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“零影響”交通下的火災后公路涵洞“涵中涵”維修加固技術(shù)

2021-12-28 13:04:08許德妹
福建交通科技 2021年9期
關(guān)鍵詞:預制板涵洞壓漿

■許德妹

(福建省高速公路集團有限公司漳州管理分公司,漳州 363005)

涵洞是公路工程建設(shè)中,為了使公路順利通過水渠或人行道,在不妨礙交通情況下,修設(shè)于路基下的排水孔道或過人通道。 通過這種結(jié)構(gòu)可以用于跨越天然溝谷洼地排泄洪水,或橫跨大小道路作為人、畜和車輛的分離式立交通道。 涵洞主要由基礎(chǔ)、涵身、涵頂和翼墻等結(jié)構(gòu)組成,通用石、磚、鋼筋混凝土和混凝土等材料建成。 部分通道由于使用不當,發(fā)生火災意外,火體產(chǎn)生的高溫會嚴重影響鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中材料的強度和質(zhì)量, 對涵洞的承載能力和使用性能造成隱患, 必須及時進行維修加固[1]。 因此,根據(jù)既有涵洞的病害,因涵制宜,選擇在“零影響”交通、少影響既有涵洞功能的情況下,能快速進行維修加固的方法,具有非常重要的社會和經(jīng)濟價值。

1 工程概況

福建省某高速公路排水涵洞建于2012 年,結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土蓋板涵, 孔徑為3 m, 凈高3.5 m, 涵頂填土高1.2 m, 采用漿砌片石臺身和基礎(chǔ),鋼筋混凝土臺帽和蓋板,兼具人行、通水的功能。 因非自然因素,發(fā)生火燒涵洞,造成頂蓋板出現(xiàn)裂縫、混凝土破損,大面積混凝土脫落、露筋等的病害,嚴重危及行車安全[2]。 病害現(xiàn)場情況如圖1 所示。 經(jīng)檢測單位檢測評估,涵洞總體及部件技術(shù)狀況評定為差等級, 推斷火場溫度大于等于1044℃,回彈法檢測主要構(gòu)件強度合格率僅為50%,取芯法檢測火場內(nèi)混凝土強度滿足設(shè)計要求;鋼筋力學試驗滿足設(shè)計要求。 因此建議對受損的部件及時安排維修加固。

圖1 涵洞現(xiàn)場火損情況

2 加固方案確定

根據(jù)檢測單位提供的現(xiàn)場檢測結(jié)果, 設(shè)計、業(yè)主、 監(jiān)測單位等到現(xiàn)場對涵洞的破壞程度進行查看,后經(jīng)現(xiàn)場查勘和分析研究,商定維修加固方案。

2.1 常見加固方案比選

根據(jù)專家研究討論,本項目可采用3 種加固方案,具體如下:(1)方案一:直接將被燒毀的涵洞頂拉筋,整體立模注漿,加厚該蓋板。 但因計算獲得涵身抗壓承載能力不滿足,該方案不選擇。 (2)方案二:保留舊涵臺身和基礎(chǔ),拆除舊涵鋼筋混凝土蓋板,重新澆筑。 該方案保持了原涵的斷面大小,能達到徹底整治的目的,但需中斷交通,工期長、成本高、社會影響較大,不宜采用。 (3)方案三:在既有涵洞內(nèi)嵌套涵洞(簡稱“涵中涵”),涵身與原涵身之間重新布網(wǎng)格筋,澆筑混凝土;頂蓋板采用鋼筋水泥預制板,頂推加固方案。 該方案采用內(nèi)嵌涵洞形式,既能滿足承壓要求,又不影響涵洞原有通人及排洪的功能,且不需要中斷交通,能縮短工期,降低施工難度,社會影響較小。 因此,選擇方案三作為最終加固方案。

2.2 加固前結(jié)構(gòu)性能試驗

確定采用“涵中涵”的加固維修方案,新的涵洞與舊的涵洞體作為共同承載荷體,需進行洞身“抗拉拔試驗檢測”,用來測定“涵中涵”粘結(jié)性、強度、抗壓性能等。

鋼筋抗拉拔現(xiàn)場試驗檢測, 選取涵洞身3 處,鉆孔相匹配的孔徑,孔深,清孔后,注入環(huán)氧樹脂錨固膠后,植入直徑為HPB335-14 鋼筋。 在鋼筋植入至少72 h 后,采用拉力計(千斤頂)對所植的鋼筋進行拉拔試驗檢測,此方法用于檢測澆筑新涵身與舊涵洞壁之間粘結(jié)性、強度是否要求。 抗拉拔試驗檢測如圖2 所示。

