龔曉茜,王國(guó)強(qiáng),2,劉化君
(1.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,烏魯木齊市,830052;2.新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所,烏魯木齊市,830091)
哈密瓜是新疆農(nóng)產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一[1],本身不僅風(fēng)味獨(dú)特,而且色澤美、味道甜[2],深受國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的青睞。2020年,我國(guó)哈密瓜的種植產(chǎn)量已經(jīng)超過310萬t。并且哈密瓜深加工產(chǎn)品也涵蓋了哈密瓜醋、哈密瓜酸奶、哈密瓜果粉、哈密瓜乳飲料、哈密瓜醬等產(chǎn)品[3-5]。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)外哈密瓜削皮機(jī)的研究主要以中小型機(jī)械為主,較為典型的哈密瓜削皮機(jī)械有單刀式哈密瓜削皮機(jī)、臥式哈密瓜削皮機(jī)、哈密瓜仿形削皮機(jī)、哈密瓜刨削去皮機(jī)[6],其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便。對(duì)于哈密瓜產(chǎn)品而言,加工過程中瓜皮的去除是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而勞動(dòng)密集型的人工去皮,存在效率低下、勞動(dòng)強(qiáng)度大和安全性低的問題,阻礙了哈密瓜深加工企業(yè)的發(fā)展。為了進(jìn)一步提高雙刀型哈密瓜削皮機(jī)的工作性能,采用二次回歸正交試驗(yàn)并建立回歸方程的研究方法對(duì)雙刀型哈密瓜削皮機(jī)的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,從而提高哈密瓜削皮機(jī)的去皮效率,為瓜果類去皮機(jī)械的研究提供了依據(jù)。
雙刀型哈密瓜削皮機(jī)的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要是由機(jī)架、定位叉、抱果夾、卡爪帶輪、削刀、導(dǎo)向桿、仿形彈簧等組成。
圖1 削皮機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of peeler1.推送機(jī)構(gòu) 2.抱果夾 3.內(nèi)刀刀桿 4.上定位叉 5.哈密瓜 6.絲桿 7.外刀刀桿 8.機(jī)架 9.升降臺(tái) 10.導(dǎo)向桿 11.絲桿帶輪 12.電機(jī) 13.卡爪帶輪 14.下定位叉
哈密瓜通過人工放置在抱果夾的中間,推送氣缸將哈密瓜推送至上下定位叉的中心位置,定位叉由機(jī)架下部的驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)而做水平旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),而刀具在驅(qū)動(dòng)裝置作用下向上或向下運(yùn)動(dòng)[7-8],沿著與哈密瓜旋轉(zhuǎn)方向相互垂直的方向做上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),外刀最先切削,隨后內(nèi)刀緊跟著外刀進(jìn)行切削,削刀完成所設(shè)定的行程后將自動(dòng)停止,果皮從兩個(gè)出皮口排出,削完皮后的哈密瓜從漏斗處完成出料。
2.1.1 抱果夾工作原理
抱果夾包含前后兩個(gè)夾持塊部分,兩者結(jié)構(gòu)相同,實(shí)現(xiàn)對(duì)哈密瓜的輸送功能[9],抱果夾受力分析如圖2所示。人工放置哈密瓜于放果座上后,前后夾持塊將自動(dòng)夾持住哈密瓜,在氣缸的推送作用下,將哈密瓜送至上下定位叉的中心,同時(shí)完成送料與出料。前期通過設(shè)計(jì)計(jì)算已經(jīng)確定了夾持力F1為51.96 N,由于赤道部位的壓縮特性參數(shù)均為最低[10],試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于成熟度較高的哈密瓜,F(xiàn)1對(duì)哈密瓜赤道的壓縮量為2.5~3.5 mm,沒有對(duì)瓜體造成損傷。
圖2 抱果夾受力示意圖Fig.2 Stress diagram of fruit holding clamp1.哈密瓜 2.放果座 3.前夾持塊 4.后夾持塊注:F1為夾持力;F2為推送哈密瓜的推力;f1為摩擦力;G哈密瓜自身的重力。
2.1.2 抱果夾結(jié)構(gòu)存在問題
抱果夾的結(jié)構(gòu)如圖3所示。
(a)正視圖
