葉 超
(江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦,江西 瑞昌 332204)
尾砂是選礦過程的副產(chǎn)品,是我國最大的固體廢物來源之一[1]?!吨袊V產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用報告(2015)》中指出,截至2015 年,我國尾礦和廢石累積堆存量已接近600 億t,其中尾礦堆存達到146 億t[2-3]。鑒于全球每年都會產(chǎn)生大量尾礦,尾礦的儲存運輸和由此產(chǎn)生的經(jīng)濟成本與環(huán)境危害一直困擾著采礦行業(yè)。全尾砂膏體充填采礦方法在提高礦石回收率、降低貧化率的同時,能夠有效控制地壓活動、保障回采安全,實現(xiàn)大宗量固體廢棄物的綜合利用,保護自然生態(tài)環(huán)境,是一種安全、高效、綠色的開采方式[4-5]。
為滿足武山銅礦三期擴建工程充填需要,武山銅礦已新建立一套全尾砂膏體充填系統(tǒng)[6],目前正在試運行階段。膏體充填系統(tǒng)能否穩(wěn)定運轉(zhuǎn),全尾砂膏體充填體強度能否達到采礦要求[7-8],關(guān)系著二步驟礦柱能否實現(xiàn)三期10000 t/d 礦石安全、綠色、高效、智能化開采。因此,礦山亟需確定全尾砂膏體充填系統(tǒng)的充填質(zhì)量穩(wěn)定性,在保證安全回采的條件下,盡可能地降低充填成本[9]。本文以武山銅礦膏體充填系統(tǒng)為研究對象,詳細(xì)調(diào)查并定量分析全尾砂膏體充填系統(tǒng)制漿、工業(yè)運行和充填質(zhì)量的穩(wěn)定性,對充填質(zhì)量穩(wěn)定性進行綜合評價[10],確實礦山現(xiàn)有充填系統(tǒng)的充填質(zhì)量能否滿足采礦的基本要求,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益最大化,確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
武山銅礦全尾砂膏體充填工藝流程如圖1 所示。選廠浮選尾砂自流輸送至膏體充填站深錐濃密機,尾砂漿通過深錐濃密機進行絮凝沉降濃縮,經(jīng)深錐濃密機制備合格的尾砂漿通過底流渣漿泵泵送至攪拌系統(tǒng)。充填用的水泥通過水泥罐車采用高壓風(fēng)吹至水泥倉內(nèi)并儲存,倉底安裝的微粉秤將膠凝材料輸送至攪拌系統(tǒng)。攪拌系統(tǒng)采用雙軸葉輪片式攪拌機+雙葉輪螺旋攪拌輸送機兩段連續(xù)攪拌,經(jīng)攪拌合格的充填料漿通過管道泵送至井下采場。
圖1 武山銅礦全尾砂膏體充填系統(tǒng)工藝流程圖
全尾砂膏體充填料漿的制備過程中,經(jīng)深錐濃密機制備的尾砂漿通過底流渣漿泵泵送至攪拌系統(tǒng),因此深錐濃密機的排料穩(wěn)定性對膏體充填系統(tǒng)穩(wěn)定性至關(guān)重要。為了分析充填系統(tǒng)的制漿與輸送穩(wěn)定性,考慮礦山實際充填情況,本文研究了深錐濃密機連續(xù)進料和連續(xù)排料、物料存料3 d 后排料、物料存儲15 d 后排料三種不同工況下的深錐濃密機排料情況。試驗前,連續(xù)進料、排料工況的深錐泥層深度控制在3 m,深錐存料約120 m3,可保證深錐不空轉(zhuǎn),連續(xù)下料穩(wěn)定;針對間隔3 d、15 d 后排料工況,泥層深度控制在6 m,深錐存料約800 m3,充填過程中無進料。
