熊明瑜
(1.紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司;2.低品位難處理黃金資源綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
硫化沉淀法由于反應(yīng)穩(wěn)定、渣量少、易脫水、沉淀金屬品位高等優(yōu)點(diǎn),在金屬礦山和濕法冶金行業(yè)被廣泛應(yīng)用[1-3],但硫化沉淀回收有價(jià)金屬的過程中不可避免地產(chǎn)生硫化氫氣體,特別是處理酸度較高的溶液時(shí),硫化氫氣體的溢出量較大。硫化氫是一種無色有毒的氣體,無論從安全、環(huán)境還是經(jīng)濟(jì)角度考慮,都必須對(duì)硫化氫氣體進(jìn)行處理[4]。
各行業(yè)硫化氫氣體的產(chǎn)生方式不同,應(yīng)采用不同的處理方法。對(duì)于化工、輕工等行業(yè)的硫化氫廢氣,由于濃度高、總量少,常用吸收法;對(duì)于天然氣脫硫、石油煉廠的硫化氫廢氣,由于濃度高、總量大,常用克勞斯法及吸收氧化法來處理并生產(chǎn)硫磺。低濃度硫化氫廢氣則多采用吸收氧化法來凈化[5-8]。
對(duì)于硫化沉淀系統(tǒng)產(chǎn)生的中低濃度硫化氫尾氣,則常利用堿性溶液(氫氧化鈉溶液、碳酸鈉溶液等)來吸收[9-12],但堿液吸收硫化氫存在耗堿量大、環(huán)保成本高的問題。該研究因地制宜地采用含銅鐵酸性廢水與硫化氫氣體發(fā)生快速氧化和硫化沉淀反應(yīng),使得處理后的硫化氫濃度能夠滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14544—1993),達(dá)到“以廢治廢”和節(jié)約成本的目的。
(1)含銅鐵酸性廢水取自福建某金銅礦,為露采排土場(chǎng)廢石天然浸出液和采礦硐滲水的混合液,均為進(jìn)入硫化沉淀系統(tǒng)的原水。各含銅鐵酸性廢水水質(zhì)情況見表1。
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(2)硫氫化鈉溶液取自福建某金銅礦硫化沉淀系統(tǒng),質(zhì)量濃度為22.39%,比重為1.20 g/mL。
(3)氫氧化鈉、濃硫酸購自西隴化工股份有限公司。
(4)氮?dú)饧兌取?9.2%(mL/mL),購自龍巖卓龍氣體有限公司。
(5)自制硫化氫氣體。在通風(fēng)櫥內(nèi),先在500 mL四口燒瓶中裝入250 mL濃硫酸稀釋液(稀釋100倍),用蠕動(dòng)泵將硫氫化鈉稀釋液(稀釋100倍)泵入四口燒瓶中(硫氫化鈉流速460 uL/min),與硫酸反應(yīng)生成硫化氫氣體。接著用氮?dú)猓魉?00 mL/min)將生成的硫化氫氣體吹出,這樣生成的硫化氫氣體質(zhì)量濃度為2 718.8 mg/m3。
用含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫定量試驗(yàn)裝置見圖1。
采用1#含銅鐵酸性廢水進(jìn)行吸收硫化氫定性試驗(yàn),首先在三口燒瓶中裝入100 mL稀硫酸(質(zhì)量濃度15.50%,硫酸過量),再加入7.5 mL硫氫化鈉溶液,生成的硫化氫氣體利用硅膠管引入到裝有1 L 1#含銅鐵酸性廢水的量筒中,試驗(yàn)在通風(fēng)櫥中進(jìn)行。試驗(yàn)結(jié)果見表2。
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1#含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫氣體后,生成了大量沉淀物(CuS和S);與原水相比,濾液顏色明顯變淺,說明大部分的Fe3+還原成Fe2+;試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn),硫化氫氣體與含銅鐵酸性廢水的反應(yīng)很迅速。定性試驗(yàn)結(jié)果表明,含銅鐵酸性廢水對(duì)硫化氫氣體的吸收效果較好。
用三級(jí)串聯(lián)的含銅鐵酸性廢水各100 mL吸收硫化氫氣體,尾氣吸收出口采用便攜式硫化氫氣體檢測(cè)儀進(jìn)行監(jiān)測(cè),待出氣口的便攜式硫化氫檢測(cè)儀持續(xù)報(bào)警后(閾值15 mg/m3),更換第一級(jí)廢水,第二級(jí)和第三級(jí)廢水繼續(xù)吸收,如此重復(fù)3次,記錄不同時(shí)間出氣口硫化氫濃度,最后將持續(xù)報(bào)警后的第一級(jí)廢水和吸收3次后的第二、三級(jí)廢水過濾,檢測(cè)濾液的Cu、Fe、Fe2+、H2SO4含量。
2.2.1 出氣口硫化氫濃度