圖2 現(xiàn)場鋼筋抗拉拔試驗檢測

現(xiàn)場試驗結(jié)果顯示,涵洞洞壁混凝土無出現(xiàn)裂縫,植入鋼筋沒有滑移、傾斜等宏觀裂損現(xiàn)象,抗拉強度值測定結(jié)果為52 MPa,滿足抗拉強度要求,可采用加筋混凝土內(nèi)嵌涵洞的加固方案。

3 “涵中涵”加固方案要點

“涵中涵”, 就是在滿足舊涵洞承載力的基礎(chǔ)上,在舊涵內(nèi)嵌入一個新涵洞結(jié)構(gòu),通過新舊涵洞的鋼筋連接,形成一個“涵中涵”整體,共同對路面起支撐作用,方案設(shè)計如圖3 所示。 方案設(shè)計要點包括:(1)設(shè)計荷載為公路-I 級,考慮填土厚度0.5~2.0 m;設(shè)計土壤內(nèi)摩擦角取35°;涵洞頂上活載引起的豎向土壓力, 按車輪著地面積的邊緣向下作30°角度分布計算;(2)新舊涵身設(shè)計通過接觸面鑿毛及植筋的方法,提升整體穩(wěn)固性,共同承擔上部結(jié)構(gòu)荷載,植筋方案設(shè)計如圖4 所示;(3)新舊蓋板間采用接觸面鑿毛以及預留孔隙注漿的方案,待漿液強度達到設(shè)計要求,原涵洞與涵洞硬化膠結(jié)在一起,“涵中涵”形成一個整體承壓體,共同抵抗路基荷載;(4)新修涵身基礎(chǔ)直接作用在原涵洞的底板擴大基礎(chǔ)上,保證新舊結(jié)構(gòu)不出現(xiàn)不均勻沉降。

圖3 “涵中涵”方案設(shè)計圖

圖4 涵身植筋細部構(gòu)造圖

4 “涵中涵”加固施工關(guān)鍵技術(shù)

4.1 涵身側(cè)面開挖,涵身及頂板清理鑿毛

加固前需要對燒毀的砼面進行清理,鑿除松散的砼、清除表面的油煙污漬附著物。 同時為了提高新舊的混凝土粘結(jié)力,需增加墻面粗糙度,人工用打孔鉆在舊混凝土表面做拉毛處理(圖5)[3],確保每一面板處拉毛量足夠。 經(jīng)此步驟處理過的墻面能夠大幅提升水泥砂漿與墻面的粘合力,從而使新舊墻面貼得更牢固,為下一步混凝土澆筑做好準備。

圖5 現(xiàn)場交界面人工拉毛處理

4.2 涵身植筋,安裝鋼筋網(wǎng)

為提升新舊涵身的穩(wěn)固性,兩側(cè)涵洞身植入鋼筋,布筋拉鉤,按設(shè)計分別用縱向帶肋鋼筋和橫向鋼筋以一定的間距排列且互成直角、全部交叉點均焊接在一起的形成鋼筋網(wǎng)。 另預留植入的原有洞身長度的鋼筋(約70 cm),成梅花型300 mm×300 mm布設(shè), 這些預留的鋼筋讓新舊涵身結(jié)合更加一體,受力更強。 涵洞身厚度為40 cm 厚的混凝土。 上面預留30 cm 空間,方便放置20 cm 厚的水泥鋼筋預制板,鋼筋布置如圖6 所示。

圖6 涵洞墻身鋼筋布置

4.3 涵身立模,澆搗混凝土

模板安裝要確保構(gòu)造成物具有規(guī)定的尺寸,且線形順暢,外觀美觀,模板應(yīng)支架牢固、密實。 本工程擬采用木模板進行拼裝,通過與外側(cè)斜撐聯(lián)合加固,保證模板不致于在澆搗混凝土時出現(xiàn)偏位。

澆搗混凝土采用地泵輸送C40 商品混凝土,澆筑時應(yīng)全段面均勻、分層上升,及時采用插入式振搗棒振搗,并防止振動棒觸及模板,造成模板偏位。從攪拌砼開始到澆搗完成時間控制在1 h 內(nèi)。 澆筑至距離設(shè)計標高后,抹平進行養(yǎng)護工作。 當涵洞墻身都澆筑完好后,混凝土成型之后,應(yīng)控制其表面適當濕度和溫度,保證內(nèi)部充分水化,促進強度的增長,混凝土的灑水養(yǎng)護的日期應(yīng)不少于14 d。當混凝土強度達到設(shè)計強度的75%時,方可進行拆模[4]。

