孔 建
(中國石化 洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
某石化現(xiàn)原油綜合處理能力800萬t/a,隨著200萬t/a常減壓裝置、120萬t/a連續(xù)重整裝置、150萬t/a加氫裂化裝置、220萬t/a渣油加氫裝置等煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目的逐步到位,預(yù)計(jì)2023年原油綜合處理能力可以達(dá)到1 000萬t/a。近年來,隨著油品質(zhì)量升級及原油品質(zhì)的下降,受制于氫源的單一,該煉廠重整裝置常年維持超負(fù)荷,并結(jié)合近期原油、成品油市場的大幅波動及后續(xù)新裝置的逐步開工,全廠石腦油的平衡及優(yōu)化工作尤為重要。
2019年該廠完成原油加工量552萬t,為了提高減渣的加工效益,該廠采用高、低硫原油順序加工模式,因此常壓石腦油隨原油性質(zhì)變化而周期性變化。 表1為2019年全廠石腦油平衡情況。
表1 2019年全廠石腦油平衡情況
由表1可以看出,外購石腦油占全廠石腦油來源比例為4.5%,全廠石腦油處于緊平衡狀態(tài)。其中常壓石腦油中初頂石腦油占85%。全廠石腦油中有94.08%的去處為重整裝置,5.8%至汽油調(diào)和,在汽油調(diào)和料中,柴油加氫石腦油為間斷調(diào)和,蠟油加氫石腦油為連續(xù)調(diào)和。
①以初常頂石腦油為基準(zhǔn),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況分析得出,柴油加氫石腦油C9及以上含量較常壓石腦油高14.34%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量較常壓石腦油高12.92%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),C7~C8鏈烷烴較常壓石腦油低7.14%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),環(huán)烷烴較常壓石腦油低2.43%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。②以初常頂石腦油為基準(zhǔn),深拔下的航煤加氫石腦油C9及以上含量較常壓石腦油高37.29%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),航煤石腦油芳烴含量較常壓石腦油高4.07%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。該數(shù)據(jù)為航煤裝置停工時常一線壓至加氫裝置產(chǎn)生的干點(diǎn)175 ℃的石腦油組成,當(dāng)常壓深拔石腦油或航煤裝置深拔石腦油時同時可以作為參考。③以初常頂石腦油為基準(zhǔn),蠟油石腦油C9及以上含量較常壓石腦油高20.19%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量較常壓石腦油高13.31%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),C7~C8鏈烷烴較常壓石腦油低7.14%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),環(huán)烷烴較常壓石腦油低2.43%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。
綜上數(shù)據(jù),因蠟油石腦油氮含量較高(>60μg/g),芳烴含量高、環(huán)烷烴含量低、量小等特點(diǎn),其不作為重整料考慮。而當(dāng)柴油加氫石腦油與常壓石腦油以1∶3進(jìn)入重整后或常頂、航煤石腦油深拔,航煤石腦油、加氫石腦油、常壓石腦油以1∶1∶6進(jìn)入重整后的裝置數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 不同原料下的重整汽油烴分布
