李哲遠(yuǎn)
(華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100035)
保德煤礦隸屬于國能神東煤炭集團(tuán),位于山西省保德縣境內(nèi),東西寬約5.7km,南北長約14km,井田面積約55.9km2。礦區(qū)東與晉能控股煤業(yè)集團(tuán)蘆子溝煤業(yè)有限公司、山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)有限公司、晉能控股煤業(yè)集團(tuán)泰山隆安煤業(yè)有限公司相接,西與蘇家里村為鄰。礦區(qū)地處黃河?xùn)|岸、屬黃土高原的晉西北邊緣,呈黃土溝峁、丘陵地貌,總體地勢中部低、南北高,最高處標(biāo)高+1148.1m,最低處位于朱家川溝底,標(biāo)高+812.2m,最大高差335.9m。礦區(qū)位于河?xùn)|煤田的北部,構(gòu)造簡單,呈平緩的單斜構(gòu)造形態(tài),并且發(fā)育有寬緩的波狀起伏,地層產(chǎn)狀總體呈走向350°,傾向260°,傾角 3°~9°,一般5°左右,未見有大型斷層、褶皺及陷落柱。礦井目前開采8號煤層,共有4個盤區(qū),分別布置一個綜采放頂煤工作面和一個雙巷交替掘進(jìn)工作面。保德煤礦礦井絕對瓦斯涌出量119.59m3/min,相對瓦斯涌出量10.72m3/t,為高瓦斯礦井。
保德煤礦通過建立地面永久泵站來抽采煤層瓦斯,根據(jù)礦井瓦斯抽放設(shè)計采用以本煤層瓦斯抽采為主、采空區(qū)和鄰近層抽采為輔,預(yù)抽與邊采邊抽相結(jié)合的綜合抽采瓦斯方法?;夭晒ぷ髅娌捎米呦蝽槍娱L鉆孔與普通順層鉆孔相結(jié)合的方式進(jìn)行預(yù)抽及邊采邊抽,掘進(jìn)工作面采用扇形長鉆孔預(yù)抽、多巷交替預(yù)抽條帶煤層瓦斯、采空區(qū)采用聯(lián)絡(luò)巷埋管抽采、高位鉆孔抽采。地面抽采礦井分別建立有南、北部區(qū)的固定高、低負(fù)壓瓦斯抽采系統(tǒng),所有泵站均采用一運一備。本文以南部區(qū)的棗林高負(fù)壓抽采系統(tǒng)為例進(jìn)行研究。棗林瓦斯抽采泵站位于棗林主井工業(yè)場地,高負(fù)壓抽采泵型號為2BEC87水環(huán)式泵,額定流量為900m3/min,負(fù)責(zé)南部區(qū)預(yù)抽。在棗林瓦斯泵站場地東側(cè)施工有瓦斯管道孔2個,棗林瓦斯泵站高、低負(fù)壓瓦斯抽采管路沿瓦斯管道孔入井,入井后沿三盤區(qū)回風(fēng)巷敷設(shè)至抽采作業(yè)地點。
保德煤礦自2014年建設(shè)地面抽采泵站以來,經(jīng)過多年運行,暴露出瓦斯抽采主、干管路冗余,個別區(qū)域抽采阻力過大,干管連接位置不合理,抽采網(wǎng)絡(luò)節(jié)點與層級過多,管路連接部位老化漏氣,導(dǎo)致出現(xiàn)抽采系統(tǒng)負(fù)壓增大,地面泵站有效利用率低,抽采流量不穩(wěn)定,抽采系統(tǒng)瓦斯?jié)舛冉档偷葐栴}。為便于研究,繪制棗林高負(fù)壓抽采網(wǎng)絡(luò)節(jié)點圖,如圖1所示。
圖1 棗林高負(fù)壓抽采網(wǎng)絡(luò)節(jié)點
瓦斯抽采過程中,煤層內(nèi)瓦斯由于抽采管路的負(fù)壓作用沿著壓力梯度由壓力大的地方流向壓力小的地方,沿程阻力和局部阻力會造成負(fù)壓損失,抽采系統(tǒng)在工作面不斷接替過程中管路在設(shè)計基礎(chǔ)上不斷沿伸,使抽采負(fù)壓損失量不斷增大損失率不斷提高。棗林負(fù)壓泵站的抽采損失量見表1。由表1可知,棗林高負(fù)壓抽采系統(tǒng)部分抽采管路負(fù)壓損失量較大,負(fù)壓損失率較高,最高損失率為61.76%。其中引起負(fù)壓損失的因素主要有下列情況。
(1)瓦斯抽采主管和干管管路過長,從而引起沿程阻力增大造成抽采負(fù)壓損失過大。
(2)隨著礦井不斷地生產(chǎn),瓦斯抽放管路為滿足抽放目標(biāo),需要不斷沿伸擴展,在管路與管路、閥門之間的連接不當(dāng)會產(chǎn)生局部阻力,損失抽采負(fù)壓。