4.4 預制頂板安裝

(1)搭建腳手架。 在涵洞吊裝入口搭建腳手架,腳手架高度控制好,以便規(guī)格為3 m×1 m×0.2 m 水泥鋼筋預制板吊裝就位在新的涵洞身頂上, 并在腳手架上面鋪上兩條鋼板軌道, 鋼板軌道上裝用帶輪子的“滑板車”,將預制板吊裝入位布置好的“滑板車”(圖7)。 (2)預制板就位到“滑板車”后,在涵洞的另一入口,用卷揚機拉,一邊拉,一邊人工加以調(diào)整控制,將一片一片的預制水泥鋼筋板輸送到位(圖8)。

圖7 水泥預制板輸送

圖8 水泥預制板安裝

4.5 頂板內(nèi)部注漿

4.5.1 封膠

當全部的水泥預制板推進就位后,再次復核涵洞的中線及水平線,預制板板與板之間縫隙用環(huán)氧沙漿進行封膠。

4.5.2 壓漿

原有的涵洞蓋板與新的涵洞水泥預制板之間留有約8 cm 的空隙層, 空隙層通過壓漿處理使后續(xù)的連接水泥預制板與舊涵頂板結(jié)合,壓漿的水泥漿應(yīng)由強度等級不低于42.5 級硅酸鹽水泥制作而成,壓漿應(yīng)做到:(1)在壓漿前要清除空隙層、舊涵頂板,水泥預制板內(nèi)的雜物、積水等。 (2)壓漿前,應(yīng)用密封罩或模板封住涵洞一側(cè)的空隙層和其他可能漏漿處,預留的適量的排氣孔或泌水口,待封堵料達到一定強度后方可壓漿。 (3)壓漿應(yīng)先內(nèi)后外,從涵洞封堵的一側(cè)開始壓入并振搗, 由內(nèi)而外壓入。 (4)水泥漿體在壓入空隙層之前,需把壓漿管路中的空氣、水和稀漿排除掉,應(yīng)先開啟壓漿泵,讓漿體從壓漿嘴噴排出少許。 當壓漿嘴排出的漿體流動度與攪拌罐中漿體流動度一致時,可開始進行空隙層壓漿。 (5)在壓漿的過程中,因空隙層較大、較長且要釆用一次壓漿, 要隨時控制壓漿泵的壓漿力度,避免力度過大或過小,造成壓漿不均勻,壓漿壓力宜為1.0 MPa; 當壓漿充盈度達到涵洞另一側(cè)的孔道飽滿并從排氣孔排出漿體,且漿體排出的速度與規(guī)定流動度相同時,關(guān)閉壓漿泵,然后保持不少于3 min 的穩(wěn)壓期(壓力在0.50~0.60 MPa),而后壓漿完成。 (6)本次壓漿應(yīng)連續(xù)進行,一次完成,不得中停, 從漿體攪拌到壓入空隙層的時間不得超過40 min。 (7)壓漿后要檢查出漿孔和壓漿孔壓漿的密實情況,如發(fā)現(xiàn)不符,要及時補灌,以保證空隙層漿體完全充盈密實[5]。

4.6 通道涵路面恢復

采用機械拆除原路面并開鑿至底板位置,將鑿除的垃圾外運,清理底板,填筑砂礫層,澆搗水泥穩(wěn)定碎石層,以及攤鋪水泥混凝土路面,使道路恢復原通行狀況。

5 “涵中涵”加固施工交工驗收

現(xiàn)場加固施工結(jié)束后,對“涵中涵”加固施工的效果進行交工驗收, 驗收結(jié)果如下:(1)“涵中涵”結(jié)構(gòu)表面,經(jīng)檢查,未發(fā)現(xiàn)較大明顯缺陷現(xiàn)象,僅有的小掉塊屬于運輸過程中磕碰引起;(2)新舊混凝土連接位置,采用沖擊回波法進行接觸分析,結(jié)果表明新舊混凝土連接良好,未出現(xiàn)較大的脫層;(3)經(jīng)過一段時間的通行車輛監(jiān)測,涵洞結(jié)構(gòu)無異常情況。

6 結(jié)語

從交工至今的使用階段監(jiān)測顯示,采用“涵中涵”的方法加固缺陷涵洞未出現(xiàn)異常情況,取得了良好的社會效益與經(jīng)濟效益,具體如下:(1)能夠在不中斷公路交通,保證通行需求的前提下高效地完成加固工作;(2)該方法施工工期短,在1.5 個月內(nèi)完工并交付使用, 使缺陷涵洞恢復正常使用功能;(3)加固施工過程不影響道路通行費收入,并且節(jié)約維修成本。 但“涵中涵”加固方法會削弱涵洞的排洪及人行的功能, 對有排洪要求較大以及行人流量較高的涵洞,使用前需進行排洪及通行能力的驗證。

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