導致的安全事故,保障安全生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:行車 S7-1200 TIA Portal 變頻器 矢量控制

引言

在冶金企業(yè)中,橋式起重機是一種應用十分廣泛的起重機械。 傳統(tǒng)的繼電器-接觸器控制系統(tǒng)和串級調(diào)速方式存在能耗高、調(diào)速性能差、故障率高、安全性能低等問題。 本文介紹了棒材廠圓棒車間基于 PLC 及變頻器的橋式起重機(下文簡稱為行車)控制系統(tǒng)的改造設計,以提高行車的調(diào)速性能、安全性能,減少故障率并降低能耗。該系統(tǒng)自改造完成后,運行正常,達到設計目的。 本設計方案具有通用性,對起重機控制系統(tǒng)設計改造具有參考價值。

一、PLC&變頻器控制行車原理

PLC&變頻器控制行車在實際的使用中會產(chǎn)生各類問題,其斷裂故障事件頻發(fā),給相關(guān)工作人員帶來極為惡劣的影響,同時還會在無形之中加大其工作的維修量,導致其維修成本過高。轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速機械自身相對來說比較柔軟,所以其負載變化時,轉(zhuǎn)速也會隨之發(fā)生變化,調(diào)速也并不是特別的理想。所串電阻長時間處于一個發(fā)熱的狀況,會嚴重損耗各類電力能源,無形之中加大了電能的損耗,降低了實際的工作效率,想要從根源上處理好行車的各類故障問題,就必須實時地轉(zhuǎn)變其原本的轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速方式,優(yōu)化變頻調(diào)速器的性能,完善其保護效用。

二、軟件設計

1 TIA Portal

新型全集成自動化軟件 TIA Portal V14 功能強大,支持多種西門子 PLC,包括西門子 S7-1200。本系統(tǒng)采用 TIA Portal V14 編寫程序,采用結(jié)構(gòu)化的程序結(jié)構(gòu),且各個功能塊 FC 分別執(zhí)行不同的功能。循環(huán)組織塊 OB1 作為主程序,主要用于功能塊的組織和調(diào)用;數(shù)據(jù)塊 DB 用以存儲各種需要的數(shù)據(jù),存放定時、計數(shù)等寄存器值。利用 TIA Portal V14 軟件可進行設備硬件組態(tài)、程序編寫、在線測試等工作。

2 程序設計

程序設計也是在 TIA Portal 軟件上進行。主鉤,大車、小車程序結(jié)構(gòu)基本相同,根據(jù)小車速度控制的輸入和輸出設計的小車控制程序。

3 HMI 畫面設計

在HMI系統(tǒng)設計上,觸摸屏采用維綸MT6071Ie,7吋。通過串口通訊與PLC相連,觸摸屏分為多個畫面:主畫面、啟動回路、主鉤、大車、小車、報警,分別顯示相關(guān)內(nèi)容。主畫面顯示行車概況,當前的報警和提示信息;各分畫面顯示所有相關(guān)的連鎖條件信息??蓪崿F(xiàn)運行狀態(tài)、報警信息、輸入信號狀態(tài)和輸出信號狀態(tài)的實時監(jiān)控。

三、硬件設計

1 PLC 控制設計

S7-1200 的硬件功能比 S7-200 高,布爾指令、整數(shù)、實數(shù)等指令的執(zhí)行時間有很大提升,布爾指令執(zhí)行時間縮短到 0.08μs/指令;S7-1200網(wǎng)絡擴展功能比 S7-200 強大,支持 PN、DP 擴展,單機架通訊擴展功能強大,CPU 左側(cè)可擴展3 個通訊模塊,另外 CPU 本體還可增加一個擴展,非常靈活;S7-1200 集成網(wǎng)口功能比 S7-200強大,除 PN 外支持開放的以太網(wǎng)通訊,還支MODBUS TCP 通訊,同樣具備高速計數(shù)、PWM(PTO) 與伺服相關(guān)的功能。本控制系統(tǒng)選用的CPU 為 S7-1200 系列,型號 CPU 1214C DC/DC/DC,無網(wǎng)絡組態(tài),配置一個 SM 1223 DI16/DQ16x 24VDC 模塊,利用 S7-1200PLC 可通過自帶的RJ45 接口進行 PROFINET 通訊。S7-1200 結(jié)構(gòu)設計緊湊、便于拆裝、成本相對低廉且具有功能強大的指令集,非常適用于行車控制系統(tǒng),而且很多 S7-200 的 PLC 已經(jīng)停產(chǎn),S7-1200 是西門子的新一代的控制器,便于擴展和兼容。為實現(xiàn)“行車合閘及合閘條件滿足”“運行條件滿足”“大小車凸控信號輸入”“大小車速度控制信號輸出”“報警信號輸出”等功能,加上預先保留的備用點,從而選用 SM 1223 模塊,如果要增加其他信號也可以增加輸入輸出模塊。

2 變頻器控制設計

行車主鉤,大車、小車傳動改為變頻控制,選用英威騰 CHV190 系列起重機專用變頻器。主鉤采用 CHV190-16G-4 (額定功率 160kW) 變頻器,配置制動單元、制動電阻、輸入電抗器、輸出電抗器;大車、小車采用 CHV190-045G-4(額定功率 45kW)變頻器,配置制動單元、制動電阻、輸入電抗器、輸出電抗器。

結(jié)束語

本系統(tǒng)以西門子 S7-1200PLC 為基礎。西門子 S7-1200PLC 是一款緊湊型、模塊化的 PLC,可完成簡單邏輯控制與高級邏輯控制,通過對檢測原件與操作器的信號采集,對變頻器及相關(guān)部件發(fā)出控制信號,完成整個控制過程。圓棒車間行車改造完成后,因為簡化了控制線路,通過與HMI 的通信,實現(xiàn)人機對接,監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài),實現(xiàn)自動報警,故障率與檢修時間明顯降低,即使新員工,通過簡單培訓也能處理故障。通過本次系統(tǒng)改造,備件成本降低、使用方便、運行穩(wěn)定可靠,可廣泛應用于行車控制領域或同類系統(tǒng)。

參考文獻:

[1]韓安榮. 通用變頻器及其應用 [M]. 機械工業(yè)出版社, 2001.

作者簡介:石光宇,1984,男,大慶油田有限責任公司第一采油廠儀表安裝維修大隊研究方向:自動化控制類和變頻器控制。

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