由表2可知,以常壓石腦油為基準(zhǔn),當(dāng)直柴、深拔后的航煤石腦油摻入后,重芳烴液收提高,氫氣產(chǎn)率降低,分析主要原因?yàn)椋孩僦卣椭胤紵N含量提高。柴油、深拔后的航煤石腦油中已經(jīng)存在重芳烴,且受動力學(xué)、熱力學(xué)的影響,兩股料進(jìn)入重整后加權(quán)平均床層溫度升高(溫降降低),導(dǎo)致自身含有的較多大分子鏈烷烴轉(zhuǎn)化為重芳烴。②噸油產(chǎn)氫下降。一方面兩股原料中環(huán)烷烴含量較低,另一方面與常壓石腦油的非芳烴分布差距較大,因目標(biāo)產(chǎn)物都為單環(huán)芳烴,因此在重組分占據(jù)較大的原料使單位質(zhì)量下的產(chǎn)氫下降。非芳烴含量分布見圖1。
圖1 各石腦油在C6~C11組分中非芳烴含量分布圖
目前,考慮到歧化裝置加工成本及PTA效益,A9大部分去做汽油調(diào)和料,同時部分A9會在白土塔中發(fā)生聚合和烷基化轉(zhuǎn)移反應(yīng),生成大分子芳烴及膠質(zhì)[1]。而A10及生成的大分子芳烴(混合餾程190~370 ℃)從重芳烴塔底經(jīng)1#催化進(jìn)入柴油池,這部分柴油最后再次進(jìn)入柴油加氫進(jìn)行加工,形成了一個耗氫—產(chǎn)氫—耗氫的惡性循環(huán)[2]。因此,在重整料的拓寬上,還需進(jìn)一步的考慮,而達(dá)到效益的最大化。
該煉廠有兩套重整裝置,1#重整裝置設(shè)計(jì)70萬t/a,預(yù)加氫為先分餾后加氫流程,2#重整設(shè)計(jì)120萬t/a,預(yù)加氫為全餾分加氫流程。2#重整為新建裝置,計(jì)劃2020年8月底開工,表3為2019年1#重整裝置物料平衡情況。
由表3可知,預(yù)加氫方面:①輕石腦油、精制油收率較設(shè)計(jì)值偏差較大,而輕石腦油中C6及以上組分高達(dá)35%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),以2019年的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),約有5萬t的重整進(jìn)料組分隨輕石腦油流失;②富烴氣體、飽和液化氣與設(shè)計(jì)值略有偏差。
表3 2019年重整裝置物料平衡表
究其原因:①預(yù)分餾塔(脫C5塔)超設(shè)計(jì)負(fù)荷工況(負(fù)荷率120%),通過Aspen Hysys對塔進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)受塔徑、塔板間距等限制,塔內(nèi)存在液泛現(xiàn)象,影響塔分離精度;同時由于塔頂餾出量較大,導(dǎo)致塔頂餾出線壓降增加,回流泵偏離設(shè)計(jì)工況,無法進(jìn)一步地提高回流比。②預(yù)分餾塔前的石腦油穩(wěn)定塔(脫C4塔)同樣存在分離精度不高,穩(wěn)定石腦油中的C4含量約占2.5%,這部分C4進(jìn)入到預(yù)分餾塔中增加了塔頂氣相負(fù)荷,不但影響分離精度,同時這部分C4隨后續(xù)的輕石腦油加工過程進(jìn)入氣分裝置,最后進(jìn)入飽和液化氣罐,該過程不但加工流程長,同時占?xì)夥盅b置負(fù)荷,不利于后續(xù)全廠增產(chǎn)丙烯。
重整反應(yīng)方面:①無硫液化氣產(chǎn)量較同類裝置高;②重整氫氣收率較同類裝置比較低。
究其原因:①該重整裝置無硫液化氣后續(xù)沒有C4/C5分離塔,導(dǎo)致其無硫液化氣中C5含量15%~25%(體積分?jǐn)?shù))。②高、低硫原油順序加工模式以來,重整裝置原料周期性波動,在低硫加工期間重整裝置反應(yīng)加熱爐爐管超溫、加權(quán)床層平均溫度較低(485~487 ℃),因此該階段下的石腦油餾分在重整裝置未“吃干榨凈”,效益未達(dá)到最大化;高硫加工期間,部分高硫原油的石腦油餾分性質(zhì)差,重整反應(yīng)溫降低,加權(quán)床層溫度較高(491 ℃以上),導(dǎo)致燒焦溫度高,干氣、液化氣量大,液收低。而在該加工模式下,高硫油加工時間約占比67%。表4列出了貧、富料加工工況下原料情況與加熱爐負(fù)荷。
表4 處理量及負(fù)荷核算表(負(fù)荷均不含對流室)
