趙海寧,于慎波
(沈陽工業(yè)大學機械工程學院,遼寧沈陽 110870)
Y系列中型高壓三相感應電動機是目前國內(nèi)中型高壓電機的主導產(chǎn)品,可驅(qū)動各種通用機械,在各行各業(yè)中廣泛應用。機械設備的常規(guī)功率選型一般以最大工作能力為參照,因此絕大部分機械裝備的實際負載率一般都在20%~80%之間,一些風機水泵類負載長期處于50%以下。感應電機在低負載率時的效率和功率因數(shù)都非常低,造成了電力資源的嚴重浪費。永磁電機的特性使其在較寬的負載范圍內(nèi)能保持較高的效率和功率因數(shù)。如果能將普通感應電機進行永磁改造,可以在較小的成本投入下取得巨大節(jié)能效果。本文論述在一臺Y450-4 630 kW感應電動機基礎上進行用永磁改造方案設計,對一些關(guān)鍵參數(shù)進行了分析和對比。
永磁同步電動機的轉(zhuǎn)子槽數(shù)通常在定轉(zhuǎn)子槽配合選用原則的允許范圍內(nèi)選擇電動機極數(shù)的整數(shù)倍。原感應電機定子為60槽,推薦槽配合有60/50、60/52、60/68、60/70、60/74[1],考慮到少槽、近槽配合可以減小雜散損耗以及永磁電動機轉(zhuǎn)子的加工工藝等問題,最終選取60/52的直槽配合。
原Y450-4 630 kW感應電動機的氣隙長度為1.9 mm,永磁同步電動機為減小雜散損耗、降低電動機的振動與噪聲。為便于裝配其氣隙長度一般要比同規(guī)格感應電動機的氣隙大。氣隙長度的增大,不僅可以減小定、轉(zhuǎn)子漏抗和電機同步電抗,提高平均異步轉(zhuǎn)矩和同步轉(zhuǎn)矩,改善電機起動性能,還可以提高電動機的失步轉(zhuǎn)矩倍數(shù),增強其過載能力。但氣隙長度增大的同時,磁路的磁阻也急劇增加,使得漏磁增大,永磁材料的利用率降低。
轉(zhuǎn)子的磁路結(jié)構(gòu)主要根據(jù)電動機磁負荷以及轉(zhuǎn)子沖片的空間來確定,在滿足機械強度要求的前提下,合理的控制漏磁以提高永磁材料的利用率,同時保證永磁體不發(fā)生不可逆退磁。
由于表面式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子表面無法安放起動繞組,無異步起動能力,因此必須選擇內(nèi)置式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)。根據(jù)轉(zhuǎn)子的內(nèi)部空間情況,徑向式結(jié)構(gòu)不能放置足夠的永磁體,內(nèi)置切向式結(jié)構(gòu)和內(nèi)置混合式結(jié)構(gòu)永磁體放置能力依次提高,但加工工藝難度也隨之提高。內(nèi)置混合式結(jié)構(gòu)可以放置最大量的永磁體,適用于轉(zhuǎn)子空間相對較為緊張的電動機[2-3]。
永磁體的尺寸除影響電動機的運行性能外,還影響著電動機中的漏磁因數(shù),從而也決定了永磁體的利用率。其主要尺寸有3個:軸向長度LM、磁化方向長度hM和寬度bM。軸向長度LM一般取與電動機鐵心軸向長度相等或者稍小于鐵心軸向長度;寬度bM是提供總磁通的長度,是決定電動機磁負荷的主要因素;磁化方向長度hM主要影響永磁體的工作點,使永磁體有足夠能量不致退磁,且影響轉(zhuǎn)子部分磁路的電抗,進而影響電機的整體性能。三者的大小以及比例關(guān)系等也將直接影響到永磁體材料的生產(chǎn)和加工的難易程度,因此一定要保證永磁體設計的合理性。
轉(zhuǎn)子槽形種類很多,他不僅是影響永磁同步電動機的起動性能及牽入同步能力的關(guān)鍵因素,也是永磁同步電動機極間漏磁的主要途徑。閉口槽工藝簡單,又可降低電動機的雜散損耗,但是轉(zhuǎn)子漏抗大,極間漏磁增大;開口槽轉(zhuǎn)子漏抗小,極間漏磁減小,但是沖模制造復雜,電動機的雜散損耗增大。轉(zhuǎn)子槽淺而寬,相鄰兩極之間的齒部空間小、磁阻大,漏磁較??;轉(zhuǎn)子槽深而窄,相鄰兩極之間的齒部空間大、磁阻小,漏磁較大。
