王勝輝
(中天合創(chuàng)能源有限責任公司化工分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
汽輪機的真空嚴密性是指汽輪發(fā)電機組真空系統(tǒng)在抽真空系統(tǒng)停止運行后真空下降的速度,通過單位時間內(nèi)真空度的降低(背壓升高)來判斷真空系統(tǒng)與外界隔離是否嚴密,是表征汽輪機負壓側(cè)密封嚴密性的指標[1]。
汽輪機真空嚴密性是凝汽器工作性能的重要指標,是影響汽輪機經(jīng)濟運行的主要因素之一。嚴密性下降會造成汽輪機低壓缸排汽溫度上升,熱力系統(tǒng)循環(huán)效率降低。凝汽器真空度每下降1 kPa,發(fā)電功率降低1%??諝膺M入凝汽器也會導(dǎo)致凝結(jié)水含氧量升高,并腐蝕汽輪機及輔機設(shè)備[2]。中天合創(chuàng)能源有限責任公司化工分公司(簡稱中天合創(chuàng)化工分公司)余熱汽輪機在運行過程中出現(xiàn)了真空嚴密性不合格的情況,本文分析了真空嚴密性不合格的原因,并給出了應(yīng)對措施,可為余熱汽輪發(fā)電機組、煤化工企業(yè)工業(yè)用拖曳凝汽式汽輪機提供實際借鑒意義。
中天合創(chuàng)化工分公司余熱汽輪機由東方電氣集團東方汽輪機有限公司制造,型號N15-1.3/285,為中低壓、單軸、純凝式(間接水冷)汽輪機。額定工況為進汽壓力1.3 MPa、進汽溫度285 ℃、進汽流量80 t/h、功率15 MW、排汽壓力7.0 kPa~11.5 kPa。配置有2 臺水環(huán)式真空泵,型號為2BW4153-0EK4-0Y1450,吸氣量4.25 m3/min~10.00 m3/min,額定工作電流35.3 A。凝汽器型號為N-2000,汽側(cè)滿容積90 m3,正常運行時汽側(cè)真空容積為50 m3。該余熱汽輪機于2020 年7 月批復(fù),2021 年3 月動工建設(shè),2022 年6 月10 日完成項目中交,7 月1 日機組并網(wǎng)發(fā)電,7 月8 日機組72 h+24 h 滿負荷試運完成,投入正式生產(chǎn)運行。
中天合創(chuàng)化工分公司在全廠滿負荷運行工況下,部分工藝生產(chǎn)裝置實際蒸汽副產(chǎn)量、消耗量與設(shè)計值偏差較大,即副產(chǎn)較多、消耗較少,導(dǎo)致全廠蒸汽管網(wǎng)存在一定量的不平衡,全廠夏季正常工況下有80 t/h~100 t/h 的中低壓蒸汽(1.3 MPa、285 ℃)放空,造成大量能源浪費。余熱汽輪機蒸汽流程示意圖見圖1。
圖1 余熱汽輪機蒸汽流程示意圖
余熱汽輪機從全廠中低壓蒸汽管網(wǎng)引汽(中低壓蒸汽主要由甲醇部凈化裝置產(chǎn)出,共計4 個系列,額定負荷運行時可產(chǎn)中低壓蒸汽約760 t/h),在回收多余放空中低壓蒸汽的同時,將放空蒸汽熱能轉(zhuǎn)換為電能,供全廠使用。
DL/T 932—2019《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導(dǎo)則》規(guī)定:當汽輪發(fā)電機組容量<100 MW 時,真空嚴密性(真空下降速度)應(yīng)≤400 Pa/min[3]。根據(jù)東方電氣集團東方汽輪機有限公司N-2000 型凝汽器說明書:在進行真空嚴密性試驗時,當真空下降速度<130 Pa/min 時為優(yōu)、130 Pa/min~270 Pa/min 時為良、270 Pa/min~400 Pa/min 時為合格,>670 Pa/min 時應(yīng)停機查找原因,待故障消除后再啟動。
