施曉雯,郝少軍,李玨琦,周喜元,安小絮,何宏林
1中國(guó)石油青海油田公司鉆采工藝研究院 2中國(guó)石油青海油田采油三廠 3中國(guó)石油青海油田公司勘探開(kāi)發(fā)研究院
尖北氣田位于柴達(dá)木盆地阿爾金山前東段的尖北斜坡構(gòu)造,為國(guó)內(nèi)典型的基巖裂縫性儲(chǔ)層,井深最高達(dá)到4 800 m,儲(chǔ)層溫度170 ℃,在生產(chǎn)過(guò)程中存在儲(chǔ)層壓力系數(shù)降低速度快的特點(diǎn)。氣田目前處于勘探開(kāi)發(fā)初期,很多生產(chǎn)性技術(shù)問(wèn)題在全國(guó)都沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn),針對(duì)基巖氣藏治理技術(shù)的缺乏,對(duì)該氣藏各類問(wèn)題的解決提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
2020年以來(lái),JBH1-3井、JBH1-4井在開(kāi)展氣井流壓測(cè)試過(guò)程中遇阻,測(cè)試儀器沾滿黑色黏稠物,初步分析是由于井筒存在雜質(zhì)堵塞、節(jié)流,造成油壓及流壓均低于區(qū)塊平均值,天然氣產(chǎn)量下降明顯,影響了氣井正常生產(chǎn)及各類測(cè)試作業(yè)的開(kāi)展。
國(guó)內(nèi)在油氣井解堵作業(yè)方面,目前還沒(méi)有針對(duì)170 ℃高溫裂縫性基巖氣藏儲(chǔ)層的成熟解堵劑體系及相關(guān)解堵工藝。同時(shí),尖北區(qū)塊現(xiàn)場(chǎng)解堵作業(yè)還需克服儲(chǔ)層壓力系數(shù)快速降低可能導(dǎo)致漏失、對(duì)儲(chǔ)層造成二次傷害等生產(chǎn)技術(shù)難題,本文針對(duì)上述難點(diǎn)開(kāi)展了室內(nèi)研究。
JBH1-3井井筒堵塞物[1]于2020年5月現(xiàn)場(chǎng)取樣為白色晶體,具有較大的刺激性氣味,可揉碎為粉末狀;2020年6月現(xiàn)場(chǎng)取樣為灰綠色固體。JBH1-4井2020年5月現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試取樣為黑色黏稠物質(zhì)?,F(xiàn)場(chǎng)取樣物見(jiàn)圖1所示。
圖1 尖北氣田井筒堵塞物現(xiàn)場(chǎng)取樣圖
分析研究顯示得出,該區(qū)塊井筒堵塞物有機(jī)物成份中聯(lián)苯含量90%以上,無(wú)機(jī)物以儲(chǔ)層出砂為主,如表1所示?,F(xiàn)場(chǎng)觀察堵塞物為復(fù)雜性質(zhì)的聯(lián)苯包裹儲(chǔ)層產(chǎn)出礦物(巖屑)形成的堅(jiān)硬的復(fù)合物堵塞井筒。
表1 尖北區(qū)塊井筒堵塞物化驗(yàn)結(jié)果分析表
前期實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明地層產(chǎn)出的有機(jī)物成分主要為聯(lián)苯,無(wú)機(jī)物成分為地層出砂。因此,確定解堵劑研究的思路:通過(guò)酸液、堿液體系溶蝕地層出砂破壞堵塞物骨架,有機(jī)溶劑吸收釋放出的有機(jī)物(聯(lián)苯)從而達(dá)到解堵井筒堵塞的目的??紤]到儲(chǔ)層壓力降低快,解堵劑體系還需具有低密度、防漏失、防水鎖等性質(zhì),避免解堵液漏失進(jìn)入地層造成二次傷害。