由圖2 可知,正常充填過程中,充填泵出口壓力約為0.5~0.7 MPa,期間出現(xiàn)了3 次壓力跳動,跳動后瞬間恢復(fù)正常,壓力跳動最大值為4.96 MPa,充填結(jié)束后進行洗管,從洗管來看,充填泵打水壓力與打料漿壓力基本相同,且同樣會出現(xiàn)壓力跳動情況。由此可知,充填泵在充填過程中作用較小,因為不滿管,井下料漿主要處于自流輸送狀態(tài);壓力跳動與充填濃度和充填流量關(guān)系不大,這可能是垂直管道中空氣導(dǎo)致。整個充填過程中,充填濃度73%~77%,平均充填濃度74.9%,充填濃度穩(wěn)定;充填流量150~170 m3/h,平均充填流量160 m3/h,充填流量穩(wěn)定。
圖2 連續(xù)進料、排料工況
由圖3 可知,充填泵送壓力為0.3~0.6 MPa,期間壓力基本無跳動;充填濃度65%~73%,后期因深錐內(nèi)部泥層高度不夠,導(dǎo)致充填濃度降低;充填流量150~170 m3/h,流量相對穩(wěn)定。由此可判斷,在兩次充填時間間隔不超過3 d 情況下,充填流量穩(wěn)定。
圖3 間隔3 d 后排料工況
由圖4 可知,充填過程中充填工業(yè)泵出口壓力0.4~0.6 MPa,期間出現(xiàn)小幅壓力跳動,最大2.8 MPa,充填結(jié)束后進行洗管,從洗管來看,充填泵打水壓力與打料漿壓力基本相同,且同樣會出現(xiàn)壓力跳動情況,最大值為6.17 MPa,泵送規(guī)律與2021 年7 月2 日充填基本類似。本次充填過程的充填濃度穩(wěn)定性較差,充填濃度68%~73%,平均充填濃度70.8%;充填流量波動性較大,期間出現(xiàn)多次停止斷料情況,主要原因是深錐濃密機出料不穩(wěn)定。
圖4 間隔15 d 后排料工況
綜合所述,深錐濃密機的最佳運行工況為連續(xù)進料、連續(xù)排料??紤]到采礦充填的不平衡性,深錐濃密機在設(shè)計時考慮了一定的物料儲料能力,允許深錐濃密機儲料不超過24 h。從充填試生產(chǎn)來看,在儲料時間不超過3 d 的情況下,系統(tǒng)可以通過一定的技術(shù)手段實現(xiàn)相對穩(wěn)定的排料與生產(chǎn)。當(dāng)儲料時間達到15 d 時,物料在深錐底部失去流動性并板結(jié),進而導(dǎo)致排料流量與濃度的不穩(wěn)定;深錐濃密機配置的底流剪切循環(huán)系統(tǒng),實際效果并不顯著。因此,可在深錐底部增加流態(tài)化活化造漿系統(tǒng),在物料長時間存儲的條件下,通過高壓水流態(tài)化造漿控制底流濃度及流態(tài)。
為驗證全尾砂充填系統(tǒng)實際工業(yè)運行穩(wěn)定性,本研究選取6 個采場(1#采場~6#采場)進行了充填參數(shù)分析,分析參數(shù)主要包括深錐濃密機排料濃度和排料流量、水泥給料量、充填濃度和充填流量。在整個充填過程中,通過分析上述參數(shù)的變化,來評判系統(tǒng)的穩(wěn)定性。膏體充填系統(tǒng)試驗采場充填參數(shù)統(tǒng)計結(jié)果如圖5 所示。
由圖5a 可知,充填過程中水泥給料量、深錐濃密機排料濃度、充填濃度全過程較為穩(wěn)定,偶爾有時間段波動,但變化范圍均在合理范圍內(nèi);相比較而言,濃密機排料流量與充填流量波動稍大,而且充填流量會隨著濃密機排料流量的變化而變化。與1#采場類似,2#采場~5#采場充填過程中深錐濃密機排料濃度和排料流量、水泥給料量、充填濃度、充填流量整體波動較為平緩,偶爾有時間段波動,主要集中在開始充填階段和臨近結(jié)束階段,但變化范圍均在合理范圍內(nèi)。其中,濃密機排料濃度隨著充填時間而逐漸平穩(wěn)降低,這主要是深錐濃密機內(nèi)料位不足所致;相比較而言,濃密機排料流量與充填流量波動稍大,而且充填流量會隨著濃密機排料流量的變化而變化。
