侯茂林,王志敏
(浙江石油化工有限公司,浙江舟山 316000)
浙江石油化工有限公司(簡稱浙江石化)4 000萬t/a煉化一體化項目分2期建成,充分發(fā)揮煉化一體化、規(guī)模化、集約化的建設(shè)原則,實現(xiàn)資源配置一體化、煉油-芳烴-乙烯建設(shè)一體化、配套設(shè)施建設(shè)一體化、物流傳輸一體化和環(huán)境保護一體化。
煤焦制氣項目氣化裝置采用由華東理工大學(xué)和兗礦國拓科技有限公司共同研發(fā)的多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化裝置,核心裝置為四噴嘴氣化爐,4個工藝燒嘴在同一水平面上均勻布置,采用撞擊流股,強化了霧化效果,提高了氣化效率。氣化爐設(shè)計運行壓力為6.5 MPa,單爐氣化規(guī)模為2 500 t/d,采用4開2備的運行模式,可生產(chǎn)68萬m3/h有效氣(CO+H2)。
氣化裝置由制漿單元、氣化單元和渣水單元組成,裝置外同時配套建設(shè)閉式循環(huán)水場、變電所、機柜間及系統(tǒng)性工程等。
2019年11月14日氣化爐投料開車,氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運行周期均在90 d上,其中3#氣化爐首次投料后連續(xù)穩(wěn)定運行128 d,運行各項工藝指標(biāo)均良好。自試生產(chǎn)以來,煤焦制氣一期項目已連續(xù)供氫及燃料氣382 d。
原料煤采用“神U2”優(yōu)質(zhì)煤,煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。由表1可以看出,該原料煤揮發(fā)分含量和低位發(fā)熱量均低于設(shè)計要求。
表1 原煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)
氣化爐運行周期統(tǒng)計見表2。由表2可以看出:氣化爐穩(wěn)定運行周期長,平均運行周期在90 d左右,最長運行128 d。運行128 d燒嘴圖見圖1。從圖1可以看出:使用128 d的燒嘴外環(huán)氧端面出現(xiàn)龜裂,煤漿噴頭磨損較嚴(yán)重,冷卻水盤管氧化。
(a)燒嘴端面
表2 氣化爐運行周期統(tǒng)計
產(chǎn)品(中間產(chǎn)品)質(zhì)量分析見表3。
表3 產(chǎn)品質(zhì)量分析表
從表3可看出:氣化爐在滿負荷運行期間煤漿質(zhì)量分數(shù)低于60%,有效氣體積分數(shù)低于81%,同時甲烷含量相差較大,爐溫控制上存在較大差異,需進一步對標(biāo)學(xué)習(xí)。通過適當(dāng)增加水煤漿添加劑用量(目前添加質(zhì)量分數(shù)為0.1%)、尋求合理的鋼棒配比等手段進行煤漿提濃,同時控制爐溫,使?fàn)t溫、有效氣含量和渣口壓差達到最優(yōu)平衡點,以提高氣化爐的有效產(chǎn)能。
為無害化處理延遲焦化產(chǎn)生的石油焦,將石油焦與原料煤混合制漿,然后進行氣化處理。最終摻燒石油焦質(zhì)量分數(shù)為26%。表4為摻燒石油焦前后的工藝指標(biāo)對比。由表4可以看出:摻燒石油焦后工況基本不變,有效氣含量和比氧耗微增。
表4 摻燒石油焦前后的工藝指標(biāo)對比
系統(tǒng)運行1 a后,其灰水水質(zhì)分析見表5。由表5可以看出:氨氮質(zhì)量濃度上升至500 mg/L,尤其是在進行了混醇及其他廢水的摻燒[1-3]后更加明顯。為保證系統(tǒng)水質(zhì)及防止對設(shè)備造成腐蝕破壞[4-5],增加了系統(tǒng)補水及外排水量。目前,每臺氣化爐外排水體積流量控制在100 m3/h,并定期進行水質(zhì)分析和跟蹤。
表5 灰水水質(zhì)分析
浙江石化一期煤焦制氣項目已運行超過1 a,總體上運行可靠、平穩(wěn),并在長周期運行方面較為突出,在水煤漿濃度、粗煤氣中有效氣含量及水質(zhì)提升方面,還有提高的余地,相信通過后期的經(jīng)驗摸索和技術(shù)改進,氣化裝置的運行會更加優(yōu)異,氣化爐的潛能也將被充分釋放。