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液壓移動(dòng)臺(tái)精準(zhǔn)定位檢測(cè)控制關(guān)鍵技術(shù)

2021-11-19 01:49:06辛昌杰耿培濤
冶金動(dòng)力 2021年5期
關(guān)鍵詞:桿腔主閥單向閥

辛昌杰,耿培濤,楊 西

(寶武集團(tuán)馬鋼軌交材料科技有限公司,安徽馬鞍山 243000)

引言

某公司一條全自動(dòng)車輪壓軋生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003 年,90 MN 油壓機(jī)是該生產(chǎn)線上三大機(jī)組之一,主要是將加熱后的鋼錠在模具內(nèi)進(jìn)行鍛壓,來完成產(chǎn)品毛坯的預(yù)成型與成型兩道工序,為實(shí)現(xiàn)在一個(gè)機(jī)組上兩道工序之間的傳遞,機(jī)組上設(shè)計(jì)安裝有移動(dòng)工作臺(tái),在移動(dòng)臺(tái)上安裝有預(yù)成型下模與成型下模,兩道工序共用的上模安裝在活動(dòng)橫梁上,通過上模與不同下模的配合來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的預(yù)成型與成型[1]。

1 90 MN 油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)驅(qū)動(dòng)部件結(jié)構(gòu)及泵站原理

如圖1 所示,移動(dòng)臺(tái)驅(qū)動(dòng)液壓缸通過連接塊與移動(dòng)臺(tái)連接,在導(dǎo)向機(jī)構(gòu)的約束下,驅(qū)動(dòng)移動(dòng)臺(tái)在機(jī)組的固定臺(tái)上進(jìn)行往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),液壓缸安裝在支架上[2]。生產(chǎn)工藝要求液壓缸的最大移動(dòng)速度為800 mm/s。移動(dòng)臺(tái)前進(jìn)和后退分別包括5 個(gè)階段,分別是:?jiǎn)?dòng)階段、快速工進(jìn)、減速階段、慢速工進(jìn)和制動(dòng)階段。每個(gè)階段的工作以及每個(gè)階段之間的切換都是通過液壓系統(tǒng)中的液壓閥來實(shí)現(xiàn)[3]。

圖1 移動(dòng)臺(tái)驅(qū)動(dòng)裝置

為保證毛坯產(chǎn)品的中心誤差,必須對(duì)移動(dòng)臺(tái)位置進(jìn)行精確控制,同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)臺(tái)位置的閉環(huán)控制,在液壓缸內(nèi)安裝了位移傳感器。液壓系統(tǒng)的動(dòng)力源由兩臺(tái)軸向柱塞變量泵A4VSO355DR 和A4VSO71DR 提供,每臺(tái)泵對(duì)應(yīng)一套加載閥組。泵A4VSO355DR 提供液壓系統(tǒng)正常工作的16 MPa 高壓油,泵A4VSO71DR 提供31.5 MPa 高壓油,該高壓油用來對(duì)液壓缸有桿腔進(jìn)行鎖緊,防止驅(qū)動(dòng)部件的微動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)品中心不穩(wěn)。

2 90 MN 油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)液壓原理分析及移動(dòng)臺(tái)動(dòng)作實(shí)現(xiàn)

90 MN 移動(dòng)臺(tái)液壓原理如圖2 所示,為實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)部件運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性、啟停階段無沖擊及快慢速自由切換,在主油路(P1、T 回路)中采用比例閥進(jìn)行控制;為保證比例閥先導(dǎo)控制油壓力不受主油路系統(tǒng)影響,同時(shí)控制油回油通暢,系統(tǒng)中控制油采用外供外排方式[4]。

圖2 移動(dòng)臺(tái)液壓原理圖

驅(qū)動(dòng)液壓缸采用的是活塞式液壓缸,其缸徑為250 mm,桿徑為180 mm。由于活塞與活塞桿的面積差,同樣16 MPa的系統(tǒng)壓力在液壓缸的有桿腔產(chǎn)生的作用力將大大小于在液壓缸無桿腔產(chǎn)生的作用力,無法保證在液壓缸活塞收縮到位時(shí)工作臺(tái)的穩(wěn)定性,所以在液壓回路中單獨(dú)設(shè)計(jì)了一條高壓回路(P2、T),當(dāng)液壓缸的活塞收縮到位時(shí)(該位置由液壓缸內(nèi)的位移傳感器設(shè)定),高壓油回路工作,實(shí)現(xiàn)對(duì)工作臺(tái)的鎖緊。

