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安鋼360 m2 燒結(jié)系統(tǒng)改善燒結(jié)礦粒度組成的途徑探析

2021-11-19 09:25孫沛勛劉月建
河南冶金 2021年4期
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī)襯板底料

孫沛勛 呂 文 劉月建

(安陽鋼鐵股份有限公司)

0 前言

隨著煉鐵技術(shù)的進(jìn)步和高爐大型化的發(fā)展,“精料方針”越來越受到行業(yè)的高度重視,不僅僅表現(xiàn)在對入爐燒結(jié)礦的品位和冶金性能方面,而且對燒結(jié)礦的物理性能指標(biāo)也提出了更高的要求。國內(nèi)外大量的研究和實踐證明,入爐燒結(jié)礦粉末的增加直接影響著高爐爐況的順行,2 000 m3以上大型高爐,尤其是4 000 m3以上特大型高爐對燒結(jié)礦的粒度組成要求更為嚴(yán)格。

1 燒結(jié)礦粒級現(xiàn)狀及影響因素分析

1.1 360 m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦粒級組成現(xiàn)狀

對近兩年360 m2燒結(jié)系統(tǒng)燒結(jié)礦粒度分布進(jìn)行了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)燒結(jié)礦中≤10 mm 含量居高不下,具體數(shù)據(jù)見表1。

表1 2018 年~2019 年安鋼360 m2 燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦粒度組成統(tǒng)計

1.2 燒結(jié)礦粒級組成影響因素分析

一般來說,燒結(jié)礦的粒度組成與燒結(jié)混合料的原始狀態(tài)、燒結(jié)過程、篩分系統(tǒng)運(yùn)行效率等密切相關(guān)。結(jié)合360 m2燒結(jié)系統(tǒng)的工藝裝備和實際生產(chǎn)情況,分析認(rèn)為影響燒結(jié)礦粒度組成的主要因素體現(xiàn)在:

(1)個類除塵灰配加均為散裝形式,配加穩(wěn)定性較差,影響燒結(jié)混合料的水碳穩(wěn)定,最終影響燒結(jié)過程的穩(wěn)定性,從而造成燒結(jié)礦粒度組成變差。

(2)一、二次混合機(jī)內(nèi)襯選型不合理,除造成混合機(jī)內(nèi)襯磨損和倒料外,也不利于混合料的混勻和制粒,混合料平均粒徑較小,影響燒結(jié)過程的透氣性以及燒結(jié)礦粒度組成。

燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率較高,不利于提高料層厚度,厚料層燒結(jié)技術(shù)難以實現(xiàn),導(dǎo)致強(qiáng)度較差的表層燒結(jié)礦含量和內(nèi)循環(huán)返礦增加。

(3)篩分系統(tǒng)設(shè)備選型不合理,篩分效率低,不僅影響燒結(jié)礦粒度成,也對鋪底料粒度和料量造成影響。

2 改善燒結(jié)礦粒度組成的措施

2.1 除塵灰受、配料裝置改造

將除塵灰入倉運(yùn)輸模式改為氣體輸灰模式,配料室三個熔劑倉改造為集中粉塵倉,倉體密封,拆除倉上行走皮帶機(jī)及密封罩。料倉下部配料設(shè)備改為手動插板閥和星型給料機(jī)。將機(jī)頭、機(jī)尾、配料、整粒除塵灰和轉(zhuǎn)爐除塵灰配加改造為氣體輸灰后,現(xiàn)場環(huán)境得到了改善,除塵灰實現(xiàn)精確計量控制,大大穩(wěn)定了除塵灰的配加量,提高了配灰質(zhì)量,穩(wěn)定了混合料的水碳和返礦平衡,改善了燒結(jié)礦的粒度組成。

2.2 混料系統(tǒng)的技術(shù)改造

為改善混合機(jī)制粒效果,換用新型陶瓷襯板,即針對物料對筒體內(nèi)不同位置的功能要求,對筒體內(nèi)襯板進(jìn)行優(yōu)化組合,重新規(guī)劃設(shè)計滾筒內(nèi)部襯板,加強(qiáng)推進(jìn)、混勻、造球和排料功能。襯板分推進(jìn)段、混勻段、反向強(qiáng)制造球、排料段四段設(shè)計,改造后不僅解決了滾筒粘料和倒料問題,最重要的是提高了混合料造球效率。從實際使用情況和數(shù)據(jù)分析看,混合料平均粒級提高了8.98%,改善了燒結(jié)透氣性,實現(xiàn)了均質(zhì)化燒結(jié),提高了燒結(jié)礦強(qiáng)度,具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 混合機(jī)更換新型襯板前后混合料粒度組成對比

從表2 可以看出,襯板更換前后,≤1 mm 和1~3 mm 的占比分別減少了-4.45%和-5.16%,3~5 mm、5~8 mm和≥8 mm的占比分別增加了5.27%、3.92%和0.37%,平均粒徑增加了0.38 mm。

2.3 使用燒結(jié)機(jī)密封新技術(shù)