圖5 膏體充填系統(tǒng)試驗采場充填參數(shù)統(tǒng)計
由圖5f 可知,6#采場在充填過程中系統(tǒng)較不穩(wěn)定,各項參數(shù)波動范圍較大。其中,濃密機出料濃度與充填濃度較為穩(wěn)定,此次試驗濃密機儲料時間較長,濃密機出料量波動較大,由于水泥給料量可能設(shè)置為隨濃密機排料干料量的變化而變化,因此帶動水泥給料量和充填流量隨著濃密機排料流量的變化而相應(yīng)變化。
整體而言,在工況條件相對穩(wěn)定的情況下,全尾砂膏體充填系統(tǒng)工藝流暢,充填技術(shù)指標(biāo)優(yōu)異,超過設(shè)計和建設(shè)要求,偶爾出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象是由于深錐濃密機超時儲料,導(dǎo)致錐底尾砂板結(jié)、濃密機排料不流暢,進而影響充填穩(wěn)定性。
在1#采場~6#采場充填試驗的過程中,進行充填站地表取樣,測試充填料漿濃度,并參照《建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T70—2009 使用所取充填料漿制樣,進行充填體強度測試試驗,養(yǎng)護齡期為28 d,試驗結(jié)果如表1 所示。
表1 1#~6#采場充填體強度測試結(jié)果
試驗結(jié)果表明,充填系統(tǒng)整體波動在70%~75%,灰砂比為1∶4 的情況下,所有采場充填體強度均大于4 MPa(見圖6)。其中,6#采場由于在充填過程中系統(tǒng)較不穩(wěn)定,水泥給料量與充填流量波動大,取樣的強度明顯高于其他采場的充填體強度且均質(zhì)性較差。整體而言,1#采場~6#采場現(xiàn)場取樣測得充填體強度均能滿足礦山采礦需求,表明武山銅礦全尾砂膏體充填系統(tǒng)充填體強度高、均勻性好,采場充填一次完成,效率顯著提高,且實現(xiàn)了采場不脫水,完全可以滿足武山銅礦三期生產(chǎn)需求。
圖6 采場取樣濃度與充填體平均強度波動
(1)對膏體充填系統(tǒng)制漿輸送穩(wěn)定性進行測試,結(jié)果表明深錐濃密機的最佳運行工況為連續(xù)進料、連續(xù)排料,在儲料時間不超過3 d 的情況下,系統(tǒng)可以通過一定的技術(shù)手段實現(xiàn)相對穩(wěn)定的排料與生產(chǎn),但當(dāng)儲料時間達到15 d,物料在深錐底部失去流動性并板結(jié),進而導(dǎo)致排料流量與濃度的不穩(wěn)定??紤]到采礦充填的不平衡性,礦山應(yīng)盡量避免深錐濃密機長時間儲料,并可在深錐底部增加流態(tài)化活化造漿系統(tǒng),在物料長時間存儲的條件下,通過高壓水流態(tài)化造漿控制底流濃度及流態(tài),提升長期儲料后深錐濃密機的放料穩(wěn)定性。
(2)為驗證全尾砂充填系統(tǒng)實際工業(yè)穩(wěn)定性,本研究選取6 個采場進行了充填參數(shù)分析,在工況條件相對穩(wěn)定的情況下,全尾砂膏體充填系統(tǒng)工藝流暢,充填技術(shù)指標(biāo)優(yōu)異,超過設(shè)計和建設(shè)要求,偶爾出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象是由于深錐濃密機超時儲料,導(dǎo)致錐底尾砂板結(jié)、濃密機排料不流暢,進而影響充填穩(wěn)定性。
(3)通過現(xiàn)場跟班取樣,武山銅礦全尾砂膏體充填系統(tǒng)制備的充填料漿28 d 強度均能達到4 MPa以上,能夠滿足充填生產(chǎn)需求。充填系統(tǒng)運行可靠、工藝參數(shù)穩(wěn)定,為進一步的回采工作提供了安全保障。