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蘇里格氣田氣液混輸工藝研究及應(yīng)用

2021-09-17 13:05蔣成銀王志剛曹光榮
石油化工應(yīng)用 2021年8期
關(guān)鍵詞:氣舉里格氣井

蔣成銀,張 云,王志剛,曹光榮,劉 華,王 敏,張 鵬

(1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500;3.中國石油長慶油田分公司第六采氣廠,陜西西安 710018)

蘇里格氣田屬于典型的“三低”致密氣藏[1,2],單井產(chǎn)量低、壓力遞減快,氣井投產(chǎn)后沒有明顯的穩(wěn)產(chǎn)期,隨著開采時間的延長,地層能量下降,氣井攜液能力降低,很快就進入積液階段,嚴重影響氣井產(chǎn)能的發(fā)揮,甚至出現(xiàn)水淹關(guān)停。蘇里格氣田日產(chǎn)量低于5 000 m3的氣井約45%,開展各種排水采氣措施的氣井約80%以上。因此,對單井采取有效的排水采氣增產(chǎn)工藝技術(shù)試驗[3-5],通過降低井口壓力,增大生產(chǎn)壓差來提高產(chǎn)氣量,增強排液效果,保持氣井的正常生產(chǎn)并對氣田增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)意義重大。

1 蘇里格氣田開發(fā)目前面臨的主要難題

蘇里格氣田平均液氣比達到0.6 m3/104m3,氣井產(chǎn)量越低,攜液能力越差,井筒中會堆積大量液體,當液體的靜液柱壓力與地層壓力相平衡時,氣井將無法生產(chǎn),嚴重影響氣井產(chǎn)能的發(fā)揮。隨著氣田開發(fā)的推進,井筒積液氣井比例逐年增多。排水采氣技術(shù)是氣田穩(wěn)產(chǎn),提高氣田經(jīng)濟開發(fā)的必要手段。目前氣田開展的排水采氣主體技術(shù)主要有泡沫排水、速度管柱排水、柱塞排水及壓縮機套管氣舉排水。這些排水技術(shù)的共同特點是必須依靠氣井地層能量,油管壓力無法降低,地層產(chǎn)能無法繼續(xù)發(fā)揮。

2 井口氣混輸多功能裝置現(xiàn)場試驗及評價

井口氣混輸多功能裝置能實現(xiàn)氣液混輸,通過抽吸功能降低油管壓力,通過增壓功能,增壓至管網(wǎng)壓力,恢復(fù)氣井生產(chǎn)。

2.1 裝置構(gòu)成及工藝原理[6-8]

井口氣混輸多功能裝置的核心設(shè)備是液壓壓縮機,液壓壓縮機主要由液壓缸、工字型活塞、連桿組成。液壓壓縮機是由電機驅(qū)動液壓泵產(chǎn)生高壓液壓油,液壓油將壓力傳遞到活塞,推動柱塞運動,給氣體增壓。其結(jié)構(gòu)(見圖1)。

圖1 液壓壓縮機結(jié)構(gòu)原理圖

工作原理:液壓站輸出的高壓油進入C 腔,B 腔的油回油箱,柱塞向下運動,氣體吸入A 腔,D 腔的氣體則經(jīng)壓縮后流出,進入冷卻器,完成一次進氣和排氣過程;當活塞運行到設(shè)定位置時,液壓站換向閥將會換向,輸出的高壓油進入B 腔,C 腔的油回油箱,活塞桿向上運動,氣體進入D 腔,A 腔的氣體則經(jīng)壓縮后流出,進入冷卻器,完成第二次進氣和排氣過程。

2.2 液壓壓縮機主要特點

(1)氣缸和油缸雙缸一體結(jié)構(gòu),運行中對缸體同步起到潤滑和降溫作用。

(2)充分利用氣體自身能力,油泵作為補充能量工作,工作壓力較低。

(3)相比機械壓縮機,噪聲低。

(4)液壓油在油路中往復(fù)循環(huán),消耗量很小。

(5)動力平衡性能好,不平衡慣性力全部作用于基礎(chǔ),整機振動小。

2.3 裝置工藝流程及參數(shù)

裝置工藝流程(見圖2),裝置參數(shù)(見表1)。

表1 井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝備技術(shù)參數(shù)表

圖2 井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置工藝流程圖

(1)混輸增壓流程:井口來氣經(jīng)進氣閥門、過濾器,過濾機雜后直接進入壓縮缸,壓縮增壓后經(jīng)出口單流閥直接進入外輸,實現(xiàn)降井口壓力、氣液混輸功能。