2.1 90 MN油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)液壓原理分析

為實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)運(yùn)動(dòng)速度任意調(diào)節(jié),以及移動(dòng)臺(tái)運(yùn)動(dòng)方向的轉(zhuǎn)換,液壓回路中設(shè)計(jì)了比例換向閥PWV141。其先導(dǎo)閥是一個(gè)由比例電磁鐵控制的三通減壓閥,通過將一個(gè)輸入信號(hào)轉(zhuǎn)化為一個(gè)與其成比例的壓力輸出信號(hào),來實(shí)現(xiàn)對(duì)主閥PWV141 控制油壓力大小的調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)控制主閥PWV141 閥芯的換向或閥口大小,最終控制移動(dòng)臺(tái)的運(yùn)動(dòng)方向與運(yùn)動(dòng)速度。

為更一步保護(hù)主閥PWV141 閥芯動(dòng)作的正確性,在其先導(dǎo)控制油路中設(shè)計(jì)安裝了一個(gè)兩位四通換向閥WV141,只有該閥得電時(shí),控制油才能實(shí)現(xiàn)對(duì)主閥的控制。當(dāng)移動(dòng)臺(tái)以800 mm/s 的速度移動(dòng),即液壓缸有桿腔進(jìn)油,無桿腔回油時(shí),通過計(jì)算可知液壓缸無桿腔的回油量達(dá)到了2 355 L/min,此時(shí)最大流量為1 600 L/min、通徑32 mm 的比例換向閥PWV141 已經(jīng)無法滿足要求,所以在液壓回路中增加了一個(gè)最大流量為950 L/min、通徑32 mm 的比例換向閥PLV141,來共同將液壓缸無桿腔的液壓油排回油箱。

為使液壓缸前進(jìn)和后退的速度基本一致,液壓回路中采用了差動(dòng)液壓回路,電磁溢流閥DBW141.1 和DBW141.2 被設(shè)計(jì)在主閥PWV141 的T口后,這兩個(gè)電磁溢流閥與單向閥R143結(jié)合可實(shí)現(xiàn)液壓缸向前運(yùn)動(dòng)的差動(dòng)回路,而采用兩個(gè)相同的溢流閥并聯(lián)在液壓回路中,則是因?yàn)橥◤?2 mm 的電磁溢流閥,它的最大流量只有650 L/min,兩個(gè)閥共同開啟才能滿足流量要求。

為實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)在有桿腔進(jìn)油時(shí),能夠產(chǎn)生與無桿腔進(jìn)油時(shí)同樣大小的作用力,在液壓回路中單獨(dú)設(shè)計(jì)了一個(gè)高壓鎖緊回路。電磁溢流閥DBW142在液壓系統(tǒng)中是將31.5 MPa 高壓油輸送到液壓系統(tǒng)中,當(dāng)液壓缸活塞收縮到位后,閥DBW142 得電,31.5 MPa 高壓油進(jìn)入液壓缸有桿腔內(nèi),將液壓缸活塞鎖緊,從而防止移動(dòng)臺(tái)的輕微竄動(dòng)。

液壓回路中設(shè)計(jì)了單向閥R144,它直接與回油相通,實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓缸有桿腔補(bǔ)油。為保護(hù)液壓系統(tǒng),電磁換向閥WV142 被設(shè)計(jì)在回路中,它與兩個(gè)單向閥R142.1和R142.2共同作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓缸的保護(hù)。當(dāng)閥WV142得電時(shí),液壓缸的有桿腔與無桿腔均與T口聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)壓力的釋放。

為進(jìn)一步保護(hù)液壓系統(tǒng),系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了先導(dǎo)式溢流閥DB141,閥的設(shè)定壓力為33 MPa,當(dāng)系統(tǒng)壓力高壓33 MPa時(shí),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)高壓油的溢流。

2.2 90 MN油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)動(dòng)作實(shí)現(xiàn)

下面結(jié)合液壓控制系統(tǒng)(圖2)和移動(dòng)臺(tái)工作時(shí)相關(guān)閥的得失電狀態(tài)表(表1)對(duì)移動(dòng)臺(tái)動(dòng)作進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。

表1 移動(dòng)臺(tái)工作時(shí)間相關(guān)閥得失電狀態(tài)表

(1)移動(dòng)臺(tái)快慢速前進(jìn)

比例換向閥PWV141 的b 側(cè)比例電磁鐵得電,換向閥WV141得電,16 MPa的控制油流經(jīng)先導(dǎo)閥中的減壓閥后進(jìn)入先導(dǎo)比例閥,再經(jīng)過換向閥WV141進(jìn)入主閥芯的B 腔,控制油推動(dòng)主閥芯克服A 腔彈簧力向A 腔移動(dòng),同時(shí)A 腔內(nèi)控制油從Y 口排出,使主閥PWV141 的P 口與A 口通,T 口與B 口通,這樣16 MPa 的主回路壓力油進(jìn)入液壓缸的無桿腔,液壓缸有桿腔內(nèi)的液壓油經(jīng)主閥PWV141 后,進(jìn)入電磁溢流閥DBW141.1和DBW141.2的入口,而此時(shí)這兩個(gè)閥均為得電狀態(tài),同時(shí)比例換向閥PLV141 未得電,壓力油無法回流,只有通過單向閥R143 進(jìn)入液壓缸的無桿腔,實(shí)現(xiàn)液壓缸的差動(dòng)快速向前運(yùn)動(dòng)。