在后期實(shí)踐的生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)人工將哈密瓜放置在果座的過程中,前后夾持塊在F1的作用下,以51.96 N的力夾持哈密瓜,位于L2處的雙手很容易在抱果夾機(jī)構(gòu)前后夾持塊的夾持力F1的作用下,造成雙手的機(jī)械性損傷。另外針對(duì)一些外形尺寸特別大的哈密瓜不能進(jìn)行很好的夾持。
2.1.3 抱果夾的改進(jìn)設(shè)計(jì)
以抱果夾的穩(wěn)定性和人工作業(yè)時(shí)的安全性為基礎(chǔ),通過提高夾持塊的有效長(zhǎng)度與接觸面積來增大摩擦力[11],設(shè)計(jì)改進(jìn)為如圖4所示的抱抓式結(jié)構(gòu)。L1為夾持塊長(zhǎng)軸方向的尺寸,設(shè)計(jì)為70 mm;L3為夾持塊延伸的尺寸,設(shè)計(jì)為45 mm;L4為兩夾持塊之間的尺寸。在原有夾持塊的基礎(chǔ)上,減小L0的尺寸為80 mm以增加L2的尺寸為L(zhǎng)4,從而給雙手留有足夠的空間。另外考慮到L0的減小,會(huì)降低夾持塊對(duì)哈密瓜的夾持性能,因此在L1尺寸的基礎(chǔ)上向上下方向上增加6塊夾持塊,與哈密瓜長(zhǎng)軸之間的夾角為60°,整體上提高了對(duì)哈密瓜的夾持性能。
(a)正視圖
如圖4所示,改進(jìn)為抱抓式的夾持塊結(jié)構(gòu)。材質(zhì)采用耐腐蝕、易加工、應(yīng)用廣泛的304不銹鋼[12-13]。哈密瓜表面粗糙,取與木材接觸相近材料之間的摩擦因數(shù)μ=0.5,根據(jù)平衡條件可得
F1=2f1cos30°+6f1cos30°
(1)
哈密瓜的質(zhì)量大約在1.5~6 kg[14],選取最大重力G=60 N,f1與G存在如下關(guān)系式
4f1μ+12f1cos30°μ=G
(2)
整理得到摩擦力
(3)
通過整理以上關(guān)系式得到夾持力
(4)
式中:F1——對(duì)哈密瓜的夾持力,N;
f1——哈密瓜與夾持塊之間的摩擦力,N;
G——哈密瓜自身的重力,N;
μ——摩擦因數(shù)。
通過以上計(jì)算求得F1=57.60 N,因此只要滿足F1≥57.60 N,完全能夠保證抱果夾夾持過程中的穩(wěn)定性和人工作業(yè)過程中的安全性。
2.2.1 定位叉工作原理
定位叉結(jié)構(gòu)如圖5所示。定位叉通過帶輪在驅(qū)果電機(jī)的帶動(dòng)下進(jìn)行順時(shí)針旋轉(zhuǎn),而上下定位叉的卡爪插入哈密瓜上下頂端,并由此帶動(dòng)哈密瓜進(jìn)行旋切,與削刀的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)相互配合,最終完成對(duì)哈密瓜旋切去皮的目的。
圖5 定位叉結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Schematic diagram of positioning fork1.卡爪 2.活動(dòng)軸 3.卡爪盤 4.哈密瓜 5.削刀注:D1為卡爪盤的底面直徑;H1為瓜皮的殘留量;h為瓜皮的切削厚度;β1為兩卡爪之間的夾角。
2.2.2 定位叉結(jié)構(gòu)存在問題
圖5中由于卡爪根部設(shè)計(jì)較大,而卡爪與H1相關(guān)聯(lián),H1的大小直接影響了哈密瓜兩頂端的去皮量,最終導(dǎo)致去皮后的哈密瓜兩頂端瓜皮殘留量較高,從而導(dǎo)致哈密瓜的去皮率降低。
2.2.3 定位叉的改進(jìn)
通過參考其他哈密瓜削皮機(jī)外圓弧式定位叉的設(shè)計(jì)[15],因此設(shè)計(jì)改進(jìn)為如圖6所示的兩種方案的定位叉結(jié)構(gòu),β2為兩卡爪之間的夾角,設(shè)計(jì)為60°;D2為改進(jìn)后的底面直徑;H2為瓜皮的殘留量。
(a)方案一
對(duì)比圖6中的兩種改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,盡管兩種方案都能夠達(dá)到降低哈密瓜兩頂端瓜皮殘留量H2的目的,但哈密瓜在旋切過程中,卡爪根部受力將增大,很容易受到損壞,不利于對(duì)哈密瓜的穩(wěn)定夾持,顯然方案一中的內(nèi)圓弧式定位叉結(jié)構(gòu)優(yōu)于方案二中的外圓弧式定位叉結(jié)構(gòu),因此選用方案一。哈密瓜的果肉厚度一般在20 mm以上,故設(shè)計(jì)卡爪盤直徑D2為25 mm,通過試驗(yàn)對(duì)比改進(jìn)前后定位叉的臨界驅(qū)果電機(jī)頻率和果皮殘留量如表1所示。
表1 改進(jìn)前后對(duì)照表Tab.1 Table comparison for front and back
根據(jù)表1中的數(shù)據(jù)可知,內(nèi)圓弧式定位叉的臨界驅(qū)果電機(jī)頻率降低了5%,瓜皮殘留量降低了53%,提高了哈密瓜的去皮率,滿足了企業(yè)的加工生產(chǎn)需求。
3.1.1 試驗(yàn)材料與試驗(yàn)設(shè)備
