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貴冶渣選半自磨機(jī)端面襯板優(yōu)化與改進(jìn)

2021-12-17 06:27彭俊軍
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年11期
關(guān)鍵詞:襯板磨機(jī)內(nèi)圈

彭俊軍 吳 波

(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠)

貴溪冶煉廠在三期擴(kuò)建后,新渣選磨礦生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)時(shí)選擇了半自磨機(jī)+球磨機(jī)的磨礦工藝流程[1]。生產(chǎn)實(shí)踐證明,半自磨機(jī)+球磨機(jī)的磨礦工藝具有處理能力大、設(shè)備作業(yè)率高、能耗低、生產(chǎn)成本低、物料適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[2]。目前,半自磨機(jī)的磨礦工藝已在國內(nèi)外金屬選礦中被廣泛應(yīng)用[3]。

生產(chǎn)實(shí)踐表明,半自磨機(jī)襯板、格子板原裝設(shè)計(jì)多半存在一定的缺陷[4],貴冶5.2 m×5.2 m半自磨機(jī)原裝配套的進(jìn)料端襯板、提升條和出料端格子板、小槽板存在明顯缺陷,主要有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)局限性很明顯、爐渣硬度大、備件材質(zhì)耐磨性不夠三方面原因。本文針對(duì)上述三方面問題,對(duì)貴冶半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板、提升條和出料端格子板、小槽板進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。另外,半自磨機(jī)襯板的使用壽命與生產(chǎn)實(shí)際工況、生產(chǎn)成本的控制管理有很大關(guān)系[5-6],在改造的過程中需考慮該部分因素。

1 進(jìn)料端襯板及提升條優(yōu)化

1.1 存在的問題

5.2 m×5.2 m半自磨機(jī)原裝進(jìn)料端襯板采用內(nèi)外兩圈分布設(shè)計(jì),內(nèi)圈為提升條襯板一體件,外圈為提升條、襯板分體式結(jié)構(gòu)。半自磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),爐渣和鋼球運(yùn)轉(zhuǎn)軌跡相對(duì)集中在外圈襯板和內(nèi)外圈襯板交接處,內(nèi)圈襯板提升條聯(lián)合體被磨損的僅為最外端的100 mm部分,外圈襯板、提升條被磨損的為最內(nèi)端的250 mm部分。

生產(chǎn)實(shí)踐表明,外圈提升條使用周期只有3個(gè)月,外圈襯板使用周期6個(gè)月,內(nèi)圈襯板提升條聯(lián)合體使用周期12個(gè)月。上述數(shù)據(jù)體現(xiàn)了2個(gè)問題,一是進(jìn)料端外圈提升條和襯板使用周期不同步,停車次數(shù)多、停車時(shí)間長,半自磨機(jī)作業(yè)率低;二是進(jìn)料端內(nèi)圈襯板提升條聯(lián)合體利用率低。

1.2 原因分析

(1)通過分析被磨損的部位表明,進(jìn)料端原裝內(nèi)圈襯板、外圈襯板和提升條結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)未考慮鋼球在半自磨機(jī)筒體內(nèi)的運(yùn)行軌跡,未考慮避免內(nèi)圈不被磨損的措施。

(2)襯板和提升條磨損的主要原因均是被礦漿洗刷。

1.3 優(yōu)化措施

(1)改變進(jìn)料端內(nèi)外圈襯板和提升條的結(jié)構(gòu)布局,將外圈襯板和提升條尺寸向內(nèi)圈延長200 mm,覆蓋住原裝內(nèi)圈襯板提升條聯(lián)合體被磨損部位,內(nèi)圈襯板提升條聯(lián)合體尺寸相應(yīng)縮短200 mm。