為降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率,燒結(jié)機(jī)頭密封由原來的固定式風(fēng)箱支管改造為密封板+旁路抽風(fēng)自動振打裝置,實現(xiàn)了機(jī)頭散料定期放料,延長了機(jī)頭密封板的壽命。同時,在機(jī)尾部密封段增設(shè)1.5 m風(fēng)箱支管,代替密封板硬密封,相應(yīng)增設(shè)23#支管閥門來調(diào)整風(fēng)量。燒結(jié)機(jī)滑道密封由原來的彈性油脂密封改為新技術(shù)柔性密封。改造后,不僅大大提高了燒結(jié)機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾的密封效果,減少了密封板的磨損,縮短了密封板的更換周期,同時利用尾部熱量的優(yōu)勢,提高了有效抽風(fēng)面積7.5 m2,延長了燒結(jié)反應(yīng)時間,降低了燒結(jié)礦急速冷卻帶來的強(qiáng)度下降和返礦量增加?;烂芊飧脑旌蟛粌H降低了燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率,而且實現(xiàn)了由800 mm 到850 mm 的厚料層燒結(jié)。

2.4 投用燒結(jié)煙氣循環(huán)系統(tǒng)

根據(jù)大煙道連接降塵管中廢氣溫度、含氧量以及組成成分的不同,借鑒一些先進(jìn)鋼鐵企業(yè)的成功經(jīng)驗,安鋼360 m2燒結(jié)機(jī)采用燒結(jié)煙氣內(nèi)循環(huán)方式,通過循環(huán)風(fēng)機(jī)將燒結(jié)機(jī)尾部溫度較高部分的風(fēng)箱煙氣直接抽入新增的煙道,在多管除塵前的煙箱混合器中混勻,最后進(jìn)入燒結(jié)臺車上的煙氣罩內(nèi)。該裝置不僅可以實現(xiàn)燒結(jié)煙氣的循環(huán)再利用,同時降低了進(jìn)入脫硫系統(tǒng)煙氣的總量,還可以提高燒結(jié)料溫,抑制過濕層的形成,改善燒結(jié)礦的物理性能,提高了燒結(jié)礦強(qiáng)度。1#燒結(jié)機(jī)煙氣內(nèi)循環(huán)工藝流程如圖1 所示。

圖1 1#燒結(jié)機(jī)煙氣內(nèi)循環(huán)工藝流程

2.5 篩分系統(tǒng)設(shè)備換型改造

為改善燒結(jié)礦篩分效果,分別對篩分室1 系列1#篩,2 系列3#、4#篩進(jìn)行了改型,由原來的橢圓等厚篩改為復(fù)合篩,提高了篩分效率,穩(wěn)定了燒結(jié)礦粒度組成,其中鋪底料粒級由原來的6~12 mm改為10~18 mm,有效杜絕了粒度過小易被風(fēng)機(jī)抽入風(fēng)箱內(nèi),造成對風(fēng)箱等設(shè)備的磨損通過。對鋪底料閘門進(jìn)行改造后,實現(xiàn)了鋪底料厚度的垂直調(diào)節(jié),在燒結(jié)機(jī)運(yùn)行過程中可以根據(jù)生產(chǎn)參數(shù)的變化調(diào)整鋪底料的厚度,降低了鋪底料的循環(huán)浪費(fèi)和設(shè)備的啟停,改善了燒結(jié)礦的強(qiáng)度指標(biāo)。

3 應(yīng)用效果

2019 年以來,通過采取設(shè)備改造、工藝技術(shù)優(yōu)化等措施,燒結(jié)礦粒度組成得到顯著改善,其中篩分指數(shù)和≤10 mm 含量明顯降低,為高爐長期穩(wěn)定高產(chǎn)、低耗奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ), 2019 年以來燒結(jié)礦篩分指數(shù)、≤10 mm 含量及平均粒徑的走勢如圖2、圖3 所示。

圖2 2019 年以來燒結(jié)礦篩分指數(shù)走勢

圖3 2019 年以來燒結(jié)礦≤10 mm 含量及平均粒徑走勢

4 結(jié)論

燒結(jié)礦粒度組成的好壞對高爐冶煉具有重要意義,尤其是燒結(jié)礦篩分指數(shù)、≤10 mm 含量以及平均粒徑指標(biāo)。2019 年以來,通過分析制約燒結(jié)礦粒度組成的影響因素,并針對性地采取措施,取得了顯著成效。

(1)通過對除塵灰受、配料裝置的改造,穩(wěn)定下灰量,對厚料層布料提供了穩(wěn)定支撐。

(2)通過對燒結(jié)機(jī)混料系統(tǒng)的技術(shù)改造,強(qiáng)化了造球,改善了燒結(jié)料層透氣性,實現(xiàn)了均質(zhì)化燒結(jié),提高了燒結(jié)礦強(qiáng)度。

(3)通過使用燒結(jié)機(jī)柔性滑道密封新技術(shù),降低了漏風(fēng)率,延長了燒結(jié)反應(yīng)時間,降低了燒結(jié)礦急速冷卻帶來的強(qiáng)度下降和返礦率升高。

(4)通過對燒結(jié)礦震動篩的設(shè)備換型升級,提高了篩分效率,改善了燒結(jié)礦的物理性能。

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