表1 抽采負(fù)壓損失量
(1)鉆孔漏氣
鉆孔密封不嚴(yán)會造成抽采過程中鉆孔漏氣,使得抽采負(fù)壓濃度降低,抽采流量增大,抽采效率降低。一方面,由于抽采鉆孔在施工過程中由于施工外力和鉆孔圍巖應(yīng)力等因素的作用,鉆孔周圍的原始應(yīng)力受到擾動,鉆孔圍巖由于自身理化特性在受力作用下會產(chǎn)生大量擾動裂隙。另一方面,由于煤層本身存在著大量原生裂隙,這兩方面綜合構(gòu)成了鉆孔的漏氣通道。
(2)鉆孔流量不穩(wěn)定
在抽采過程中,不同施工方案的鉆孔在抽采流量方面存在差異,抽采濃度也有差別。
(3)維護(hù)管理負(fù)擔(dān)重
在抽采過程中,為確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,需要不斷對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。抽采系統(tǒng)自建成運行以來,隨著采掘活動的不斷接替,抽采管路不斷進(jìn)行擴展改造,管路、流量計及閥門等部件經(jīng)過長時間運行后,會存在性能退化,如:管道密封不良、閥門開關(guān)困難等,在運行過程中管理難度大,系統(tǒng)可靠性降低。
由上述分析可知,抽采系統(tǒng)與抽采鉆孔在運行中暴露出管路阻力大、抽采濃度低、鉆孔布置不合理等問題,為提高抽采系統(tǒng)運行效率,確保礦井實現(xiàn)安全高效開采,制定以下優(yōu)化方案。
(1)停運、拆除并重復(fù)利用瓦斯管路6845m。通過對井下抽采區(qū)域現(xiàn)場勘查分析,三五盤區(qū)總回及部分大巷、順槽瓦斯管路布置冗余,層級較多,造成局部瓦斯管路末端負(fù)壓較低。同時,大量的瓦斯管路降低了巷道通風(fēng)斷面,增加了巷道通風(fēng)阻力。制定了瓦斯管路優(yōu)化改造方案,在不影響正常鉆場、采空區(qū)抽采的前提下逐步分階段停運、拆除冗余瓦斯管路,打開停運、拆除后的瓦斯管路末端,形成管道通風(fēng),降低了巷道通風(fēng)阻力。
(2)將井下抽采管路直角彎處進(jìn)行改造,替換為不小于120°彎頭;減少瓦斯管路阻力路線距離,根據(jù)現(xiàn)場實際及時進(jìn)行瓦斯管路改造,抽采系統(tǒng)支管路與主管路距離采取“就近不就遠(yuǎn)”的原則。
(3)改造抽采效果不良的計量點(孔板流量計)18處,通過瓦斯管路改造,使用便攜式瓦斯抽放管道綜合參數(shù)測定儀進(jìn)行數(shù)據(jù)測量(皮托管原理),有效杜絕了孔板流量計處局部瓦斯管路阻力增大的情況發(fā)生。
三(下)盤區(qū)部分備用工作面預(yù)抽鉆孔施工連抽后存在瓦斯?jié)舛绕?、混合流量偏大的情況,為有效解決上述問題,制定了81310備用工作面抽采瓦斯?jié)舛忍嵘囼灧桨覆嵤?/p>
(1)選取一組整體瓦斯?jié)舛鹊陀?0%,組內(nèi)個別鉆孔濃度低于10%,其它鉆孔高于20%的常規(guī)鉆孔進(jìn)行觀測實驗;直接觀測整組常規(guī)鉆孔數(shù)據(jù);對低于10%的常規(guī)鉆孔進(jìn)行全斷面全長注漿,注漿2天后記錄整組數(shù)據(jù)以及單孔數(shù)據(jù)。經(jīng)過考察,將個別濃度偏低的常規(guī)鉆孔進(jìn)行全斷面注漿封堵后,單組瓦斯?jié)舛忍嵘?0%,即個別封孔效果差的常規(guī)鉆孔影響整組鉆孔抽采瓦斯?jié)舛取?/p>
(2)挑選一組常規(guī)鉆孔進(jìn)行孔口支管路改造,將軟連接改為硬連接。對81310輔運10聯(lián)巷一組常規(guī)鉆孔進(jìn)行孔口支管路改造,將軟連接改為硬連接,同時進(jìn)一步處理孔口連接件,確保不漏氣。對比改造前后單孔瓦斯?jié)舛纫约皢谓M瓦斯?jié)舛取⒊椴闪?。?jīng)過考察,硬連接方式抽采效果優(yōu)于軟連接方式抽采效果。
