朱國祥
(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司, 云南開遠 661600)
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司二甲醚廠采用-40 ℃級低溫甲醇洗工藝對變換氣進行凈化。低溫甲醇洗采用由德國林德和魯奇公司研究開發(fā)的酸性氣體脫除技術(shù)。作為目前成熟的氣體凈化技術(shù),自2008年9月裝置投產(chǎn)以來,低溫甲醇洗顯示出吸收能力強、操作彈性大(處理煤氣負荷在4萬~13萬m3/h)等優(yōu)勢。按照設(shè)計,閃蒸出來的CO2氣體直接排入60 m高空,尾氣中H2S質(zhì)量分數(shù)控制在100×10-6以內(nèi)。裝置投產(chǎn)達標后,排放滿足要求。近年來,由于環(huán)保嚴格,公司要求將尾氣中H2S質(zhì)量分數(shù)控制在10×10-6以下。為了盡可能降低排放氣中H2S含量,進行了大量的試驗,找到較適宜的操作參數(shù)范圍。
從變換裝置來的粗煤氣進入低溫甲醇洗裝置,經(jīng)分離、冷卻降溫后,進入H2S吸收塔(分為預(yù)洗段和主洗段)。在預(yù)洗段,除去粗煤氣中的水分、有機硫、高分子化合物,防止這部分雜質(zhì)進入主洗段污染甲醇,保證甲醇再生質(zhì)量。在主洗段,脫除粗煤氣中的H2S。主洗段吸收了H2S的甲醇富液送至H2S濃縮塔進行二段減壓閃蒸、氮氣汽提。對一段閃蒸出的CO、H2、CH4有效氣體進行回收;二段減壓閃蒸后的氣體中含有大量H2S,在頂部被CO2閃蒸塔時的貧甲醇再次吸收,排放氣經(jīng)回收冷量后送往水洗塔。為保證CO2解吸,在二段底部加入氮氣進行汽提。濃縮后富含H2S的甲醇經(jīng)貧/富甲醇換熱器復(fù)熱后,進入熱再生塔一段,閃蒸后的氣體降溫后回到H2S濃縮塔二段。
經(jīng)過脫硫處理后的氣體進入CO2吸收塔,制得凈化氣(CO2的體積分數(shù)≤3.5%、總硫的體積分數(shù)≤0.1×10-6),吸收CO2的甲醇富液進入CO2閃蒸塔進行四段減壓閃蒸、氮氣汽提,一段閃蒸出CO、H2、CH4有效氣體進行回收,二、三段閃蒸出大量的CO2。為保證甲醇再生,四段用氮氣進行汽提,二、三、四段CO2排放氣經(jīng)過冷量回收后,送入尾氣水洗塔進行洗滌排放。
通過工藝流程可知:排放氣中包括CO2閃蒸塔二段閃蒸氣、三段閃蒸氣(主要是CO2產(chǎn)品氣,有少量并入排放氣)、四段閃蒸氣、H2S濃縮塔二段排放氣。這4股排放氣混合后進入水洗塔,與向下流動的化學軟水逆流接觸,洗滌回收甲醇,將排放氣中甲醇質(zhì)量分數(shù)減少至100×10-6左右后,直接排放到60 m高空。
低溫甲醇洗裝置排放氣中H2S質(zhì)量分數(shù)一直小于100×10-6。隨著環(huán)保日益嚴格,需將排放氣中H2S質(zhì)量分數(shù)降至10×10-6以下,以減少對環(huán)境的污染。
為判斷排放氣中H2S的來源,2019年4月,對各段排放氣進行檢測,結(jié)果見表2。
表1 各塔排放氣中H2S質(zhì)量分數(shù)
由表1可見:排放氣中H2S主要來源為H2S濃縮塔二段。
低溫甲醇洗屬于物理吸收、解吸過程,排放氣中H2S含量高低與吸收、解吸過程緊密關(guān)聯(lián)。影響的因素主要有:溫度、壓力、甲醇的循環(huán)量和氣液比、甲醇的純度、甲醇再生過程的質(zhì)量等。
在一定壓力下,H2S氣體在液體中的溶解度隨溫度降低而增大。因此,較低的洗滌溫度對H2S吸收過程有利,較高的溫度對H2S閃蒸有利。