2022 年余熱汽輪機真空嚴密性試驗見表1。自2022 年7 月1 日運行以來,在15 MW 額定負荷運行時,凝汽器真空值一直維持在較好水平(-82 kPa~-80 kPa),機組各狀態(tài)參數(shù)正常,凝汽器換熱端差為5 ℃~7 ℃,真空嚴密性試驗結(jié)果為優(yōu)秀。自7 月28 日開始,在凝汽器循環(huán)水進口溫度穩(wěn)定在28℃左右時,真空值由-80kPa緩慢上升至-75 kPa,凝汽器換熱端差也緩慢升高至10 ℃左右。8 月2 日、8 月3 日,機組真空嚴密性試驗結(jié)果均為不合格。8 月15 日,機組真空下降速度>670 Pa/min,按照廠家說明書應(yīng)停機消缺查漏,且在循環(huán)水溫度、流速不變的情況下,凝汽器換熱性能嚴重下降。8 月18 日,在電負荷13.5 MW 時,凝汽器真空值持續(xù)上升至-70 kPa,凝汽器換熱端差最高達23 ℃,機組被迫再啟動1 臺真空泵來確保真空值的穩(wěn)定??紤]由于真空嚴密性不合格導(dǎo)致了真空值上升。
表1 余熱汽輪機真空嚴密性試驗
8 月2 日—8 月3 日,余熱汽輪機停機消缺24 h,期間對可能導(dǎo)致機組真空嚴密性不合格的原因進行了逐一排查。
用氣球?qū)⒄婵张牌诎站o,并在收緊口處涂抹黃油。發(fā)現(xiàn)氣球無內(nèi)陷,可排除真空破壞門泄漏。
將黃油均勻厚實涂抹至排汽缸法蘭結(jié)合面及爆破片結(jié)合面處,經(jīng)8 h 觀察,發(fā)現(xiàn)機組真空度無變化,可排除此原因。
機組軸封加熱器多級水封示意圖見圖2。機組軸封加熱器通過多級水封將疏水回收至凝汽器,開機初期曾多次出現(xiàn)因多級水封失效導(dǎo)致凝汽器真空值突升的情況。機組停機過程中,在保證軸封加熱器液位不變的情況下,開啟多級水封持續(xù)補水至液位充滿,確保水封效果。機組真空值在試驗前后均為-73 kPa,無明顯變化,表明多級水封效果優(yōu)良,無空氣經(jīng)此漏入。
圖2 機組軸封加熱器多級水封示意圖
在機組停運以后,對凝汽器進行灌水試驗(凝汽器水側(cè)循環(huán)水排凈),按照凝汽器說明書規(guī)定,在凝汽器汽側(cè)注水至凝汽器喉部上方約300 mm,灌水高度覆蓋范圍包括機組本體疏水管線、疏水擴容器、多級水封、抽真空手動隔離閥前管段、熱井底部放水管、凝泵空氣管等,在液位穩(wěn)定1 h 后進行查漏,期間凝汽器液位未下降,故可排除上述汽側(cè)管線、閥門、設(shè)備對機組真空嚴密性的影響。
余熱汽輪機采用自密封系統(tǒng),在機組啟動或低負荷運行階段,汽封供汽由中低壓蒸汽提供。在機組正常運行時,高壓端汽封漏汽至均壓箱,經(jīng)噴水減溫后由低壓端汽封供汽,多余蒸汽經(jīng)溢流站溢流至凝汽器。在機組停運以后,軸封壓力均調(diào)整至最大值,機頭、機尾軸封間隙處均可見少量白色蒸汽外泄,表明沒有空氣從機組軸端漏入。
DL/T 932—2019《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導(dǎo)則》規(guī)定:在進行余熱機組真空嚴密性試驗時,可關(guān)閉凝汽器左右側(cè)抽真空管線手動隔離閥進行試驗計時(該閥門前管段距凝汽器殼體長度不足1 m,不存在泄漏),該方法可排除抽真空管道存在泄漏點對凝汽器真空度的影響。