聯(lián)苯既不溶于水也不溶于酸堿,僅溶解于部分醇、醚、苯類有機(jī)溶劑[2]。而無(wú)水乙醇、汽油、石油醚等常規(guī)有機(jī)溶劑沸點(diǎn)低,在170 ℃高溫氣井使用存在很大的危險(xiǎn)性,不宜在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。柴油、酸化互溶劑在100 ℃時(shí)恒溫5 h后可溶解部分堵塞物中的有機(jī)物質(zhì),但不能破壞大塊的顆粒骨架;丙三醇在170 ℃時(shí)2 h內(nèi)可將大塊堵塞物結(jié)構(gòu)破碎,但在150 ℃時(shí)既不能破壞堵塞物骨架,也不能溶解堵塞物中的有機(jī)物質(zhì)。因此,室內(nèi)選擇柴油、酸化互溶劑作為后續(xù)實(shí)驗(yàn)中應(yīng)用的有機(jī)溶劑。有機(jī)溶劑對(duì)堵塞物溶解效果對(duì)比圖見(jiàn)圖2所示。
圖2 有機(jī)溶劑對(duì)堵塞物溶解效果對(duì)比圖
分別采用酸液、堿液來(lái)溶蝕地層礦物質(zhì),觀察能否破碎堵塞物骨架結(jié)構(gòu),達(dá)到堵塞物易于排出的目的[3]。
表2、圖3研究結(jié)果表明,堵塞物在2%氫氧化鈉中觀察不到明顯的反應(yīng)現(xiàn)象,不能破壞塊狀堵塞物的骨架結(jié)構(gòu);而在酸液體系中反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生大量氣泡,且塊狀堵塞物在80 ℃時(shí),10 min即破碎成粉末狀物質(zhì),溶蝕率達(dá)到40%~66%,可在后續(xù)實(shí)驗(yàn)中進(jìn)一步應(yīng)用。
表2 酸液、堿液體系對(duì)不同形態(tài)的堵塞物溶蝕情況表
圖3 酸液、堿液體系對(duì)堵塞物溶蝕效果對(duì)比圖
綜合考慮不同井筒深度的堵塞物組分不均一,同時(shí)存在有機(jī)物與地層出砂混雜的情況,室內(nèi)采用塊狀堵塞物開(kāi)展了有機(jī)溶劑+酸液體系復(fù)合解堵劑[4-14]研究,如表3所示,在80 ℃時(shí),都有劇烈反應(yīng),冒出大量氣泡。
表3 化學(xué)復(fù)合解堵液體系對(duì)塊狀堵塞物溶蝕情況表
由表3、圖4研究結(jié)果表明:①土酸體系溶蝕效果優(yōu)于鹽酸體系;②酸化互溶劑對(duì)聯(lián)苯的吸收效果優(yōu)于柴油;③考慮到酸化互溶劑價(jià)格較高,建議添加比例為酸液:互溶劑=5∶1,可達(dá)到保證解堵效果的同時(shí)降低解堵劑成本的目的;④與純酸液體系相比,復(fù)合解堵劑體系對(duì)堵塞物的溶蝕率提高18.51%。
圖4 化學(xué)復(fù)合解堵體系對(duì)堵塞物溶蝕效果對(duì)比圖
尖北區(qū)塊儲(chǔ)層壓力降低明顯,以JBH1-3井為例,該井于2020年5月進(jìn)站生產(chǎn)初期采用氣嘴?6 mm工作制度生產(chǎn),油壓26.8 MPa;2020年7月油壓降至17.8 MPa;2020年10月解堵作業(yè)油壓為13.8 MPa。
室內(nèi)在主體酸液體系中添加發(fā)泡劑,達(dá)到降低化學(xué)復(fù)合解堵劑密度、降低漏失的作用;添加解水鎖劑降低解堵液界面張力,以便漏失入儲(chǔ)層的液體能夠順利返排;添加氯化鉀和酸液緩蝕劑以達(dá)到防止黏土膨脹、保護(hù)井下管柱不受酸液腐蝕的作用。通過(guò)對(duì)化學(xué)復(fù)合解堵劑體系開(kāi)展了基本性能評(píng)價(jià),并對(duì)井筒堵塞物解堵效果進(jìn)一步驗(yàn)證,結(jié)果表明,復(fù)合解堵體系密度為0.586 2 g/cm3,界面張力為0.373 mN/m,對(duì)N80鋼掛片腐蝕速率為6.14 g/m2·h,對(duì)堵塞物溶蝕率為62.16%,滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。
推薦主體酸液體系配方:10%HCl+1%HF+1%發(fā)泡劑+1%解水鎖劑+1%氯化鉀+5%酸液緩蝕劑。
