孫偉卿
(天津潤沃供水安裝工程有限公司,天津 300280)
2020年,客戶實(shí)施我公司污水處理廠運(yùn)行優(yōu)化建議后,能源消耗有所減少,系統(tǒng)保障能力得到了提升。今年,受客戶委托,再次對污水處理廠的預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,現(xiàn)將優(yōu)化運(yùn)行方案總結(jié)如下。
污水處理廠來水有生活污水、工業(yè)污水、采油廢水3種水源,進(jìn)水復(fù)雜、水量不均,故預(yù)處理單元主體工藝采用:“高效沉淀池”+“曝氣生物濾池”+“V型濾池”工藝,由于后端有深度處理單元,對預(yù)處理后的水進(jìn)行超濾、反滲透處理,因此,預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)達(dá)到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級B標(biāo)準(zhǔn)即可,每天處理污水1.0萬m3;污泥干化處置部分工藝采用:“帶式污泥壓濾機(jī)”+“電滲透污泥干化”。
由“進(jìn)水COD”數(shù)據(jù)可以看出,污水處理廠的進(jìn)水COD整體呈下降趨勢,越來越接近設(shè)計(jì)指標(biāo),這對污水處理廠的工藝運(yùn)行非常有利,可以降低了各處理單元的負(fù)荷,也有利于污水處理廠對預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)的控制。
由“曝氣生物濾池出水COD”和“預(yù)處理系統(tǒng)出水COD”數(shù)據(jù)可以看出,自2018年以來,污水處理廠曝氣生物濾池出水COD及預(yù)處理系統(tǒng)出水COD呈上升趨勢;與進(jìn)水COD比較,可以很明顯的看出曝氣生物濾池的COD去除率有一定的降低。
通過“曝氣生物濾池之后工藝COD去除率”數(shù)據(jù)看到,曝氣生物濾池后期工藝的COD去除率不高,所以控制預(yù)處理系統(tǒng)出水COD的關(guān)鍵點(diǎn)是控制曝氣生物濾池的出水COD。預(yù)處理出水標(biāo)準(zhǔn)是COD不超過60,平??刂浦笜?biāo)在50~55之間即可,通過指標(biāo)和曝氣生物濾池的去除率計(jì)算,可以得到曝氣生物濾池的最低控制指標(biāo)[1]。
通過表中“曝氣生物濾池COD去除率”可以看出,隨著曝氣生物濾池運(yùn)行時(shí)間的延長,其COD去除率也逐年的下降。
通過“預(yù)處理系統(tǒng)COD去除率”看出,整個(gè)預(yù)處理工藝的COD去除率與曝氣生物濾池的COD去除率趨勢基本一致,整體去除率與曝氣生物濾池的COD去除率基本在同一水平線上,可以得知,曝氣生物濾池的運(yùn)行效果,直接影響預(yù)處理COD去除效果。
我們對污水處理廠對曝氣生物濾池內(nèi)的濾料層進(jìn)行了測量,發(fā)現(xiàn)曝氣生物濾池內(nèi)的濾料層厚度已遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)厚度,同時(shí)剩余濾料由于磨損粒徑也已不滿足使用要求。
觀察曝氣生物濾池工作過程,發(fā)現(xiàn)6個(gè)曝氣池存在不同程度的局部死區(qū),推斷是由于曝氣頭損壞造成的。
以上兩個(gè)原因是造成曝氣生物濾池COD以及預(yù)處理工藝COD去除率下降的主要因素。
為了減小曝氣生物濾池COD去除率下降的影響,污水處理廠只能采用加強(qiáng)曝氣生物濾池回流量的手段來解決,造成了一定的不必要能源損耗,同時(shí)對水質(zhì)也是極為不利的。
預(yù)處理部分主要的懸浮物去除單體是高效沉淀池和V型濾池。高效沉淀池投運(yùn)以來,隨著使用期延長,高效沉淀池的斜管多處破損、上浮,污水處理廠組織維修人員對斜管進(jìn)行了重新固定,并定期進(jìn)行沖洗,但不能有效地解決出水SS增高的問題,對曝氣生物濾池的工作造成了很大的影響;V型濾池石英砂流失嚴(yán)重,達(dá)不到應(yīng)有的過濾效果,導(dǎo)致預(yù)處理系統(tǒng)出水懸浮物升高[2]。
污水處理廠的加藥管線均為PVC材質(zhì),經(jīng)過長時(shí)間的使用,管線老化破損現(xiàn)象較多,在使用過程中造成了一部分藥劑的流失。
目前加藥間配置的聚合鋁鐵和PAM加藥裝置均只有一套,加藥管線也只有1路,加藥管線在高效沉淀池上通過兩個(gè)閥門來控制藥劑的投加量,無法達(dá)到精確控制的目的,也無法對單個(gè)池子的藥劑投加量進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,不利于高效沉淀池的工藝處理,同時(shí)也造成了部分藥劑的浪費(fèi)。
盡快對曝氣生物濾池進(jìn)行整體檢維修,更換損壞的曝氣管和曝氣頭,清理舊濾料并按設(shè)計(jì)要求重新添加新濾料。
盡快實(shí)施高效沉淀池的斜管更換工作、V型濾池的濾頭檢維修和石英砂添加工作,降低出廠水懸浮物。
在加藥間新增4臺計(jì)量泵,重新敷設(shè)加藥間至高效沉淀池的加藥管線,分別為不同的池組單獨(dú)供藥,精確控制,減少損耗;同時(shí)在高效沉淀池的出水側(cè)安裝懸浮物在線測量儀,動態(tài)觀察高效沉淀池的處理效果,便于及時(shí)調(diào)整加藥量和工藝運(yùn)行,確保曝氣生物濾池的進(jìn)水良好。