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滾動軸承與軸配合關(guān)系對軸徑磨損的影響驗證*

2022-03-15 04:06:30趙瑞峰
機械工程與自動化 2022年1期
關(guān)鍵詞:軸徑軸端過盈

孟 倩,趙瑞峰

(山西工程職業(yè)學院,山西 太原 030032)

0 引言

滾動軸承是機械傳動系統(tǒng)中重要的零部件,軸承各元件之間采用高副接觸。滾動軸承主要應用于減速器及各類變速箱體中,安放在箱體上或軸承座中,用來支撐各類軸的回轉(zhuǎn)運動,從而提高軸的旋轉(zhuǎn)精度,減小啟動阻力[1]。在實際工程應用尤其是非標機械設(shè)計中,滾動軸承也大量使用在高轉(zhuǎn)速、低負載的場合。根據(jù)軸承內(nèi)圈與軸公差帶之間的位置關(guān)系,其配合分為間隙配合、過渡配合、過盈配合。根據(jù)實際生產(chǎn)的不同要求,對裝配關(guān)系的選擇也有所不同。

本文結(jié)合某企業(yè)實際需要,設(shè)計了配合選取的驗證實驗,對軸與滾動軸承配合關(guān)系的選取對軸徑磨損的影響進行分析驗證,為后續(xù)企業(yè)對配合選取的合理化改善提供一定的理論支撐。

1 軸與軸承配合選取理論

在對某企業(yè)生產(chǎn)調(diào)研時發(fā)現(xiàn),其工務(wù)部門每個月軸承和軸的消耗量巨大,企業(yè)中以皮帶傳送結(jié)構(gòu)為主的設(shè)備每個月維修更換4、5次,遠遠超出了正常的維修保養(yǎng)頻率,磨損實物如圖1所示。針對企業(yè)存在的這一問題,對傳送機構(gòu)的應用場合、受力情況、選用材料等進行了分析,認為導致該設(shè)備維修率高的根本原因如下:該企業(yè)要求軸有一定的可拆卸性,因此制造設(shè)備時所用的軸與軸承配合均采用了小間隙配合,使得軸與軸承有間隙存在,加速了磨損。

當設(shè)計的零件與標準件相配時,基準制的選擇公差等級應按標準件而定。本案中,軸是加工件,軸承是標準件,因此軸與滾動軸承配合應選擇基孔制(例如H7)?;字葡?,軸的公差帶分布如圖2所示[2]。

圖2 基孔制軸的公差帶

本案中,該企業(yè)僅僅片面考慮保證拆卸方便,因而選取了有配合間隙的間隙配合??紤]到存在相對運動情況,為了將相對運動的影響降至最低,軸和軸承選用g6的小間隙配合。實際裝配后軸和軸承之間存在相對運動,從而發(fā)生磨損,額外疊加裝配同軸度不好的問題,造成裝配失效、“跑套”、軸端磨損發(fā)塵、軸承損壞等問題,嚴重時發(fā)生斷軸現(xiàn)象。軸的磨損進展很快,重新更換配件后,迅速發(fā)生圖1左側(cè)的發(fā)塵現(xiàn)象,“切削”飛揚污染產(chǎn)品,造成了極大的經(jīng)濟損失。若要優(yōu)化軸承的全跳動和同軸度誤差,軸承內(nèi)圈與軸的配合一般采用過盈配合。但如果過盈量過大,不僅導致軸承安裝和拆卸困難,還會導致軸承元件應力過高,在工作中較早出現(xiàn)點蝕現(xiàn)象,產(chǎn)生振動、噪聲等現(xiàn)象,從而影響軸承的旋轉(zhuǎn)精度。軸承元件彈性變形較大同樣會造成軸承旋轉(zhuǎn)精度的下降。

圖1 磨損實物

既要保證拆卸方便(要求有間隙),又不能允許有相對運動(發(fā)生磨損),按照以上理論分析來講是不可能的。存在小間隙、小過盈的過渡配合因此成為了唯一的且比較經(jīng)濟的選擇。

筆者設(shè)計了幾組實驗,分別為間隙配合、過盈配合、過渡配合,在同等運行條件下,比較軸承與軸磨損程度、機構(gòu)的裝配難度,驗證理論上過渡配合是唯一選擇的合理性。其中,磨損程度采用測量實驗前、后軸徑尺寸來衡量,裝配難度采用裝配時使用的工具及時長來衡量。

