陳明 楊勝利 武漢海事職業(yè)學(xué)院
當(dāng)下航運(yùn)市場持續(xù)低迷但競爭激烈,各航運(yùn)公司極力要求節(jié)能減排、極力要求節(jié)省船舶營運(yùn)成本,主機(jī)系統(tǒng)滑油的日常消耗量是計(jì)算船舶營運(yùn)成本的重要指標(biāo)之一,發(fā)現(xiàn)主機(jī)系統(tǒng)滑油異常消耗必須及時(shí)查找故障根源,并解決問題。
某船主機(jī)型號:WARTSILA 5 RT-flex 58 T-D,額定功率:9800KW。筆者某次上船任職,接班即發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油的實(shí)際存量與輪機(jī)日志記錄的賬面存量相比較,少了近5000升,而且查閱近六個月的輪機(jī)日志,前三個月每日上報(bào)主機(jī)滑油消耗50 升,后三個月每日上報(bào)居然高達(dá)100升。主機(jī)滑油虧空,這是一個不小的數(shù)字!查閱主機(jī)說明書,在額定轉(zhuǎn)速105rpm下,主機(jī)滑油消耗為30L/D;在經(jīng)濟(jì)航速下,主機(jī)運(yùn)行85rpm,每日滑油消耗10~20L為正常。初步判斷主機(jī)滑油可能存在異常消耗,而且持續(xù)了很長時(shí)間沒有引起輪機(jī)管理人員的重視。
接下來航行中觀察到,主機(jī)滑油循環(huán)柜油位每兩天下降1厘米,查閱倉容表,約160升,即每一天主機(jī)滑油循環(huán)柜存儲的油量就減少了約80升,可以肯定主機(jī)滑油日常消耗量確實(shí)過大,必須盡快查找主機(jī)滑油異常消耗的原因。
主機(jī)系統(tǒng)滑油的異常消耗主要由外部泄漏和主機(jī)內(nèi)部泄漏兩大因素造成。外部泄漏有滑油冷卻器、滑油管路及其閥件的泄漏,滑油自清濾器自動沖洗的排泄,滑油分油機(jī)出現(xiàn)跑油或參數(shù)設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致的運(yùn)行狀態(tài)不正常等等;主機(jī)內(nèi)部泄漏分為活塞冷卻油泄漏和填料函的故障泄漏。
首先排查外部泄漏:該輪自出廠開始營運(yùn)才剛滿五年,滑油管路及其閥件密封狀態(tài)尚好,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的漏油之處;主機(jī)兩側(cè)道門,飛輪處的主機(jī)曲軸軸封,主機(jī)艙底地板及污水井,也沒有發(fā)現(xiàn)明顯油跡;滑油自清濾器型號是ALFA LAVAL XL280D-25/4,該型濾器沒有設(shè)置自動排泄,濾器運(yùn)行時(shí)污渣被存貯在濾器的上部空間,只能通過定期手動泄放而排出,在實(shí)際操作中并不存在過量泄放而浪費(fèi)滑油;主機(jī)滑油分油機(jī)始終保持運(yùn)行,但運(yùn)行狀態(tài)良好,對照說明書,各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置均未見明顯偏差,運(yùn)行中打開排渣口檢查,排渣口干凈清爽,沒有出現(xiàn)跑油現(xiàn)象。綜上,完全可以排除主機(jī)滑油外部泄漏的可能性。
接下來重點(diǎn)排查主機(jī)滑油的內(nèi)部泄漏。
活塞冷卻油是來自主機(jī)滑油管系的系統(tǒng)滑油經(jīng)鉸鏈裝置進(jìn)入十字頭,經(jīng)過十字頭和活塞桿的內(nèi)部通道,到達(dá)活塞頭,經(jīng)噴射管高速噴出,在冷卻空間隨著活塞上下往復(fù)運(yùn)動,對活塞頭實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制振蕩冷卻,然后經(jīng)過冷卻空間的中間孔道泄放至主機(jī)曲拐箱。如果活塞頭的密封狀態(tài)不佳,例如內(nèi)部O形圈老化、密封面接觸不良或安裝不到位等,冷卻滑油會從活塞表面泄漏至掃氣箱。主機(jī)停車之后,通過掃氣口檢查活塞狀況,各缸活塞底部均未見明顯油滴滴下,各缸活塞表面也未見滑油泄漏痕跡。而且根據(jù)主管輪機(jī)員回憶,該輪半年前塢修期間,主機(jī)所有缸全部進(jìn)行過吊缸檢修,所有活塞全部按照說明書要求做過壓力試驗(yàn),未見異常。綜上,基本可以斷定活塞頭冷卻油泄漏的可能性不大。