(2)根據(jù)磨機(jī)進(jìn)料端面襯板主要受力作用是沖刷的特性,對(duì)襯板材質(zhì)也進(jìn)行了調(diào)整,內(nèi)圈和外圈襯板、提升條全部采用內(nèi)部襯合金鋼骨架的橡膠合金復(fù)合襯板[7]。改進(jìn)前后進(jìn)料端橡膠襯對(duì)比見圖1。

1.4 優(yōu)化效果

優(yōu)化后半自磨機(jī)進(jìn)料端襯板、提升條使用周期得到大幅提升,停車次數(shù)減少,作業(yè)率顯著提升(表1)。另外,優(yōu)化后的襯板提升條主體材料為橡膠,單件質(zhì)量大幅下降,大幅降低了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)更換襯板所需時(shí)間也縮短至原來的一半,檢修效率大幅提高。

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2 出料端格子板優(yōu)化

2.1 存在的問題

2.1.1格子板靠外圈橫筋容易斷裂

半自磨機(jī)出料端格子板使用一段時(shí)間后,出料端格子板最外端4根橫筋易被磨損斷裂,導(dǎo)致半自磨機(jī)吐鋼球,造成磨浮系統(tǒng)全線故障長時(shí)間停車,給生產(chǎn)組織、生產(chǎn)成本控制、檢修成本控制帶來了較大的影響。另外,正常情況下出料端格子板和配套格子板提升條均須整體更換,而出料端格子板更換周期10個(gè)月、格子板提升條更換周期6個(gè)月,更換周期不同步,第2套更換上的提升條只使用4個(gè)月,存在浪費(fèi)情況。再者,格子板和格子板提升條的質(zhì)量相對(duì)較重,由于工藝設(shè)計(jì)時(shí)未考慮更換情況,現(xiàn)場(chǎng)沒有機(jī)械手等輔助設(shè)備,更換時(shí)職工勞動(dòng)強(qiáng)度很大。

2.1.2格子板格子中卡扁狀物料

生產(chǎn)實(shí)踐中,扁塊爐渣或扁狀鋼球會(huì)卡在格子板的格子中,即扁狀物料緊緊卡在兩橫筋之間無法通過格子板。生產(chǎn)中當(dāng)半自磨機(jī)內(nèi)有鋼球或尺寸較大的塊狀爐渣砸到該扁狀物料時(shí),橫筋就會(huì)受到?jīng)_擊,加劇橫筋的損傷。

2.2 原因分析

(1)根據(jù)爐渣在半自磨機(jī)筒體內(nèi)的運(yùn)行軌跡[8]與進(jìn)料端襯板和提升條相似,被磨損的主要原因是格子板最外端橫筋不間斷的被礦漿洗刷,而由外端向內(nèi)端的橫筋與礦漿接觸逐漸減少,所以磨損最嚴(yán)重的是最外端4根橫筋。格子板橫筋的設(shè)計(jì)為所有橫筋30 mm厚度均勻分布,該設(shè)計(jì)存在著明顯缺陷,最終導(dǎo)致最外圈被磨斷而最內(nèi)圈完好無損。

(2)當(dāng)橫筋被磨細(xì)后,格子板橫筋之間尺寸變大,物料更容易通過格子板,返砂量隨之增加。

(3)扁狀物料卡在橫筋之間無法通過格子板,表明格子的形狀不利于扁狀物料的正常排出,橫筋的正面和反面尺寸相同,形狀結(jié)構(gòu)存在一定局限。

2.3 優(yōu)化措施

(1)根據(jù)磨損的部位,針對(duì)性的加粗格子板靠外圈的橫筋,尺寸更粗的橫筋在同等工況環(huán)境下,可延長磨損時(shí)間。在保證半自磨機(jī)排漿不受影響的情況下,初步將格子板靠外圈的4根橫筋改成3根橫筋,該3根橫筋正面的厚度尺寸由30 mm增至50 mm,格子板的格子相應(yīng)減少1個(gè)(圖2)。