化學(xué)復(fù)合解堵劑配比:主體酸液體系∶酸化互溶劑=5∶1。
應(yīng)用的解堵工藝:化學(xué)復(fù)合解堵液結(jié)合連續(xù)油管車以通井方式完成井筒解堵。
采用化學(xué)復(fù)合解堵液體系在青海油田尖北氣田現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用2井次,在不動(dòng)管柱不壓井的情況下,以連續(xù)油管車在?50.8 mm油管徑內(nèi)注入化學(xué)復(fù)合解堵液+連續(xù)油管帶壓沖砂,措施有效率達(dá)100%,解堵后2口井恢復(fù)產(chǎn)能,并且單井分別日增氣量0.5×104、1.3×104m3[15]。
JBH1-3井現(xiàn)場(chǎng)首先采用連續(xù)油管注入清水沖砂液對(duì)管柱進(jìn)行解堵,采用內(nèi)旋流沖洗工具,邊下邊循環(huán)小排量沖洗至4 025 m遇阻,在大排量噴射+管柱加壓1.5 t后無(wú)進(jìn)尺,未能解堵。隨后注入化學(xué)復(fù)合解堵劑13 m3反應(yīng)1 h后,4 025 m層段順利解堵;繼續(xù)通井至4 067 m再次遇阻,注化學(xué)復(fù)合解堵液15 m3反應(yīng)8 h成功解堵,后順利通井至4 860 m,井筒堵塞順利解除。期間使用化學(xué)復(fù)合解堵液28 m3,解堵液密度控制在0.55~0.6 g/cm3,施工一次成功,JBH1-3井恢復(fù)產(chǎn)能,日產(chǎn)氣7.6×104m3,日增氣1.3×104m3。
JBH1-4井兩次流壓測(cè)試均在4 110 m遇阻,先期采用連續(xù)油管注入清水沖砂液對(duì)管柱進(jìn)行解堵,并輔助氮?dú)鈿馀e作業(yè)恢復(fù)該井產(chǎn)能未能成功。隨后下入連續(xù)油管+內(nèi)連接器+單流閥+旋流噴射工具,邊下邊用化學(xué)復(fù)合解堵劑小排量沖洗,井筒返出大量的表面附著泡沫的黑色黏稠物,下放連續(xù)油管過(guò)程中并未遇到明顯堵塞,施工累計(jì)使用化學(xué)復(fù)合解堵劑15 m3,解堵液密度控制在0.55~0.60 g/cm3,施工一次成功,JBH1-4井恢復(fù)產(chǎn)能,日產(chǎn)氣5.05×104m3,日增氣0.5×104m3。
(1)研究的化學(xué)復(fù)合解堵劑可成功解決170 ℃高溫基巖氣藏井筒堵塞物,其存在組分復(fù)雜、均一性差、地層壓力低、常規(guī)作業(yè)漏失量大、作業(yè)液返排困難等技術(shù)難題,為基巖氣藏井筒復(fù)雜堵塞物解堵提出了新的方向。同時(shí)相比常規(guī)解堵作業(yè)平均可縮短工期40 h,節(jié)約35%的作業(yè)費(fèi)用,且?guī)鹤鳂I(yè)對(duì)儲(chǔ)層傷害小,解堵后能及時(shí)恢復(fù)氣井產(chǎn)能,可作為青海油田高溫基巖油氣井復(fù)雜堵塞化學(xué)復(fù)合解堵的主要措施。
(2)地層壓力下降較快,尤其JBH1-3井僅三個(gè)月時(shí)間,油壓從17.8 MPa下降到13.3 MPa,采取常規(guī)密度液體解堵沖洗均存在井漏、沖洗失返現(xiàn)象,后期解堵可采取泡沫沖洗和泡沫酸化工藝。
(1)通過(guò)堵塞物成分的確定、有機(jī)溶劑的選擇、酸堿液體系的篩選、復(fù)合解堵劑的研究,形成了10%HCl+1%HF+1%發(fā)泡劑+1%解水鎖劑+1%氯化鉀+5%酸液緩蝕劑+酸化互溶劑的復(fù)合解堵體系配方。
(2)研發(fā)的復(fù)合解堵體系,有效解決了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)難題,為兩口井的成功復(fù)產(chǎn)起到了決定性的作用。