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淺析動車組牽引電機(jī)速度傳感器故障及解決方案

2021-11-19 19:07:18趙清龍
裝備維修技術(shù) 2022年2期
關(guān)鍵詞:故障分析動車組解決方案

趙清龍

摘 要:動車組的重要系統(tǒng)有:牽引系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等,本文主要探討轉(zhuǎn)向架上安裝的牽引電機(jī)速度傳感器的日常質(zhì)量問題以及解決措施。詳細(xì)介紹牽引電機(jī)速度傳感器的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工作原理,通過對動車組牽引電機(jī)速度傳感器波形時有時無的故障進(jìn)行分析研究,同時對故障件進(jìn)行檢測,對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理和統(tǒng)計,提出一種高轉(zhuǎn)速、大間隙、低負(fù)載的速度傳感器研究方案,在對該方案的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、跟蹤,證明方案的可行性。通過對本次故障進(jìn)行分析可以得出牽引電機(jī)速度傳感器波形時有時無的問題是由于探頭脫焊造成的,解決該問題的根源是探頭脫焊,可以徹底解決傳感器波形時有時無的問題。

關(guān)鍵詞:動車組;牽引電機(jī);速度傳感器;故障分析;解決方案

動車組在運(yùn)行的過程中,是需要速度傳感器的監(jiān)測獲得車輛的行駛速度,所有的運(yùn)行數(shù)據(jù)都會應(yīng)用于車輛的牽引控制和制動控制,主要目的為確保列車的行駛安全。曾經(jīng)動車組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)傳感器報警,在運(yùn)行過程中速度傳感器報警可能有多種原因?qū)е拢€纜問題、信號傳輸故障、運(yùn)行線路的干擾等很多因素,速度傳感器故障直接導(dǎo)致無法準(zhǔn)確得到列車的行駛速度,振動情況以及相關(guān)的電磁環(huán)境,這為列車的行車安全帶來很大的風(fēng)險。在牽引電機(jī)速度傳感器的多起故障的分析中,插針縮針、傳感器端頭磕傷、線纜斷裂、表皮破損、波形異常等情況,要針對以上問題進(jìn)行問題搜集、匯總、分析、制定解決和整改措施,本次是主要針對速度傳感器出現(xiàn)波紋異常,時有時無的情況進(jìn)行調(diào)查分析,并提出解決措施,從根本上杜絕該類問題,降低潛在風(fēng)險,提高列車的行車安全。

1.牽引電機(jī)速度傳感器的結(jié)構(gòu)、工作原理

1.1牽引電機(jī)速度傳感器的結(jié)構(gòu)

轉(zhuǎn)向架牽引電機(jī)的速度傳感器由電氣線纜、探頭組件及信號處理板幾大部分組成。圖1:為牽引電機(jī)速度傳感器結(jié)構(gòu)示意圖。

1.2牽引電機(jī)速度傳感器的工作原理

傳感器的探頭組件是磁阻器件,磁阻器件由 4 個同型號磁敏電阻兩兩串聯(lián)組成,共6個接觸點(diǎn);磁敏電阻由直流供電,信號端 A、B 上產(chǎn)生直流電壓;當(dāng)磁場密度發(fā)生周期變化時,磁敏電阻自身阻值產(chǎn)生周期性改變,信號端 A、B 端會有周期性正弦流信號輸出,正弦信號通過處理電路,最終獲取滿足檢測要求的方波信號,圖2:牽引電機(jī)速度傳感器的工作原理。

2.速度傳感器波形時有時無故障的原因分析

動車組在運(yùn)行線路上行駛,牽引電機(jī)速度傳感器,地面一般性能檢測無法再現(xiàn)故障;只能通過在線跟車對車輛行駛的實(shí)況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測,捕捉故障實(shí)況再制定試驗(yàn)方案,通過故障復(fù)現(xiàn)來確定故障位置和情況來分析問題原因,通過一系列分析得出該牽引電機(jī)速度傳感器波形出現(xiàn)的時有時無的現(xiàn)象是由于探頭焊點(diǎn)接觸不良而導(dǎo)致。