針對新增裂化劑工況下的柴油加氫分餾系統(tǒng)工況,利用Aspen Hysys模擬軟件對其參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以“宜油則油、宜芳則芳”的原則,具體做以下幾點(diǎn)建議:①將柴油加氫汽提塔塔壓從0.77 MPa降低至0.73 MPa,增加汽提塔石腦油抽出,因增加石腦油抽出后打破塔頂氣、液平衡,部分干氣中的C4隨抽出量增大會溶解至油相中,因此建議抽出量≥8t/h;②抽出工況穩(wěn)定后,通過化驗(yàn)分析,控制汽提塔石腦油干點(diǎn)140~150 ℃(A9芳烴前身物組分);③以上兩個工況穩(wěn)定后,并在汽油需石腦油調(diào)和時,汽提塔頂輕石腦油送至石腦油穩(wěn)定塔后進(jìn)重整裝置,分餾塔塔頂重石腦油送至二催汽油脫臭進(jìn)汽油池,形成穩(wěn)定工況;④因汽提塔抽出輕石腦油為不穩(wěn)定石腦油,對石腦油穩(wěn)定塔加大緩蝕劑的注入量。以上優(yōu)化措施實(shí)施后,不穩(wěn)定石腦油化驗(yàn)分析見表5。
表5 汽提塔石腦油組成 %
由表5可見,該石腦油中基本不含C10、C11,且環(huán)烷烴含量>30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),芳烴含量降低,在柴油加氫石腦油有汽油調(diào)和需求時,汽提塔石腦油供給重整裝置、分餾塔石腦油供給汽油池。因此,在后續(xù)的加工過程中可以最大化地減少柴油加氫石腦油的C10、C11芳烴進(jìn)入到重整裝置,同時在調(diào)和汽油時避免適宜重整進(jìn)料這組分的流失。
為了解決高、低硫加工時的瓶頸并降低爐管超溫操作的危險性,在2020年3月,采取了高、低硫石腦油分儲分煉的模式,即常壓直供石腦油部分分流至罐區(qū),部分至重整裝置,將分流罐區(qū)的石腦油根據(jù)其性質(zhì)分儲,當(dāng)加工低硫油時,將直供石腦油中摻入罐區(qū)高硫石腦油,加工高硫油時反之。具體為:①罐區(qū)目前4個石腦油罐,根據(jù)高低硫原油加工時間,設(shè)置貧料罐G601、G602,富料罐G603、G604;②高硫原油加工時,摻G603、G604石腦油,低硫原油加工時,摻G601、G602石腦油;③原油切換后3 h,根據(jù)原油性質(zhì),罐區(qū)切換相應(yīng)對應(yīng)性質(zhì)的罐進(jìn)行接收,同時提前安排化驗(yàn)分析,做好付料準(zhǔn)備;④設(shè)置外購石腦油環(huán)烷烴32%為界限,高于32%屬于富料,低于32%屬于貧料。
經(jīng)過石腦油分儲分煉,重整反應(yīng)溫降在高低硫油期間由原40 ℃的偏差優(yōu)化至10 ℃偏差,催化劑在高低硫期間的積碳量穩(wěn)定在4.3%~4.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),再生器燒焦區(qū)53%點(diǎn)燒焦溫度在高低硫變換期間溫差≤10 ℃。自石腦油調(diào)和以來(3月1日起),重整裝置芳烴產(chǎn)率66.29%,較2019年8—12月的64.16%上升值為2.13%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),氫氣產(chǎn)率的計(jì)算選擇同時沒有化纖尾氫改入、進(jìn)料環(huán)烷烴相近的兩個月作比較,增加0.08%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),在技術(shù)指標(biāo)進(jìn)步的基礎(chǔ)上,重整反應(yīng)加熱爐爐管超溫的情況也大幅緩解[2]。
2.3.1優(yōu)化石腦油穩(wěn)定塔(脫C4塔)工況
由于石腦油穩(wěn)定塔塔頂液化氣中C5含量指標(biāo)≤3%(體積分?jǐn)?shù)),經(jīng)過分析,該塔存在抽出量過小導(dǎo)致干氣中含有65%(體積分?jǐn)?shù))以上的C4組分,同時由于PID設(shè)置的不合理,導(dǎo)致該塔頂溫度波動較大,影響塔頂產(chǎn)品質(zhì)量的同時,塔底穩(wěn)定石腦油中C4含量較高。
因此,通過以下手段優(yōu)化該塔:①增加抽出量,通過干氣中的C4稀釋塔頂液相產(chǎn)品;②整定PID。優(yōu)化后,在塔頂液相產(chǎn)品C5不超標(biāo)的情況下,結(jié)果見圖2。
