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高滲透易阻卡地層防卡旋轉(zhuǎn)割心工藝
——以威207井為例

2021-12-03 06:47:48段緒林熊鴻照陳錦泉張運(yùn)迪
天然氣勘探與開發(fā) 2021年3期
關(guān)鍵詞:頂驅(qū)濾餅井段

段緒林 卓 云 張 杰 熊鴻照 陳錦泉 張運(yùn)迪

中國石油川慶鉆探工程有限公司川東鉆探分公司

0 引言

在儲層段的取心作業(yè),是天然氣勘探開發(fā)中的重要環(huán)節(jié)。大部分儲層段的裂縫、孔洞發(fā)育,滲透性強(qiáng),取心作業(yè)易發(fā)生阻卡現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致復(fù)雜故障發(fā)生,尤其是取心鉆進(jìn)結(jié)束后的割心環(huán)節(jié),因井壁濾餅影響,極易發(fā)生阻卡現(xiàn)象,井壁濾餅愈厚,割心上提鉆具高度愈高,阻卡愈嚴(yán)重[1-5]。上提鉆具割心時(shí)常有卡鉆故障發(fā)生,如川渝地區(qū)的蓬萊103井、磨溪107井、威207井等,最為典型的是威207井寒武系下統(tǒng)筇竹寺組取心,因地層滲透性強(qiáng)、巖石破碎等因素引起取心段井壁快速形成厚濾餅,割心上提鉆具中頻繁發(fā)生阻卡及卡鉆,極大地影響該井后續(xù)取心作業(yè)和延誤巖心資料的及時(shí)分析[6-10]。

目前,割心均采用停頂驅(qū)(轉(zhuǎn)盤)、不停泵,直接上提鉆具的方式將巖心進(jìn)行拔斷,該割心工藝能滿足正常地層取心需要,但在高滲透破碎地層割心作業(yè)遇阻卡時(shí),為確保取心收獲率,都只能采取多次上下活動鉆具的方式消除阻卡,嚴(yán)重時(shí)采用隨鉆震擊器震擊,復(fù)雜情況的處理手段單一,效果差[11-20]。為了有效實(shí)現(xiàn)安全割心,需要從操作程序入手,探索一種新的割心工藝,解決高滲透易阻卡井段取心作業(yè)難題。

筆者以威遠(yuǎn)頁巖氣風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)威207井為例,針對該井在高滲透易阻卡井段取心作業(yè)難點(diǎn),詳細(xì)闡述現(xiàn)場創(chuàng)新提出并實(shí)施的防卡旋轉(zhuǎn)割心工藝技術(shù),并總結(jié)提煉形成安全操作配套工藝。

1 取心作業(yè)復(fù)雜表現(xiàn)與前期處理

威遠(yuǎn)頁巖氣風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)威207井原計(jì)劃開展下部筇竹寺組頁巖氣儲層評價(jià)取心作業(yè),設(shè)計(jì)在井段2 930~3 175 m之間,完成取心進(jìn)尺170 m ,其評價(jià)效果將直接關(guān)系到威遠(yuǎn)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)的有序接替及下步勘探方向的轉(zhuǎn)移。但是現(xiàn)場上,?244.5 mm套管下至1 644.10 m,在下志留統(tǒng)龍馬溪組直改平鉆進(jìn)中2次卡鉆,因此只能更改設(shè)計(jì),利用原井眼直接加深鉆至筇竹寺組取心,事實(shí)上是?215.9 mm井眼鉆至井深3 000 m取心,取心井段3 000~3 243 m,累計(jì)取心進(jìn)尺213.37 m ,其上部井眼軌跡復(fù)雜,摩阻大、扭矩大,前12次取心作業(yè),在上提鉆具割心過程中引起7次嚴(yán)重阻卡和2次嚴(yán)重卡鉆,其中2次卡鉆經(jīng)過多次頂驅(qū)蹩扭矩25~28 kN·m和1 600~1 900 kN反復(fù)大力活動,最終通過隨鉆震擊器震擊解卡,高扭矩和大的拉力造成兩只取心鉆頭胎體被扭破,?165.1 mm鉆鋌母接頭根部出現(xiàn)2/3圈的斷口,險(xiǎn)些釀成二次井下事故。根據(jù)單次取心作業(yè)過程分析,取心鉆進(jìn)扭矩高,割心困難,割心后阻卡嚴(yán)重,在實(shí)鉆中,根據(jù)隨鉆情況實(shí)時(shí)優(yōu)化調(diào)整各項(xiàng)參數(shù),采取相應(yīng)措施。