在進行嚴密性試驗時,發(fā)現(xiàn)凝汽器真空值在90 s內(nèi)從-74 kPa 上升至-70 kPa,嚴密性試驗被迫中斷,可見機組抽真空管道泄漏不是導(dǎo)致機組嚴密性不合格的原因。
3.7.1 凝汽器漏入空氣量分析
凝汽器漏入空氣量可根據(jù)公式(1)[3]計算。
式中:Ga為冷凝器漏入空氣量,kg/h;V 為處于真空狀態(tài)下的設(shè)備容積,50 m3;ΔP 為試驗時的真空下降量,kPa;Δt 為試驗時長,min。
由式(1)可得:當真空下降速度為680 Pa/min時,凝汽器漏入空氣量為56.3 kg/h,換算成體積流量為43.6 m3/h(參考空氣密度1.29 kg/m3)。
3.7.2 真空泵出力分析
根據(jù)設(shè)備銘牌可知:單臺真空泵吸氣量為4.25 m3/min~10.00 m3/min,該值遠大于凝汽器嚴密性不合格時的空氣漏入量;鑒于2 臺真空泵同時運行時凝汽器真空值僅能維持在-70 kPa,可以基本判斷真空嚴密性不合格并非機組負壓側(cè)漏入空氣所致。
3.7.3 其他原因分析
同樣工況下,在真空嚴密性不合格前后這段時間內(nèi),機組進汽流量較之前增加了9 t/h~10 t/h,真空泵工作電流增加了約3 A,考慮機組來汽汽源內(nèi)有大量非空氣類的不凝氣體混入。
8 月24 日余熱汽輪機正常運行后,汽機廠房東側(cè)(真空泵排汽口處)開始出現(xiàn)具有刺激性的臭雞蛋氣味,在真空泵排汽口處測得排汽中CO 體積分數(shù)為200×10-6、H2S 體積分數(shù)為17×10-6,均超過規(guī)定上限值,并測得凝結(jié)水pH 值為6.2,遠低于開車初期的8.7。據(jù)此推斷:凝汽器真空嚴密性不合格是由于機組來汽中含有大量CO、H2S 及其他酸性氣體組成的不凝結(jié)氣體。
3.7.4 原因確認
由于余熱汽輪機汽源為凈化裝置廢熱鍋爐產(chǎn)汽,一旦廢熱鍋爐出現(xiàn)泄漏,大量含有CO、CO2、H2、H2S 的合成氣將進入中低壓蒸汽管網(wǎng)(合成氣壓力5.3 MPa左右)。為進一步分析凈化裝置廢熱鍋爐泄漏對余熱汽輪機真空度的影響,8 月29 日,將凈化3 系列廢熱鍋爐退出檢修,對余熱汽輪機在相同工況下的真空情況進行了對比,凈化廢熱鍋爐切出前后機組參數(shù)對比見表2。
表2 凈化廢熱鍋爐切出前后機組參數(shù)對比
由表2 可知,凈化3 系列廢熱鍋爐退出后,機組進汽量減少約13 t/h,單臺真空泵運行電流下降2 A。此時,凝結(jié)水pH 值由6.2 回升至8.5,表明凝結(jié)水中酸性氣體消失,余熱汽輪機真空嚴密性試驗結(jié)果為71 Pa/min,試驗結(jié)果優(yōu)秀。由此判斷:凈化裝置廢熱鍋爐泄漏后大量合成氣進入中低壓蒸汽,由此導(dǎo)致余熱汽輪機真空嚴密性試驗不合格、凝汽器真空度下降。
鑒于余熱汽輪機汽源的特殊性,機組在運行過程中如出現(xiàn)真空度下降或真空嚴密性不合格的情況,應(yīng)考慮來汽汽源中混入大量不凝結(jié)氣體,并通過以下手段進行初步確認:(1)當發(fā)現(xiàn)凝汽器真空度開始下降時,測量真空泵排汽口處CO 和H2S的含量。(2)關(guān)注機組進汽流量變化,并測量凝汽水pH 值是否符合要求。(3)關(guān)注真空泵運行電流,如果額定工況下真空泵電流較27 A 有較大提升,則考慮有不凝結(jié)氣體混入中低壓蒸汽中。一經(jīng)確認,應(yīng)及時聯(lián)系甲醇凈化裝置退出泄漏廢鍋進行消缺,同時在處置期間啟動2 臺真空泵來維持機組真空。