顏?lái)?xiàng)波
摘要:2020年以來(lái)的幾次啟機(jī)運(yùn)行,西一線山丹站2#機(jī)組壓縮機(jī)非驅(qū)端振動(dòng)值有上升趨勢(shì),從30um以下上升至50um左右,且軸向位移也隨之上升,接近報(bào)警值?,F(xiàn)場(chǎng)通過對(duì)振動(dòng)高原因分析排查,開展軸承檢查、對(duì)中調(diào)整等措施,有效解決了壓縮機(jī)振動(dòng)高的問題,機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)也隨之消除。
關(guān)鍵字:壓縮機(jī);振動(dòng);軸位移;異常
1故障現(xiàn)象描述
2020年8月,工藝調(diào)整,2#壓縮機(jī)組壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)、壓縮機(jī)軸位移有升高趨勢(shì),其中軸向位移接近報(bào)警值。9月,檢查壓縮機(jī)軸向位移,位移超差,為0.6mm。對(duì)2#壓縮機(jī)組整個(gè)振動(dòng)回路進(jìn)行排查,回路接線、放大器、本特利3500板卡均正常。
2 故障原因分析
振動(dòng)趨勢(shì)以1X為主,趨勢(shì)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)速變化呈反相關(guān)(圖1)。
相位不穩(wěn)定,并且相位差從67至100度之間變化。通過對(duì)振動(dòng)趨勢(shì)、圖譜進(jìn)行分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)故障現(xiàn)象及前期現(xiàn)場(chǎng)排查情況,懷疑壓縮機(jī)軸向平衡系統(tǒng)出現(xiàn)問題,需要開展軸承拆卸檢查及對(duì)中復(fù)查。
3故障處理經(jīng)過
3.1止推軸承檢查
檢查推力間隙,在0.46mm左右(標(biāo)準(zhǔn)0.28-0.43mm),超標(biāo)準(zhǔn)。拆卸檢查推力軸承瓦塊,普遍存在磨損、劃痕,通過對(duì)瓦塊厚度進(jìn)行測(cè)量并與新瓦塊進(jìn)行對(duì)比,瓦塊厚度未發(fā)生明顯變化,瓦塊磨損不是導(dǎo)致推力間隙變大的原因。拆卸軸瓦,發(fā)現(xiàn)軸承下水平塊與上水平塊接觸位置存在較深凹坑,通過與新軸承對(duì)比,磨損的凹坑接近0.35mm,應(yīng)是造成推力間隙變大的主要原因。調(diào)取一對(duì)新止推軸承進(jìn)行更換,調(diào)整止推軸承墊片,最終推力間隙為0.39mm。
3.2 對(duì)中檢查
對(duì)壓縮機(jī)與動(dòng)力渦輪的對(duì)中情況進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)水平偏差較大,為4.85mm。當(dāng)完成對(duì)中調(diào)整后,壓縮機(jī)四個(gè)地腳緊固螺栓與壓縮機(jī)地腳螺栓孔幾乎沒有空隙,疑為壓縮機(jī)在安裝時(shí)基礎(chǔ)未調(diào)整到合適位置,本次對(duì)中主要對(duì)水平位移和上下張口進(jìn)行了調(diào)整,左右張口受限于地腳螺栓孔限制,未能進(jìn)行調(diào)整,對(duì)中完成后,數(shù)據(jù)基本都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
3.3 聯(lián)軸器墊片調(diào)整
對(duì)中調(diào)整時(shí),在壓縮機(jī)非驅(qū)側(cè)用頂絲對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行軸向限位,防止壓縮機(jī)在對(duì)中調(diào)整時(shí)往非驅(qū)端方向移動(dòng)。對(duì)中完成后,測(cè)量壓縮機(jī)和動(dòng)力渦輪聯(lián)軸器靠背輪法蘭距離時(shí),發(fā)現(xiàn)需增加2mm的聯(lián)軸器墊片,說明壓縮機(jī)在之前運(yùn)行時(shí)往非驅(qū)端軸向移動(dòng)了近2mm。
4 故障處理結(jié)果
1月13日,開展機(jī)組檢修后的啟機(jī)測(cè)試,各項(xiàng)參數(shù)正常。壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速最高上升至4100rpm,壓縮機(jī)振動(dòng)值從之前的28微米下降至12微米,下降50%以上。