1.1 取心作業(yè)扭矩高

1)鉆井取心參數(shù):1~4次取心,鉆壓70~100 kN,轉(zhuǎn)速50~55 rpm,排量20 L/s。因鉆壓、轉(zhuǎn)速高,引起取心鉆進(jìn)扭矩高,所以降低取心參數(shù)鉆進(jìn)。自第5次取心開始,局部井段鉆進(jìn)扭矩波動范圍在14~24 kN·m,為控制鉆進(jìn)扭矩,適當(dāng)降低取心參數(shù)鉆進(jìn)。5~12 次取心,鉆壓30~40kN,轉(zhuǎn)速40~45 rpm,排量20 L/s。

2)該井上部井段經(jīng)過2次側(cè)鉆,為有效檢驗(yàn)井眼暢通性,在井深1 610 m測試空轉(zhuǎn)扭矩4~5 kN·m,井深1 900 m空轉(zhuǎn)扭矩增至8~9 kN·m,取心井段空轉(zhuǎn)扭矩14~17 kN·m,鉆進(jìn)扭矩14~23 kN·m,超出其它頁巖取心井鉆進(jìn)扭矩8~12 kN·m,加之多處取心井段需長時(shí)正、倒劃眼才能通過并頻繁蹩停頂驅(qū)(扭矩設(shè)置23~24 kN·m),導(dǎo)致取心工具及鉆頭長期承受較大交變應(yīng)力易產(chǎn)生疲勞而引發(fā)故障。

為此進(jìn)行取心工具優(yōu)化,更換為強(qiáng)度更高的CQX180-105取心工具,其抗拉強(qiáng)度1 400 kN、抗扭強(qiáng)度35 kN·m,并先后倒換使用7套,及時(shí)釋放復(fù)雜條件下的取心工具應(yīng)力,確保了取心工具安全。

1.2 上提鉆具割心阻卡嚴(yán)重

首次割心上提鉆具遇阻,在第2次取心前將鉆井液油含量由5%提至8%, 2~3次割心上提鉆具正常, 4~12次割心發(fā)生阻卡復(fù)雜7次,卡鉆2次。

后來進(jìn)行鉆井液性能優(yōu)化,采用有機(jī)鹽鉀聚磺鉆井液,密度1.42 g/cm3,黏度60 s,失水1.6 mL,泥餅0.5 mm,油含5%,切力2.0/8.5 Pa,含砂0.3%,pH值10。該鉆井液具有潤滑性較好、對泥頁巖水化分散抑制性較強(qiáng)的特點(diǎn)。每趟鉆堅(jiān)持使用除泥除砂器和一體機(jī),維護(hù)較好。第1次取心下鉆至井底循環(huán)及取心鉆進(jìn)過程中,振動篩有極少量圓顆粒狀巖屑返出。在第5次、第7次取心前,2次提高鉆井液密度至1.55 g/cm3,并將高溫高壓失水由1.6降至1.4 mL,油含維持8%,其余筒次取心及擴(kuò)眼均未見掉塊,井壁穩(wěn)定。鉆井液各項(xiàng)性能指標(biāo)經(jīng)多次優(yōu)化,井下阻卡頻繁的狀況未見改善。

