屠興壙, 徐建飛, 于 飛, 蘇振偉
(中天鋼鐵集團(tuán)有限公司, 江蘇 常州 213000)
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天鋼鐵”)Q195主要用于冷鐓加工,采用的煉鋼工藝為轉(zhuǎn)爐→LF精煉→160×160連鑄機(jī)。目前,國(guó)內(nèi)許多特殊鋼廠(chǎng)均采用直上工藝生產(chǎn)Q195、Q235類(lèi)冷鐓或冷拉拔鋼絲[1-3],相比這些企業(yè),中天鋼鐵Q195生產(chǎn)成本要大,因此,提出開(kāi)展Q195直上工藝試驗(yàn),以降低生產(chǎn)成本。
為了避免軋材總氧過(guò)高可能引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,同時(shí)直上工藝不宜控制過(guò)高的Al含量以防止水口結(jié)瘤,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,提出氬站吊包前將鋼水溶解氧按30×10-6-60×10-6控制,此時(shí)鋼水Al含量在0.002%-0.003%,一方面避免水口結(jié)瘤,同時(shí),可以防止鋼水氧含量過(guò)高。
為了控制鋼水溶解氧含量,提出出鋼加80-90 kg鋁餅進(jìn)行預(yù)脫氧,Ar站通過(guò)喂入Al線(xiàn)來(lái)調(diào)整鋼水溶解氧,使鋼水吊包時(shí)溶解氧可以控制在30×10-6-60×10-6,Al線(xiàn)喂入量參照表1所示。氧含量控制到位后,向鋼液中喂入100-150 m硅鈣線(xiàn)。
表1 氬站Al線(xiàn)喂入量
在Q195鋼種上先后開(kāi)展3次直上工藝試驗(yàn),共計(jì)24爐,出鋼鋁餅、氬站Al線(xiàn)和氧活度如表2所示,可以看出,通過(guò)控制出鋼鋁餅加入量,并在氬站向鋼中喂入Al線(xiàn),可以穩(wěn)定的將吊包前鋼水溶解氧控制在30×10-6-60×10-6(部分爐次雖然在喂入Al線(xiàn)后溶解氧達(dá)到65×10-6,但由于喂入硅鈣線(xiàn)會(huì)降低約10×10-6溶解氧,故吊包時(shí)可以不定氧)。
表2 出鋼鋁餅、氬站Al線(xiàn)和氧活度
續(xù)表2
圖1為澆鑄過(guò)程典型的塞棒和液位曲線(xiàn),可以看出,采用目前的直上工藝參數(shù),能夠滿(mǎn)足鋼水澆鑄要求。
圖1 塞棒和液位曲線(xiàn)
表3為中包Al和軋材T.O含量,可以看出,成品Al含量約0.002-0.003%,軋材總氧在55-147×10-6范圍內(nèi)波動(dòng)。
表3 中包Al和軋材T.O含量
考慮到總氧高且波動(dòng)大,可能對(duì)軋材冷鐓性能產(chǎn)生影響,為此,對(duì)軋材進(jìn)行1/2冷鐓性能測(cè)試,前后共檢測(cè)將近350個(gè),未發(fā)現(xiàn)應(yīng)力導(dǎo)致的冷鐓開(kāi)裂,僅發(fā)現(xiàn)少量由原材料表面缺陷導(dǎo)致的開(kāi)裂,這說(shuō)明鋼水潔凈度對(duì)冷鐓性能沒(méi)有顯著的影響,同時(shí),采用目前Q195直上工藝,能夠滿(mǎn)足線(xiàn)材冷鐓性能要求。因此,在上述基礎(chǔ)上,進(jìn)行了Q195直上工藝推廣。
(1)鋼水潔凈度對(duì)冷鐓性能沒(méi)有顯著的影響。
(2)通過(guò)采用鋁餅和鋁線(xiàn)調(diào)整鋼水氧含量方法,控制吊包前鋼水氧含量為30×10-6-60×10-6,滿(mǎn)足了生產(chǎn)和質(zhì)量要求,故將此工藝進(jìn)行推廣。