三級(jí)串聯(lián)2#~4#含銅鐵酸性廢水出氣口硫化氫濃度隨吸收時(shí)間延長(zhǎng)的變化情況見圖2~圖4。整體而言,出氣口硫化氫濃度隨吸收時(shí)間的延長(zhǎng)而升高;3#、4#含銅鐵酸性廢水在第1次吸收硫化氫氣體的中后期,出氣口殘余的硫化氫濃度有1個(gè)先降低又升高的過程,主要是因?yàn)?#、4#含銅鐵酸性廢水的Fe3+與Cu2+的摩爾比較大,F(xiàn)e3+活度在化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力上起更主要的作用,當(dāng)Fe3+充分反應(yīng)后,含銅鐵酸性廢水中的Cu2+接著參與反應(yīng),生成了CuS沉淀,所以此時(shí)出氣口硫化氫濃度有1個(gè)短暫的回落;但由于含銅鐵酸性廢水中的Cu2+含量比Fe3+含量低很多,發(fā)揮的作用較小,所以出氣口硫化氫濃度很快又回升[13]。
由圖2~圖4可見,試驗(yàn)的3種含銅鐵酸性廢水出氣口硫化氫濃度達(dá)到報(bào)警閾值的時(shí)間都逐次縮短;2#含銅鐵酸性廢水為1 h 33 min→56 min→56 min,3#含銅鐵酸性廢水為2 h 40 min→1 h 47 min→55 min,4#含銅鐵酸性廢水為3 h 20 min→2 h 10 min→1 h 31 min。3種含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫的規(guī)律一致,均為三級(jí)新水的吸收效果最好,重復(fù)使用的二級(jí)、三級(jí)含銅鐵酸性廢水會(huì)降低吸收硫化氫的效率。由此可見,雖然第一級(jí)含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫氣體的效率最高,表現(xiàn)為第一級(jí)廢水的顏色由黃褐色變?yōu)闇\綠色,而第二、三級(jí)廢水只是稍微比原水渾濁一些,顏色變化不明顯;但第二級(jí)和第三級(jí)的含銅鐵酸性廢水水質(zhì)情況對(duì)保證硫化氫氣體的整體吸收效果依然起至關(guān)重要的作用。
2.2.2 報(bào)警后吸收液水質(zhì)情況
持續(xù)報(bào)警后的第一級(jí)含銅鐵酸性廢水和吸收3次后的第二、三級(jí)含銅鐵酸性廢水水質(zhì)情況見表3。
注:*含量單位為mg/L。
由表3可知,第一級(jí)水質(zhì)的Fe含量幾乎不變,F(xiàn)e2+含量大幅提高,Cu含量有所降低,酸度明顯升高,再次說明含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫的過程中起主要作用的是Fe3+,首先發(fā)生的反應(yīng)是2Fe3++H2S→2Fe2++2H++S↓;另外,第一級(jí)的Fe2+轉(zhuǎn)化率、Cu沉淀率、酸度提高率均顯著高于重復(fù)吸收的第二、三級(jí),水質(zhì)變化情況也表明第一級(jí)對(duì)硫化氫的吸收效率最高。3種含銅鐵酸性廢水中,4#含銅鐵酸性廢水對(duì)硫化氫的吸收效果最好,表現(xiàn)為:①3次吸收的報(bào)警時(shí)間最長(zhǎng);②不僅第一級(jí)的吸收效率高,而且第二級(jí)、第三級(jí)也高度參與反應(yīng)。這與4#含銅鐵酸性廢水的水質(zhì)有關(guān),低酸度、高Fe3+/Cu2+摩爾比為還原反應(yīng)向生成Fe2+方向發(fā)展提供了有利條件。
用一級(jí)50 mL氫氧化鈉溶液(質(zhì)量濃度10%)吸收硫化氫氣體,氫氧化鈉溶液吸收硫化氫氣體后出氣口硫化氫濃度隨時(shí)間的變化情況見圖5。
由圖5可見,氫氧化鈉溶液在開始的近38 h內(nèi),對(duì)硫化氫的吸收非常完全,出氣口未檢出硫化氫,之后出氣口硫化氫濃度緩慢上升;在64 h 55 min時(shí),出氣口硫化氫濃度達(dá)到報(bào)警閾值15 mg/m3;但是8 min后,硫化氫濃度又降低至4.5 mg/m3,然后慢慢升高;在75 h 42 min時(shí),又達(dá)到15 mg/m3,之后的2 h保持在12~16.5 mg/m3。從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,氫氧化鈉溶液在過量的情況下,對(duì)硫化氫氣體基本能夠完全吸收,建議把氫氧化鈉一級(jí)吸收放至含銅鐵酸性廢水吸收末端,經(jīng)過含銅鐵酸性廢水吸收后的尾氣中,硫化氫含量已降至很低的水平,此時(shí)再用氫氧化鈉溶液吸收1遍,能夠保證硫化氫被完全吸收。
(1)硫化沉淀系統(tǒng)處理的含銅鐵酸性廢水可以有效吸收硫化氫氣體。
(2)含銅鐵酸性廢水吸收硫化氫的過程中,F(xiàn)e3+發(fā)揮著主要作用,其能有效氧化硫化氫氣體。
(3)用三級(jí)串聯(lián)含銅鐵酸性廢水新水吸收硫化氫氣體,末端增加一級(jí)10%氫氧化鈉溶液吸收,該組合工藝可保證尾氣中的硫化氫被全部吸收。