(3)現(xiàn)有封孔工藝與以前封孔工藝封孔效果對比。選取同一組鉆孔分別使用之前的兩堵一注封孔工藝進(jìn)行封孔,以及現(xiàn)有的囊袋式兩堵一注封孔工藝進(jìn)行封孔,連接抽采后測量單孔瓦斯?jié)舛?。?jīng)過考察,使用現(xiàn)有囊袋式兩堵一注封孔工藝進(jìn)行常規(guī)鉆孔封孔,效果優(yōu)于使用高分子材料兩堵一注封孔工藝。
(4)進(jìn)行瓦斯管路漏氣檢定試驗,對比管路連接法蘭處膠墊與鋼墊密封效果
選取部分DN300瓦斯管路、DN100瓦斯管路、φ108抽采軟管,連接相同距離后進(jìn)行打壓試驗(正負(fù)壓)。先通過抽采系統(tǒng)負(fù)壓進(jìn)行打壓試驗,觀測漏氣情況(聽覺);再通過壓風(fēng)管路系統(tǒng)正壓進(jìn)行打壓試驗,觀測連接法蘭處漏氣情況(視覺、聽覺)。綜合對比分析管路漏氣影響因素。經(jīng)過考察,使用鋼墊密封效果優(yōu)于膠墊密封效果。
綜上所述,影響工作面抽采瓦斯?jié)舛?、抽采量的主要因素包括鉆孔封孔效果、鉆孔連接抽采系統(tǒng)方式、管路密封效果等,為下一步預(yù)抽鉆孔施工指明了方向。
在歷年來已施工的各類鉆孔抽采數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,優(yōu)化抽采鉆孔設(shè)計方案。在備用工作面進(jìn)行上下行常規(guī)鉆孔抽采數(shù)據(jù)的對比分析,其81309工作面上下行常規(guī)鉆孔抽采歷史數(shù)據(jù)見表2。為便于比較分析分別繪制上下行鉆孔瓦斯?jié)舛葘Ρ葓D(圖2)和上下行鉆孔純瓦斯流量對比圖(圖3)。
表2 81309工作面上下行常規(guī)鉆孔抽采歷史數(shù)據(jù)
由圖2、3可知,上行鉆孔抽采的平均瓦斯?jié)舛群屯咚辜兞恐刀家认滦秀@孔高。平均來看,抽采140天范圍內(nèi),上行鉆孔抽采的平均瓦斯?jié)舛葹?5%,而下行鉆孔的平均瓦斯?jié)舛葹?0.87%,上行鉆孔抽采濃度平均比下行鉆孔高了1.134倍,即上行鉆孔抽采瓦斯?jié)舛仍谙滦秀@孔基礎(chǔ)上提高了13.38%;而上行鉆孔抽采的平均純瓦斯流量為0.129m3/min,而下行鉆孔的平均純瓦斯流量為0.099m3/min,上行鉆孔抽采平均純瓦斯流量比下行鉆孔高了1.296倍,即上行鉆孔抽采瓦斯純量在下行鉆孔基礎(chǔ)上提高了29.84%。
圖2 上下行鉆孔瓦斯?jié)舛葘Ρ?/p>
圖3 上下行鉆孔純瓦斯流量對比
如圖2所示,在抽采67天之后,下行鉆孔的瓦斯抽采濃度呈現(xiàn)出下降的趨勢,而上行鉆孔的瓦斯抽采濃度還是維持在34%以上,抽采140天后,平均瓦斯?jié)舛葹?7.4%,比下行鉆孔的29.4%高出了27.2%。
如圖3所示,無論是上行鉆孔還是下行鉆孔的抽采瓦斯純量都是下降的趨勢,抽采140天以后,下行鉆孔抽采瓦斯純量下降到0.085m3/min;而上行鉆孔,抽采瓦斯純量下降到0.134m3/min,尤其在抽采70天以后,下行鉆孔抽采瓦斯純量下降的趨勢更加明顯。
無論是瓦斯抽采濃度還是瓦斯抽采純量,上行試驗孔抽放效果要略優(yōu)于下行試驗孔,由此證明上行鉆孔的影響區(qū)域大于下行鉆孔,更適用于保德礦瓦斯預(yù)抽工作。
(1)抽采系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后,棗林高負(fù)壓預(yù)抽瓦斯?jié)舛葟?3%提升至32%,劉家堰高負(fù)壓預(yù)抽瓦斯?jié)舛葟?2%提升至45.2%,系統(tǒng)內(nèi)的混合氣體瓦斯?jié)舛让黠@高于瓦斯爆炸濃度上限,提升了瓦斯管路的安全系數(shù)。
(2)拆除并重復(fù)利用DN800瓦斯管路3100m、DN400瓦斯管路1267m、DN300瓦斯管路2478m,節(jié)省瓦斯管材費用1600萬元,通過拆除管路端口盲板,形成管路通風(fēng),增加了巷道通風(fēng)斷面,減少巷道通風(fēng)阻力。
(3)經(jīng)過鉆孔施工設(shè)計對比,上行試驗孔抽放效果要略優(yōu)于下行試驗孔,影響區(qū)域更大,適用于保德礦瓦斯預(yù)抽工作,對下一步鉆孔布置及瓦斯治理有顯著的指導(dǎo)意義。