從傳質(zhì)動力學角度分析,壓力越高越利于吸收過程的進行,壓力越低越利于解吸過程的進行。提高氣相中H2S的分壓,對吸收越有利;降低氣相中H2S的分壓,對解吸越有利[1]。
從傳質(zhì)動力學角度分析,在板式塔的正常操作范圍內(nèi),溶液的循環(huán)量越大,氣液比越小,氣液兩相在塔內(nèi)接觸越充分,傳質(zhì)效果越好,但溶解的H2S氣體相應(yīng)減少;溶液的循環(huán)量越小,氣液比越大,氣液兩相在塔內(nèi)接觸不良,傳質(zhì)效果降低,但溶解的H2S氣體相應(yīng)增多[2]。
進入低溫甲醇洗滌塔的甲醇,其含水量、硫化物和CO2的濃度等,對H2S的吸收效果有重要影響。如甲醇中含水質(zhì)量分數(shù)為5%時,H2S在甲醇中的溶解度降低25%。此外,甲醇還含有輕油組分。若甲醇生產(chǎn)質(zhì)量差,將導(dǎo)致排放氣中H2S含量升高[3]。
排放氣中H2S主要來自濃縮塔(E-61304)頂部,簡易流程圖見圖1。
圖1 E-61304簡易流程圖
經(jīng)過工藝分析,鎖定排放氣中H2S含量偏高原因如下:
(1) E-61304二段頂二次吸收甲醇循環(huán)量不足,導(dǎo)致對排放氣出口H2S的洗滌吸收差。
(2) E-61304二段汽提氮氣量過大,降低了氣相中的H2S分壓,導(dǎo)致H2S解吸出來[4]。
(3) E-61304二段操作壓力偏低,導(dǎo)致H2S解吸出來。
(4) 熱再生塔(E-61305)一段操作壓力低,導(dǎo)致H2S大量解吸出來,并送至E-61304二段。
(5) 二次吸收甲醇再生不好,導(dǎo)致吸收效果差,需加大CO2閃蒸塔四段汽提氮氣,保證再生質(zhì)量,降低甲醇溫度。
2019年5月,對工藝進行調(diào)整,調(diào)整前后的數(shù)據(jù)見表2。
表2 裝置工藝調(diào)整情況
經(jīng)工藝調(diào)整后,排放氣中H2S質(zhì)量分數(shù)明顯下降,一直在10×10-6以下。但是,由于大量減少E-61304二段汽提氮氣用量,導(dǎo)致裝置整體溫度上升,液氨用量增加了1.5 m3/h。由于熱再生塔一段提壓操作,減少了H2S氣體的閃蒸,但大量的CO2氣體也未被閃蒸,來到二段再生,進入酸性氣中。酸性氣中CO2體積分數(shù)由53%上漲至62%,對后工序濕法制硫酸(WSA)硫回收影響較小,可忽略。但酸性氣系統(tǒng)阻力增大,由原來的20 kPa增至40 kPa,導(dǎo)致酸性氣分離器分離下來的甲醇無法回收至熱再生塔三段,只能回收至預(yù)洗部分,甲醇水塔處理量增加了2 m3/h。
對酸性氣系統(tǒng)各設(shè)備的各管段進行阻力測量,發(fā)現(xiàn)在熱再生塔二段酸性氣出口至熱再生塔頂冷卻器間管段阻力達22 kPa。利用停車機會,將此酸性氣管管徑由DN350改為DN400,開車后壓差恢復(fù)到20 kPa,酸性氣分離器分離來甲醇可直接回到熱再生塔三段,減少了預(yù)洗部分的負荷。
經(jīng)過長期系統(tǒng)化的試驗研究,優(yōu)化了重要工藝參數(shù),大幅降低了排放氣中H2S質(zhì)量分數(shù),滿足了環(huán)保排放要求,取得較大的社會效益。工藝優(yōu)化后,酸性氣氣量增大、濃度下降,對酸性氣系統(tǒng)阻力增大,影響甲醇洗裝置的穩(wěn)定運行。通過技術(shù)改造,降低酸性氣系統(tǒng)阻力,解決了酸性氣系統(tǒng)瓶頸。但工藝調(diào)整后低溫甲醇洗裝置用氨量上升了1.5 m3/h,裝置的能耗有所增加。