王立輝,高文慶,姜義軍,杜建明
(大慶油田裝備制造集團(tuán)抽油機(jī)制造分公司,黑龍江 大慶 163255)
隨著石油行業(yè)油價(jià)逐漸走出嚴(yán)冬,日趨回暖,采油設(shè)備抽油機(jī)市場需求量日益攀升,企業(yè)為了繼續(xù)生存,“提質(zhì)增效”成了企業(yè)良性發(fā)展永恒不變的主題。轉(zhuǎn)變觀念,謀求變化,在變化中謀求發(fā)展。本文圍繞目前機(jī)械采油設(shè)備需求現(xiàn)狀及制造能力存在的問題,以“技術(shù)研究”為關(guān)鍵點(diǎn),闡述了對現(xiàn)有采油設(shè)備制造過程進(jìn)行優(yōu)化和創(chuàng)新的重要性。
抽油機(jī)減速器輸出軸總成裝配現(xiàn)狀。隨著采油設(shè)備抽油機(jī)市場需求量的日益增加,全國最大的抽油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的供貨挑戰(zhàn),因此,謀出路、謀發(fā)展、改變生產(chǎn)方式刻不容緩。“千里之行,始于足下”,細(xì)化生產(chǎn)過程,合理合規(guī)地剔除制約生產(chǎn)效率因素,以提升產(chǎn)品日增量。輸出軸總成是抽油機(jī)減速器核心傳動部件,其工作原理是通過齒輪嚙合減速增矩,進(jìn)行動力輸出,實(shí)現(xiàn)采油的目的。抽油機(jī)減速器輸出軸總成由人字輪、輸出軸、平鍵組裝而成,裝配方式先將人字輪經(jīng)輪軸加熱箱加熱15h 后,再與輸出軸通過平鍵連接進(jìn)行總成裝配,嚴(yán)重制約抽油機(jī)年產(chǎn)量。
抽油機(jī)減速器輸出軸總成裝配存在問題。
(1)輸出軸總成裝配存在安全風(fēng)險(xiǎn)。熱裝配前,人字輪需加熱至220℃高溫后實(shí)施總成裝配,由于高溫作業(yè),存在燙傷隱患。
(2)QHSE 環(huán)保健康。人字輪加熱保溫15h 后進(jìn)行裝配,因上序滾齒加工后工件上附著冷卻。
(3)裝配效率低。①人字輪單件加熱保溫15h;②輪軸加熱箱加熱人字輪1 ~3 件/次;③單班均裝配輸出軸總成數(shù)量10 ~12 臺套。目前裝配工藝年生產(chǎn)減速器3120 臺,不能滿足4000 臺減速器生產(chǎn)需求。
(4) 成本高。 單件人字輪加熱保溫需要15h,齒軸加熱箱功率30kW,人字輪完成加熱到裝配耗電30kW×15h=450kWh。用電成本過高,導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低。
抽油機(jī)減速器輸出軸總成裝配以往都是采用熱壓工藝,其流程見圖1。
圖1 熱壓裝配工藝流程圖
針對輪軸裝配存在的問題,運(yùn)用TRIZ 工具,首先開展九屏圖分析(見圖2)。
圖2 輸出軸總成熱裝配九屏圖
從圖中分析得到,輸出軸總成熱裝配工序復(fù)雜,電能消耗較多,有必要改變輸出軸總成裝配方式。從因果鏈分析影響輸出軸總成裝配效率問題(見圖3)。
圖3 輸出軸總成裝配效率分析
從圖中可以發(fā)現(xiàn),人字輪提升溫度緩慢,裝配效率低,需要提高加熱箱電阻絲功率或者增加加熱箱數(shù)量。輸出軸總成裝配包括系統(tǒng)內(nèi)組件分別是人字輪、輸出軸、平鍵、加熱爐和重錘,超系統(tǒng)組件分別是操作者、箱體和軸承。根據(jù)實(shí)際情況得知,加熱箱和重錘材料不充足,影響效率。將輸出軸總成裝配內(nèi)組件及其功能結(jié)合在一起,建立功能分析模型(見圖4)。
圖4 功能分析模型
從圖中可以發(fā)現(xiàn),加熱爐需要持續(xù)給人字輪加熱,重錘又需要不斷敲擊輸出軸,從而確保裝配順利進(jìn)行,由于加熱爐和重錘數(shù)量有限,所以考慮將二者棄置,取消加熱過程,采用壓力機(jī)裝配通過現(xiàn)場壓力機(jī)裝配實(shí)驗(yàn),證明該實(shí)施方案的有效性。采用冷壓裝配法,動力設(shè)備為300t 壓力機(jī)。
該冷壓裝配法工藝流程為:齒輪進(jìn)廠—齒輪油污清洗—壓力裝配輪軸—成品。
該流程采用鑄鐵件輪軸冷壓裝配工藝。同時(shí),對設(shè)備采取了專業(yè)化改造:對壓力機(jī)輸送裝置、起升裝置進(jìn)行改造改進(jìn)。輪軸冷壓裝配,解決了減速器輪軸總成裝配附加值低、效率低、油煙污染、安全隱患等問題,效果顯著,具有很強(qiáng)的實(shí)用性。對比原裝配工藝,日產(chǎn)量提高到3.5 倍,降低電量消耗90%,極大地減輕了勞動強(qiáng)度。此工藝已完成實(shí)驗(yàn)階段,對現(xiàn)場常用機(jī)型的輪軸總成裝配(JSQ2026/2027/2053)實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。
抽油機(jī)減速器年產(chǎn)3120 臺:年創(chuàng)效335.8×3120=104.77萬元。輪軸采用冷壓裝配方式,解放2 名操作者,用工成本每人每年10.08 萬元。采用冷壓裝配方式后,年可創(chuàng)效104.77+10.08×2=124.93 萬元。
此技術(shù)創(chuàng)新成果不僅能滿足我們公司全年各機(jī)型減速器輪軸總成的裝配任務(wù),該項(xiàng)成果可推廣應(yīng)用于機(jī)械行業(yè)輪軸類、軸承類等過盈裝配領(lǐng)域。
通過改變裝配方式,將熱壓裝配改為冷壓裝配,解決了減速器輪軸總成裝配附加值低、效率低、油煙污染、安全隱患等問題,效果顯著,實(shí)用性強(qiáng),經(jīng)濟(jì)效益顯著,并可以將該技術(shù)工藝推廣應(yīng)用到機(jī)械行業(yè)輪軸類、軸承類等過盈裝配領(lǐng)域。