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基于數(shù)值統(tǒng)計(jì)的頂蓋天窗尺寸整改

2021-11-03 09:13鹿勝寶牛恒仁何劉軍
模具工業(yè) 2021年10期
關(guān)鍵詞:變差外板制件

鹿勝寶,牛恒仁,何劉軍

(第一汽車集團(tuán)有限公司 工程與生產(chǎn)物流部,吉林 長春 130012)

0 引 言

汽車頂蓋外板整體尺寸大,尤其天窗是頂蓋最大的功能區(qū)[1],天窗的尺寸精度及穩(wěn)定性是頂蓋質(zhì)量的重點(diǎn)。出現(xiàn)尺寸問題后的整改分析是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,由于受到外界各種因素的影響,尺寸始終處于變差的狀態(tài)。引起變差的原因分為普通原因和特殊原因,普通原因是指隨時(shí)間的推移具有穩(wěn)定和可重復(fù)分布過程的變差原因,普通原因影響過程輸出的所有單值不可能完全去除[2]。需要重視的是特殊原因造成的變差,借助數(shù)值統(tǒng)計(jì)工具可以區(qū)分這兩類變差原因,才能進(jìn)行下一步的整改與完善。

1 問題闡述

某頂蓋外板調(diào)試后經(jīng)過多輪生產(chǎn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,但從KW50(生產(chǎn)第50周)開始,頂蓋外板天窗口右側(cè)(圖1所示方框位置)的型面檢測數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差。KW49到KW51的型面檢測數(shù)據(jù)如圖2所示,同批次送檢測的三份(即圖2中所示KW-1、KW-2、KW-3)制件在KW49之前數(shù)據(jù)波動(dòng)不大,但從KW50開始,數(shù)據(jù)偏差明顯,最大偏差量在0.3 mm左右。

圖2 異常區(qū)域KW49~KW51的檢測數(shù)據(jù)分布

2 問題分析

為了確認(rèn)是否由特殊原因?qū)е鲁叽缱儾睿枰獙?duì)檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。為保證數(shù)據(jù)可靠有效并能反映系統(tǒng)能力,至少選取25組數(shù)據(jù)?,F(xiàn)選取30組數(shù)據(jù),將分析數(shù)據(jù)范圍擴(kuò)大至KW22~KW51(樣本1~30),分別做出點(diǎn)1~點(diǎn)4的XBar-R圖,如圖3所示。

圖3 型面檢測點(diǎn)異常區(qū)域測點(diǎn)的XBar-R圖

從圖3可以看出,在KW50之前,點(diǎn)1~點(diǎn)4處于過程受控狀態(tài);KW50開始出現(xiàn)特殊原因?qū)е抡w的數(shù)據(jù)發(fā)生偏差。為了尋找尺寸變差的特殊原因,需要對(duì)其工藝流程進(jìn)行逐一分析??紤]降低制件生產(chǎn)成本,采取了共用4副模具生產(chǎn)2種頂蓋的工藝方案,如圖4所示。

圖4 頂蓋外板的生產(chǎn)工藝

第一道工序是共用的拉深工序,該工序成形頂蓋外板的基本輪廓,僅在四角位置采用過拉深,保證拉深的成形性;第二道工序是共用的修邊整形工序,完成周圈的修邊及四角過拉深位置的整形,小天窗的修邊翻邊在此工序采用切換結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn);第三道工序分別為大天窗的修邊翻邊或小天窗的空工位;第四道工序是小天窗的側(cè)翻邊或大天窗的空工位。通過4副模具實(shí)現(xiàn)2種天窗的頂蓋生產(chǎn),在自動(dòng)化生產(chǎn)線上批量生產(chǎn)具體流程如圖5所示。

圖5 頂蓋外板的生產(chǎn)過程流程

頂蓋外板的生產(chǎn)從上料經(jīng)過拆垛、清洗、對(duì)中后到完成全工序的生產(chǎn)及傳輸,最后到檢查、裝箱、返修、儲(chǔ)存,在此生產(chǎn)工藝過程中存在較多潛在的尺寸變差原因,為了尋找頂蓋外板尺寸變差的真正原因,需要結(jié)合PFMEA及過程控制方法對(duì)其進(jìn)行分析,如圖6所示。

圖6 導(dǎo)致天窗出現(xiàn)尺寸變差的潛在因素

3 措施實(shí)施

人、料、法、環(huán)、測的因素通過跟蹤調(diào)查操作規(guī)范性、調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍、進(jìn)行檢測設(shè)備MSA分析等方式都可以識(shí)別。經(jīng)過一系列排查發(fā)現(xiàn),這些因素的調(diào)整對(duì)頂蓋外板天窗尺寸的變差并無明顯影響,因此這些并非問題產(chǎn)生的真正原因。由此推斷,天窗尺寸變差的真正原因存在于設(shè)備參數(shù)、自動(dòng)化參數(shù)、模具狀態(tài)當(dāng)中。

3.1 設(shè)備及自動(dòng)化因素分析排查

設(shè)備參數(shù)方面,影響頂蓋外板天窗尺寸波動(dòng)的潛在因素主要有設(shè)備左右工作臺(tái)的差異與液壓拉伸墊壓力的差異。通過切換左右工作臺(tái)及增加和降低拉伸墊壓力進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)異常區(qū)域的測量數(shù)值并無明顯變化。因此,設(shè)備差異并非尺寸變差的真正原因。