通過降低比例閥PWV141 的b 側(cè)比例電磁鐵的給定電壓來實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)向前的慢速運(yùn)動(dòng)。

(2)移動(dòng)臺(tái)快慢速后退

比例換向閥PWV141 的a 側(cè)比例電磁鐵得電,換向閥WV141 得電,16 MPa 控制油進(jìn)入換向閥PWV141 主閥芯的B 腔,則主閥PWV141 的P 口與B口通,T口與A口通,這樣16 MPa的主油路壓力油進(jìn)入液壓缸的有桿腔。液壓缸無桿腔內(nèi)的壓力油經(jīng)主閥PWV141 后,通過電磁溢流閥DBW141.1 和DBW141.2 回油箱。同時(shí)比例換向閥PLV141 得電,液壓缸無桿腔內(nèi)的壓力油同時(shí)經(jīng)過比例換向閥PLV141流回油箱,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)的快速后退。此時(shí)單向閥R143彈簧側(cè)壓力高,該閥不開啟。

當(dāng)比例換向閥PLV141 不得電時(shí),液壓缸無桿腔內(nèi)的壓力油只通過電磁溢流閥DBW141.1 和DBW141.2 回油箱,同時(shí)降低比例閥PWV141 的a 側(cè)比例電磁鐵的給定電壓,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)臺(tái)慢速后退。

(3)有桿腔高壓鎖緊

因有桿腔的有效承壓面積小,為滿足現(xiàn)場(chǎng)工況要求,所以在液壓回路設(shè)計(jì)時(shí)增加了有桿腔的高壓鎖緊。通過控制電磁溢流閥DBW142 的得失電,來實(shí)現(xiàn)31.5 MPa高壓油的通與斷,單向閥R141可以防止31.5 MPa高壓油竄回到16 MPa的主回路系統(tǒng)中。

3 90MN油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)典型故障排查方法

在實(shí)際的工作過程中,多次出現(xiàn)有桿腔無高壓鎖緊現(xiàn)象,當(dāng)檢測(cè)點(diǎn)DS141 檢測(cè)的壓力小于設(shè)定值25 MPa時(shí),即出現(xiàn)有桿腔無高壓報(bào)警。

通過分析移動(dòng)臺(tái)液壓原理圖可知,液壓缸有桿腔的31.5 MPa 高壓油是由點(diǎn)P2 輸入,由高壓泵A4VSO71DR 提供,所以,首先檢查泵出口壓力是否正常;若正常,則檢查高壓油從P2 點(diǎn)至液壓缸有桿腔的油路上所經(jīng)過的液壓閥。測(cè)量MM-P2 點(diǎn)、MM-P 點(diǎn)及MM-B 三點(diǎn)的壓力,如果泵源壓力正常,則點(diǎn)MM-P2點(diǎn)壓力應(yīng)該為31.5 MPa;當(dāng)測(cè)量MM-P點(diǎn)壓力未達(dá)到31.5 MPa 時(shí),則檢查或更換電磁溢流閥DBW142。如果MM-P2 點(diǎn)和MM-P 點(diǎn)壓力均為31.5 MPa,而MM-B 點(diǎn)壓力未達(dá)到31.5 MPa,則檢查或更換比例換向閥PWV141的主閥及各先導(dǎo)閥。

如果測(cè)得MM-P2 點(diǎn)、MM-P 點(diǎn)及MM-B 三點(diǎn)的壓力均未達(dá)到31.5 MPa,則說明泵輸出的高壓油出現(xiàn)了卸荷,此時(shí)需檢查換向閥WV142 及單向閥R144,高壓油可能從這兩個(gè)閥泄壓回T 口。單向閥R141 的損壞,也會(huì)導(dǎo)致高壓油與低壓油串聯(lián),從而降低高壓油的壓力。

若以上正常,則檢查液壓缸是否內(nèi)泄,導(dǎo)致液壓缸有桿腔壓力無法建立。

4 結(jié)束語

此液壓回路采用變量泵和比例換向閥控制形式,通過對(duì)變量泵比例流量控制,適時(shí)調(diào)節(jié)液壓回路中比例換向閥的給定值,使泵的流量輸出隨負(fù)載變化而變化,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,又降低了液壓系統(tǒng)的沖擊。

通過對(duì)90 MN油壓機(jī)移動(dòng)臺(tái)在實(shí)際的工作過程中,有桿腔無高壓鎖緊故障現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)分析和排除,快速判斷出故障原因,為移動(dòng)臺(tái)故障排查提供了依據(jù),有利于提高設(shè)備生產(chǎn)效率。

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