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包鋼260 t LF精煉爐深脫硫技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

2021-09-28 23:37徐少華李志成王進(jìn)財王與帥
山西冶金 2021年4期
關(guān)鍵詞:渣中鋼液氬氣

徐少華,李志成,王進(jìn)財,王與帥

(包鋼稀土鋼板材廠,內(nèi)蒙古 包頭 014010)

超低硫鋼管線鋼是指w[S]≤0.0015%[1-2]的鋼?,F(xiàn)階段應(yīng)用LD+LF工藝流程,批量生產(chǎn)w[S]≤0.001 5%超低硫管線鋼現(xiàn)階段仍存在一定技術(shù)難度,因此研究管線鋼精煉深脫工藝具有重要的實用價值。

1 脫硫原理分析及現(xiàn)狀

1.1 脫硫原理分析

采用LF爐進(jìn)行鋼液深脫硫,LF爐具有良好的脫硫熱力學(xué)和動力學(xué)條件[3-4]從熱力學(xué)角度分析,鋼液脫硫的原理為:

式中:T為鋼液溫度;aCaS為渣中CaS的活度;aAl2O3為渣中Al2O3的活度;aCaO為渣中CaO的活度;aAl為鋼中Al的活度;aS為鋼中S的活度。

渣中CaS和鋼中S的活度分別用活度系數(shù)和質(zhì)量分?jǐn)?shù)來表示:

將(3)式代入(2)式,整理后可得渣鋼間硫的分配比LS:

由上述方程可得提高堿度、降低渣中O含量可有效增大硫在渣鋼中的分配比,提精煉渣S容量,LF精煉脫硫的最佳熱力學(xué):提高精煉渣堿度,降低精煉渣氧化性,降低鋼水氧化性。

從動力學(xué)角度分析,如果鋼液中的硫含量較低時,脫硫反應(yīng)的限制性環(huán)節(jié)為鋼液中的硫向鋼-渣界面的傳質(zhì)過程,因此,加強氬氣攪拌可以增加硫向鋼-渣反應(yīng)界面?zhèn)髻|(zhì)的速度,有利于提高脫硫反應(yīng)速率。

1.2 現(xiàn)脫硫工藝存在問題

在現(xiàn)有工藝條件下冶煉此類鋼種的主要問題:

1)在現(xiàn)有工藝條件下如果要達(dá)到目標(biāo)硫含量要求,要加造高堿精煉渣,但堿度過大會導(dǎo)致渣的流動性差影響鋼渣脫硫效果,需要確定最佳脫S堿度。

2)在現(xiàn)有的脫氧工藝下,鋁質(zhì)作為脫氧劑脫氧效果較好但成本較高,需要確定最佳脫氧工藝。

3)氬氣攪拌攪拌強度過大,精煉后期會出現(xiàn)回硫的現(xiàn)象。

2 LF精煉脫硫?qū)嶒炁c分析

2.1 堿度對脫S效率的影響

根據(jù)脫硫基本理論,爐渣堿度越高,脫硫能力越強。但是LF過程爐渣堿度過高,渣中CaO等高熔點物質(zhì)析出,其爐渣黏度也會增大鋼渣熔化性能不好,反而會影響脫硫效果[5]。根據(jù)實際生產(chǎn)取樣分析數(shù)據(jù),繪制鋼包渣堿度與渣-鋼間硫分配系數(shù)LS的關(guān)系如圖1所示。

圖1 鋼包渣堿度與硫分配系數(shù)的關(guān)系

由圖1可得硫分配系數(shù)隨堿度的增加而增加,而當(dāng)堿度超過10時,精煉渣的脫硫能力開始下降,堿度為6~8時脫S效果最佳,但渣量過大會使?fàn)t渣過厚,影響鋼渣間的反應(yīng)。因此實際生產(chǎn)時將爐渣中w[CaO]控制在60%~70%以保證鋼渣充分反應(yīng),可獲得最佳脫硫效果。

2.2 精煉渣氧化性對脫S效率的影響

根據(jù)實際生產(chǎn)取樣分析數(shù)據(jù),繪制精煉渣中w(FeO+MnO)與硫分配比關(guān)系如圖2所示,當(dāng)鋼包渣中w(FeO+MnO)下降至1%以下時,渣鋼間硫分配系數(shù)隨著渣中w(FeO+MnO)的降低明顯提高,氧含量越低脫硫效果越好,在下降至0.5%以下后變化開始變換。由上述分析可得w(FeO+MnO)含量在0.5%時可在確保精煉渣脫S能力的同時,降低精煉渣脫S成本。

圖2 渣中w(FeO+MnO)與硫分配系數(shù)LS的關(guān)系

2.3 LF過程吹氬操作對脫S效率的影響

在精煉過程中,鋼水始終處于吹氬攪拌狀態(tài),促進(jìn)鋼-渣界面反應(yīng),加快脫氧、脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。吹氬攪拌可使非金屬夾雜物相互碰撞、聚集,逐漸轉(zhuǎn)變成大顆粒,便于上浮去除。吹氬還可以加速鋼中成分和溫度的均勻,便于精確控制鋼水成分、溫度。筆者根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)經(jīng)驗對LF底吹工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后成品S含量明顯下降具體情況如表1所示,優(yōu)化后工藝如圖3所示。

表1 氬氣工藝調(diào)節(jié)前后成品w(S)情況對比

圖3 LF爐處理過程氬氣調(diào)節(jié)圖

3 結(jié)論

1)LF精煉渣堿度為5.5~7.5時,具有高效深脫硫效果。

2)精煉渣脫S能力隨w(FeO+MnO)的降低而增加,w(FeO+MnO)=0.5%時為最佳配比。

3)分段吹氬方案,可有效防止精煉后期回S。

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