(2)增壓氣舉流程:混輸增壓出口來氣部分經(jīng)過立式分離器,分離出大直徑液體后,進入兩級增壓氣缸,經(jīng)氣舉出口球閥、單流閥、流量計后進入油套環(huán)空進行氣舉。當本井水淹嚴重?zé)o法生產(chǎn)時,可以采用鄰井天然氣經(jīng)過補氣口后進入立式分離器,經(jīng)增壓進入環(huán)空氣舉。

(3)排液流程:混輸增壓時無需排液,采出水經(jīng)壓縮后直接進入采氣管線;增壓氣舉時分離器內(nèi)液體通過液位計控制,依靠壓差進行排液。

井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置是專門針對低產(chǎn)低效氣井或井叢設(shè)計研發(fā)的,同時具備混輸和氣舉功能的一體化排水采氣工藝裝置(見圖3)。

圖3 井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置示意圖

3 現(xiàn)場試驗

3.1 試驗井基本情況

蘇-43 井2011 年10 月20 日投產(chǎn),投產(chǎn)初期產(chǎn)氣1.0×104m3/d,2012 年5 月開始產(chǎn)量降至0.1×104m3/d~0.2×104m3/d,后期逐步進入間歇生產(chǎn),多次采取泡排、壓力恢復(fù)等措施無明顯效果因壓力恢復(fù)關(guān)停,措施前生產(chǎn)曲線(見圖4)。

圖4 蘇-43 井措施前生產(chǎn)曲線圖

3.2 現(xiàn)場安裝

裝置連接工藝流程圖(見圖5)。裝置安裝在氣井井口,裝置進氣連接口設(shè)置在井口流量計與最后一道閘閥之間,進氣口與流量計下游法蘭連接,混輸出口與井口最后一道閘閥上游法蘭連接。回注出口與兩口井井口5#閥門連接。同時各設(shè)備之間、與井口之間的安全距離需符合相關(guān)標準規(guī)范要求。

圖5 井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置現(xiàn)場井口工藝管線連接圖

3.3 試驗效果

3.3.1 試驗過程 現(xiàn)場通過氣液混輸抽吸增壓、氣舉和自噴相結(jié)合的試驗方法,共計運行42 d,試驗過程(見表2)。

表2 井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置試驗過程簡表

3.3.2 試驗氣井增產(chǎn)效果 試驗期間蘇-43 井共產(chǎn)氣11.5×104m3,增產(chǎn)氣量為0.25×104m3/d~0.35×104m3/d,平均產(chǎn)氣0.32×104m3/d,有效提高氣井產(chǎn)氣量和產(chǎn)水量,現(xiàn)場試驗效果良好。

3.3.3 試驗裝置運行效果 試驗期間,該裝置未出現(xiàn)故障情況,運行穩(wěn)定,技術(shù)可靠,現(xiàn)場工藝可行,成功復(fù)產(chǎn)該試驗氣井。該裝置具備以下幾點優(yōu)勢:

(1)該裝置可將井口壓力抽吸至0 MPa,即使遇到段塞流也能正常工作;

(2)能有效提高氣井產(chǎn)量;

(3)抽吸降壓和增壓回注流程可切換自如,可單獨進行混輸抽吸作業(yè)、氣舉回注作業(yè),也可混輸增壓、氣舉回注同時作業(yè);

(4)橇裝式結(jié)構(gòu)占地面積小,便于運輸和安裝,有利于井站整體的布局并簡化井場建站流程。

4 結(jié)果與討論

(1)井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置是專門針對低產(chǎn)低效氣井或井叢設(shè)計研發(fā)的排水采氣裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)混輸增壓和氣舉回注功能,具備單獨的混輸增壓、單獨的氣舉回注以及混輸增壓和氣舉回注同時作業(yè)的工藝流程。

(2)通過利用井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置對蘇-43 井進行現(xiàn)場試驗,裝置平穩(wěn)運行42 d 共生產(chǎn)天然氣11.5×104m3,平均日增產(chǎn)0.32×104m3。能將該井從積液停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)至日產(chǎn)氣0.32×104m3,后期壓縮機每天只需抽吸5~8 h,氣井即可正常生產(chǎn),現(xiàn)場試驗效果良好。

(3)現(xiàn)有的常規(guī)排水采氣技術(shù)均需要氣井具有較好的自噴能力,在應(yīng)用方面有其局限性。通過井口氣混輸增壓及氣舉一體化裝置的試驗,該裝置對基本不具有自噴能力的蘇-43 井仍能復(fù)產(chǎn),并取得較好效果。

(4)該裝置在蘇里格氣田現(xiàn)場應(yīng)用時間尚短,仍需加強理論研究與現(xiàn)場試驗論證,進一步完善技術(shù)體系,為蘇里格氣田排水采氣措施提供新的攻關(guān)方向。

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