2 實驗驗證

企業(yè)中該傳送設(shè)備主要采用了滾動軸承6901,驗證實驗同樣以滾動軸承6901為例,驗證不同配合關(guān)系的選擇對軸徑磨損的影響。參考文獻[3],滾動軸承6901的基本參數(shù)如表1所示。

表1 滾動軸承6901的基本參數(shù)

滾動軸承的尺寸參數(shù)d、D、B和安裝有關(guān),一旦選定,軸承的基本額定負載和允許轉(zhuǎn)速就確定了。經(jīng)過計算,在實際應用環(huán)境下,當量靜載荷為236 N<1.04 kN,當量動載荷為897 N<1.92 kN;實際使用最大速度為3 000 r/min<32 000 r/min,因此該軸承的選取滿足實際需求。滾動軸承材料選用SUJ2高碳鉻軸承鋼(對應國標牌號GCr15),軸承精度選取為GB307 P0?;谳S承材料的耐磨性較好,配合磨損的判定僅測量軸的尺寸。

2.1 配合選型

表2 選配軸的參數(shù)

為保證實驗效果的準確性,所選配軸均為同一材料:采用45鋼車削,表面無電解鍍鎳。

2.2 簡單驗證機構(gòu)

本次設(shè)計的簡單驗證機構(gòu)如圖3所示,整個傳送機構(gòu)由安裝框架、傳送電機、傳送皮帶、傳送滾輪、聯(lián)軸器、軸、軸承及固定件組成。為保證框架的穩(wěn)定性及軸承安裝孔的精度,機構(gòu)的框架采用整體加工的方法,從一塊完整的6061鋁合金上直接加工成所需結(jié)構(gòu)。這樣的加工方式,保證了兩軸端軸承安裝孔之間的位置度、軸承安裝孔的尺寸精度以及軸承安裝孔對于框架底面的平行度,從而最大限度地降低零件加工精度對軸承磨損造成的影響。

1-軸承;2-軸;3-安裝框架;4-傳送電機;5-聯(lián)軸器;6-固定件;7-傳送滾輪;8-傳送皮帶

傳送皮帶具有一定的彈性,為了傳遞運動,皮帶需要對軸有一定的拉力及摩擦力,這些作用力既要保證傳遞動力又需將對軸的影響降低到最低。根據(jù)工程經(jīng)驗,軸的彎曲變形量小于0.05 mm時,可保證正常運動的傳遞同時對軸端影響較小。皮帶選型時,皮帶長度為原長的97%,打表實測軸彎曲在0.05 mm以內(nèi)。

裝配時,首先檢查框架是否安裝正確,并對軸承安裝孔、面及框架進行清潔;其次將軸承壓入框架上對應安裝孔內(nèi),軸上依次套上滾輪和皮帶,穿過軸承內(nèi)孔,軸端兩側(cè)和軸承用固定件進行固定;最后安裝電機及聯(lián)軸器,并調(diào)整同軸度。為保證機構(gòu)的穩(wěn)定性,將整個機構(gòu)固定在一個平臺上。其中裝配、拆卸可能用到的工具有內(nèi)六角扳手、三角拉馬、油壓機。

2.3 驗證過程

驗證過程中保持所有尺寸參數(shù)、運動參數(shù)一致,僅改變與滾動軸承選配軸的軸徑尺寸,詳見表2。企業(yè)實際生產(chǎn)需要的傳送帶速度為800 mm/s,實驗為了加快進程,使用4 m/s運行速度;企業(yè)實行一天3班工作制度,設(shè)備每天運行約20 h,實驗過程同樣一天運行20 h。該機構(gòu)和企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中某一段傳送機構(gòu)完全一致,因此可以模擬生產(chǎn)實際,實驗驗證過程如下:

(1)選取間隙配合(H7/g6)的軸1,測量軸徑并記錄。使用工具安裝在實驗機構(gòu)上,運行速度4 m/s,每日觀察運行情況,2周后拆除確認軸端磨損情況,測量軸徑。