自動(dòng)化參數(shù)方面,影響頂蓋外板天窗尺寸波動(dòng)的潛在因素主要有自動(dòng)化參數(shù)的改變與SPEEDBAR端拾器的變化。核對(duì)設(shè)備的自動(dòng)化參數(shù)是否與自動(dòng)化數(shù)據(jù)表一致可將自動(dòng)化參數(shù)的影響因素排除,針對(duì)SPEEDBAR端拾器的變化,可采取手動(dòng)抬件、增加吸盤等措施來驗(yàn)證,經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證自動(dòng)化的差異也非尺寸變差的真正原因。

3.2 模具因素分析排查

首先針對(duì)拉深模進(jìn)行分析,如圖7所示,通過現(xiàn)場對(duì)拉深工序進(jìn)行檢查分析,確認(rèn)4個(gè)潛在原因:①限位器著色狀態(tài)不佳,初始狀態(tài)僅左前角支撐,墊片降低0.2 mm后右前角半著色,后角無著色;②模具零件型面著色不佳,依據(jù)著色圖判定制件應(yīng)著色區(qū)域未能有效著色;③板料定位竄動(dòng),板料與定位零件存在一定的竄動(dòng)量;④平衡塊不合理的支撐,通過對(duì)平衡塊著色確認(rèn),該項(xiàng)潛在原因不存在,沒有影響尺寸的波動(dòng)。

圖7 拉深工序分析

針對(duì)以上潛在原因,采取表1所示的措施進(jìn)行試驗(yàn)及完善,最終發(fā)現(xiàn)對(duì)制件尺寸的波動(dòng)無影響,因此拉深工序并非問題產(chǎn)生的源頭,需要繼續(xù)進(jìn)行排查。由于整形工序在尺寸波動(dòng)區(qū)域無工作內(nèi)容,經(jīng)排查也非問題產(chǎn)生的源頭。

表1 尺寸變差的潛在原因分析及驗(yàn)證

第三道工序是大天窗頂蓋天窗修邊翻邊的工序,與尺寸變差存在密切關(guān)聯(lián)。通過分析匯總以下7個(gè)潛在因素:①頂件吸盤不穩(wěn)定,頂件吸盤速度偏快且不同步,制件頂起時(shí)受力不平衡,通過調(diào)整節(jié)流閥,發(fā)現(xiàn)對(duì)尺寸波動(dòng)的改善無影響;②抓件不穩(wěn)定,抓取制件時(shí)前后高度不一致,制件存在變形的可能,線上調(diào)整一致后發(fā)現(xiàn)也沒有影響;③修邊間隙不均,存在修邊毛刺,調(diào)整后排除該因素;④翻邊間隙不均勻,經(jīng)確認(rèn)間隙合理不影響制件正常成形;⑤壓料著色不佳,經(jīng)確認(rèn)著色均勻無硬點(diǎn),與返廠后穩(wěn)定狀態(tài)一致;⑥平衡塊著色狀態(tài)不佳,拆除平衡塊后進(jìn)行試驗(yàn),確認(rèn)其并非影響尺寸波動(dòng)的真正原因;⑦壓料力不足,在天窗兩側(cè)更換壓力較大氮?dú)飧装l(fā)現(xiàn)尺寸改善明顯,最終確定壓料力不足是尺寸變差的真正原因。

現(xiàn)場針對(duì)壓料力改善進(jìn)行了以下3種試驗(yàn):①壓料板兩側(cè)貼0.1 mm膠帶,使壓料力均布在天窗兩側(cè),如圖8(a)所示,結(jié)果數(shù)據(jù)較差,無好轉(zhuǎn);②壓料板右側(cè)中部貼0.1 mm膠帶,讓壓料力集中在右側(cè)中部,實(shí)現(xiàn)局部強(qiáng)壓,如圖8(b)所示,右側(cè)型面數(shù)據(jù)最大偏差為-0.6 mm,改善明顯,由此可以推斷壓料面的強(qiáng)壓對(duì)數(shù)據(jù)有改善作用;③為了對(duì)比強(qiáng)壓效果,將兩側(cè)的8個(gè)氮?dú)飧撞鸪鐖D8(c)所示,右側(cè)數(shù)據(jù)變?yōu)?2.95 mm。通過以上試驗(yàn)確認(rèn)天窗兩側(cè)的壓料力在實(shí)際使用中存在不足,最終確認(rèn)整改方案為:天窗左右兩側(cè)的8個(gè)氮?dú)飧?,每個(gè)氮?dú)飧讐毫τ?0 kN增大至24 kN。

圖8 壓料力改善試驗(yàn)

4 結(jié)束語

通過更換更大壓力的氮?dú)飧捉鉀Q了頂蓋天窗尺寸變差的問題,從理論計(jì)算分析,原氮?dú)飧滓?guī)格滿足正常天窗修翻的要求,但實(shí)際生產(chǎn)中要求更大的壓邊力,實(shí)際所需的壓料力為理論計(jì)算值的2~3倍。同時(shí),相應(yīng)的PFMEA及控制計(jì)劃完善了氮?dú)飧椎臐撛谑Х治黾皩?duì)應(yīng)檢查頻率等有效控制措施,通過問題的整改進(jìn)一步完善了生產(chǎn)工藝的過程控制。

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