同時(shí)強(qiáng)化井眼修復(fù),加大取心作業(yè)中擴(kuò)眼頻率,取心作業(yè)2次就采用牙輪鉆頭擴(kuò)眼1次,擴(kuò)眼鉆具帶? 210 mm扶正器。

經(jīng)以上措施處理,割心遇阻卡未見明顯改善,自第8次取心開始,在擴(kuò)眼井段下鉆均需長時(shí)劃眼才能通過并頻繁蹩停頂驅(qū)。

2 取心作業(yè)阻卡頻繁的復(fù)雜原因

針對取心作業(yè)扭矩高、阻卡多的復(fù)雜表現(xiàn),從地層滲透性、泥餅質(zhì)量等巖性特點(diǎn)出發(fā),結(jié)合取心作業(yè)、擴(kuò)眼作業(yè)復(fù)雜發(fā)生與處理特點(diǎn),分析了阻卡頻繁發(fā)生的復(fù)雜原因。

2.1 地層滲透率高

威207井設(shè)計(jì)在筇竹寺組取心173 m,取心收獲率要求95%以上,取心井段長,技術(shù)要求高,取心難度大。取心作業(yè)中,觀察取出巖心,3 000~3 045 m為黑色頁巖;3 046~3 171 m砂質(zhì)頁巖與黑色頁巖互層,砂質(zhì)頁巖為主;3 165~3 171 m以粉砂巖為主,夾頁巖薄層。第一次割心提鉆遇阻后將鉆井液油含提至8%,第2、第3次取心均能正常提鉆,從井深3 046 m即第4次取心末段開始,鉆取長段砂質(zhì)頁巖且頁理發(fā)育,出井巖心如餅狀,厚度介于3~100 mm,巖石頁理發(fā)育且砂質(zhì)含量高,存在一定孔隙度,地層滲透率高。

2.2 厚濾餅形成小井眼

砂質(zhì)頁巖段取心,鉆屑近似粉末狀,混雜于鉆井液中,雖經(jīng)振動篩、除泥除砂器等固控設(shè)備過濾,但受地層滲透性和取心排量小返速低的雙重影響,部分粉末狀鉆屑在井底上返途中被吸附于井壁,同時(shí)因取心鉆頭無噴嘴,鉆井液從巖心鉆孔中流出并經(jīng)取心鉆頭刀翼之間的流道上返,水馬力減弱,對取心鉆頭以上的井壁不能起到較好清潔,逐步形成濾餅,滲透性愈好的井段,濾餅愈厚。

受取心鉆頭結(jié)構(gòu)影響,鉆頭每個刀翼頂端存在臺階,割心提鉆時(shí)井壁泥餅在臺階處堆積(鉆井液主要從兩刀翼間的流道上返),隨提鉆高度的增加(金剛石與聚晶金剛石復(fù)合片取心鉆頭同比,與井壁接觸面更大),堆積的泥餅隨之增加并與井壁相互擠壓逐步形成小井眼,引起割心提鉆遇阻,井壁泥餅愈厚、鉆具上提高度愈多,阻卡愈嚴(yán)重。在出井取心鉆頭和擴(kuò)眼起出的扶正器上均能見證濾餅。

3 旋轉(zhuǎn)割心工藝

在前期取心作業(yè)與復(fù)雜處理中,對取心鉆頭、取心工具、取心參數(shù)、鉆井液性能、取心鉆具組合、井眼修復(fù)等技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,通過現(xiàn)場應(yīng)用,效果不理想,阻卡依然頻繁發(fā)生。作為取心工藝技術(shù)的重要組成部分的取心作業(yè)操作程序,需要進(jìn)一步優(yōu)化。