(2)選取過渡配合(H7/k6)的軸2,測量軸徑并記錄。使用工具安裝在實驗機構(gòu)上,運行速度4 m/s,每日觀察運行情況,2周后拆除確認軸端磨損情況,測量軸徑。

(3)選取過盈配合(H7/p6)的軸3,測量軸徑并記錄。使用工具安裝在實驗機構(gòu)上,運行速度4 m/s,每日觀察運行情況,2周后拆除確認軸端磨損情況,測量軸徑。

按照表2順序,依次對軸4~軸9進行對應驗證實驗,并記錄。實驗過程傳送框架未發(fā)生磨損及形變,因此可以多次拆卸使用。

3 實驗結(jié)果

通過記錄軸徑變化、安裝使用工具、運行過程以及磨損感度,對表2中9根軸進行了實驗驗證,其結(jié)果如表3所示。

表3 磨損實驗驗證結(jié)果

從安裝、拆卸的角度來說,過盈配合(軸3、軸6、軸9)非常不利于裝配和維修拆卸,人工無法將軸裝入軸承中,所以選擇了油壓機壓入的方式。壓入后發(fā)現(xiàn)軸在轉(zhuǎn)動時不順滑,考慮是由于過盈量大,在壓入過程中軸承受到了損傷。此外,在結(jié)束實驗拆卸時發(fā)現(xiàn),軸和軸承拆卸十分困難,甚至使用了三角拉馬進行輔助拆卸。對拆下來的軸觀察發(fā)現(xiàn),除磨損痕跡外,有大量安裝拆卸造成的軸表面損傷,同時運行中聯(lián)軸器也發(fā)生了損壞。相對來說,過渡配合及間隙配合在安裝拆卸時僅使用內(nèi)六角扳手,必要時使用橡皮錘進行輔助裝配,安裝拆卸較為方便。

表3中的磨損數(shù)據(jù)表明,無論哪種配合,在長達2周的運轉(zhuǎn)下軸徑均發(fā)生了變化,尺寸發(fā)生了不同程度的減少。尤其對于間隙配合的軸1、軸4、軸7,軸徑尺寸變化量非常大,接近0.1 mm,并且肉眼可見發(fā)生了磨損。而過渡配合的軸2、軸5、軸8軸徑尺寸變化量極小,最大的減少量僅0.004 mm,這種程度的減少接近正常運行的磨損量。過盈配合的軸3、軸6、軸9尺寸減少了不到0.2 mm,但無法判斷是由于磨損還是裝配造成。

從運行過程看到,過盈配合的軸3、軸6、軸9,在實驗過程中一直伴隨明顯的振動及噪聲,噪聲既是裝配不良的提示,也意味著運動不合理隨時發(fā)生失效危險。間隙及過渡配合相對來說,運行平穩(wěn),無明顯的異響。

從磨損感度來說,間隙配合的軸1、軸4、軸7磨損明顯,拆卸下來的軸明顯“瘦”了一圈,甚至在實驗過程中,有些黑色粉末飛濺出來污染了傳送皮帶和阻塞了軸承,又加劇了磨損,這一現(xiàn)象和該企業(yè)設(shè)備實際運行狀況十分吻合。過渡配合及過盈配合雖然也有尺寸減少,但軸上僅僅留下來寬度和軸承寬度一致的一圈磨損痕跡,和正常磨損現(xiàn)場一致。

4 結(jié)論

通過以上驗證數(shù)據(jù)及相關(guān)理論分析,我們得出以下結(jié)論:

(1)在該企業(yè)相關(guān)應用領(lǐng)域,軸與軸承配合選擇過渡配合要比選擇間隙配合和過盈配合更合理。過渡配合相對來講既方便拆卸,又不會造成嚴重磨損。

(2)長期困擾企業(yè)的軸和軸承消耗量大、設(shè)備頻繁維修的問題,就是由于設(shè)備制造時片面追求方便拆卸,選取配合方式不合理造成的。

經(jīng)過與企業(yè)溝通,分析其存在問題后,企業(yè)對目前存在問題的設(shè)備進行了改造。改造前半年內(nèi)進行了56次維修,共維修磨損點88處;改造后半年內(nèi)僅僅進行了每月定期保養(yǎng),共計6次,維修磨損點11處,大大降低了企業(yè)的經(jīng)濟及人力成本。

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