填料函泄放至單獨(dú)的stuffing box drain tank,與掃氣箱放殘的scavenging box drain tank 是完全分開的。航行中連續(xù)測量填料函泄放柜和掃氣箱泄放柜存油的增長量,發(fā)現(xiàn)填料函泄放柜存油幾乎不見增長,但是掃氣箱泄放柜存油卻增長異常,每日增長約170升。掃氣箱泄放的殘油主要來自活塞環(huán)從缸套表面刮下來的氣缸油,而氣缸油每日消耗僅100升左右,由此基本可以判定異常消耗的主機(jī)系統(tǒng)滑油是進(jìn)入了掃氣箱,隨掃氣箱放殘的殘油一起排入了污油系統(tǒng)。但是活塞冷卻油未見泄漏,填料函的正常泄放量也不見增長,主機(jī)系統(tǒng)滑油是如何進(jìn)入掃氣箱的?
為徹底查清故障根源,必須先要充分了解主機(jī)填料函的各部件結(jié)構(gòu)構(gòu)造和工作原理。
活塞桿填料函是安裝在氣缸體橫隔板中心孔內(nèi)的密封裝置,具有密封氣缸掃氣空氣、刮除活塞桿的油污和將氣缸與曲軸箱分隔開的作用。
活塞桿填料函基本構(gòu)造如圖1和圖2所示,殼體為兩半式,兩者用四只螺栓12緊固,殼體上部用十只帶止動墊片螺栓10(內(nèi)圈)和可拆卸式兩半式法蘭15緊固,法蘭用四只帶止動墊片螺栓14(外圈)固定在氣缸橫隔板上。
圖1 填料函正視圖
圖2 填料函俯視圖
填料函內(nèi)部組件見圖3和圖4,分為上下兩部分。上半部分是三道刮油環(huán)2和兩道組合密封環(huán)3和4,均為銅質(zhì)的四段扇形塊組成,環(huán)外側(cè)共用五只拉伸彈簧8箍緊,使環(huán)彈性地緊密地貼合在活塞桿上。三道刮油環(huán)分兩圈,環(huán)的上表面開有泄放槽,通往彈簧外側(cè)的兩半式殼體上的泄放孔,活塞下行時(shí)刮除活塞桿上的污物至掃氣箱。兩道組合密封環(huán)用于密封掃氣箱的氣體防止進(jìn)入曲軸箱。填料函的下半部分是12道刮油環(huán),分六組,六道環(huán)座5每道環(huán)座安裝兩道刮油環(huán)6,使用六只拉伸彈簧9箍緊在活塞桿上,用于活塞上行時(shí)刮去飛濺到活塞桿上的滑油使其回到曲軸箱。第一組刮油環(huán)彈簧外側(cè)開有徑向泄放孔,通往填料函殼體外兩道O型圈之間的密封空間,用于刮除較臟的部分滑油,并通過管路引至填料函泄放柜。其他五組刮油環(huán)均是環(huán)槽下平面開有泄放孔,刮除的滑油較干凈,依次下行泄放至曲軸箱。
圖3 填料函刮油環(huán)密封環(huán)分解圖
圖4 填料函刮油環(huán)密封環(huán)安裝圖
查找到了主機(jī)掃氣箱放殘量增長異常,為進(jìn)一步判斷是主機(jī)所有缸的掃氣箱放殘量不正常還是單個缸不正常,某日航行中,我們測量了主機(jī)各缸掃氣箱24小時(shí)的放殘量,見表1。
表1 填料函檢修前各缸掃氣箱放殘量比較
通過主機(jī)各缸掃氣箱放殘量的比較,可以看出2#、3#、4#缸的掃氣箱放殘量明顯多于1#和5#缸,結(jié)合填料函的各部件結(jié)構(gòu)構(gòu)造和工作原理,可以推斷出2#、3#、4#缸活塞桿上的主機(jī)滑油有可能并沒有被填料函完全刮下,回到曲拐箱,而是隨活塞桿一起被帶到了掃氣箱。但是主機(jī)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,掃氣箱壓力也基本保持在0.8bar,而曲拐箱通過透氣管直通油霧透氣箱,正常情況下內(nèi)部壓力較低,低壓空間的滑油如何進(jìn)入較高壓力空間的掃氣箱?