3.1 常規(guī)割心工藝局限性

常規(guī)割心工藝在取心結(jié)束后,停頂驅(qū)、不停泵上提鉆具,產(chǎn)生一定拉力作用于巖心爪上,迫使巖心爪下行并向內(nèi)收縮,卡住并割斷巖心。割心前停頂驅(qū)的目的是防止因鉆具轉(zhuǎn)動甩掉巖心。雖然該工藝能滿足井下正常時(shí)的作業(yè)需要,但在井壁快速形成較厚濾餅的高阻卡井段割心作業(yè)中極易發(fā)生卡鉆,存在不適應(yīng)復(fù)雜地層取心的局限性。

3.2 旋轉(zhuǎn)割心工藝原理與安全性評價(jià)

針對砂質(zhì)頁巖地層特點(diǎn),結(jié)合對取心工具結(jié)構(gòu)的思考,創(chuàng)新提出一種非常規(guī)割心工藝,兼顧割心與防卡。通過安全性、可行性分析,該工藝增加了掉心的風(fēng)險(xiǎn),但能通過精細(xì)操作加以控制,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.2.1 技術(shù)原理

取心結(jié)束前,增大排量循環(huán),不停頂驅(qū)、不停泵,間斷上提鉆具,利用取心鉆頭旋轉(zhuǎn)清除井壁濾餅,降低卡鉆幾率,同時(shí)利用間斷上提鉆具逐漸產(chǎn)生的拉力割斷巖心。

3.2.2 安全性分析

取心筒由內(nèi)筒、外筒組成,內(nèi)筒上部由懸掛總成連接,取心鉆進(jìn)中,外筒隨頂驅(qū)(轉(zhuǎn)盤)轉(zhuǎn)動,內(nèi)筒不旋轉(zhuǎn),便于巖心進(jìn)入內(nèi)筒,在割心作業(yè)中,即使鉆具轉(zhuǎn)動,受懸掛軸承作用,內(nèi)筒及裝在內(nèi)筒中的巖心和內(nèi)筒下端的巖心爪都不隨外筒轉(zhuǎn)動。

3.3 旋轉(zhuǎn)割心工藝風(fēng)險(xiǎn)與控制技術(shù)

針對旋轉(zhuǎn)割心工藝過程,分析了割心作業(yè)新增的掉心風(fēng)險(xiǎn),提出了確保取心工具質(zhì)量,嚴(yán)格控制上提速度、扭矩、排量、轉(zhuǎn)速等參數(shù)的旋轉(zhuǎn)割心關(guān)鍵要點(diǎn),并制定了旋轉(zhuǎn)割心安全操作工藝程序。

風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為,如果取心工具使用前檢查、保養(yǎng)不到位,或者外筒旋轉(zhuǎn)時(shí)操作不當(dāng),容易導(dǎo)致軸承失效,在旋轉(zhuǎn)割心過程中內(nèi)筒跟隨外筒轉(zhuǎn)動,引起巖心爪磨損或產(chǎn)生錯位而造成巖心掉井。

關(guān)鍵要點(diǎn)在于:①確保取心工具質(zhì)量,每一次工具入井前應(yīng)仔細(xì)檢查及保養(yǎng)懸掛軸承,防止因軸承失效在旋轉(zhuǎn)割心過程中內(nèi)筒跟隨外筒轉(zhuǎn)動,引起巖心爪磨損或產(chǎn)生錯位而造成巖心掉井;②割心過程中嚴(yán)格控制每一次上提鉆具的拉力、控制頂驅(qū)轉(zhuǎn)速以及扭矩、控制循環(huán)排量。