從起動和牽入同步兩方面考慮:在s=1時,要使轉(zhuǎn)子從靜止加速轉(zhuǎn)動起來,應具有較大的轉(zhuǎn)矩,即要求有較大的轉(zhuǎn)子電阻和較小的定、轉(zhuǎn)子漏抗;在s趨近0時,要順利的牽入同步,也應具有較大的轉(zhuǎn)矩,又要求有較小的轉(zhuǎn)子電阻。因此,轉(zhuǎn)子的導條面積要足夠大,且選用的槽型應能形成較為顯著的集膚效應。對于鑄鋁鼠籠,可選用凸形槽、刀形槽;對于銅條鼠籠,可選用矩形槽。
轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)為內(nèi)置混合式結(jié)構(gòu),為了保持原通風架構(gòu)、保證散熱效果,轉(zhuǎn)子軸向需要開有足夠面積的通風孔,初步設計轉(zhuǎn)子沖片如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)子沖片結(jié)構(gòu)圖
永磁體槽占據(jù)絕大部分轉(zhuǎn)子沖片,其面積大于永磁體所需空間,剩余面積也可用作軸向通風。軸向通風孔只能開在“W”形永磁體槽的中間部位,其大小、位置對外磁路有很大的影響。
在基本方案的基礎之上,進一步調(diào)整永磁體的各關(guān)鍵尺寸,以期達到提高性能、節(jié)省材料的目的。方案調(diào)整對比對電機性能影響見表1。
表1 永磁體結(jié)構(gòu)參數(shù)對電機性能影響對比表
合理的減小轉(zhuǎn)子漏抗可以提高永磁電動機的異步轉(zhuǎn)矩,改善電機的起動性能,使其具有較為合理的T-s曲線。因此在保證電動機具有良好的起動性能和牽入同步能力的同時,需合理調(diào)整轉(zhuǎn)子槽形尺寸,其對比關(guān)系見表2。
表2 轉(zhuǎn)子槽型結(jié)構(gòu)參數(shù)對電機性能影響對比表
本設計方案中的隔磁結(jié)構(gòu)主要分布在永磁體槽之間及永磁體槽與轉(zhuǎn)子鼠籠槽之間。為了保證沖片的機械強度和沖模的使用壽命,隔磁磁橋的長度均選為1.5 mm,為了更好控制漏磁,應在沖片機械強度允許的情況下盡量增加隔磁磁橋的寬度。
在轉(zhuǎn)子槽槽底與切向永磁體槽間的隔磁磁橋處,由于永磁體槽寬度較大,隔磁磁橋?qū)挾戎饕赊D(zhuǎn)子槽底寬度決定,而轉(zhuǎn)子槽底寬度首先要滿足電動機的起動性能,因此此處不再優(yōu)化。而切向永磁體槽與徑向永磁體槽間的隔磁磁橋處,徑向永磁體槽尺寸較小,隔磁磁橋?qū)挾戎饕芷湎拗?。?jīng)電磁場計算,得出數(shù)據(jù)如表3所示,最終選定隔磁磁橋?qū)挾葹?0 mm。
表3 隔磁磁橋?qū)挾葘蛰d漏磁因數(shù)影響對比表
運用有限元軟件進行二維電磁場分析和計算,得出磁力線分布如圖2所示,相空載反電動勢波形如圖3所示。
圖2 磁力線分布圖
圖3 相反電動勢波形圖
經(jīng)二維電磁場計算可得出空載漏磁因數(shù)約為1.28,考慮端部漏磁及制造工藝的影響,電動機實際的空載漏磁系數(shù)應在1.32~1.42之間,本方案所選取的空載漏磁系數(shù)為1.38,在合理的范圍之內(nèi)。
改造前后的電機不同負載率下的主要性能指標對比如表4所示,永磁電動機效率和功率因數(shù)都有一定提升。但是由于原感應電機的性能指標相對較高,效率提升幅度并不明顯,而低負載率時的功率因數(shù)提升幅度較大。
表4 主要性能指標對比表
由于永磁同步電動機需要在轉(zhuǎn)子內(nèi)部嵌入永磁體,材料成本和加工成本都較普通的感應電動機有所增加。每臺的永磁體用量約為107 kg,市價約合2萬元左右,再加上轉(zhuǎn)子沖片等的加工成本,每臺電機的綜合改造成本在3萬元左右。
原Y450-4 630 kW感應電動機屬Y系列中型高壓三相感應電動機,是目前國內(nèi)中型高壓電機的主導產(chǎn)品,其性能指標較高,轉(zhuǎn)子細長,內(nèi)部空間有限,因此改造設計有一定困難。改造方案永磁體用量較大,改造成本也較高,改造后的永磁同步電動機效率和功率因數(shù)都有一定的提高,長期運行將有較好的節(jié)能效果,尤其是在低負載率運行時功率因數(shù)提升幅度較大,將會大幅減少無功消耗。