在穩(wěn)定塔塔頂液相產(chǎn)品C5不超標(biāo)的情況下,液相產(chǎn)品抽出增加2 t/h左右,這部分液相產(chǎn)品在抽出前一部分隨干氣至焦化液化氣,一部分隨異戊烷至催化液化氣,它們最終占用了氣分負(fù)荷。而塔底穩(wěn)定石腦油中C4含量減少0.5%~1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),為下一步優(yōu)化預(yù)分餾塔(脫C5塔)打下基礎(chǔ)。
注:12日進(jìn)行的優(yōu)化調(diào)整
2.3.2優(yōu)化預(yù)分餾塔(脫C5塔)工況
通過增上預(yù)分餾塔頂與重整再接觸油換熱器(見圖3),降低了預(yù)分餾塔頂?shù)睦鋮s負(fù)荷,同時使塔頂空冷前的溫度降低,降低溫度后的油氣體積縮小,經(jīng)過模擬軟件計(jì)算,以餾出量52 t/h,塔頂壓力0.28 MPa為基準(zhǔn),當(dāng)空冷前溫度由95 ℃降低至70 ℃時,實(shí)際體積流量由4 470 m3/h減少至87 m3/h,縮小的體積,促使整個塔頂餾出線的壓降降低,傳遞至回流泵的前后壓差下降。
1.預(yù)分餾塔 2.新增換熱器 3.預(yù)分餾塔塔頂空冷 4.預(yù)分餾塔塔頂水冷器
實(shí)際該項(xiàng)目投用后,塔頂壓降下降了20~25 kPa,同樣的回流量,回流閥位下降了40%。為此,對該塔系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,表6為優(yōu)化前后參數(shù)對比。
由表6可知,在該項(xiàng)目投用后,通過參數(shù)優(yōu)化,C6+損失得到一定的緩解,以重整93 t/h負(fù)荷為基準(zhǔn),降低2~2.5 t/h的石腦油損失量。
表6 預(yù)分餾塔優(yōu)化前后參數(shù)對比
增加1#重整裝置無硫液化氣至2#重整C4/C5分離塔、2#重整戊烷油至1#重整正異戊烷分離塔流程。增加該流程后,兩套重整裝置C4、C5集中處理,回收了1#重整裝置液化氣中C5,同時將2#重整戊烷油分離成正戊烷、異戊烷。但執(zhí)行以上流程兩點(diǎn)需要注意:①1#重整裝置正異戊烷分離塔進(jìn)料為未加氫的拔頭油,但2#重整戊烷油不含硫,該塔原流程塔頂液相為至催化粗汽油罐,流程較長,因此1#、2#兩股料混合后,可嘗試化驗(yàn)其硫含量,論證其直接到汽油罐或S-Zorb的可行性;②1#重整生成油未經(jīng)過脫氯罐,無硫液化氣含有HCl,因此在沒有增上脫氯罐前,2#重整C4/C5分離塔頂氣不建議改入高壓瓦斯系統(tǒng)。
外購料通過公路罐車在裝運(yùn)過程中不可避免地和空氣接觸,石腦油遇氧氣,容易生成膠質(zhì),而這些膠質(zhì)在石腦油汽化點(diǎn)溫度時不能完全汽化,形成焦粉留在器壁,隨著時間的累積,進(jìn)而形成焦炭。該結(jié)焦物附著在容器內(nèi)壁上,當(dāng)流體流速變化時便會隨流體帶入反應(yīng)器內(nèi)導(dǎo)致壓降上升。在1#重整的加工流程中,石腦油穩(wěn)定塔(脫C4)充當(dāng)了一個脫氧塔,而在2#重整中,加氫反應(yīng)器前沒有設(shè)置塔,因此在不額外投資建塔的情況下可在1#重整停工,2#重整開工時,將含有外購料的罐區(qū)石腦油集中在1#重整石腦油穩(wěn)定塔加工后送至2#重整原料罐,或在兩套重整并行時,罐區(qū)石腦油全部進(jìn)入1#重整加工。
①直柴石腦油、常壓深拔石腦油進(jìn)入重整裝置后重芳烴液收提高,氫氣產(chǎn)率降低,在汽油配給計(jì)劃富裕、汽油價格回升的情況下,建議兩股料不進(jìn)入重整,不足石腦油通過外購料彌補(bǔ)。②對直柴加氫石腦油餾分兩次分餾,汽提塔石腦油更有利于重整裝置,分餾塔石腦油更有利于調(diào)和汽油,可在汽油配給計(jì)劃充足的情況下,汽提塔石腦油進(jìn)重整,同時分餾塔石腦油進(jìn)汽油池。③利用分儲分煉的理論應(yīng)對高低硫原油順序加工引起的重整原料周期性波動的工況,提高了重整轉(zhuǎn)換率,并緩解了低硫期間加熱爐爐管超溫工況。④對石腦油穩(wěn)定塔(脫C4塔)、預(yù)分餾塔(脫C5塔)進(jìn)行了優(yōu)化,降低后續(xù)裝置加工C4的負(fù)荷,提高了預(yù)分餾塔的分離效率。⑤對下一步的優(yōu)化提出了建議。