試驗(yàn)材料選用最新品種黃夢(mèng)脆。主要試驗(yàn)儀器有雙刀型哈密瓜削皮機(jī)、電子式游標(biāo)卡尺、高速動(dòng)態(tài)攝像儀、變頻器等。
3.1.2 試驗(yàn)方法
該試驗(yàn)是在2020年7—8月期間,在新疆農(nóng)科院吐魯番農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室開展回歸試驗(yàn),通過SPSS軟件進(jìn)行回歸分析并建立回歸模型,找出最佳模型,從中確定試驗(yàn)因素與試驗(yàn)指標(biāo)的回歸方程,最后通過回歸方程求極值的方法來確定驅(qū)果電機(jī)頻率、削刀電機(jī)頻率和入切角之間的最佳值,并對(duì)參數(shù)的最佳值進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
依據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)條件測(cè)定方法的一般規(guī)定》(GB/T 5262)[16],對(duì)哈密瓜進(jìn)行去皮試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí)選取外形尺寸相近的哈密瓜進(jìn)行試驗(yàn),減小由于哈密瓜自身因素所帶來的誤差,同時(shí)為了避免削皮后的瓜皮厚度受環(huán)境影響而變化,因此試驗(yàn)時(shí)要及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理。
該回歸試驗(yàn)針對(duì)影響哈密瓜削皮效果的三個(gè)關(guān)鍵因素:驅(qū)果電機(jī)頻率取其水平為20~40 Hz;削刀電機(jī)頻率取其水平20~30 Hz;刀具的入切角取其水平為20°~40°。
本次回歸試驗(yàn),共進(jìn)行了14次不同因素水平之間的試驗(yàn),其中包含8次二水平試驗(yàn)和6次星號(hào)試驗(yàn);另外還有2次中心點(diǎn)重復(fù)試驗(yàn)。因素取值如表2所示。
表2 因素水平表Tab.2 Factor level table
因素?cái)?shù)m=3,二水平試驗(yàn)點(diǎn)個(gè)數(shù)mc=23=8,選取零水平中心點(diǎn)試驗(yàn)的次數(shù)m0=2,依據(jù)星號(hào)臂長(zhǎng)度r與因素?cái)?shù)m、零水平試驗(yàn)次數(shù)m0及二水平試驗(yàn)次數(shù)mc之間的關(guān)系
(5)
通過計(jì)算并結(jié)合星號(hào)臂長(zhǎng)查r2值表確定了r=1.287[17],根據(jù)編碼公式對(duì)驅(qū)果電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率、削刀電機(jī)轉(zhuǎn)速和入切角三個(gè)因素的各水平進(jìn)行無量綱線性變換,得到對(duì)應(yīng)的因素水平編碼,如表3所示。
表3 因素水平編碼表Tab.3 Coding table of factor level
以瓜皮厚度作為試驗(yàn)指標(biāo),將瓜皮分為10段,測(cè)量各段中點(diǎn)的厚度c,另外刀具的削皮厚度h在3~7 mm 范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié),兩者厚度差值s=|h-c|,分值評(píng)定對(duì)照表如表4所示。
表4 分值評(píng)定對(duì)照表Tab.4 Score evaluation comparison table
對(duì)七因素二水平8個(gè)處理的正交表L8(27)進(jìn)行試驗(yàn)變換[18],試驗(yàn)方案與試驗(yàn)結(jié)果如表5所示,通過借助電子式游標(biāo)卡尺對(duì)分為10段的瓜皮進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量來確定c,并與調(diào)節(jié)刀具的削皮厚度h作差取其絕對(duì)值,最終得到厚度差s,10個(gè)不同的s對(duì)應(yīng)不同的分值,相加求和后得到y(tǒng)。
表5 試驗(yàn)方案與結(jié)果Tab.5 Programme and results of orthogonal test
為了確定最佳值,借助SPSS軟件對(duì)表5中的試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行多重線性回歸分析,確定了相關(guān)的模型匯總表、方差分析表和顯著性檢驗(yàn)表,分別如表6、表7和表8所示。
表6 模型匯總表Tab.6 Model summary
表7 方差分析表Tab.7 Analysis of variance
表8 回歸系數(shù)及顯著性檢驗(yàn)結(jié)果Tab.8 Regression coefficient and significance test results