測量到了三個缸掃氣箱放殘量明顯大于另兩個缸,而且詢問主管輪機(jī)員,半年前塢修期間,主機(jī)吊缸檢修時(shí),所有的填料函也全部拆檢過。依據(jù)經(jīng)驗(yàn),故障剛好自填料函檢修之后就出現(xiàn)了,那么極有可能是2#、3#、4#缸填料函拆裝不正確或零部件存在異常。
我們決定,利用錨泊時(shí)間,拆檢主機(jī)2#、3#、4#缸填料函。通過拆檢,發(fā)現(xiàn)三組填料函都存在一個共性問題,即各刮油環(huán)、氣封環(huán)完好,未見明顯磨損,見圖5,但是下部六組刮油環(huán)的彈簧卻比使用了五年的舊彈簧還要長約10毫米,見圖6。
圖5 3#、4#缸拆下的刮油環(huán)幾乎未見磨損
圖6 3#、4#缸拆下的刮油環(huán)彈簧比標(biāo)準(zhǔn)件長約10毫米
主機(jī)2#、3#、4#缸填料函的所有刮油環(huán)彈簧使用標(biāo)準(zhǔn)件全部換新,各部件裝復(fù)。航行中再次測量各缸掃氣箱放殘量,見表2。
表2 3#4#缸填料函檢修后各缸掃氣箱放殘量比較
主機(jī)2#、3#、4#缸填料函拆檢之后,三個缸的掃氣箱放殘量明顯大幅下降,可以斷定故障的根源就出在這一批不合格的刮油環(huán)彈簧上面。標(biāo)準(zhǔn)彈簧全長600毫米,極難變形,即使使用了五年也未見明顯伸長,拆裝時(shí)使用專用工具兩個人對稱使勁拉動才能將搭扣勾上,而塢修期間檢修主機(jī)使用的備件彈簧長了10毫米,換算成徑向間隙,等于徑向間隙多出了1.6毫米(10mm/3.14/2)??梢岳斫鉃?,在同樣條件下與標(biāo)準(zhǔn)彈簧比較,刮油環(huán)和活塞桿之間多出了1.6毫米的間隙。查閱主機(jī)說明書,標(biāo)準(zhǔn)刮油環(huán)寬5.0毫米,磨損極限是1.8毫米。這樣可以推斷,使用了長出10毫米的彈簧,刮油環(huán)與活塞桿之間的間隙就接近于刮油環(huán)的磨損極限,刮油環(huán)完全不起作用,活塞桿上的滑油不能被刮油環(huán)刮下。加之主機(jī)長期低轉(zhuǎn)速低負(fù)荷運(yùn)行,掃氣壓力較低,曲拐箱的透氣管延伸到煙囪較高位置,導(dǎo)致掃氣箱和曲拐箱內(nèi)部壓力差并不大。因此活塞桿上未能刮下的滑油幾乎全部被帶到了上部空間,被上部三道刮油環(huán)刮到了掃氣箱,經(jīng)放殘管泄放到了主機(jī)掃氣箱泄放柜。每只活塞桿每次上行帶入掃氣箱的滑油量可以這樣計(jì)算出來:80×1000/(3×85×24×60)=0.22(ML),看似微不足道的0.22毫升,導(dǎo)致主機(jī)滑油每日損失80升,長此以往,形成了主機(jī)滑油存量的大量虧損。經(jīng)過對2#、3#、4#缸填料函的拆檢之后,長時(shí)間觀察,主機(jī)滑油循環(huán)油柜油位幾乎不見下降,主機(jī)掃氣箱放殘量每日增長約80升。自此以后,主機(jī)系統(tǒng)滑油消耗量每日上報(bào)30升,大約八個月之后,主機(jī)滑油實(shí)際存量與賬面漸漸趨于持平。確認(rèn)此次主機(jī)系統(tǒng)滑油異常消耗故障徹底排除。
