張瓊,楊金平,楊科,彭剛,肖波,陳銳
(東方電氣集團(tuán)東方汽輪機有限公司,四川 德陽,618000)
核電低壓三四級隔板是核電重要的靜子部件之一,該隔板為俗稱的“雙胞胎”結(jié)構(gòu),即三級隔板直接裝入四級隔板后再整體總裝,因此,為保證核電汽輪機非常高的徑向通流間隙要求,三四級隔板裝配加工時必須嚴(yán)格保證二者的同軸度。但是,由于低壓三四級隔板自身直徑大,結(jié)構(gòu)單薄,且裝配方式特殊,加工甚至是起吊過程都可能產(chǎn)生變形(或使二者相對位置方式變化)導(dǎo)致三四級隔板同軸度要滿足設(shè)計要求非常困難,總裝時屢次發(fā)生三四級隔板同軸度超出設(shè)計許可范圍的情況,不得不多次返修。不僅嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的實物質(zhì)量和制造周期,同時造成了大量的人力、物力浪費。為此,分廠專門成立了核電低壓三四級隔板同軸度控制攻關(guān)小組,經(jīng)過不斷探索和大量的工藝試驗,終于總結(jié)出1套該隔板同軸度控制的有效措施。
隔板劃線、打基準(zhǔn)、粗銑中分面留0.5 mm余量—粗車單邊留3 mm余量—精銑中分面—精車(T型槽單邊留1 mm余量)—裝配三四級隔板—鏜床加工徑向定位銷孔、裝銷—精車三四級隔板T型槽—裝配汽封圈、立合測量尺寸—拆開三四級隔板—清理—噴粉—裝配三四級隔板、焊接封板—入庫。
核電低壓三四級隔板直徑5 760 mm,空心導(dǎo)葉,長度達(dá)1 276 mm,外環(huán)為鑄件,重達(dá)20 t,內(nèi)環(huán)為拼焊件,重達(dá)10 t,精加工后變形大,而且三四級隔板中分面隔板上僅四級有定位銷孔,當(dāng)三級隔板裝入后僅靠徑向3只定位銷進(jìn)行定位和固定,難以滿足0.03 mm的同軸度控制要求。
(1)三四級隔板裝配后中分面與肩胛面的垂直度要求0.05 mm。
(2)三四級隔板二次裝配后同軸度要求0.03 mm(總裝要求不大于0.1 mm),見圖1。
圖1 同軸度技術(shù)要求
(3)機床工作臺設(shè)計偏小,加工徑向銷孔時裝夾不良。
(4)隔板立放檢查中分面間隙,要求沿水平中分面四周不小于1/4的地方無間隙,而且整個中分面不能有穿透性間隙。
(5)三四隔板裝配后,要求三四級隔板出汽側(cè)貼合面為零間隙。
由此可見,保證中分面間隙合格、控制裝配誤差、克服機床的局限性、減小因隔板自身結(jié)構(gòu)原因等方面引起的同軸度超差,成為解決同軸度問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此,對于三四級隔板的制造來說,無論是裝配前的精加工,還是噴粉后的裝配,每個制造環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格控制。
由于三級隔板重量大,而懸掛銷又沒有分布在整副隔板重量的進(jìn)出汽對稱中心上,因此,鉗工合中分面間隙時幾乎都會發(fā)生四級隔板外圓錯位的情況(靠三級側(cè)向外,四級出汽側(cè)向內(nèi)),錯位量最大達(dá)0.7 mm,經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)該情況的主要原因在于四級隔板進(jìn)汽側(cè)中分面處無定位裝置,由于隔板自重大,變形導(dǎo)致,為了改善該情況,經(jīng)過與技術(shù)部門溝通,在四級隔板進(jìn)汽側(cè)增加了銷螺栓把緊機構(gòu)。有效減小了隔板徑向錯位,同軸度問題得到了有效改善,從0.2 mm提高到0.1 mm。
為了保證三四級隔板裝配后,二者出汽側(cè)貼合面零間隙要求,工件上機床時首先讓三級隔板與等高墊鐵接觸,四級隔板懸空,然后臨床調(diào)整好中分面并塞上工藝墊片,鏜床再找正,為了避免加工過程中切削力過大使三四級隔板相對位置發(fā)生變化,使用壓板將四級隔板外環(huán)壓緊,最后鉆、擴、鉸銷孔。
