張雪菲
摘要:本文主要介紹了通過對龍門銑床主軸傳動系統(tǒng)的改造,將主軸的最高轉速提升至6000r/min,同時又可以在低轉速下獲得較大切削扭矩,從而提升龍門銑床的加工效率。
關鍵詞:龍門銑床 ?主軸傳動系統(tǒng)
一、背景及意義
龍門銑床是具有門式框架和臥式長床身的銑床,可以用多把銑刀同時加工零件表面,其加工精度和生產效率比較高,因此被廣泛應用于機械制造領域。
近年來,隨著自動化技術的高速發(fā)展,機床的切削速度正在不斷提高,提高龍門銑床的切削速度會大大提高其生產效率,為制造行業(yè)提供更優(yōu)質的服務。公司現有龍門銑床的主軸傳動系統(tǒng)存在著傳遞弊端,主軸很難實現高速運行。
二、研究目標
通過改造主軸傳動系統(tǒng)結構,將主軸轉速提升到6000r/min,滿足使用要求。
三、現有龍門銑床主軸傳動系統(tǒng)
如圖1所示,主軸傳動系統(tǒng)所采用的是固定龍門滑枕式銑床,動力從電機輸出,經過齒輪變速箱,再通過長傳動軸向主軸傳送,從而驅動刀具進行切削運動。由于長傳動軸的裝配精度要求比較高,再加上長傳動軸本身具有一定的撓度,很難確保傳動平衡,因此無法實現主軸的高速運行。目前此機床的主軸轉速只能達到2000r/min。
四、主軸傳動系統(tǒng)改造方案
1.去除原有的減速箱和長傳動軸及主軸,保留原有西門子伺服電機及滑枕。
2.對減速機重新計算選型,選用的是ZF減速機,型號為:2LG4322-4JC11(2K300)。此減速機是雙速齒輪減速機,具有高低兩個擋位。當減速機處于低檔位時,速比為i=5.5:1,可輸出扭矩為1375N·m,輸出轉速為1500r/min;當減速機處于高檔位時,速比為i=1:1,可輸出扭矩為300N·m,輸出轉速為6300r/min。
3.重新設計制作了機床主軸系統(tǒng),主軸如圖2所示,此主軸最高轉速為6000r/min,主軸拉刀瓣采用BT50,拉刀力18000N±500N,松刀力20000N±500N。主軸錐孔徑跳0.003,距主軸端面300mm處驗棒徑跳不大于0.008,主軸軸向竄動不大于0.002。
改造后的主軸傳動系統(tǒng)如圖3所示,動力從電機輸出,經過ZF減速機,通過同步帶輪、齒形帶將動力傳送給主軸。
五、結束語
通過對主軸傳動結構的改造,實現了主軸高速運轉,提高了龍門銑床的加工效率,并且主軸傳動系統(tǒng)的溫升不大于50℃和噪聲不大于78dB,傳動穩(wěn)定可靠。
參考文獻
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