惠懷偉
(中國一重集團有限公司,黑龍江161042)
1682A重型臥式車床是1959年的蘇聯(lián)時期老機床,隨著公司產品多樣性的需求,老式機床加工屬性的局限性,不能發(fā)揮其最大功用。也不能花費幾百萬購買只加工內孔單一工序的深孔機床。從利用現有資源最大化、降低生產成本、產品的市場占有周期等綜合因素考慮,對其進行設計改造——加裝具備高效率、大功率深孔加工能力的推進器,并且保留機床原有功能及其結構不變。
本次改造及設計原側:在加工屬性操作使用上可以在一天之內完成車床、深孔功能互換,機床主軸箱、床身導軌本體結構不變,一、二刀架保留,機床尾座暫時移走。在工件床身及刀架床身上裝配具有快速走刀功能的推進器,見圖1。
圖1 改進后的車床結構Figure 1 Improved lathe configuration
具備加工?3200 mm×?1600 mm×8000 mm百噸級的水電主軸鍛件,如圖2。
圖2 百噸級水電主軸鍛件Figure 2 Hundred tons of hydropower spindle forging
(1)推進器基座行走利用機床原刀架及尾座行走齒條。
(2)快速與走刀用爪型離合器切換,進、退刀方向由電氣控制實現自由切換。
(3)為提高生產能力、效率設計電機功率45 kW,采用V3調速系統(tǒng),轉速范圍為60~2800 r/min。
(4)推進器走刀速度由現有深孔機床的0.5~5 mm/min擴大到0.34~8.5 mm/min,快速由2 m/min提高到5.3 m/min。
(5)走刀部分減速機選用XWE85型號,考慮到該推進器以后維修方面的問題,準備采取原有第一根和第三根導軌處的齒條為傳動齒條,推進器移動時單方向受力選用型號32318圓錐滾子軸承,動載荷較大。
(6)該裝置總重量約22.6 t,與機床導軌接觸的部分均采用耐磨軟帶,以減少摩擦系數。
(1)直流電動機選用Z4-180,功率45 kW,額定轉速1500 r/min,最大轉速2800 r/min。
(2)擺線針輪減速機型號XWE85,減速比i=187,低速許用最大扭矩M=5800 N·m。
(3)快速傳動比i=21/76×36/68×1/40=1/273。
(4)走刀傳動i=21/76×36/68×1/187×44/60×36/68×1/40=1/131706。
(5)末端齒輪參數選用模數m=16,齒數Z=15。
活件如圖2,毛坯內孔為?1380 mm,加工至?1630 mm。機床輔具見圖3。
圖3 機床輔具Figure 3 Auxiliary tools for machine
依據原機床主軸箱傳動齒輪大模數,可承擔重載荷,且主軸箱主軸旋轉具備低速,大扭矩,加工效率高等原有機床機動性能優(yōu)勢??梢栽O計背吃刀量25 mm。設計制作?510 mm×?410 mm空心鏜桿,與鏜頭總裝后長度8500 mm。鏜頭圓周上均布遞進把合四把75°車刀,如圖3、圖4。
1—鏜頭 2—前鏜桿 3—前連接套 4—中段連接套 5—冷卻液水管 6—支撐板 7—定位鍵 8—連接法蘭 9—水管接頭 10—密封法蘭 11—定位銷 12—導向木 13—冷卻液管路圖4 鏜桿鏜頭Figure 4 Boring rod and boring head
利用機床閑置多年的第三刀架,拆除上層與新設計中心托架裝配一體,如圖5,保留下部Z軸大滑板及X軸向滑板行走傳動副,可根據活件長短,調整中心托架位置及調整鏜桿與活件中心對中。鏜桿尾端與中心支架依靠定位鍵及法蘭把合定位,中心支架裝配在推進器的基座上。
圖5 新設計的中心托架Figure 5 Newly designed center bracket
原托輥需兩側調整,現對托輥部分進行改造,在一側即可進行調整,便于操作和調整。
在鏜桿中心加裝冷卻液噴射管路,選用流量較大的YWP型無堵塞排污泵,流量65 m3/h,壓力0.65 MPa,在對刀具冷卻的同時,可以進行鐵屑的沖排功能。利用機床原有廢棄的鐵屑收集地坑,重新設計改造,防水施工,切削液通過制作鐵屑過濾裝置,回收到切屑液水箱內。
基座及楔鐵部分的潤滑采用貝奇爾潤滑,齒輪傳動箱部分及蝸輪蝸桿采用外置油泵噴淋式潤滑,蝸輪立軸部分的銅定位套采用DF-5系銅基鑲嵌自潤滑軸承,密封主要將蝸輪端部及底部采用骨架密封,防止噴淋潤滑時油液泄漏。
推進器的行走基座、鏜桿托架、支架廠內加工制作,鏜桿、鏜頭及其余部分傳動零件按圖采購,裝配部件齊全進行總裝。
(1)基座與原機床導軌接觸面采用四氟軟帶、6S導軌膠在常溫24 h條件下晾干,精加工接觸摩擦面與導軌進行刮研。
(2)裝配基座行走及走刀傳動副各部零件,檢查蝸輪蝸桿傳動接觸率。變擋油缸打壓試驗變速順暢,各潤滑油路按設計要求裝配到位,潤滑充分。
(3)裝配基座主電機、電氣無極調速系統(tǒng)設計匹配快、慢速參數。送電開動基座,觀察電機電流是否正常。
(4)裝配鏜桿支架及托架,粗調中心高。鏜桿裝配到支架及托架上,精調鏜桿中心與機床主軸箱主軸回轉中心同軸,滿足加工活件精度要求,裝配支架與推進器基座橫縱定位鍵,符合設計圖紙、制造裝配工藝要求,采用直流變頻調整系統(tǒng)和液壓變速裝置,在操作性和負荷能力以及加工效率上較普通深孔鉆床有很大改善,各項技術性能完全滿足生產加工要求,并且一次試車成功。
1682A型重型臥式車床進行相應設計改造,利用閑置多年的第三刀架及托輥等機床原有附件,加裝推進器裝置后,提高了機床加工內孔的效率。經過近三年的加工驗證,提高了百噸級鍛件鍛造內孔的加工難度和精度,提高了加工效率,縮短了生產周期,節(jié)約了生產成本。