表5中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入SPSS后,共得到了表6中的5個(gè)數(shù)學(xué)模型的數(shù)據(jù),由于模型5的R2最大并且標(biāo)準(zhǔn)誤差最小,表中結(jié)果顯示模型5決定系數(shù)R2=0.993,表明變量z可以解釋變量y為99.3%的變異性。
由表7中顯著性檢驗(yàn)結(jié)果得到F=265.117,并結(jié)合F值分布表查得F0.01(5,10)=5.64[19],顯然F>5.64,同時(shí)顯著性概率P<0.01,因此模型5所建立的回歸方程極顯著,并且有意義。為了便于求解回歸系數(shù)和確定回歸方程,引入規(guī)范變量z并建立規(guī)范變量與試驗(yàn)指標(biāo)之間的回歸關(guān)系
y=b0+b1z1+b2z2+b3z3+b12z1z2+b13z1z3+
b23z2z3+b11z1′+b22z2′+b33z3′
(6)
式中:b——回歸系數(shù);
z——規(guī)范變量;
y——試驗(yàn)指標(biāo)。
由表8中回歸系數(shù)及顯著性檢驗(yàn)結(jié)果可以確定,z3、z1z2、z1z3和z2z3的顯著性概率P值均大于0.01,表明其對(duì)應(yīng)的回歸系數(shù)與零之間沒有顯著性差異,所以z3、z1z2、z1z3和z2z3四項(xiàng)對(duì)y影響不顯著,為排除的四個(gè)變量。
依據(jù)表8中的數(shù)據(jù)得到回歸方程
y=28.05+1.60z1+0.80z2-9.55z1′-
2.55z2′-1.05z3′
(7)
利用中心化公式和編碼公式對(duì)式(7)進(jìn)行回代,整理得到試驗(yàn)因素與試驗(yàn)指標(biāo)之間的函數(shù)關(guān)系
y=-237.35+9.70x1+8.64x2+1.04x3-
0.15x12-0.17x22-0.02x32
(8)
根據(jù)極值的必要條件對(duì)式(8)中試驗(yàn)指標(biāo)y計(jì)算其最大值,求得:x1=32.33、x2=25.41、x3=26。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)確定驅(qū)果電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率x1=32 Hz,削刀電機(jī)轉(zhuǎn)速x2=25 Hz,入切角x3=26°。
為了檢驗(yàn)最優(yōu)參數(shù)結(jié)果對(duì)雙刀型哈密瓜削皮機(jī)削皮性能的實(shí)際效果,對(duì)回歸分析的最佳值進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。試驗(yàn)時(shí)削皮機(jī)工藝參數(shù)取最佳值:驅(qū)果電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率x1=32 Hz、削刀電機(jī)轉(zhuǎn)速x2=25 Hz、入切角x3=26°。三種數(shù)據(jù)通過觸摸屏進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。以金夢(mèng)脆哈密瓜作為試驗(yàn)材料進(jìn)行5次去皮試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表9所示。
表9 哈密瓜去皮試驗(yàn)結(jié)果Tab.9 Peeling test results of hami melon
試驗(yàn)結(jié)果表明:雙刀型哈密瓜削皮機(jī)的凈去皮率達(dá)到了89.1%以上,平均去皮率為91.1%,完全能夠滿足企業(yè)的加工生產(chǎn)要求。
1)本文在前期研究的基礎(chǔ)之上,結(jié)合現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)過程中存在的問題,對(duì)雙刀型哈密瓜削皮機(jī)的關(guān)鍵機(jī)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)改進(jìn)了一種抱抓式的夾持塊結(jié)構(gòu)來提高其安全性。同時(shí)把定位叉改進(jìn)設(shè)計(jì)為內(nèi)圓弧式,降低了哈密瓜兩頂端瓜皮的殘留量,并且增強(qiáng)了卡爪根部的穩(wěn)固性。
2)通過回歸試驗(yàn)進(jìn)行回歸分析,確定了影響哈密瓜削皮效果的三個(gè)試驗(yàn)因素參數(shù)的最優(yōu)組合:驅(qū)果電機(jī)轉(zhuǎn)速頻率為32 Hz、削刀電機(jī)轉(zhuǎn)速為25 Hz、入切角為26°。試驗(yàn)結(jié)果表明,哈密瓜去皮機(jī)的去皮率達(dá)到了89.1%以上,平均去皮率為91.1%,完全滿足了企業(yè)的加工生產(chǎn)要求。