作業(yè)步驟分作4步:①取心鉆進(jìn)完,不停頂驅(qū)或轉(zhuǎn)盤,按取心工具最大允許排量循環(huán)5~10 min帶砂;②頂驅(qū)扭矩按取心工具額定抗扭的60%設(shè)定,保持頂驅(qū)轉(zhuǎn)速及排量不變,上提鉆具一段高度(高度由施加的鉆壓確定),恢復(fù)鉆壓帶來的壓縮距(初始階段上提鉆具應(yīng)緩慢,防瞬時(shí)扭矩過大蹩停頂驅(qū)而導(dǎo)致卡鉆);③觀察扭矩變化情況,扭矩趨于平穩(wěn),間斷上提鉆具一定高度并嚴(yán)格控制鉆具拉力,每次上提高度30~100 mm,直至將巖心割斷(注意:經(jīng)多次間斷上提鉆具后,當(dāng)指重表上顯示的拉力逐步增加,說明巖心爪已抓牢巖心,由此,每次上提鉆具的高度應(yīng)不大于50 mm,且應(yīng)以頂驅(qū)扭矩的變化情況作為實(shí)時(shí)參考數(shù)據(jù),防止頂驅(qū)蹩停導(dǎo)致卡鉆);④巖心割斷后,降低頂驅(qū)轉(zhuǎn)速20%~30%,視井下復(fù)雜情況繼續(xù)間斷上提鉆具,直到提至安全井段,完成循環(huán)或起鉆。

旋轉(zhuǎn)割心期間,在取心鉆頭距離井底1 m間距內(nèi),上提鉆具拉力應(yīng)不超過15~20 kN,不論是上提高度還是上提拉力都應(yīng)以頂驅(qū)扭矩的變化情況決定,以保證頂驅(qū)不被蹩停,從而預(yù)留1 m的安全距離,該距離可用于后續(xù)頂驅(qū)蹩停時(shí)恢復(fù)頂驅(qū)轉(zhuǎn)動的空間。

4 應(yīng)用效果

旋轉(zhuǎn)割心工藝在該井筇竹寺組取心井段3 171~3 189.5 m、3 120~3 143 m成功應(yīng)用4次,完成取心進(jìn)尺41.5 m,心長41.4 m,收獲率99.76%。該段巖石仍以粉砂巖為主,夾頁巖薄層。該工藝的使用,避免了上提鉆具割心的頻繁遇卡現(xiàn)象(在井段3 189.5~3 190.37 m取心鉆進(jìn)中,因鉆遇膠結(jié)差的粉砂巖產(chǎn)生高扭矩造成取心鉆頭被卡,繼續(xù)取心困難,換牙輪鉆頭鉆至3 220 m恢復(fù)取心鉆進(jìn))。

與前期同比,通過嚴(yán)格控制上提鉆具拉力、實(shí)時(shí)調(diào)整頂驅(qū)轉(zhuǎn)速,將扭矩控制在16~20 kN·m之間割斷巖心(扭矩設(shè)置21 kN·m),取心工具及鉆頭在旋轉(zhuǎn)割心期間承受的扭矩得到降低;割斷巖心旋轉(zhuǎn)上提鉆具中,受井壁濾餅影響,扭矩波動大,頂驅(qū)多次蹩停,因鉆頭與井底已形成一定安全空間,下放鉆具即可恢復(fù)頂驅(qū)轉(zhuǎn)動、完成倒劃眼。

5 結(jié)論

1)威207井筇竹寺組地層滲透性好,井壁存在較厚濾餅,采用常規(guī)割心工藝難以解決割心頻繁遇阻卡的難題。針對該井實(shí)際情況,創(chuàng)新提出旋轉(zhuǎn)割心工藝并現(xiàn)場試驗(yàn)4次,有效解決了該井割心頻繁遇卡的復(fù)雜狀況,降低了鉆具、取心工具、取心鉆頭承受的工作扭矩,擴(kuò)展了復(fù)雜井段旋轉(zhuǎn)作業(yè)應(yīng)用范圍。

2)旋轉(zhuǎn)割心工藝可以在深井高摩阻、高扭矩復(fù)雜井段取心作業(yè)中推廣使用,解決取心作業(yè)小井眼段復(fù)雜難題。

3)采用旋轉(zhuǎn)割心工藝有較大的掉心風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)強(qiáng)化井下情況分析,根據(jù)巖石性質(zhì)、井下復(fù)雜特點(diǎn)、取心工具等取心因素優(yōu)選技術(shù)參數(shù),降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

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