每次吊缸檢修活塞時(shí)均應(yīng)拆檢填料函,換新嚴(yán)重磨損或損傷的零部件,使其至下個檢修周期始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。當(dāng)然,在不吊缸的情況下,也能很方便地拆檢填料函。盤車至下止點(diǎn),在十字頭活塞桿連接螺栓的螺母上安裝兩半式尼龍夾緊工具,在掃氣箱拆下填料函的兩半式法蘭外側(cè)的四只螺栓,緩慢盤車至填料函被輕輕頂起,拆下兩半式法蘭內(nèi)側(cè)的十只螺栓,并拆下兩半式法蘭,向下盤車使填料函隨活塞桿輕松落至曲拐箱(如遇卡阻,可反復(fù)上下盤車,或用木塊敲擊填料函上部)。小心拆下填料函殼體的兩只O型圈并注意保護(hù)(不吊活塞,不便換新),拆下填料函殼體側(cè)面四只緊固螺栓,在曲拐箱合適位置使用兩只手拉葫蘆及吊環(huán)、鋼絲,吊出兩半式殼體,使用專用工具依次拆出各道拉伸彈簧、刮油環(huán)、密封環(huán)。仔細(xì)清潔兩半式殼體及其各環(huán)槽、各泄放孔,仔細(xì)清潔并測量所有拉伸彈簧、密封環(huán)、刮油環(huán)。填料函組裝完畢,應(yīng)能在活塞桿上下輕松移動,不應(yīng)有任何卡阻。安裝殼體上的兩只O型圈,并涂抹適量軸承油,緩慢盤車使填料函上升至填料函孔正確位置,安裝兩半式法蘭,并鎖緊內(nèi)外圈螺栓。
(1)本次主機(jī)系統(tǒng)滑油異常消耗的根本原因是填料函檢修時(shí)使用了不合格的彈簧備件,故障持續(xù)時(shí)間過長而沒有察覺,增加了相當(dāng)?shù)拇盃I運(yùn)成本,要求輪機(jī)管理人員必須充分重視主機(jī)系統(tǒng)滑油的日常管理,發(fā)現(xiàn)任何異常應(yīng)及時(shí)查找原因,對易損耗零部件嚴(yán)格按照說明書要求做到正常維修保養(yǎng),但是也要注意切忌盲目更換備件,仔細(xì)查閱說明書,對新備件也要有適當(dāng)?shù)蔫b別能力。
(2)希望船舶管理公司岸基部門嚴(yán)格掌控備件的采購和質(zhì)量關(guān),保障船舶安全營運(yùn)和控制船舶營運(yùn)成本,避免假冒偽劣備件供應(yīng)上船。
(3)本文只在闡述本次填料函故障實(shí)例,僅希望對同類船舶主機(jī)填料函的正確保養(yǎng)和故障時(shí)拆裝有一點(diǎn)幫助。