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瓷介電容回流焊端頭脫裂問題探討

2021-09-19 06:15:58郭艷輝楊寶山周成龍李子森
新技術新工藝 2021年8期
關鍵詞:回流焊焊料端頭

郭艷輝,楊寶山,周成龍,李子森

(中國兵器工業(yè)新技術推廣研究所 電磁兼容室,北京 100089)

1 問題描述

回流焊是SMT特有的核心工藝,也是目前最流行和最常用的批量生產焊接技術,它是一種自動群焊過程,焊點的焊接在短短幾分鐘內一次完成,其焊接質量的優(yōu)劣直接影響到產品的質量和可靠性[1-2]。筆者單位多年來從事電源濾波器產品的研制和生產,某款電源濾波器的生產所用的貼片瓷介電容采用回流焊焊接,按照正常的回流焊工藝生產,一直未發(fā)生過質量問題,但在最近一個批次的生產中,回流焊接結束后,發(fā)現電路板上的電容端頭出現裂紋,嚴重的甚至端頭脫裂(見圖1),而且電路板上不同型號規(guī)格的電容都出現了裂紋。

圖1 電容脫落

一些未發(fā)現裂紋的電路板,在耐壓和絕緣阻抗測試時,出現了耐壓和絕緣阻抗報警,顯示電容失效,使用熱風槍將電容由PCB板卸下后,用10倍放大鏡觀察,電容陶瓷體的外觀也有裂紋或端頭脫落現象(見圖2)。由于電容端頭脫裂的電路板占了批次產量的近1/4,也是首次出現電容端頭脫裂的批次問題,需要找出問題的根本原因,改進措施,杜絕類似問題再次發(fā)生。

圖2 電容脫裂

2 問題分析

貼片瓷介電容端頭脫裂,本質上是因為端頭所受機械應力損傷所致[3-5],其所受機械應力損傷的故障樹如圖3所示。從故障樹中可以看出,電容端頭脫裂所受的機械應力損傷,來自于3方面的因素:一是回流焊工藝,焊接工藝的焊料、傳送速度、焊接時間和溫度都會影響焊錫的固化,從而影響到端頭與電路板連接的強度;二是回流焊后的裁板,PCB所受的折彎應力;三是電容、電路板等相關物料的變化或質量造成的應力受損。

圖3 瓷介電容回流焊端頭脫裂故障樹分析

3 試驗驗證

針對圖3故障樹分析的各個因素逐一分析,進行驗證排查,定位具體原因。

3.1 回流焊工藝分析

回流焊機的參數設置是否合理關系著焊接質量的好壞。焊接工藝最重要的就是焊料量、焊接時間和焊接溫度的設置。焊料量對回流焊的影響很大,如果焊料過多,焊料冷卻固化產生的收縮力作用于電容器,容易造成電容端頭拉裂,如果焊料過少,則電容端頭固著力不足,電容也容易脫落,同時應盡可能縮短焊接熔融時間以避免損壞元器件。

檢查該產品回流焊的工藝設置,與之前生產批次的設置相同。具體為預熱段把室溫的PCB板加熱到特定的溫度190~200 ℃,然后在保溫區(qū)將溫度升到焊錫膏熔點的區(qū)域210~230 ℃,在焊接區(qū),焊料與元器件緊密結合,此區(qū)間溫度為250 ℃,在冷卻區(qū),將已經充分熔化的錫膏盡可能地迅速冷卻。涂焊錫膏有專人操作,錫膏量可控。整個流程均按照正常設定溫度曲線進行焊接,傳送速度和焊接時間合理,因回流焊工藝不合理導致的機械應力受損因素基本排除。

3.2 PCB裁板產生的機械應力分析

該產品在回流焊接時,是36連板設計,焊接完成后再裁剪成36塊小電路板,裁板方式為機器分板,人員操作機器完成,若在裁剪過程中產生線路板彎曲,過度的折彎應力(見圖4)就會引起電路板上電容缺口或開裂,因無法排除裁板的機械應力影響,需要做整板分成小板的分割裁板試驗,進一步分析驗證。

圖4 電容所受折彎應力示意圖

3.3 物料分析

物料的變化因素是最復雜的,細微的改動也許就會影響回流焊的結果,該產品所用物料主要有電容、焊錫膏和PCB板。核查該產品的工藝文件及物料,電容的型號和供應商均未變,電容入廠檢驗合格,只是本批次電容端頭的可焊性未知,需做試驗深入分析,回流焊所用焊錫膏未發(fā)生變化,電路板外形改變了。

PCB板的材料、厚度、尺寸、板上器件密度、焊盤等參數都可能影響回流焊效果[6-10],PCB板的尺寸為13 mm×13 mm,板厚0.5 mm,未發(fā)生變化,但是設計人員為生產時灌封方便,在電路板中間增加了一個開孔,其大小為2 mm×7 mm,這是變動較大的地方,開孔對電路板的強度會有一定影響。本批次電路板與原批次電路板對比圖如圖5所示。

圖5 本批次電路板與原批次電路板對比圖

為了進一步分析3.2所述“機器裁板”和3.3所述“電容可焊性以及電路板有無開孔的強度變化”,筆者開展了如下對比試驗。

為了驗證電容的可焊性,選用了相同封裝、不同廠家的電容進行了回流焊,試驗結果見表1。不同廠家的電容,在有開孔的電路板上回流焊,均出現了電容端頭脫裂的問題。

表1 廠家不同、封裝相同的電容在有開孔電路板上的回流焊結果

從表1也可以看出,在有開孔的大拼接板上,2個廠家的電容均出現端頭脫裂,為了驗證電路板有無開孔對電路板強度的影響,仍然選用A、B兩個廠家的電容,在無開孔的電路板上回流焊接,試驗結果見表2。結果表明,36只小電路板完好,板上A、B兩個廠家的電容都未出現損壞。

表2 廠家不同、封裝相同的電容在無孔電路板上的回流焊結果

分析表1和表2的結果,可以得出如下結論。

1)不同廠家的電容在同一種電路板上回流焊,都出現了電容脫裂,可基本排除本批次所用電容質量及可焊性因素。

2)從機器裁板過程看,分板環(huán)節(jié)未新增壞的電路板。可認為機器裁剪操作規(guī)范,分割PCB線路板產生的機械應力對電路板上的器件影響不大。

3)電容端頭脫裂主要因素是物料的變化所致。本批次的電路板與以往有所改變,板內增加了開孔,這對電路板強度造成了影響,開過孔的電路板在高溫情況下會變形,冷卻回縮時整個電路板的收縮率不一致,造成了電容兩端所受機械應力不同,導致端頭致焊點開裂、電容失效。

4 結語

電容是關系到電源濾波器安全指標的重要元件,電容回流焊工藝也是一項系統(tǒng)的研究,每一種焊接質量的缺陷,其產生的原因很多,任何一個材料特性的改變或工藝參數設置不當,都有可能造成潛在的焊接質量缺陷。本文從瓷介電容回流焊接端頭脫裂入手,分析了回流焊工藝、裁剪應力、相關物料對電容端頭脫裂的影響,并通過試驗將故障定位在PCB板開孔。為避免類似問題發(fā)生,產品部重新改進了電路板,取消了板內的開孔,并且將PCB板增厚到1.0 mm,提高了PCB板的強度,后續(xù)該產品的生產質量穩(wěn)定,未再出現該問題。因此在實際生產中,需要具體問題具體分析,不斷改進完善回流焊接工藝,從而提高回流焊接質量,提高電子產品的可靠性和產品質量。

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