但當(dāng)松開壓板再次裝銷子時發(fā)現(xiàn)一側(cè)銷孔有錯位現(xiàn)象,使用外力將銷孔對齊,保證定位銷順利裝入。通過分析發(fā)現(xiàn):(1)三級隔板進(jìn)汽測外環(huán)與等高墊鐵為線接觸,而且向中心傾斜,而四級隔板外環(huán)上又無法進(jìn)行輔助支撐,且實物處于懸空壓緊狀態(tài),違背了壓緊力必須作用于支撐點或支撐點所形成的面上機械加工裝夾原則,造成銷孔錯位,同軸度超差。(2)粗鉆、擴銷孔時余量較大,切削力大產(chǎn)生的應(yīng)力也大,而三四級隔板加工前水平中分面左右墊有墊片使得切削應(yīng)力無法有效釋放,從而導(dǎo)致銷孔加工完畢,在拆去裝夾工具后,發(fā)生銷孔錯位的情況。因此對原方案進(jìn)行優(yōu)化:(1)讓三級隔板與等高墊鐵接觸四級懸空,待調(diào)整好中分面、鏜床找正以后,壓板直接作用于四級隔板上,然后進(jìn)行鉆、擴銷孔(銷孔單邊留1 mm余量)。(2)臨床取出墊片進(jìn)行應(yīng)力釋放,并重新調(diào)整好三四級隔板中分面并重新塞上工藝墊片。(3)由于銷孔大部分加工余量已去除,精鉸銷孔時切削力非常小,所以,此時僅憑四級隔板的自重足以使其不發(fā)生震動或產(chǎn)生位移,因此,可以將原四級隔板上的壓板作用在三級隔板上,并在其壓緊位置增加輔助支撐,并注意天地方向不能搭壓板,為檢測工件是否發(fā)生位移或變形,應(yīng)在加工過程中使用百分表監(jiān)測T型槽端面和圓跳動情況,待銷子裝配完取出中分面左右墊片。優(yōu)化方案有效解決了加工三四級隔板定位銷孔引起的變形從而影響同軸度的問題。
工藝要求在加工完三四級隔板徑向定位銷孔并安裝定位銷后,檢查水平中分面平面度,若平面度超差,需鏜床返修水平中分面。根據(jù)設(shè)備自身情況制作輔助工裝增加旋轉(zhuǎn)工作臺的工作范圍,來避免由于機床主軸搭頭、找正點不合理造成的中分面間隙超差,進(jìn)而導(dǎo)致合車后同軸度超差,但是立合時T型槽軸向仍然存在錯位。通過分析造成原因有:(1)工作臺載重后運行不平穩(wěn)。 (2)主軸存在爬坡,而立合時要將下半中分面找平,并需以一半為基準(zhǔn)修刮中分面,從而導(dǎo)致T型槽錯位。(3)鉆、擴、鉸完徑向銷孔后三級隔板中分面導(dǎo)葉與內(nèi)、外環(huán)干涉,從而導(dǎo)致同軸度超差。對方案進(jìn)行了調(diào)整:(1)定期對設(shè)備進(jìn)行檢測。(2)臨床取出墊片后要求檢測兩側(cè)間隙,看是否與裝配前一致,若有少量竄動,需反饋給技術(shù)部門。(3)自制輔助水聯(lián)通。
由于隔板直徑大,空心導(dǎo)葉片長,內(nèi)外環(huán)跨距大,平放變形剛性差(葉片為空心導(dǎo)葉),只要稍有干涉,裝夾、支撐和找正基準(zhǔn)不合理都會導(dǎo)致隔板變形,造成中分面間隙、同軸度超差,因此,在這方面也做了嚴(yán)格要求:
(1)三四級隔板上機床前必須去除左右水平中分面處墊片,避免車削時產(chǎn)生的切削應(yīng)力得不到有效釋放。
(2)三四級隔板合車T型槽時必須檢查中分面導(dǎo)葉片與隔板內(nèi)外環(huán)間的間隙以及水平中分面間隙,中分面導(dǎo)葉片不得與隔板內(nèi)外環(huán)發(fā)生干涉。
(3)增加半精加工T型槽工序,按出汽側(cè)加工圖,T型槽各加工面留0.6~0.7 mm精加工余量,半精加工后松開壓板釋放應(yīng)力,以避免因切削應(yīng)力原因造成的中分面間隙、同軸度超差。
(4)外環(huán)千斤頂支撐工件天地、中分面兩側(cè)的位置,共用8個千斤頂,內(nèi)環(huán)要處于自由狀態(tài),若要使用輔助支撐時必須用百分表監(jiān)測變形情況,以避免由于支撐不合理而引起的間隙超差,進(jìn)而導(dǎo)致同軸度超差。
經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn)三四級隔板裝配也是造成其同軸度超差的重要因素,為了防止了因操作不當(dāng)、裝配不規(guī)范等導(dǎo)致隔板變形、同軸度超差的情況發(fā)生,對裝配工序也做了詳細(xì)規(guī)范:
(1)首次裝配三四級隔板徑向銷子前測量尺寸并對銷子進(jìn)行編號,待下次裝配時與其銷孔對應(yīng),防止其受力不均。
(2)徑向定位銷要同時裝入銷孔,而且要使其受力均勻。
(3)為了保證鉗工立合狀態(tài)與隔板工作狀態(tài)一致,將隔板下半立放,以懸掛銷支撐,且底部懸空,然后用水平儀找平隔板水平中分面,最后用工裝壓板壓牢懸掛銷支撐。
(4)合并隔板上下半,自由狀態(tài)下檢查中分面間隙、T型槽錯位情況,嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)要求修刮,并注意內(nèi)環(huán)不能修刮,避免圓跳動超差。
(5)拆開前必須檢查三四級隔板之間的徑向間隙,以便下次裝配時調(diào)整,提高裝配效率。
通過改進(jìn)設(shè)計結(jié)構(gòu),優(yōu)化機加工藝流程,規(guī)范裝配工序,使核電低壓三四級隔板同軸度得到了有效控制,極大提高了實物質(zhì)量,同時也避免了因同軸度超差問題返修帶來的大量人力、物力浪費。