2.1 跟車監(jiān)測故障復(fù)現(xiàn)

對故障車輛進(jìn)行在線跟蹤,在車輛行駛到310km/h的時候,出現(xiàn)傳感器波紋時有時無的情況,車速下降時,傳感器波形恢復(fù)正常,速度升高時,出現(xiàn)波紋故障。

2.2 地面故障再現(xiàn)

我們將發(fā)生故障的牽引電機(jī)速度傳感器拿到試驗(yàn)臺進(jìn)行試驗(yàn),觀察速度傳感器在要求的轉(zhuǎn)速內(nèi)的波形形狀,并無異常,也未出現(xiàn)時有時無的情況發(fā)生;第二種方法選擇對其進(jìn)行高溫、低溫以及振動等方法進(jìn)行試驗(yàn)檢測,并無異常,也未出現(xiàn)時有時無的情況發(fā)生;最后拆解速度傳感器的磁敏器件,將其與傳感器的輸出波紋進(jìn)行對比觀察,得出是由于傳感器探頭發(fā)生松動導(dǎo)致的波紋時有時無的情況。

2.3 探頭拆解

那么通過以上分析可以通過對傳感器的探頭著手分析,是由于探頭接觸不良造成了傳感器脫焊,最終導(dǎo)致故障發(fā)生,是屬于直接原因。

3.試驗(yàn)方案策劃

通過以上分析可以得出導(dǎo)致牽引電機(jī)速度傳感器出現(xiàn)波形時有時無的問題主要由于探頭脫焊的造型的,要想從根本上解決探頭脫焊的問題需要制定一系列方案來解決。

3.1 方案制定背景

(1)對運(yùn)營線路上出現(xiàn)的故障件進(jìn)行波形檢測,通過對波形進(jìn)行分析,如果傳感器轉(zhuǎn)速升高,會導(dǎo)致相位差及占空比都會相應(yīng)變大。

(2)通過對本次故障研究發(fā)現(xiàn),將傳感器的安裝間隙加大,會導(dǎo)致相位差及占空比都會相應(yīng)變大。

(3)通過對其他類似故障進(jìn)行檢測可以得出,將輸出信號的負(fù)載電阻進(jìn)行改變,會影響波形,如果減小電阻會導(dǎo)致波形消失。

3.2 方案制定

通過以上對故障傳感器以及其波形進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)在檢測中發(fā)現(xiàn)了異常特點(diǎn),制定了不同轉(zhuǎn)速、不同間隙、不同負(fù)載電阻的驗(yàn)證方案。 選取對象:選取近期發(fā)生的一起故障件對故障件。 轉(zhuǎn)速要求 :1500r/min、4140r/min、6120r/min、8000r/min、10000r/min;間隙要求:0.7mm、1.0mm、1.3mm;負(fù)載電阻:1kΩ、500Ω。

3.3 執(zhí)行參數(shù)

通過3.3的試驗(yàn)結(jié)論可以按照如下參數(shù)制定最終的測試方案:間隙1.3mm;轉(zhuǎn)速:10000r/min 負(fù)載電阻:500Ω;測試時間:1min;要求:持續(xù)、穩(wěn)定的波形輸出。

4.結(jié)束語

本文主要是挑選牽引電機(jī)波形出現(xiàn)時有時無的常見質(zhì)量故障進(jìn)行分析,通過對其進(jìn)行試驗(yàn),調(diào)整安裝間隙、對其轉(zhuǎn)速、電阻負(fù)載的改變進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,通過該試驗(yàn)可以解決我國現(xiàn)有的手段無法更好的對問題進(jìn)行定性、定位,該建議方案可以用于類似產(chǎn)品的項目上,用于潛在的焊接故障檢測希望為其他工程師提出好的建議。

參考文獻(xiàn):

[1]傳感器器原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.

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