(2)對(duì)橫筋正面和反面的尺寸進(jìn)行調(diào)整,正面厚度尺寸50 mm,反面厚度尺寸44 mm,橫筋之間形狀呈倒錐形,正面小,反面大,物料若能通過正面時(shí),一定能通過反面,從而解決扁狀物料卡在橫筋之間的問題(圖3)。

2.4 優(yōu)化后效果

格子板優(yōu)化后使用周期由原來的10個(gè)月延長至現(xiàn)在的14個(gè)月,在成本不發(fā)生任何增長的情況下,使用周期增加了4個(gè)月;并將第2套格子板提升條價(jià)值充分利用,解決了提升條浪費(fèi)率高的問題。

3 出料端小槽板優(yōu)化

3.1 存在的問題

出料端小槽板原裝設(shè)計(jì)為合金鋼材質(zhì),生產(chǎn)實(shí)踐的使用壽命雖可達(dá)到24個(gè)月左右,但與大槽板的使用周期約32個(gè)月不一致;且由于材質(zhì)為合金鋼,備件自重較大,檢修更換工作量大,耗時(shí)長。此外,其最大的問題是小槽板導(dǎo)流板與出口中空軸襯套連接處設(shè)計(jì)存在缺陷,導(dǎo)致中空軸本體易被磨損,磨損至一定程度后半自磨機(jī)出料端端蓋本體就會(huì)裸露出來,此時(shí)半自磨機(jī)排漿過程中必然損傷磨機(jī)本體,產(chǎn)生嚴(yán)重的設(shè)備隱患。

3.2 原因分析

(1)原設(shè)計(jì)小槽板導(dǎo)流槽底板末端為倒口狀,厚度由外圓向中間逐漸變薄,是整個(gè)小槽板厚度最薄弱的部分;因礦漿由外圓向中間聚集后排出半自磨機(jī)一直被洗刷,因此也是磨損最快的部位,半自磨機(jī)在旋轉(zhuǎn)排漿過程中,隨著小槽板導(dǎo)流槽底板倒口部位磨薄、磨短,端蓋本體裸露,最終造成本體損傷。

(2)小槽板導(dǎo)流槽底板與出口襯套重合面較小。

3.3 優(yōu)化方案

根據(jù)材料自身特性,同時(shí)考慮磨機(jī)內(nèi)部不同位置礦石對(duì)襯板作用力的不同,采用更加耐磨的橡膠作為出料端小槽板的主體材質(zhì),在橡膠內(nèi)部鑲嵌鋼骨架制作橡膠小槽板;同時(shí)在出口襯套內(nèi)圈襯一圈橡膠,從而延長小槽板導(dǎo)流槽底板與出口襯套重合面。

3.4 優(yōu)化后效果

(1)改進(jìn)后的橡膠小槽板質(zhì)量是合金鋼小槽板的45%左右,檢修更換難度大幅下降,減少了檢修時(shí)間,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,從而提高了檢修效率。

(2)優(yōu)化后的小槽板的使用壽命得到了較大提升,由24個(gè)月延長至36個(gè)月。

(3)從安裝最初到更換新備件,小槽板導(dǎo)流板與出口中空軸配合處始終被橡膠板覆蓋,未出現(xiàn)端蓋本體裸露被磨損的現(xiàn)象,杜絕了設(shè)備的重大隱患。

4 結(jié) 語

(1)貴溪冶煉廠渣選將半自磨機(jī)進(jìn)料端端面襯板改造成橡膠材質(zhì)并進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,綜合效益顯著。

(2)格子板經(jīng)過結(jié)構(gòu)調(diào)整和增粗最外圈3根筋板的厚度優(yōu)化改造后,壽命延長了4個(gè)月。

(3)小槽板經(jīng)材質(zhì)改成橡膠和延長主體長度的優(yōu)化改進(jìn),解決了出廠設(shè)計(jì)的缺陷,使用壽命延長了12個(gè)月。

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